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生物質(zhì)發(fā)電廠鍋爐系統(tǒng)存在的問題研究及解決方案

2017-07-21 02:02宋杰奎劉年紅
中華建設(shè)科技 2017年6期
關(guān)鍵詞:積灰

宋杰奎+劉年紅

【摘要】生物質(zhì)發(fā)電鍋爐是動力源,能否正常運行是主要核心工作?,F(xiàn)對晉南某生物質(zhì)發(fā)電廠鍋爐系統(tǒng)存在的問題進行研究及探討。

【關(guān)鍵詞】給料系統(tǒng)堵料;排渣不暢;積灰;煙溫高

【Abstract】Biomass power generation boiler is the power source, whether the normal operation is the main core work. Now, the problems existing in the boiler system of a biomass power plant in southern Shanxi are studied and discussed.

【Key words】Feeding system block material;Slag slag;Fouling;Smoke high

1. 前言

(1)生物質(zhì)能是可再生能源的重要組成部分,生物質(zhì)資源量大、可儲存、利用過程清潔,開發(fā)和利用生物質(zhì)能可有效減少化石能源消耗,對改善能源結(jié)構(gòu)、減少污染等有重要意義。生物質(zhì)發(fā)電鍋爐是動力源,能否正常運行是主要核心工作?,F(xiàn)對晉南某生物質(zhì)發(fā)電廠鍋爐系統(tǒng)存在的問題進行研究及探討。

(2)由于該生物質(zhì)電廠位于山西南部,該地區(qū)的經(jīng)濟作物以果樹為主,每年果樹剪枝及定期更新果樹,燃料供應充足。這也就決定了電廠的燃料是以果木枝條、果核、樹皮、樹根為主,占到了電廠總?cè)剂系?0%以上,其余20%的燃料為廢舊模板、鋸末、玉米芯、菌包、秸稈等。該地區(qū)已形成了成熟的燃料供應市場,進廠燃料是經(jīng)破碎機破碎后的成品燃料,故燃料進廠經(jīng)翻料、混料及風干后可直接入爐燃燒,在機組運行過程中發(fā)現(xiàn)一些問題,并采取了相應技術(shù)改造及整改措施。具體如下:

2. 上料及給料系統(tǒng)

上料系統(tǒng)為雙皮帶輸送系統(tǒng),一備一用,由上料坑經(jīng)螺旋給料機至皮帶再經(jīng)皮帶輸送至爐前料倉;爐前料倉為矩形直筒,長5.5米、寬4.2米高5.1米;在料倉內(nèi)下部安裝了3組雙螺旋的承載螺旋播料機;給料系統(tǒng)分為兩級給料,一級給料為3組雙螺旋給料機,長度9.3米,二級給料為3個無軸螺旋給料機,通過3個給料通道,直接將燃料輸送至爐膛內(nèi)。

2.1燃料破碎不完全、夾帶不可燃燒物、長枝率達到20%左右,在上料、輸料、給料過程中發(fā)生纏繞、堵料、搭橋、漏料及入爐燃燒后發(fā)生板結(jié)現(xiàn)象,直接影響鍋爐的連續(xù)穩(wěn)定運行。針對燃料特點,采取了以下措施:

(1)在成品燃料收購時,嚴把質(zhì)量關(guān)盡量把果木枝條長度控制在150mm以下,長枝率控制在了10%以下;

(2)在兩個下料口加裝300X300mm的篦子,過濾較長的燃料,將較長的燃料及時分揀清走進行二次破碎;

(3)加強燃料檢驗,保證燃料的干凈度,盡量避免燃料中參雜大量的不可燃燒物。

(4)進場的整料要及時破碎,充分利用有限的倉儲空間。燃料進場后要分區(qū)堆放、合理消耗,對入場的各類燃料按品種、熱值、水分進行化驗,同類進行合并后分區(qū)堆放。針對燃料的熱值結(jié)構(gòu)、堆放時間以及料堆測溫情況,做好燃料儲存和消耗計劃。對具備長時間堆放的燃料定期進行挖堆檢查,發(fā)現(xiàn)有發(fā)熱碳化現(xiàn)象及時調(diào)整消化計劃,優(yōu)先安排消耗,確保料場安全。做好入廠燃料的先進先出,燒舊存新管理,不僅可以減小倉儲火災風險,確保料場燃料的消防安全,而且還可以降低場損。

2.2燃料在鏟車倒入落料坑時,由于螺旋給料機的下料口是開放式的,這就導致部分燃料直接落在皮帶上,而不是通過螺旋給料機均勻給到皮帶上,導致皮帶瞬間超負荷,跳閘,被迫停運。改進措施:在下料口焊接一個半圓形鋼板,使落入料坑的燃料分到兩側(cè),通過螺旋給料機均勻播入皮帶;通過運行考驗皮帶沒有再出現(xiàn)過超負荷、跳閘等現(xiàn)象,實現(xiàn)了料場上料連續(xù)、穩(wěn)定、高效運行。

2.3本廠設(shè)計料倉為長5.5米寬4.2米高5.1米,料倉下部布置6臺承載螺旋撥料機(長度5.5米)主要起到分配、緩沖、平衡的作用,承載螺旋撥料機下方布置6臺一級螺旋給料機(長度9.3米),運行中經(jīng)常出現(xiàn)給料機給料時不斷過流保護動作跳閘。經(jīng)分析及走訪同類型生物質(zhì)發(fā)電廠考察發(fā)現(xiàn),本廠料倉布置太大且為直筒式料倉,存料太多會加大承載螺旋撥料機承載力,造成撥料機頻繁跳閘。根據(jù)現(xiàn)有設(shè)備的特點進行了技術(shù)改造,具體改造措施如下:

(1)在料倉內(nèi)加裝了2.8X4.2米的隔板,將料倉的下料面積減小了一半;

(2)在承載螺旋撥料機上方1米處,料倉左右兩側(cè)分別增加了2個700X700mm的人孔,如發(fā)生堵料和搭橋現(xiàn)象可以及時進行相應的處理;

(3)在料倉頂部四角安裝了紅外高清攝像頭,讓運行人員可以隨時監(jiān)控給料和下料情況,便于運行中隨時調(diào)整;

(4)并在運行期間倉內(nèi)不再過多存料隨用隨補,減輕了承載螺旋撥料機和一級螺旋給料機的運行負載,有效解決了給料系統(tǒng)頻繁跳閘的現(xiàn)象。

2.4給料過程中爐膛下料口處經(jīng)常出現(xiàn)堵料,還不時有火苗從下料口穿出,極易發(fā)生回火現(xiàn)象危及料倉、皮帶等,存在重大安全隱患。經(jīng)過分析,發(fā)生堵料現(xiàn)象的主要原因是燃料粒徑過大,下料口相對較小,播料風不足;有火苗穿出是源于在特殊情況下,燃燒不穩(wěn)定爐膛內(nèi)發(fā)生爆燃,出現(xiàn)正壓導致。根據(jù)上述情況,經(jīng)與業(yè)主、監(jiān)理討論,采取了相應的措施:

(1)嚴格控制燃料的粒徑,控制在150mm內(nèi);

(2)在現(xiàn)有播料風的基礎(chǔ)上,分別在3個下料管處增加了一路DN200的播料風(來自空預器后的一次風);使燃料在播料風的助力下順利進入爐膛,既避免了燃料堆積在下料管內(nèi)堵塞下料口,還有效防止了爐膛內(nèi)火苗上竄。

(3)培訓鍋爐運行人員進行燃燒調(diào)整時,讓爐膛壓力保持在微負壓;

(4)增加1套煙感探頭,與二級給料機入口處速斷安全門連鎖,發(fā)生火情迅速關(guān)閉防火門,隔斷火源。

3. 排渣系統(tǒng)

每臺鍋爐有3個排渣口,其中2個正常排渣口、1個事故排渣口,并配置兩臺滾筒冷渣機。鍋爐運行中床壓不斷升高,投入排渣系統(tǒng)后不能將灰渣正常排出,不得不停爐檢查,檢查中發(fā)現(xiàn)床面鐵件、磚塊、碎石等雜物布滿床面,將排渣孔堵塞灰渣無法排出。生物質(zhì)燃料來自千家萬戶、田間地頭,其中夾帶不可燃燒塊狀物的現(xiàn)象是難以避免的,隨同燃料進入爐床,會在床體中沉積形成滯區(qū),破壞正常硫化狀態(tài),使爐內(nèi)溫度不均勻,造成床溫過低或過高影響燃燒,如不及時排除這些不可燃塊狀物,將最終導致被迫停爐。硫化床鍋爐布風板采用平面床布置,連續(xù)運行時間在三天左右生物質(zhì)燃料中夾雜的不可燃燒物將排渣孔堵塞。針對此種情況,我們采取了以下措施,有效延長了因排渣問題導致停爐的時間,從原來的最多連續(xù)運行一周,到可以連續(xù)運行3個月,效果非常顯著。

(1)加大了布風板排渣孔徑由原來的DN150擴大到DN200使塊狀雜物順利排出;

(2)在進冷渣器前排渣管道處加裝了一個斜式排渣口,出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象能人工及時通搗,遇冷渣器故障時也可充當排渣口;

(3)在上廢舊模板料時,首先進行人工分揀,將大一些的鐵件剔除;其次,在皮帶原有除鐵器的基礎(chǔ)上,又增加了一套磁力更強的除鐵器,進行二次分揀,清除鋼釘類的小鐵件。

4. 吹灰系統(tǒng)

生物質(zhì)燃料的中含有較多的堿金屬,燃燒時容易在對流受熱面形成高溫粘結(jié)灰,堵塞煙道并引起積灰腐蝕,從而影響鍋爐的導熱效率和使用可靠性。針對生物質(zhì)電廠目前國內(nèi)有聲波吹灰、擊波吹灰、蒸汽吹灰三種吹灰形式。本廠設(shè)備選型時沒有充分考慮生物質(zhì)燃料的特性,選用了聲波吹灰器,實際運行過程中發(fā)現(xiàn)積灰嚴重,聲波吹灰根本無法將高溫粘結(jié)灰吹掉,造成換熱效果差,尾部煙道煙溫高,最高達到190℃,非常容易燒毀除塵器布袋,高加無法投入運行。為了解決此問題,走訪了山東兩家同類型生物質(zhì)電廠。莒縣大自然發(fā)電廠燃料為秸稈三分之二,樹皮三分之一,采用蒸汽吹灰效果明顯且尾部不超溫,除塵器入口煙溫控制在140度左右。棲霞市中節(jié)能生物質(zhì)發(fā)電廠燃料為費膠木板和樹皮為主,果樹枝為輔緊占十分之一,采用擊波吹灰。三年運行期間尾部豎井超溫時有燒毀除塵器布袋現(xiàn)象,該廠采取每值人工清灰一次(開爐門壓縮空氣吹掃)并在尾部煙道加裝相變換熱器(介質(zhì)為凝結(jié)水)來控制出口煙溫且鍋爐運行兩月停爐人工內(nèi)部徹底清掃一次。經(jīng)對比本廠對吹灰器系統(tǒng)以及受熱面和旋風筒等部位進行了改造。具體改造內(nèi)容如下:

4.1針對高溫粘結(jié)灰,增加一套自動補料系統(tǒng)及時補充循環(huán)物料,以加強內(nèi)外循環(huán)沖刷,將粘結(jié)在管道上的積灰沖刷掉。

4.2保留空預器處的4支聲波吹灰器,其余聲波吹灰器拆除,改用蒸汽吹灰器。在對流管束/低過布置6套長伸縮式蒸汽吹灰器(左、右側(cè)對稱布置);下部低過出口與省煤器、空預器區(qū)域布置8套固定旋轉(zhuǎn)式蒸汽吹灰器。

4.3旋風筒至返料器處因溫度降低、長時間積灰,就可能出現(xiàn)結(jié)焦的現(xiàn)象,造成堵塞。在此處加裝成三角形式不同高度的空氣炮定時清灰防止結(jié)焦。

4.4在爐膛出口增加4片水冷屏,增加換熱面積,降低出口煙溫。

4.5本鍋爐旋風分離器出口中心筒原設(shè)計內(nèi)直徑為1400mm,中心筒長度2300mm,材質(zhì)采用ZG8Cr26Ni4Mn3NRe,為提高旋風分離器的分離效果,根據(jù)運行情況將其改造為內(nèi)直徑為1270mm,中心筒長度2350mm,采用高溫耐磨材質(zhì)1Cr25Ni20Si2,能夠較好的避免高溫煙氣對中心筒的沖刷磨損。

4.6通過上述技術(shù)改造,目前機組運行一月有余,高加正常投運,尾部煙道溫度由原來的最高190℃降至140℃~150℃之間,燃料供電單耗由原來的1.6~1.8kg/KWh降至1.35~1.5kg/KWh,大大提高了鍋爐的效率,本次改造是比較成功的。

5. 結(jié)束語

目前國內(nèi)生物質(zhì)循環(huán)流化床鍋爐還存在許多共性問題,需經(jīng)過長時間運行探索及發(fā)現(xiàn)問題并對應進行技改,形成一套成熟的發(fā)電技術(shù)。

[文章編號]1619-2737(2017)06-19-483

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