山西省陽(yáng)光發(fā)電有限責(zé)任公司 翟 慶 耿 雷 翟騰凱
山西陽(yáng)光發(fā)電有限責(zé)任公司二單元精處理是1997年投入運(yùn)行,鑒于當(dāng)時(shí)技術(shù)水平設(shè)計(jì),控制系統(tǒng)采用歐姆龍OMRON C2000 PLC可編程控制器控制運(yùn)行,隨著時(shí)間的流逝設(shè)備老化,相關(guān)設(shè)備備件停產(chǎn),使得二單元精處理樹(shù)脂再生工作時(shí)斷時(shí)續(xù),費(fèi)時(shí)費(fèi)力且再生效果差,嚴(yán)重影響公司3#、4#機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。7月份陽(yáng)光公司克服資金困難的情況,對(duì)二單元精處理程控系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造,改造升級(jí)為上海新華控制技術(shù)集團(tuán)科技有限公司DCS(XDC-800)控制系統(tǒng)。
DCS在電廠中的應(yīng)用越來(lái)越廣泛,不僅是由于其功能更加完善,同時(shí)還由于其系統(tǒng)升級(jí)導(dǎo)致使其應(yīng)用更為便捷??刂剖颐娣e少,運(yùn)行成本低,同時(shí)維護(hù)成本低,因此使用分布式設(shè)備展開(kāi)控制和監(jiān)控,對(duì)于電廠運(yùn)行與維護(hù)具有重要的意義。同時(shí)將分老化設(shè)備和精處理設(shè)備間控制室進(jìn)行土建改造。改造完成后精處理的DCS系統(tǒng)接入水處理加藥DCS系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程的控制和監(jiān)控。設(shè)備改造升級(jí)后大幅度提高了安全可靠性,消除了運(yùn)行中設(shè)備的誤動(dòng)和由于備件維護(hù)帶來(lái)的停工情況。整體的改造采用新華的DCS系統(tǒng)的新技術(shù),完全符合現(xiàn)代電力企業(yè)的節(jié)能降耗理念[1]。
圖1 控制室改造前、改造后
4#機(jī)組高速混床系統(tǒng)自1997年投產(chǎn)以來(lái),系統(tǒng)在運(yùn)行過(guò)程中,在氣水混送樹(shù)脂和高速混床樹(shù)脂混合兩步用到雜用空氣,氣量的控制一直采用人工手動(dòng)調(diào)整,由于再生人員的經(jīng)驗(yàn)和手法的不確定性,時(shí)常出現(xiàn)用氣量和實(shí)際需要的用氣工況不匹配,從而導(dǎo)致在樹(shù)脂用氣水混送步序和高速混床樹(shù)脂混合時(shí)的效果不理想,致使失效樹(shù)脂的輸送完整程度不夠和高速混床運(yùn)行運(yùn)行周期縮短,加大了樹(shù)脂的再生工作量,浪費(fèi)資源增加運(yùn)行成本。
經(jīng)過(guò)學(xué)習(xí)研究結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐情況轉(zhuǎn)變思路,將原80cm的用氣管路打堵,在原管路兩旁各增加一條30cm用氣旁路,在每條用氣旁路上加一手動(dòng)截止閥和一氣動(dòng)球閥,將氣動(dòng)球閥的開(kāi)關(guān)量接入DCS控制系統(tǒng),用手動(dòng)調(diào)閥控制兩步序的不同用氣量,實(shí)現(xiàn)氣水混送樹(shù)脂和高速混床樹(shù)脂混合兩步用氣實(shí)現(xiàn)程控控制自動(dòng)化。手動(dòng)截止閥和管路修舊利廢的增加兩個(gè)DN25的氣動(dòng)球閥1000元,接入DCS控制系統(tǒng)利用富余的線路和點(diǎn)位加人工總計(jì)1500元左右[2]。
改造完成后實(shí)現(xiàn)了兩步序用氣工藝的自動(dòng)化,使用氣量和實(shí)際需要的用氣工況匹配,減少了人工調(diào)整的不確定性,使失效樹(shù)脂的輸送完整和高速混床樹(shù)脂混合均勻,延長(zhǎng)了高速混床運(yùn)行周期,減少了精處理的再生套數(shù),節(jié)約了機(jī)組的運(yùn)行成本,同時(shí)減少了員工的工作時(shí)間,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,受到了車間人員的一致好評(píng)。
圖2 4#機(jī)組高速混床雜用空氣系統(tǒng)改造前、改造后
1997年建成的二單元精處理用水的流量調(diào)節(jié)是靠氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)的。原出口調(diào)節(jié)閥原理為用手動(dòng)調(diào)節(jié)泵出口壓力,通過(guò)壓縮空氣控制調(diào)節(jié)閥閥門開(kāi)度的大小來(lái)達(dá)到使用水的流量和壓力;由于氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥的老化磨損和控制用氣的不穩(wěn)定,造成每次人工調(diào)整的壓力和需要的水流量壓力不穩(wěn)定,從而使用水流量壓力的大小難控,導(dǎo)致樹(shù)脂再生工藝過(guò)程中水水流量壓力穩(wěn)定性差;樹(shù)脂的再生效果不理想。沖洗水泵工作在工頻下工作,造成了電耗的浪費(fèi)的浪費(fèi)和水泵檢修費(fèi)用的增高[3]。
變頻改造完成后,由于降速運(yùn)行和軟啟運(yùn),減少了振動(dòng)、噪音和磨損,延長(zhǎng)了設(shè)備維修周期和使用壽命,提高了設(shè)備的MTBF(平均故障維修時(shí)間)值,并減少了設(shè)備電耗,提高了系統(tǒng)的可靠性。系統(tǒng)具有各種保護(hù)措施,使系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)率和安全可靠性大大提高。
圖3 流量調(diào)節(jié)改造前、改造后
精處理程控再生步序共有23步。完成一套失效樹(shù)脂的再生工作用二級(jí)除鹽水300噸左右,其中失效樹(shù)脂的空氣擦洗用水量100噸左右,占樹(shù)脂再生用水總量的三分之一。由于失效樹(shù)脂的空氣擦洗步序的不合理造成二級(jí)除鹽水及設(shè)備的大量浪費(fèi),而且擦洗的效果很不理想,經(jīng)過(guò)學(xué)習(xí)研究實(shí)踐努力轉(zhuǎn)變思路,在不改動(dòng)現(xiàn)有設(shè)備的情況下,將步序中的閥門的開(kāi)閉次序的合理化調(diào)整,由原來(lái)的放水—空氣擦洗—正洗(流量60t/h)調(diào)整為放水—空氣擦洗—反洗(流量35t/h);調(diào)整好反洗水的流量;在達(dá)到樹(shù)脂清洗效果的情況下使失效樹(shù)脂清洗的效率大幅提高,二級(jí)除鹽水樹(shù)脂清洗用水量及相關(guān)設(shè)備的損耗明顯降低,二級(jí)除鹽水用量降至30噸左右。通過(guò)此次精處理失效樹(shù)脂再生擦洗步序關(guān)鍵步序的技術(shù)改進(jìn),再生用二級(jí)除鹽水每套節(jié)約70噸左右。
七月份改進(jìn)后統(tǒng)計(jì)再生樹(shù)脂清洗時(shí)的單套平均用水量與去年同期的清洗時(shí)的單套平均用水量做比較,節(jié)約除鹽水量顯著。四個(gè)月僅僅樹(shù)脂清洗這一步節(jié)約用二級(jí)除鹽水在1500噸左右。同時(shí)減少了人員的工作時(shí)間,降低了再生人員勞動(dòng)強(qiáng)度。為公司的節(jié)能降耗工作做出貢獻(xiàn)[4]。
圖4 改進(jìn)前后用水量比較
二單元精處理是1997年建造,鑒于當(dāng)時(shí)的設(shè)計(jì),工作現(xiàn)場(chǎng)照明為26盞125瓦長(zhǎng)明燈無(wú)開(kāi)關(guān)控制,通風(fēng)用軸流風(fēng)機(jī)為5臺(tái),數(shù)量少且分布不合理,控制開(kāi)關(guān)在每臺(tái)風(fēng)機(jī)下部就地控制,滿足不了工作時(shí)需要的工況。將照明及軸流風(fēng)機(jī)的開(kāi)關(guān)集中在精處理再生間進(jìn)門右側(cè)墻上,為每臺(tái)軸流風(fēng)機(jī)設(shè)置一空開(kāi)控制實(shí)現(xiàn)單獨(dú)控制,在關(guān)鍵部位增加了一臺(tái)軸流風(fēng),達(dá)到了在工作狀態(tài)下需要的最大工作風(fēng)量,滿足了工作需要。照明采用先進(jìn)的led燈,采用科學(xué)合理布局保證工作照明充足的情況下,減少為16盞45瓦的led節(jié)能燈,進(jìn)行4路控制,為安全保障進(jìn)箱電源為兩路供電。將開(kāi)關(guān)集中在精處理再生間進(jìn)門右側(cè)墻上,可做到工作人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)工作需求開(kāi)啟相應(yīng)工作區(qū)域的照明和需要流量軸流風(fēng)機(jī),工作人員不工作時(shí)關(guān)閉照明和風(fēng)機(jī),節(jié)約電耗。
整個(gè)改造工作力求將低成本,照明用線纜為脫硝小間改造時(shí)的廢舊電線,軸流風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)線纜為多次改造工作剩余的電纜,控制用空開(kāi)是改造工作剩下利用,買16盞led節(jié)能燈用960元。改造工作完成后效果明顯。年照明用電節(jié)約電費(fèi)8000元左右;減少了設(shè)備的損耗,延長(zhǎng)了設(shè)備的使用時(shí)間;防止員工身體健康受到損害。
照明用電量的計(jì)算。計(jì)算公式:年用電量支出=照明燈功率×數(shù)量×?xí)r間×電費(fèi)/1000;改造前照明每年電費(fèi)支出:年用電量支出=125×26×24×365×0.3/1000=8541元;改造后照明每年電費(fèi)支出:年用電量支出=45×16×8×26×12×0.3/1000=539.136元。改造后照明年節(jié)約費(fèi)用:改造后照明年節(jié)約費(fèi)用=改造前每年的可節(jié)約電費(fèi)支出-改造后每年的可節(jié)約電費(fèi)支出;改造后照明年節(jié)約費(fèi)用=8541-539.136= 8001.864元。
改造后的照明年節(jié)電率:年節(jié)電率=改造后照明節(jié)約每年用電量/改造前照明每年用電量;年節(jié)電率=(125×26×24×365-45×16×8×26×12)/(125×26×24×365)×100%=93%。改造后比改造前年節(jié)電率降低了93%,每年用電量只有改造前的7%。降低了電能的消耗,實(shí)現(xiàn)了集中管理控制,整體的改造完全符合現(xiàn)代企業(yè)的節(jié)能降耗理念。
二單元精處理是1997年建造,還是采用人工填寫報(bào)表、月底人工總結(jié)上報(bào),既費(fèi)人耗時(shí)、還容易出錯(cuò),消耗大量紙張、人工。在對(duì)二單元精處理程控系統(tǒng)DCS升級(jí)技術(shù)改造中,在工控機(jī)上編制大宗藥品消耗用量管理統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)軟件。通過(guò)改造后實(shí)現(xiàn)了精處理再生系統(tǒng)大宗藥品消耗用量在使用過(guò)程中自動(dòng)記錄,免去了人工介入,全部由上位機(jī)統(tǒng)計(jì)軟件自動(dòng)記錄總結(jié);每月自動(dòng)生成報(bào)表、年底自動(dòng)生成年報(bào)表。通過(guò)DCS網(wǎng)絡(luò)傳送到車間專工電腦,實(shí)現(xiàn)了無(wú)紙化辦公。避免了人工統(tǒng)計(jì)出錯(cuò)的情況,降低了人工成本,節(jié)約了大量紙張。全部改造于9月25日完成,降低了車間的運(yùn)營(yíng)成本。
綜上,本次改造中改造過(guò)程中采用新技術(shù)、新材料、新產(chǎn)品,從設(shè)備、工藝、成本管理、環(huán)保與節(jié)能等方面入手,進(jìn)行了技術(shù)革新創(chuàng)新,通過(guò)革新創(chuàng)新項(xiàng)目的完成明顯降低了精處理樹(shù)脂再生成的運(yùn)行本,希望在老電廠在技術(shù)改造中有所借鑒。