王海濤, 高 寧
(河鋼集團(tuán)衡水板業(yè)有限公司, 河北 衡水 053000)
河鋼集團(tuán)衡水板業(yè)有限公司連續(xù)退火爐在生產(chǎn)T3 厚規(guī)格高溫產(chǎn)品時,會出現(xiàn)爐壓不穩(wěn),尤其是下降段爐壓波動較大并伴隨出現(xiàn)爐內(nèi)露點(diǎn)異常造成帶鋼氧化現(xiàn)象。爐壓的不穩(wěn)定嚴(yán)重影響了公司的生產(chǎn)秩序,為確保設(shè)備運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性,對爐內(nèi)爐壓的異常進(jìn)行分析和控制顯得越來越重要。本文分析了北京鋼研院為我司設(shè)計成套的連續(xù)退火爐爐壓在生產(chǎn)過程中的異常波動現(xiàn)象,并提出了解決措施,滿足了連續(xù)退火生產(chǎn)機(jī)組的穩(wěn)定生產(chǎn)。
連續(xù)退火爐爐內(nèi)存在易燃易爆的氫氣,所以爐內(nèi)必須保持正壓運(yùn)行,防止外部空氣進(jìn)入爐內(nèi)造成事故。連續(xù)退火爐控制爐內(nèi)壓力時,首先要為各個路段設(shè)置恰當(dāng)?shù)膲毫χ?。因?yàn)閴毫χ颠^高,會導(dǎo)致保護(hù)氣體的消耗量增加,生產(chǎn)成本過高;壓力低時,會增加爐外空氣進(jìn)入爐內(nèi)的風(fēng)險,導(dǎo)致控制爐內(nèi)氣氛難度增大。爐壓異常波動,尤其過低時會造成外部空氣及淬水槽處的水蒸氣進(jìn)入爐內(nèi)造成爐內(nèi)露點(diǎn)的異常。
帶鋼暴露在空氣中與空氣中的氧氣和水發(fā)生化學(xué)反應(yīng),使帶鋼表面附著一層氧化鐵皮,發(fā)生如下化學(xué)反應(yīng):
連退爐在對冷軋帶鋼退火提高機(jī)械性能的同時,爐內(nèi)保護(hù)氣體會與帶鋼表面氧化鐵皮發(fā)生化學(xué)反應(yīng),使其表面的氧化鐵皮還原為鐵。如下反應(yīng)式:
正產(chǎn)生產(chǎn)時,爐內(nèi)保護(hù)氣體成分的變化情況和帶鋼表面被氫氣還原的狀態(tài)無法直接得到,而是通過爐內(nèi)露點(diǎn)的檢測和分析間接地推斷爐內(nèi)的這些變化[1]。因此,如何保證爐壓的穩(wěn)定性,防止退火爐內(nèi)的露點(diǎn)發(fā)生異常升高,是解決此問題的關(guān)鍵。
我司連續(xù)退火爐在10 年的生產(chǎn)運(yùn)行中,出現(xiàn)過多次爐壓波動并伴隨露點(diǎn)異常的現(xiàn)象,對生產(chǎn)帶來嚴(yán)重的影響。根據(jù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)分析,爐壓波動伴隨露點(diǎn)異常產(chǎn)生的原因分為如下幾類:
1)保護(hù)氣體供氣系統(tǒng)出現(xiàn)問題,保護(hù)氣斷供或者供氣量減少,造成爐壓迅速降低;
2)入口段的密封輥間隙過大,致使氮封不起作用;
3)爐體密閉不嚴(yán),爐壓低;
4)淬水槽處液位波動,致使水封破壞,爐內(nèi)下降段密封箱氮?dú)馔庑梗?/p>
5)緩冷段、快冷段、終冷段循環(huán)風(fēng)機(jī)進(jìn)出口泄露對爐壓及露點(diǎn)的影響。
針對以上可能引起爐內(nèi)壓力異常的原因進(jìn)行逐一分析,并提出有效的控制措施及可行的辦法。
爐內(nèi)充滿氮?dú)浔Wo(hù)氣體,為了防止發(fā)生安全事故,必須要保證爐壓始終處于正壓,并且處于合理的壓力控制值。我司對退火爐每段爐區(qū)均配備了爐壓檢測,壓力均符合我公司《連續(xù)退火爐生產(chǎn)工藝作業(yè)指導(dǎo)書》的標(biāo)準(zhǔn),并且沒有異常波動,如果供氣量出現(xiàn)異常,爐壓會立即發(fā)生變化并示警。
帶鋼通過一個入口密封裝置垂直進(jìn)入加熱段。該入口密封裝置設(shè)置于加熱段入口端的底部,并與爐體聯(lián)接。入口密封裝置由兩根單獨(dú)驅(qū)動的密封輥組成并設(shè)有N2封,以增加氣阻的方式保證鋼帶運(yùn)行時空氣不進(jìn)入爐內(nèi)。運(yùn)行時兩密封輥閉合貼近鋼帶,中間有留有5~8 mm 間隙,從而保證在不劃傷鋼帶表面的前提下更好的起到氮?dú)饷芊庾饔谩?/p>
我司氮封流量控制在200 m3,密封輥間距調(diào)整為5.5 mm,完全符合我公司《連續(xù)退火爐生產(chǎn)工藝作業(yè)指導(dǎo)書》的標(biāo)準(zhǔn),因此生產(chǎn)T3 厚規(guī)格高溫料時的爐壓波動于密封輥間隙與入口氮封無直接關(guān)系。
連續(xù)退火爐工作是處于正壓狀態(tài),我司爐壓控制在55~130 Pa。一般在正壓的條件下,爐外的空氣和水蒸汽是不可能進(jìn)入爐內(nèi)的。并且由于目前我司只有在生產(chǎn)T3 厚規(guī)格高溫料時,才會出現(xiàn)爐內(nèi)壓力波動并伴隨氧含量超標(biāo)及露點(diǎn)偏高的異?,F(xiàn)象,可以初步認(rèn)定造成爐內(nèi)氣氛異常不是爐體密閉不嚴(yán)造成。
淬水槽的槽內(nèi)存有一定液位的脫鹽水,脫鹽水液位高于下降段出口150~200 mm,形成水封,確保爐內(nèi)的爐壓正常,防止外部空氣進(jìn)入爐內(nèi),還對帶鋼進(jìn)行冷卻,減少了蒸汽的生成。廢氣風(fēng)機(jī)將鋼帶入水淬槽產(chǎn)生的蒸汽通過排汽管路排到室外。
淬水槽液位較低時,在下降段通道處形不成水封,會造成爐壓的快速降低,外部蒸汽、空氣會迅速進(jìn)入爐內(nèi),造成氧含量、露點(diǎn)迅速發(fā)生升高。在生產(chǎn)T3不同厚度規(guī)格產(chǎn)品,進(jìn)行了淬水槽水溫、爐壓、露點(diǎn)進(jìn)行了測量,測量數(shù)據(jù)如表1 所示。
表1 水溫、露點(diǎn)、爐壓的檢測
從表1 測量數(shù)據(jù)來看,當(dāng)生產(chǎn)厚規(guī)格T3 產(chǎn)品時,隨著水溫的升高,下降段的爐壓及露點(diǎn)發(fā)生了明顯的異常,與本文提到的生產(chǎn)T3 厚規(guī)格高溫料時爐壓不穩(wěn)伴隨露點(diǎn)異常的情況相吻合。
緩冷段、快冷段、終冷段在帶鋼運(yùn)行方向分為不同區(qū)域,每個區(qū)域配有循環(huán)風(fēng)機(jī)。退火爐內(nèi)的保護(hù)氣體被氣密性很好的循環(huán)風(fēng)機(jī)抽出來,在氣水換熱器的作用下冷卻,然后送到爐內(nèi)風(fēng)箱,從風(fēng)箱的噴嘴噴出,對鋼帶進(jìn)行強(qiáng)制冷卻[2]。帶鋼的溫度控制,通過調(diào)節(jié)循環(huán)風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,控制保護(hù)氣體循環(huán)量來實(shí)現(xiàn)。
假如風(fēng)機(jī)進(jìn)出口出現(xiàn)泄漏的情況下,由于風(fēng)機(jī)的風(fēng)量很大會立即引起爐內(nèi)氣氛的波動,因此在停爐保壓保溫的情況下,模擬生產(chǎn)T3 厚規(guī)格料的工藝,對各段風(fēng)機(jī)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,觀察測量數(shù)據(jù)。檢測結(jié)果如表2。
從表2 和表3 可以看出造成爐內(nèi)氣氛異常的原因是快冷段1 號、2 號風(fēng)機(jī)進(jìn)出口的某處存在裂口,在風(fēng)機(jī)頻率較大的情況下,對爐內(nèi)氣氛產(chǎn)生了致命影響,造成該段的爐壓下降,露點(diǎn)升高。在爐壓及氣氛恢復(fù)正常后,為了節(jié)省時間對快冷段1 號和2 號風(fēng)機(jī)進(jìn)行重新檢測時不對爐壓進(jìn)行測量,對露點(diǎn)及氫氣、氧氣含量進(jìn)行測量比較,確定是哪個存在泄漏。
表2 T3(0.25~0.35 mm)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝下的各爐段數(shù)據(jù)
表3 T3(0.38~0.4 mm)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝下的各爐段數(shù)據(jù)
從表4 可以看出造成爐內(nèi)氣氛異常的原因是快冷段1 號風(fēng)機(jī)管路發(fā)生泄漏,在風(fēng)機(jī)頻率較大的情況下,對爐內(nèi)氣氛產(chǎn)生了致命影響,造成爐內(nèi)氧含量迅速上升,漏點(diǎn)升高。
表4 快冷段1 號、2 號風(fēng)機(jī)不同頻率下的爐內(nèi)氣氛
在實(shí)際生產(chǎn)過程中,連續(xù)退火爐出現(xiàn)爐壓不穩(wěn)定露點(diǎn)異常的現(xiàn)象是不可避免的,問題是能夠采取一些措施來減少此類生產(chǎn)事故的發(fā)生,使?fàn)t壓波動控制在允許范圍之內(nèi),滿足工藝生產(chǎn)要求,以及帶鋼一旦發(fā)生爐壓不穩(wěn)定露點(diǎn)異常的現(xiàn)象后如何采取合理的保護(hù)措施來減少對生產(chǎn)及設(shè)備帶來的損害[3]。
爐壓不穩(wěn)定露點(diǎn)的異常影響因素眾多,結(jié)合實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)總結(jié)來看,盡可能地減少此類現(xiàn)象的發(fā)生,應(yīng)從設(shè)備、保護(hù)氣供氣系統(tǒng)、淬水槽液位及水溫、各爐段的風(fēng)機(jī)管路、爐體密閉性等幾個方面來解決。根據(jù)我公司的實(shí)際生產(chǎn)情況,采取了如下措施:
1)定期對爐體進(jìn)行密閉性進(jìn)行檢查,并制定相關(guān)巡檢表,形成制度;
2)保證檢測裝置測量的準(zhǔn)確性,確保爐壓及爐內(nèi)氣氛的正常;
3)根據(jù)不同規(guī)格、不同品種的生產(chǎn),制定合適的工藝;繼續(xù)優(yōu)化完善我公司的《連續(xù)退火生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》;
4)爐區(qū)所有冷卻風(fēng)機(jī)進(jìn)出口的管路,尤其是緩冷段及快冷段風(fēng)機(jī)的管路,加裝壓力檢測裝置,一旦發(fā)生泄漏,可以隨時發(fā)現(xiàn),繼續(xù)優(yōu)化完善我公司的《連續(xù)退火爐操作規(guī)程》。
連續(xù)退火爐出現(xiàn)爐壓不穩(wěn)定露點(diǎn)異常是一個多因素綜合作用下呈現(xiàn)的現(xiàn)象。要想從中找出具體原因,必須根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況,從中發(fā)現(xiàn)規(guī)律,從設(shè)備、工藝、檢測裝置等多個方面逐個分析排除。結(jié)合我公司連續(xù)退火爐的爐壓不穩(wěn)定伴隨露點(diǎn)異常始終是生產(chǎn)厚規(guī)格的T3 高溫產(chǎn)品時出現(xiàn),主要對以下幾個方面進(jìn)行了調(diào)整:
1)爐體密閉情況制定了巡檢檢查制度,認(rèn)真填寫巡檢表。
2)淬水槽液位控制實(shí)現(xiàn)自動控制;對淬水槽的水溫進(jìn)行了閉環(huán)檢測,當(dāng)溫度快速升高時,自動開啟備用循環(huán)泵及備用冷卻器,并能夠自動開啟下降段的廢氣風(fēng)機(jī),將水蒸氣立即排出。
3)建立測量點(diǎn)的檢查、校驗(yàn)制度,加強(qiáng)巡檢。為了檢查各監(jiān)測點(diǎn)是否工作正常,實(shí)行作業(yè)長制,嚴(yán)格考核,要求當(dāng)班職工用手提式多功能露點(diǎn)儀逐點(diǎn)進(jìn)行校驗(yàn),特別是測量出的露點(diǎn)突然異常時要及時校驗(yàn)。
4)快冷段的冷卻循環(huán)風(fēng)機(jī)管路進(jìn)行了補(bǔ)漏處理。
5)爐壓檢測實(shí)現(xiàn)了閉環(huán)控制,當(dāng)爐壓快速降低時,相應(yīng)爐段的流量控制閥開口度進(jìn)行迅速調(diào)節(jié),進(jìn)行大流量補(bǔ)充;在2 min 內(nèi)爐壓不能達(dá)到爐壓要求的,工藝段進(jìn)行急停。
6)編寫了保護(hù)氣供應(yīng)系統(tǒng)出現(xiàn)故障時的應(yīng)急預(yù)案。經(jīng)此次各個方面的調(diào)整,我公司連續(xù)退火爐生產(chǎn)穩(wěn)定,爐壓及露點(diǎn)異常問題得到了很好的控制。
現(xiàn)代工業(yè)經(jīng)濟(jì)和信息化2022年6期