李錄杰
(煙臺國冶冶金水冷設備有限公司,山東 煙臺 265500)
設備A,轉(zhuǎn)爐裙罩,本設備于2019年5月在墨西哥正式投產(chǎn)使用,設備使用4個月后,在受熱管表面發(fā)現(xiàn)泄漏點。
設備B,轉(zhuǎn)爐煙道,本設備于2012年3月在中國福建正式投產(chǎn)使用,設備使用6年后,在受熱管表面發(fā)現(xiàn)泄漏點。
設備A,泄漏時受熱管表面光滑,泄漏為點狀噴射。泄漏點圖片見圖1。
圖1 設備A泄漏點
設備B,泄漏時受熱管大部光滑,但局部有積灰、結渣。泄漏點圖片見圖2。
圖2 設備B泄漏點
設備材料均使用20G-GB5310鋼管,規(guī)格均為Φ38 mm×5 mm,設備工作壓力2.5 MPa。
設備A,從泄漏點的狀態(tài)看,泄漏點為不規(guī)則的彎曲弧,開口兩端邊緣圓滑,應排除裂紋的原因(裂紋一般情況下,邊緣是比較尖銳并有延續(xù)傾向,或者有細小紋絡),鋼管表面有銹蝕,但不是很嚴重,用鋼絲輪拋光表面,未發(fā)現(xiàn)有腐蝕麻點,也沒有外部損傷的痕跡。從上面的分析看,泄漏的原因應排除外部因素的影響。
接下來,對設備表面進行壁厚檢查,泄漏點周圍厚度檢查結果為2.5~3.5 mm,厚度減薄量較大。外部沒有嚴重銹蝕和損傷,所以應考慮內(nèi)部的問題。
對泄漏位置做破壞性檢查,切割鋼管后,發(fā)現(xiàn)內(nèi)表面有嚴重的腐蝕麻坑,大面積均勻分布,見圖3。內(nèi)部的腐蝕自然跟冷卻水有關系,經(jīng)檢測,冷卻水中含有大量的Fe離子。由此可見,冷卻水的腐蝕性是造成設備A泄漏的根本原因,內(nèi)表面點蝕后,冷卻水噴射,在外部產(chǎn)生半圓弧狀的切口,開口邊緣圓滑是水柱噴掃導致。
圖3 設備A泄漏點內(nèi)表面
設備B,泄漏點的狀態(tài)為點狀斜開口,見圖4,泄漏點周邊局部有嚴重積灰和掛渣,其他大部分區(qū)域表面光滑,無積灰。經(jīng)超聲波測厚檢查,厚度在4.5mm左右,設備使用6年時間,壁厚減薄很小,說明設備運行狀態(tài)良好,因此,泄漏原因應考慮外部因素的影響。
圖4 設備B泄漏點狀態(tài)
在將泄漏部位的積灰和掛渣進行去除后,發(fā)現(xiàn)積灰下面的鋼管表面有嚴重表面腐蝕麻點,嚴重部位,深度達3 mm。積灰和掛渣來自煉鋼煙氣夾雜的粉塵,經(jīng)化驗,掛渣成分酸性較高,其中攜帶S化物等腐蝕性介質(zhì),造成了鋼管外表面的點狀腐蝕。
設備A,針對設備產(chǎn)生問題的原因,需要對設備冷卻水進行監(jiān)測,按照鍋爐用水規(guī)范,控制鍋爐軟化水中酸堿度,避免酸堿腐蝕。同時,也要防止微生物腐蝕,它是與腐蝕體系中存在的微生物作用有關的金屬腐蝕,幾乎所有常用材料都會產(chǎn)生由微生物引起的腐蝕。微生物具有多樣性和復雜性,通常可采用殺菌、抑菌、覆蓋層、電化學保護和生物控制等的聯(lián)用措施進行防護。微生物腐蝕往往發(fā)生速度快,金屬失效嚴重,因此需要高度重視。
設備B,從設備使用狀況來看,設備運行和維護較好,但需要加強日常檢修維護,停產(chǎn)檢修期間,及時清理積灰和掛渣,保持受熱面的光滑,提高傳熱效果,避免腐蝕介質(zhì)的沉淀集中。
本文對這兩個典型案例進行比較,它們的共同點是,具有相同的原材料,具有相同的工作壓力,同屬于受熱管母材腐蝕造成原材料失效,但不同點是多方面的。轉(zhuǎn)爐設備屬于汽化冷卻設備,冷卻水的水質(zhì)是影響設備壽命的關鍵因素,它是母材賴以生存的環(huán)境因素,它對材料的腐蝕從內(nèi)向外發(fā)展,一旦發(fā)現(xiàn),往往是無法挽回的后果;煙道外部的腐蝕,在日常的檢修工作中容易被發(fā)現(xiàn),多多關注設備日常變化的細節(jié),相對容易發(fā)現(xiàn)和采取防護措施。
設備日常維護,包括外部的、內(nèi)部的因素影響,設備的開停機,設備的溫度變化,這些都會對設備的壽命產(chǎn)生致命性的影響。筆者對這兩個案例的簡單分析比較,希望能給相關技術人員有一點幫助。