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脫丁烷塔重沸器淤堵原因分析及對(duì)策

2022-08-25 09:37:44凌宇程鵬袁瑞合丁勇超侯濤周文鵬
石油石化綠色低碳 2022年4期
關(guān)鍵詞:丁烷輕烴導(dǎo)熱油

凌宇,程鵬,袁瑞合,丁勇超,侯濤,周文鵬

(中海石油(中國)有限公司湛江分公司,廣東湛江 524057)

南海西部某陸岸終端天然氣處理系統(tǒng)分為中壓、脫水、冷分離和精餾四個(gè)單元,目的是分離出原油處理系統(tǒng)的伴生氣和上岸天然氣中的乙烷氣,回收液化氣、輕油組分,并將合格干氣外輸給下游用戶。

精餾單元利用脫乙烷塔、脫丁烷塔兩座精餾塔將各產(chǎn)品組分餾出得到乙烷氣、液化氣和輕油。重沸器在石油化工行業(yè)應(yīng)用非常廣泛,終端兩座精餾塔均采用重沸器加熱。脫丁烷塔重沸器進(jìn)料組分復(fù)雜、操作溫度較高,在運(yùn)行過程中可能出現(xiàn)結(jié)焦、結(jié)垢等現(xiàn)象,均可能造成淤堵;在國內(nèi)一些相同或相似的工藝裝置中都出現(xiàn)過不同程度、不同性質(zhì)的堵塞[1-3]。重沸器發(fā)生堵塞后,換熱效率降低,精餾塔處理負(fù)荷下降,嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)量。終端生產(chǎn)過程中脫丁烷塔重沸器換熱效率不斷降低,拆檢發(fā)現(xiàn)導(dǎo)熱油路殼程沒有明顯堵塞,但產(chǎn)品物料路管程大面積淤堵,淤堵面積約70%,淤堵物致密且粘附力強(qiáng)。

根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)采樣化驗(yàn)淤堵物,從脫丁烷塔重沸器的工作原理、淤堵物來源以及裝置運(yùn)行工況分析,得出淤堵原因并采取相應(yīng)措施,保障終端精餾裝置長周期穩(wěn)定高效運(yùn)行,避免不確定性停產(chǎn)檢修。

1 脫丁烷塔工藝流程概括

脫丁烷塔有兩股進(jìn)料,上段進(jìn)料來自脫乙烷塔塔底液,下段進(jìn)料來自原油穩(wěn)定系統(tǒng)和各天然氣壓縮機(jī)出口滌氣罐經(jīng)過重?zé)N閃蒸罐閃蒸后的液相輕烴,塔頂分離出的C3、C4餾分脫硫后經(jīng)脫丁烷塔塔頂換熱器降溫后進(jìn)入脫丁烷塔回流罐冷凝,未冷凝氣優(yōu)先送至中壓?jiǎn)卧M(jìn)行循環(huán)處理回收,其次放空至火炬,凝液由脫丁烷塔回流泵加壓后,一部分作為脫丁烷塔的回流液進(jìn)入塔頂,另外一部分作為液化氣產(chǎn)品進(jìn)入液化氣球罐。塔底餾分油經(jīng)脫丁烷塔塔底換熱器降溫后,作為輕油產(chǎn)品進(jìn)入輕油儲(chǔ)罐。脫丁烷塔塔底液由脫丁烷塔重沸器加熱,導(dǎo)熱油提供熱源,脫丁烷塔返塔溫度由溫度控制器和溫度控制閥自動(dòng)控制在正常操作溫度。脫丁烷塔重沸器為立式熱虹吸式換熱器,重沸器管束內(nèi)物料被加熱后密度和狀態(tài)發(fā)生變化,較輕組分汽化轉(zhuǎn)化為氣相逐級(jí)上升,較重組分伴隨氣相以霧沫夾帶形式返回塔內(nèi)。汽化率愈大,則出入口密度差愈大;塔底的液相物料在密度差的作用下不斷被虹吸進(jìn)入重沸器。主要工藝流程如圖1所示。

圖1 脫丁烷塔工藝流程

2 脫丁烷塔重沸器淤堵現(xiàn)象

終端生產(chǎn)過程中,在脫丁烷塔來液工況相對(duì)穩(wěn)定的情況下,脫丁烷塔塔底返塔溫度低于正常指標(biāo),即使導(dǎo)熱油系統(tǒng)高負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),溫度控制閥全開,脫丁烷塔塔底返塔溫度仍達(dá)不到設(shè)計(jì)操作溫度,重沸器導(dǎo)熱油出入口溫降遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)值。雖然塔頂液化氣產(chǎn)品質(zhì)量合格,但塔底輕油產(chǎn)品中液化氣組分(C3、C4)含量偏高,導(dǎo)致輕油進(jìn)罐飽和蒸氣壓超標(biāo),并在輕油儲(chǔ)罐揮發(fā)逸出,造成揮發(fā)性有機(jī)物排放增加,周圍產(chǎn)生異味,生產(chǎn)面臨的環(huán)保問題隨之即來。同時(shí),由于重沸器換熱效率不斷降低,造成導(dǎo)熱油系統(tǒng)燃?xì)庀牧吭黾?。具體操作參數(shù)如表1所示。

表1 脫丁烷塔操作參數(shù)

3 淤堵機(jī)理分析

3.1 淤堵物分析

現(xiàn)場(chǎng)取樣觀察,淤堵物為含油污物,呈黑色半固體,如圖2所示。樣品在顯微鏡下觀察,未發(fā)現(xiàn)礦物特征,如圖3所示。

圖2 淤堵物樣品

圖3 淤堵物樣品顯微鏡觀察

取部分樣品進(jìn)行全巖X衍射分析,發(fā)現(xiàn)無晶體形態(tài)特征。該樣品可被點(diǎn)燃并散發(fā)出刺鼻氣味,但不能自燃。取適量樣品分別加入到石油醚Ⅱ、正庚烷、苯、氯仿中,結(jié)果如表2所示。樣品微溶于正庚烷,溶于苯,根據(jù)化學(xué)性質(zhì)相似相容原理,推測(cè)淤堵物是以瀝青質(zhì)為主的可溶有機(jī)物。

表2 淤堵物溶解情況

3.2 淤堵物來源分析

精餾單元脫丁烷塔的來料主要是原油穩(wěn)定塔穩(wěn)定分離冷凝后的液相輕烴和脫乙烷塔塔底液。脫乙烷塔的來料是天然氣經(jīng)過壓縮、脫水、過濾和深冷后產(chǎn)生的凝液,不可能含有瀝青質(zhì)等重組分,故淤堵物應(yīng)當(dāng)來源于原油穩(wěn)定塔穩(wěn)定分離冷凝后的液相輕烴。

隨著海上油田群滾動(dòng)開發(fā),產(chǎn)量逐年遞增,海上平臺(tái)不定期地進(jìn)行新井投產(chǎn)、老井修井以及酸化壓裂等一系列增產(chǎn)作業(yè),作業(yè)后對(duì)井筒中的蠟質(zhì)及近井地帶沉積的膠質(zhì)、瀝青質(zhì)等重組分進(jìn)行溶解且含有固相顆粒的返排液通過原油管線輸至終端,導(dǎo)致終端上岸原油乳化物含量突增。膠質(zhì)、瀝青質(zhì)、蠟質(zhì)及固體顆粒為原油中的天然乳化物,其中瀝青質(zhì)和膠質(zhì)具有很強(qiáng)的協(xié)同乳化作用,膠質(zhì)對(duì)瀝青質(zhì)的分散能力可以阻礙瀝青質(zhì)的聚并和締和,兩者的分散度直接影響著油水界面膜強(qiáng)度或剛性,進(jìn)而影響油水乳狀液的穩(wěn)定性,同時(shí)固相顆粒和蠟質(zhì)在其中也發(fā)揮著重要作用[4]。

終端通過對(duì)上岸原油取樣進(jìn)行離心實(shí)驗(yàn),結(jié)果如圖4所示,離心管底部明水與上部原油之間存在明顯的乳化層,該乳化層成分復(fù)雜,流動(dòng)性差,最高測(cè)得上岸原油乳化物含量達(dá)9.6%。終端上岸原油乳化物含量增加,油水乳狀液穩(wěn)定性增加,導(dǎo)致三相分離器、電脫水器脫水效果差,高含水率原油被加熱后進(jìn)入原油穩(wěn)定塔進(jìn)行深度穩(wěn)定時(shí)容易發(fā)生液泛。原油生產(chǎn)處理過程中,老化油最終儲(chǔ)存在原油儲(chǔ)罐、事故罐中,分布于油水界面附近,其成分復(fù)雜,含水率高,含有高于普通原油的膠質(zhì)、瀝青質(zhì)、蠟質(zhì)等重組分和固體雜質(zhì),油水乳狀液具有很高的穩(wěn)定性且流動(dòng)性差,需要經(jīng)過特殊處理才能被回收利用[5]。為保證原油外輸質(zhì)量合格避免銷售糾紛,終端每次原油外輸作業(yè)前必須進(jìn)行原油儲(chǔ)罐、事故罐切水作業(yè),作業(yè)時(shí)罐中存在的老化油混入上岸原油進(jìn)行循環(huán)處理,導(dǎo)致三相分離器、電脫水器脫水效果急劇下降,從而導(dǎo)致惡性循環(huán),增加了原油穩(wěn)定塔液泛頻次。

圖4 上岸原油離心實(shí)驗(yàn)結(jié)果

當(dāng)原油穩(wěn)定塔發(fā)生液泛時(shí),瀝青質(zhì)等重組分隨輕烴以霧沫夾帶形式蒸出,經(jīng)降溫后在原油穩(wěn)定塔回流罐冷凝下來,最后進(jìn)入脫丁烷塔。

3.3 淤堵原因分析

脫丁烷塔重沸器淤堵狀況如圖5所示。導(dǎo)熱油路殼程沒有明顯堵塞,但產(chǎn)品物料路管程大面積淤堵,淤堵主要集中在出口。生產(chǎn)過程中,進(jìn)入脫丁烷塔的瀝青質(zhì)等重組分富集在塔底,在熱虹吸作用下循環(huán)至重沸器,由于沸點(diǎn)高未能汽化,且不能完全被氣相以霧沫夾帶形式攜帶返回塔內(nèi),最終在重沸器管束內(nèi)經(jīng)過沉淀、聚集、表面接觸和粘附[6]。重沸器操作溫度較高,管壁上的瀝青質(zhì)等重組分久而久之開始結(jié)焦。結(jié)焦層形成后,進(jìn)一步增加管壁的附著能力,從而不斷粘附瀝青質(zhì)等重組分,最終導(dǎo)致管束淤堵。重沸器導(dǎo)熱油是上部進(jìn)下部出,管束上部局部溫度更高,造成管束上部結(jié)焦淤堵更嚴(yán)重。重沸器部分管束淤堵后,換熱效率降低,為維持脫丁烷塔正常操作溫度,只能提高導(dǎo)熱油溫度或者循環(huán)量,勢(shì)必又會(huì)造成未被淤堵的管束溫度過高而加劇結(jié)焦造成淤堵,形成“滾雪球”效應(yīng)。

圖5 脫丁烷塔重沸器淤堵狀況

4 處理措施

4.1 定期對(duì)裝置進(jìn)行清洗

脫丁烷塔重沸器淤堵是一個(gè)長期累積的過程。生產(chǎn)過程中,持續(xù)關(guān)注重沸器的換熱效率,將重沸器清洗納入終端確定性停產(chǎn)檢修項(xiàng)目,同時(shí)抓住上下游意外停產(chǎn)檢修窗口期,在重沸器完全淤堵前將沉積在脫丁烷塔塔盤、塔底及重沸器管束內(nèi)壁上的瀝青質(zhì)等重組分進(jìn)行清洗,從而避免不確定性停產(chǎn)檢修,降低重沸器淤堵對(duì)精餾裝置帶來的危害。

4.2 合理控制工藝參數(shù),減少原油穩(wěn)定塔液泛頻次

原油穩(wěn)定塔液泛是導(dǎo)致瀝青質(zhì)等重組分隨輕烴以霧沫夾帶形式蒸出最后進(jìn)入脫丁烷塔的直接原因。減少原油穩(wěn)定塔液泛的頻次,可有效降低瀝青質(zhì)等重組分進(jìn)入脫丁烷塔。原油穩(wěn)定塔進(jìn)料含水率高、進(jìn)料組分輕、進(jìn)料量多、塔底溫度高、塔壓差高、塔頂回流量控制不穩(wěn)、降液管堵塞都容易導(dǎo)致液泛[7,8]。

根據(jù)終端日常生產(chǎn)情況,上岸原油乳化物含量突增,油水乳狀液穩(wěn)定性增加,三相分離器、電脫水器脫水效果差是導(dǎo)致原油穩(wěn)定塔發(fā)生液泛的主要原因。當(dāng)海上平臺(tái)來液工況不穩(wěn)定,適時(shí)控制原油儲(chǔ)罐、事故罐切水作業(yè),調(diào)整破乳劑注入量,注好注夠破乳劑、精細(xì)有效注破乳劑,從而達(dá)到高效破乳的目的。優(yōu)化三相分離器、電脫水器運(yùn)行參數(shù),提高脫水效果;控制好原油穩(wěn)定塔進(jìn)料量、進(jìn)料溫度、塔壓差、塔頂回流量等工藝參數(shù),防止誤操作。

4.3 改造增加原油穩(wěn)定塔回流泵出口至三相分離器循環(huán)處理流程

瀝青質(zhì)等重組分進(jìn)入脫丁烷塔是造成重沸器淤堵的根本原因。當(dāng)原油穩(wěn)定塔液泛時(shí),瀝青質(zhì)等重組分隨輕烴以霧沫夾帶形式蒸出,經(jīng)過風(fēng)冷器、水冷器降溫后在原油穩(wěn)定塔回流罐冷凝,通過原油穩(wěn)定塔回流泵泵至重?zé)N閃蒸罐進(jìn)行閃蒸,最后通過重?zé)N泵泵至脫丁烷塔。因此,防止瀝青質(zhì)等重組分進(jìn)入脫丁烷塔是解決問題的關(guān)鍵。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,增加原油穩(wěn)定塔回流泵出口至三相分離器循環(huán)處理流程,如圖6所示,虛線為新增管線。

圖6 改造后流程

當(dāng)原油穩(wěn)定塔發(fā)生液泛時(shí),通過在原油穩(wěn)定塔回流泵進(jìn)口加密取樣觀察液相輕烴顏色,如圖7所示,顏色泛黃,輕微液泛;顏色泛黑,重度液泛,說明液相輕烴中存在重組分。將液相輕烴倒入三相分離器進(jìn)行循環(huán)處理,當(dāng)顏色純凈過后,將液相輕烴倒回重?zé)N閃蒸罐,從而確保進(jìn)入脫丁烷塔的液相輕烴合格。

圖7 原油穩(wěn)定塔回流泵出口輕烴顏色觀察

5 結(jié)論

受海上平臺(tái)作業(yè)返排液以及老化油循環(huán)處理影響,終端上岸原油脫水效果差。高含水率原油被加熱后進(jìn)入原油穩(wěn)定塔進(jìn)行深度穩(wěn)定時(shí)容易發(fā)生液泛,瀝青質(zhì)等重組分隨輕烴以霧沫夾帶形式蒸出進(jìn)入脫丁烷塔,最終在重沸器管束內(nèi)壁不斷沉積導(dǎo)致淤堵。

針對(duì)脫丁烷塔重沸器淤堵,通過定期對(duì)裝置進(jìn)行清洗,清除淤堵物,避免不確定性停產(chǎn)檢修;合理控制工藝參數(shù),減少原油穩(wěn)定塔液泛頻次,從而減少瀝青質(zhì)等重組分進(jìn)入脫丁烷塔;通過增加原油穩(wěn)定塔回流泵出口至三相分離器循環(huán)處理流程,確保進(jìn)入脫丁烷塔的液相輕烴合格,進(jìn)一步防止瀝青質(zhì)等重組分進(jìn)入脫丁烷塔從而造成重沸器淤堵。

通過實(shí)行以上措施,終端脫丁烷塔重沸器淤堵得到了有效解決,提高了產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量,保障了精餾裝置長周期平穩(wěn)高效運(yùn)行,節(jié)能環(huán)保。

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