王 崇
(鞍鋼集團(tuán)本鋼板材股份有限公司特殊鋼事業(yè)部,遼寧 本溪 117000)
降低氧化燒損作為成本指標(biāo)中的重要一環(huán),一直是特鋼事業(yè)部的工作重心之一,有效地降低加熱爐氧化燒損對提高成材率、節(jié)能降耗等方面起到關(guān)鍵性作用。本文對氧化鐵皮的形成原理進(jìn)行了研究,并且提出了改進(jìn)措施,有效地降低了氧化鐵皮生成量,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。
鞍鋼集團(tuán)本鋼板材特殊鋼事業(yè)部大棒作業(yè)區(qū)兩臺步進(jìn)梁式加熱爐由北京神霧公司設(shè)計制造,是一座“三段步進(jìn)式蓄熱加熱爐”,沿爐長分為預(yù)熱段、加熱段、均熱段。該加熱爐燃料為高、焦混合煤氣,采用空氣單蓄熱與對側(cè)換向燃燒技術(shù),能夠通過對空、燃比的精準(zhǔn)控制來調(diào)整爐內(nèi)氣氛及溫度。采用汽化冷卻的方式對步進(jìn)梁進(jìn)行冷卻,能將其過程產(chǎn)生的蒸汽有效地回收和利用,降低了能源消耗。該加熱爐的有效長度為29700mm、有效寬度為9100mm;爐子采用端進(jìn)端出的裝出料方式以及單、雙排的爐內(nèi)布料方式;爐內(nèi)鋼坯的最高加熱溫度為1250℃,燒損量≤0.8%,單臺加熱爐的加熱能力為120t/h(冷坯)。
我廠生產(chǎn)的主要品種包括八大類:碳素結(jié)構(gòu)鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼、碳素工具鋼、合金工具鋼、彈簧鋼、不銹鋼、滾珠鋼、模具鋼類鋼材和鋼坯,主要用于軍工、汽車、石油、機(jī)械、煤氣、鐵路等行業(yè)。
1.2.1 氧化鐵皮產(chǎn)生原理
氧化鐵皮形成的過程主要是氧和鐵這兩種元素高溫擴(kuò)散的過程,氧原子由外部向內(nèi)部擴(kuò)散,而鐵原子則相反的向外部擴(kuò)散。最外層的氧濃度較大,鐵的濃度較小,易產(chǎn)生鐵的高價氧化物——Fe2O3;內(nèi)層的氧濃度較小,鐵的濃度較大,易產(chǎn)生低價氧化物—FeO。Fe2O3、Fe3O4及FeO 的熔點分別為1565℃、1594℃、1369℃[1]。
1.2.2 氧化燒損現(xiàn)狀
特鋼事業(yè)部大棒作業(yè)區(qū)加熱爐連鑄坯氧化燒損為1.8%~2.0%,與最初設(shè)計的0.8%相差較大。
影響連鑄坯氧化燒損的主要因素為爐內(nèi)氣氛、加熱溫度及在爐時間等。以下將分別從這幾方面進(jìn)行分析。
加熱爐的爐內(nèi)氣氛主要取決于燃料的成分、空氣的過剩系數(shù)以及燃燒是否完全。爐內(nèi)氣體中一般含有O2、CO2、H2、SO2等氧化性氣體,其中SO2與Fe2O3反應(yīng)而產(chǎn)生的FeS 使得氧化鐵皮的熔點降低,加劇熔化,使得氧化得更加深入。而爐內(nèi)氣氛呈氧化性的主要原因是空氣過剩系數(shù)過大。
根據(jù)特鋼事業(yè)部大棒作業(yè)區(qū)使用的高、焦混合煤氣成分的分析與計算,空燃比最佳比例為2.0:1~2.5:1(空氣過剩系數(shù)取1.05~1.10)。但是在實際生產(chǎn)過程中,由于加熱爐設(shè)備及操作的原因,空燃比遠(yuǎn)高于此比例。
在設(shè)備方面,特鋼事業(yè)部大棒作業(yè)區(qū)加熱爐采用對側(cè)換向的方式進(jìn)行燒鋼,即一側(cè)進(jìn)行燃燒時,另一側(cè)排出廢氣。由于加熱爐密封性較差,空、廢氣管線腐蝕嚴(yán)重,換向時,有大量冷空氣進(jìn)入爐內(nèi),使?fàn)t內(nèi)有較強(qiáng)的氧化性氣氛。
在操作方面,由于實際生產(chǎn)過程中,高、焦?fàn)t煤氣配比不穩(wěn)定,并且無熱值儀,操作工只能憑借經(jīng)驗操作,導(dǎo)致空燃比與理論計算的相差甚遠(yuǎn)。
連鑄坯在加熱過程中,隨著加熱時間與加熱溫度的增加,氧化鐵皮量就增多。在600℃~1200℃的范圍內(nèi),碳鋼氧化燒損與溫度及時間的關(guān)系,有如下經(jīng)驗公式[2]:
式中:
τ——加熱時間,min。
e——自然對數(shù)的底。
T——鋼坯表面溫度,K。
由式(1)可知,氧化燒損與加熱溫度及加熱時間的關(guān)系如圖1、圖2 所示。
圖1 燒損率與加熱溫度的關(guān)系
圖2 燒損率與加熱時間的關(guān)系
由圖1 可以看出,當(dāng)加熱溫度大于800℃開始,單位時間內(nèi)氧化燒損量隨著溫度的增加呈指數(shù)狀態(tài)增加。同時受軋線或加熱爐故障影響,故障時間判斷不準(zhǔn)確,加熱爐實際也會有反復(fù)升降溫的情況,從而加劇氧化燒損。
由此可見,加熱溫度是影響氧化燒損的主要因素之一。
由式(1)可知,在相同溫度下加熱時間越長,連鑄坯的氧化燒損量越多。通過實際測量發(fā)現(xiàn),鋼坯在爐時間300~500min 時,氧化鐵皮厚度為1.78~2.9mm。當(dāng)在爐時間大于500min 時,氧化鐵皮厚度在3.0mm 以上。但實際生產(chǎn)過程中受軋線不順行等因素影響,在爐時間通常為420~540min,因此氧化燒損量大大增加。
通過合理調(diào)整空燃比控制爐內(nèi)氣氛。若空氣過剩系數(shù)過大,連鑄坯在加熱過程中,爐內(nèi)會呈現(xiàn)氧化性氣氛而產(chǎn)生較多的氧化鐵皮,影響產(chǎn)材表面質(zhì)量以及成材率。因此,要嚴(yán)格控制高溫段的空氣過剩系數(shù),高溫段的空氣過剩系數(shù)如表1 所示。
表1 各段空氣過剩系數(shù)
合理地控制爐膛壓力,使?fàn)t內(nèi)呈微正壓,防止冷空氣進(jìn)入爐內(nèi),降低氧化燒損。根據(jù)實際生產(chǎn)情況,爐內(nèi)壓力控制在10~20Pa。同時熱值儀、殘氧儀等計量儀表是不可或缺的,換句話說,它們是實現(xiàn)爐內(nèi)氣氛合理的一個前提。加強(qiáng)空、煤氣閥門、翻板的維修與保養(yǎng),使其儀表控制與實際開度一致,防止誤操作。
通過近三個月的實踐表明,爐內(nèi)的氣氛得到了大大的改善,進(jìn)而降低了連鑄坯在高溫段所產(chǎn)生的氧化燒損。優(yōu)化前后的空燃比與殘氧值對比如表2 所示。
表2 優(yōu)化前后的數(shù)據(jù)對比
合理地控制爐內(nèi)各段的加熱溫度。對現(xiàn)有的加熱工藝溫度進(jìn)行優(yōu)化,減少溫度波動的范圍。從原始的各段溫度區(qū)間±40℃,降低至各段溫度區(qū)間為±30℃,目標(biāo)控制在±20℃,即降低各段加熱溫度上限10℃~20℃。實踐表明,優(yōu)化加熱溫度后,氧化燒損顯著降低,清渣時加一段及均熱段的氧化鐵皮量明顯減少。
合理地控制連鑄坯的在爐時間。兩臺加熱爐投產(chǎn)時,加熱能力大于軋制能力,導(dǎo)致連鑄坯的在爐時間大大增加,氧化燒損加劇。目前結(jié)合軋制能力,對加熱爐內(nèi)的連鑄坯采取合理調(diào)整坯間距和換輥空步距的措施,減少了連鑄坯的在爐時間。
3.3.1 坯間距
由于生產(chǎn)不同組距時的機(jī)時產(chǎn)量不同,通過合理的調(diào)整爐內(nèi)每支連鑄坯間的距離,來控制爐內(nèi)連鑄坯的總數(shù)量,再根據(jù)相應(yīng)的工藝時間來計算出加熱爐的加熱能力(小時出鋼量),以達(dá)到加熱爐的加熱能力與軋機(jī)的軋制能力相匹配為原則,來控制坯料的在爐時間,進(jìn)而降低氧化燒損。例如:中方坯生產(chǎn)φ80 時,加熱爐的加熱能力=[加熱爐有效長度/(中方坯截面長邊+坯間距)]/工藝在爐時間。中方坯生產(chǎn)φ80 的機(jī)時產(chǎn)量為100-130/t·h-1,故坯間距采用150mm,這樣加熱爐的加熱能力與軋機(jī)的軋制能力可以高度吻合。實踐表明,通過此方法氧化燒損得到了降低,進(jìn)而提高了成材率。
根據(jù)生產(chǎn)不同規(guī)格時,機(jī)時產(chǎn)量的不同,投產(chǎn)的坯料大小不同,大致分為三類:
第一類生產(chǎn)規(guī)格≥φ210mm 時,機(jī)時產(chǎn)量為130t/h,這時坯間距可調(diào)整為300mm。
第二類生產(chǎn)規(guī)格φ200~φ85mm 時,機(jī)時產(chǎn)量為120-150t/h,矩形坯的坯間距可調(diào)整為200mm、中方坯的坯間距可調(diào)整為100mm。
第三類生產(chǎn)規(guī)格≤φ80mm 時,矩形坯的坯間距可調(diào)整為200mm、中方坯的坯間距可調(diào)整為150mm。
3.3.2 換輥空步距
為進(jìn)一步降低連鑄坯的在爐時間,可根據(jù)軋線定額換輥的時間來對加熱爐內(nèi)的連鑄坯進(jìn)行空步距的調(diào)整,即根據(jù)生產(chǎn)計劃得知換輥時間后,在連鑄坯入爐階段空出相應(yīng)步距,當(dāng)軋線換輥時,加熱爐按正常出鋼速度向前步進(jìn)。通過此方案能夠大大地降低連鑄坯的在爐時間,同時縮短其在高溫段停留的時間,從而降低氧化燒損,進(jìn)而提高成材率。具體調(diào)整換輥空步距的方案如下:
軋線定額換輥時間為10min 時,加熱爐裝鋼階段空出3 步的步距;隨著定額換輥時間的增加,加熱爐裝鋼時空出的步距也要增加;根據(jù)理論計算,定額換輥時間每增加10min,加熱爐裝鋼時多空出3 步。
由于矩形坯軸承鋼的加熱工藝時間較長,受加熱爐設(shè)計影響(有效長度為29700mm),當(dāng)爐內(nèi)含有矩形坯軸承鋼時,不執(zhí)行此方案。
通過近三個月的調(diào)整可以看出,連鑄坯的在爐時間由7~9h 降低至5~7h,同時其在高溫段停留的時間也與工藝時間相契合,氧化燒損得到了有效的控制。
經(jīng)過近三個月對爐內(nèi)氣氛、加熱溫度及在爐時間的有效控制,目前連鑄坯的氧化燒損降低至1.6%~1.8%。預(yù)計年效益=(當(dāng)前水平-擬定目標(biāo))*年產(chǎn)量*(噸鋼成本-廢鋼價格)=(2.0%-1.8%)*60000*12*(5000-732)=614 萬元。
1.特鋼事業(yè)部大棒作業(yè)區(qū)加熱爐氧化燒損是多方面作用結(jié)果,直接影響因素有爐內(nèi)氣氛、加熱溫度及加熱時間等。
2.有效地降低加熱爐氧化燒損,首先要制定合理的加熱工藝,防止加熱溫度過高和高溫下停留時間過長;其次要保證均熱段為微還原性氣氛,從根源上降低燒損。
3.通過采取控制爐內(nèi)氣氛、加熱溫度及在爐時間等措施,有效降低連鑄坯的氧化燒損,極大地降低了成本,預(yù)計可獲得年效益614 萬元。