南國銅業(yè)一期30kt銅冶煉項(xiàng)目采用的工藝流程為:富氧側(cè)吹熔池熔煉+連續(xù)吹煉+回轉(zhuǎn)式陽極爐精煉+不銹鋼陰極平行流電解工藝+高濃度二氧化硫制酸。
2019年4月頂側(cè)雙向平行流電解和底側(cè)雙向平行流電解投產(chǎn),并一直在350A/m
電流密度下穩(wěn)定生產(chǎn),并逐步將電流密度提升至380A/m
。南國銅業(yè)電解車間東系統(tǒng)共有440臺(tái)頂側(cè)雙向平行流電解槽,西系統(tǒng)共有440臺(tái)底側(cè)雙向平行流電解槽。
平行流電解技術(shù)主要設(shè)備為平行流電解槽。與普通的樹脂電解槽不同,平行流電解槽在電解槽端面設(shè)計(jì)有平行流進(jìn)液法蘭口,兩側(cè)設(shè)計(jì)有平行流進(jìn)液腔道,進(jìn)液腔道上安裝平行流面板,電解槽兩側(cè)面板上排布高分子材料噴嘴,裝槽排距后每塊陰極板兩側(cè)各分布一對(duì)噴嘴。電解液從平行流進(jìn)液法蘭口進(jìn)入平行流進(jìn)液腔道,從頂側(cè)兩邊(頂側(cè)雙向平行流電解槽)或者底側(cè)兩邊(底側(cè)雙向平行流電解槽)的噴嘴噴出進(jìn)入每塊陰極板兩側(cè)區(qū)域,最后電解液從電解槽兩端溢流口流出,頂側(cè)雙向平行流電解槽陰極表面電解液流動(dòng)和底側(cè)雙向平行流電解槽陰極表面電解液流動(dòng)分別如圖1和圖2所示。
從微觀電極反應(yīng)動(dòng)力學(xué)上分析,電極反應(yīng)速率由擴(kuò)散傳質(zhì)速率決定,根據(jù)菲克第一定律和法拉第定律應(yīng)有以下公式
。
式中i為電流密度,A/m
;C
為電解液本體離子濃度,mol/m
;C
為x=0電極表面離子濃度,mol/m
;δ為擴(kuò)散邊界層厚度,m;z為離子的正電荷數(shù);F為法拉第常數(shù),C/mol;D為離子的擴(kuò)散系數(shù),m
/s。
我國農(nóng)民普遍存在文化水平偏低的問題,對(duì)于科技技術(shù)含量較高的技術(shù)接受能力有限,技術(shù)推廣人員要做好前期工作,用簡(jiǎn)潔、易懂、通俗的語言話術(shù)與農(nóng)民交流,提高農(nóng)民對(duì)玉米高產(chǎn)栽培技術(shù)的接受效率;通常情況下,高產(chǎn)栽培技術(shù)的推廣應(yīng)當(dāng)搭配一定的示范,在條件允許的山區(qū)搭建示范園區(qū)可以有效提高高產(chǎn)栽培技術(shù)的推廣效率和效果,在條件有限的山區(qū),推廣工作人員可以在講解過程中搭配經(jīng)典案例進(jìn)行說明,也能夠達(dá)到提高農(nóng)民接受程度的效果,使高新科技在山區(qū)發(fā)揮應(yīng)有的作用。
從上表可以看出①同等電流密度下西區(qū)底側(cè)雙向平行流直流電耗要略高于東區(qū)頂側(cè)雙向平行流,而蒸汽單耗則相反,這是因?yàn)槲鲄^(qū)添加劑單耗要略高于東區(qū),所以西區(qū)槽電壓更大直流電單耗更大,并且西區(qū)下進(jìn)上出的進(jìn)液方式有助于將下部的熱量帶到液表,所需要補(bǔ)充的熱量更少,蒸汽單耗更低,但兩者標(biāo)煤的綜合能耗基本接近。②在陰極銅含銀方面,東區(qū)頂側(cè)雙向平行流要低于西區(qū)底側(cè)雙向平行流,因?yàn)樯线M(jìn)下出進(jìn)液方式更有助于陽極泥沉降。③隨著電流密度提升直流電單耗升高,但蒸汽單耗下降,綜合能耗基本持平。并且平行流工藝技術(shù)在固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本、流動(dòng)資金投資上都要低于常規(guī)電解
,達(dá)到降本增效的作用。
雙向平行流工藝技術(shù)通過每塊陰極兩側(cè)噴嘴的均勻進(jìn)液,強(qiáng)化了極板間電解液的流動(dòng)循環(huán),提高了陰極表面的流速,減小了擴(kuò)散邊界層厚度,提高了陰極表面銅離子濃度,提高了金屬銅電析出過程中的成核速率,從而起到細(xì)化晶粒改善陰極銅結(jié)晶質(zhì)量的作用。
電解液溫度控制:提高電解液溫度有助于降低電解液電阻、直流電耗、粘度,并且溫度越高銅離子的擴(kuò)散速率越大,有助于改善高電流密度下陰極銅的結(jié)晶質(zhì)量。但溫度過高容易引起添加劑分解加快、陽極銅化學(xué)溶解加快、車間酸霧濃度加大和水分蒸發(fā)快等問題。目前在380A/m
電流密度下(電解槽未做保溫),在冬天(10℃的室外溫度)生產(chǎn)時(shí)電解液也基本不需要蒸汽加熱,熱量基本能達(dá)到收支平衡。目前電解槽溢流斗處電解液溫度控制在64℃~65℃。
在電解投產(chǎn)后達(dá)到設(shè)計(jì)電流密度350A/m
,之后提升電流密度至380A/m
,并且一直穩(wěn)定生產(chǎn),產(chǎn)出的陰極銅能達(dá)到GB/T467~2010高純陰極銅的標(biāo)準(zhǔn)。
采用復(fù)合蛋白酶深度酶解牡蠣、雞肉、南極磷蝦,獲得高水解度的酶解產(chǎn)物。通過80%乙醇分別萃取3種酶解產(chǎn)物,再通過異丁醇萃取乙醇相,萃取上清液可獲得豐富的苦味肽。異丁醇萃取牡蠣、雞肉和南極磷蝦乙醇相上清液感官評(píng)定都具有苦味,苦味評(píng)分值分別為6.8,4.4,5.0分。3種酶解產(chǎn)物異丁醇萃取乙醇相上清液均含有>94%的小于5 ku和>57%小于1 ku的多肽片段。本研究為快速萃取牡蠣、雞肉和南極磷蝦酶解產(chǎn)物中的苦味肽提供了新的方法,為后續(xù)苦味肽的質(zhì)譜鑒定奠定了基礎(chǔ)。
(2)電解液中雜質(zhì)元素的控制。電解液中雜質(zhì)濃度越低對(duì)銅電解生產(chǎn)越有利,但實(shí)際生產(chǎn)過程中電解液中雜質(zhì)濃度受到陽極板雜質(zhì)元素含量高低和凈化凈液量大小的影響,電解液中雜質(zhì)元素需要控制在一定范圍內(nèi)以保證高電流密度下銅電解的正常進(jìn)行。下表分別為生產(chǎn)過程中東區(qū)頂側(cè)雙向平行流和西區(qū)底側(cè)雙向平行流電解液主要雜質(zhì)元素濃度。
添加劑的控制:同等工藝條件下相對(duì)于常規(guī)銅電解底管進(jìn)液的進(jìn)液方式,雙向平行流的進(jìn)液方式更加有助于電解液、熱量、添加劑的均勻分布,銅離子的濃差極化更小,相較于常規(guī)電解,平行流電解工藝技術(shù)添加劑適用范圍要更為廣泛
。明膠、硫脲、鹽酸作為復(fù)合添加劑共同使用,高電流密度下添加劑要與電流密度、溫度、循環(huán)流量等工藝條件相匹配,需要相應(yīng)提高添加劑加入量,并維持各組分在合適的配比
,這對(duì)于提高電解系統(tǒng)容錯(cuò)性具有重要作用。氯離子具有去極化作用,在銅電解過程中,對(duì)Pb、Bi等雜質(zhì)過高引起的陽極鈍化產(chǎn)生活化作用,可以減少陽極鈍化的發(fā)生
,在高電流密度時(shí)可以根據(jù)陽極板雜質(zhì)含量和銀回收情況可以適當(dāng)提高鹽酸加入量。
(1)電解液中銅、酸的控制。電解中銅離子濃度的提高有助于陰極銅結(jié)晶更為光滑致密,特別是在高電流密度下生產(chǎn)時(shí)宜提高電解液中銅離子濃度來減小濃差極化。但銅離子濃度偏高也會(huì)造成電解液電阻和直流電耗增大,并且高電流密度下會(huì)引起陽極鈍化,同時(shí)在槽底溫度較低的區(qū)域有少量的硫酸銅結(jié)晶析出。電解液中酸度越高,電解液電阻和直流電耗越低,但硫酸濃度越大,硫酸銅溶解度越小,因此高電流密度380A/m
下宜采用相應(yīng)高銅低酸的形式,銅離子濃度控制在47~49g/L,硫酸濃度控制在165~175g/L。
工藝條件控制。
投產(chǎn)之后一直穩(wěn)定生產(chǎn),各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)也較為穩(wěn)定,東區(qū)頂側(cè)雙向平行流(簡(jiǎn)稱東區(qū))和西區(qū)底側(cè)雙向平行流(簡(jiǎn)稱西區(qū))技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下表所示。
按季節(jié)分析IMERG估計(jì)降水的空?qǐng)?bào)率FAR,結(jié)果表明:中國大陸的FAR在夏季最低,約為0.52;其次是秋季和春季,分別為0.65和0.64;冬季最高,約為0.75。中國大陸東、西部的FAR的季節(jié)變化趨勢(shì)與整個(gè)中國大陸完全相同,各季都是西部地區(qū)高、東部地區(qū)低。西部夏季FAR最低時(shí)也超過了0.6,冬季最高時(shí)約為0.9。除秋季相差約0.1之外,其他季節(jié)東、西部地區(qū)的FAR相差約0.2(圖5b)。
循環(huán)流量控制:相較于常規(guī)銅電解280~320A/m
電流密度,采用380A/m
高電流密度應(yīng)相應(yīng)地提高循環(huán)流量來加快極板間電解液的流動(dòng),減小了邊界層厚度從而提高銅離子的擴(kuò)散速率,減小濃差極化,改善陰極銅結(jié)晶質(zhì)量,各電流密度下東區(qū)頂側(cè)雙向平行流和西區(qū)底側(cè)雙向平行流單槽循環(huán)流量如下表所示。
在保證循環(huán)流量能匹配上電流密度前提下,可以適當(dāng)將循環(huán)流量控低一些以免電解液攪動(dòng)影響陽極泥沉降形成陽極泥粒子,特別是在380A/m
高電流密度陽極泥量更大情況下。并且平行流電解槽單槽流量也不能控制太低,根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)頂側(cè)雙向平行流單槽循環(huán)流量不宜低于40L/min,否則容易發(fā)生底部死槽。
電解液成分控制:
陽極溶解時(shí)As、Sb、Bi均以三價(jià)態(tài)進(jìn)入電解液,并與電解液中的活性氧反應(yīng)被氧化為五價(jià)態(tài)。As
可抑制Sb
氧化成Sb
,并防止陽極泥漂浮,電解液中As
含量高的話在陽極板表面易于BiAsO
和SbAsO
的沉淀,這可用來控制電解液中的Bi和Sb的濃度
。但同時(shí)電解液中As、Sb、Bi濃度偏高時(shí),平行流電解槽的噴嘴、進(jìn)液腔道口、平行流面板堵塞會(huì)更嚴(yán)重,造成單槽流量不均、槽內(nèi)噴液不均等不利情況。因此電解液中As、Sb、Bi需控制在一定范圍內(nèi)。
主要通過關(guān)聯(lián)系數(shù)、關(guān)聯(lián)度兩項(xiàng)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)。以住院次均費(fèi)用為參考數(shù)列,各項(xiàng)費(fèi)用為比較數(shù)列構(gòu)建矩陣(X0,X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9,X10)。計(jì)算二者之間的絕對(duì)差,形成絕對(duì)差矩陣,然后計(jì)算關(guān)聯(lián)系數(shù)和關(guān)聯(lián)度[4]。
回顧性選取2017年4月-2018年4月在我院行血液透析治療64例患者的臨床資料,其中男34例,女30例,年齡16-80歲,平均年齡(53.7±6.8)歲,平均透析病程(3.1±1.7)年,按疾病分類:急性腎衰竭患者26例,慢性腎衰竭38例。
由于取消了高位槽之后,從循環(huán)泵打上的電解液經(jīng)過分液包通過進(jìn)液管道進(jìn)入電解槽內(nèi),電解液會(huì)夾帶一些細(xì)小的氣泡,這些氣泡容易沾附在陰極銅上形成較為密集的氣孔。通過在分液包上增加排氣管和排氣管以及在槽邊進(jìn)液管道處增加排氣管能夠比較好地抑制陰極銅上氣孔的產(chǎn)生。
當(dāng)電流密度提升至350A/m
并逐步提升至380A/m
時(shí),陰極銅液表上沿處逐漸集中出現(xiàn)粒子,在電解末期粒子變大,造成陰陽極板短路。由于陰極板上下工藝條件具有差異性,陰極板上部靠近導(dǎo)電梁、液表電解液酸高銅低、二周期殘極底部缺失都會(huì)造成液表陰極電流密度要遠(yuǎn)大于下部,加上液表有漂浮陽極泥等懸浮顆粒容易形成粒子并變大導(dǎo)致短路。生產(chǎn)過程中觀察到粒子主要形成在5天板面上,因此采用提壓溜即升降液面方式抑制粒子進(jìn)一步長大,同時(shí)控制陽極板上下厚度偏差和適當(dāng)控高殘極率來減小液表電流密度從而抑制粒子生成。
在高電流密度380A/m
穩(wěn)定生產(chǎn)后大部分陰極板板面質(zhì)量較好,少部分陰極底部長有粒子,并沾附少量的陽極泥,在電解末期形成底部陰陽極板短路。這種粒子只分布在陰極板一面底部,且大多數(shù)長有這種底部粒子的陰極板均有變形,導(dǎo)致底部極距偏小而電流密度大,且容易沾附上陽極泥形成粒子導(dǎo)致底部短路。生產(chǎn)中通過校平機(jī)加強(qiáng)日常對(duì)變形陰極板的替換和維修,顯著將原先短路率由1%降低為0.3%。
機(jī)械電氣一體化的設(shè)備主要是通過相關(guān)企業(yè)工廠統(tǒng)一的流水線下生產(chǎn)出來的,因此,設(shè)備中一些運(yùn)行技術(shù)以及對(duì)于細(xì)節(jié)的處理不能夠滿足所有產(chǎn)品生產(chǎn)需求的。對(duì)于此種情況,相關(guān)工作人員就要對(duì)剛引進(jìn)的設(shè)備進(jìn)行系統(tǒng)的調(diào)整。在調(diào)整階段,技術(shù)工作著要結(jié)合設(shè)備的具體功能,以及施工場(chǎng)地的現(xiàn)有條件,以設(shè)備生產(chǎn)過程中確定的基礎(chǔ)線作為調(diào)整標(biāo)準(zhǔn),并將調(diào)整的過程有效的記錄下來,為后期安裝工作提供有效參考資料,保證機(jī)械電氣一體化設(shè)備的運(yùn)行能夠帶來更高的工作效益。
高電流密度生產(chǎn)下需要特別關(guān)注陽極鈍化的問題,特別是當(dāng)電流密度在380A/m
繼續(xù)提高時(shí)有可能發(fā)生陽極鈍化。陽極鈍化會(huì)造成銅離子貧化、陰極銅結(jié)晶粗糙、槽電壓和電耗上升、殘極率異常偏高等一系列問題。經(jīng)測(cè)量陰極周期末期(7d)雙極槽電壓為377mv,并沒有異常升高,電解液中銅離子平衡和殘極率控制均正常。雖然目前生產(chǎn)過程中并未發(fā)生陽極鈍化,但仍需控制陽極板Pb<0.2%
,O<0.15%,同時(shí)適當(dāng)提高電解液中氯離子濃度來抑制陽極鈍化。
雖然不同的學(xué)者看法不同,但經(jīng)過歸納我們可以用學(xué)者陳樹強(qiáng)的理解進(jìn)行總結(jié)。陳樹強(qiáng)認(rèn)為,“所謂權(quán)力不外乎是指人們所擁有的能力”[2],“這種能力不僅表現(xiàn)為一種客觀的存在,而且表現(xiàn)為一種主觀感受,亦即權(quán)力感。正是這種權(quán)力感可以增進(jìn)人們的自我概念、自尊、尊嚴(yán)感、福祉感及重要感。”[2]即陳樹強(qiáng)認(rèn)為權(quán)能(也可以翻譯成權(quán)力)不僅指一種客觀能力,也指一種主觀感受、主觀精神狀態(tài)。由于這種主觀的感受是一種權(quán)力感,所以我們可以形容它是“積極的”。又由于這種主觀感受可增進(jìn)人們的自我概念、自尊、尊嚴(yán)感等,我們也可以形容它為是“能動(dòng)的”。因此對(duì)于“權(quán)能”的這個(gè)主觀感受方面的含義,我們可以形容它是一種積極的能動(dòng)的精神。
銅電解生產(chǎn)過程中電解液中的As、Sb、Bi會(huì)發(fā)生共沉淀形成砷酸鹽、銻酸鹽的難溶物,這些難溶物隨著電解液的流動(dòng),沾附在噴嘴、面板、平行流進(jìn)液腔道上,造成噴嘴、面板、平行流進(jìn)液腔道結(jié)構(gòu)堵塞。杭州三耐環(huán)??萍脊煞萦邢薰狙兄频母邏簺_洗裝置經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)改進(jìn)在平行流進(jìn)液法蘭管上開設(shè)沖洗接口和排污口,并在平行流面板上開設(shè)排污口,通過將高壓沖洗噴頭從沖洗接口塞入平行流腔道使用高壓水進(jìn)行沖洗。這種沖洗裝置在不拆卸面板的前提下有效、快速、方便地實(shí)現(xiàn)了對(duì)噴嘴、面板、平行流進(jìn)液腔道的清理,很好解決了平行流工藝技術(shù)中噴嘴堵塞、難清理、工作量大的問題。通過試驗(yàn)單槽清洗水量約為60L,單槽清洗時(shí)間約為6min,這對(duì)電解體系水平衡控制和出裝槽作業(yè)幾乎影響不大,但也需要避免集中大量清理,以免導(dǎo)致電解液中懸浮顆粒過多導(dǎo)致板面長粒子。
通過在高電流密度下平行流電解工藝技術(shù)的生產(chǎn)實(shí)踐,加強(qiáng)了對(duì)電解生產(chǎn)的認(rèn)知。結(jié)合平行流工藝技術(shù),加強(qiáng)工藝條件控制以及生產(chǎn)組織管理,確保各影響因素都在合適匹配的控制范圍,提高整個(gè)電解系統(tǒng)的容錯(cuò)性,降低電解系統(tǒng)波動(dòng),就能在高電流密度下穩(wěn)定運(yùn)行并生產(chǎn)出合格的高純陰極銅。今后,南國銅業(yè)將圍繞如何進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),加強(qiáng)生產(chǎn)組織管理,提升電解技術(shù)水平,向著更高一個(gè)臺(tái)階邁進(jìn)。
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