羅福平,劉貴蘭,薛紹秀,田仁道,胡 宏
(甕福(集團)有限責(zé)任公司,貴州 貴陽 550002)
磷礦分解制備濕法磷酸過程中P2O5損失主要為磷石膏晶間磷損失[1]。在優(yōu)惠工藝條件下,可以使磷損失降低,同時也可使得到的磷石膏晶型粗大、整齊。磷礦粉與硫酸反應(yīng)一開始,生成的硫酸鈣就能在很短時間內(nèi)達到過飽和,開始晶核的形成與生長過程[2-4],為了獲得良好的磷石膏結(jié)晶,生產(chǎn)必須維持在連續(xù)穩(wěn)定的狀態(tài)下運行,工藝條件改變(如游離SO3濃度、液固比、反應(yīng)溫度等)會造成生產(chǎn)波動較大[5]。
阿聯(lián)酋某中品位磷礦不經(jīng)選礦直接用于制備濕法磷酸。為指導(dǎo)生產(chǎn),筆者通過控制相關(guān)工藝參數(shù),考察其對濕法磷酸生產(chǎn)中3個最重要的技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)(即磷礦中P2O5轉(zhuǎn)化率、磷石膏洗滌率和料漿過濾強度[6])的影響,以期找到較優(yōu)惠的工藝條件。
濃硫酸取自貴州某企業(yè)硫酸車間,w(H2SO4)98%,工業(yè)級;磷礦取自阿聯(lián)酋某磷復(fù)肥企業(yè),主要化學(xué)組成分析結(jié)果見表1。
磷礦中w(CaO)/w(P2O5)可以近似地反映生產(chǎn)單位質(zhì)量P2O5所需硫酸量。由表1 可知,該磷礦w(CaO)/w(P2O5)為1.54,用此磷礦生產(chǎn)磷酸時硫酸的消耗量比較高。
表1 磷礦主要化學(xué)組成分析結(jié)果 %
磷礦中的鎂將導(dǎo)致磷酸料漿黏度增大,降低過濾效果。該磷礦MgO 含量較低,因此對料漿黏度的影響不大。
該磷礦倍半氧化物(Fe2O3+Al2O3)質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1.48%,鐵與鋁會形成復(fù)合物,該復(fù)合物含有大量的P2O5,靜置一段時間后會在底部形成沉淀,尤其是在磷酸濃縮后會有較多的繼沉淀鹽出現(xiàn)。
磷礦中的F 經(jīng)過硫酸的作用生成HF,能與磷礦中的活性SiO2反應(yīng)生成H2SiF6,少量H2SiF6能與活性SiO2繼續(xù)反應(yīng)生成SiF4,溶液中游離的F-將影響磷酸凈化。
磷礦中的Na2O、K2O 在與H2SiF6反應(yīng)后將形成氟硅酸鈉和氟硅酸鉀沉淀,在磷酸反應(yīng)槽和輸送過程中會有結(jié)垢現(xiàn)象。
磷礦中w(Cl)為0.076%,在設(shè)備的選材方面需要考慮腐蝕問題,建議采用904L 材質(zhì),若采用316L等其他鋼材,設(shè)備內(nèi)部需采用防腐襯里。
磷礦中w(As)為0.000 62%,As(毒性)對磷酸的品質(zhì)有一定影響,可以采用硫化物脫除。
磷礦粉粒度分析結(jié)果見表2。
表2 磷礦粒度分布
從表2中可以看出,磷礦中粒徑250 μm以下顆粒約占98%,粒徑150 μm 以下顆粒占到63.58%,由此說明該磷礦粒度較粗,可以滿足制磷酸要求。
實驗選用二水法濕法磷酸工藝。所用的反應(yīng)槽為單槽雙區(qū)結(jié)構(gòu),中間的擋板將反應(yīng)槽平分為兩個區(qū),原料(磷礦、濃硫酸和返回磷酸)從一區(qū)加入,二區(qū)有溢流口,擋板的底流口可以實現(xiàn)料漿的內(nèi)部循環(huán),反應(yīng)槽內(nèi)部焊有折流擋板,攪拌器轉(zhuǎn)速為300 ~350 r/min,攪拌槳為雙層葉片結(jié)構(gòu)[7]。為了更好地控制反應(yīng)槽中原料的混合均勻程度,原料加料頻率為每小時一次,通過物料平衡計算每小時的消耗量,磷礦經(jīng)計量后由振動給料機加入反應(yīng)槽,濃硫酸和返回磷酸計量后通過蠕動泵加入。
調(diào)整反應(yīng)參數(shù)(如返回磷酸P2O5濃度、液相游離SO3濃度、反應(yīng)溫度和時間等),目的是在使磷礦轉(zhuǎn)化率較高的同時得到粒徑大、易于過濾的磷石膏晶體,其中液相游離SO3濃度用玫瑰紅酸鋇法每小時檢測一次。料漿出料后每小時過濾一次,用秒表記錄過濾洗滌時間以計算過濾強度,過濾后的磷石膏濾餅采用二級逆流洗滌,所用洗滌水的溫度為65 ℃,采用帶電機的旋片式真空泵進行過濾,真空度為0.07 MPa。
控制成品磷酸w(P2O5)為26%~27%、反應(yīng)溫度在75~80 ℃、停留時間為4 h、料漿(w(固)為28.5%~29.0%)液固質(zhì)量比為2.5左右,通過改變硫酸加入量來改變液相游離SO3濃度,考察ρ(SO3)為20~25、>25~30、>30~35、>35~40 g/L 時對磷礦制磷酸的影響,結(jié)果見表3。
表3 游離SO3質(zhì)量濃度對磷礦制磷酸的影響
游離SO3濃度對磷礦制磷酸系統(tǒng)的影響主要是影響磷石膏的結(jié)晶,從而影響過濾強度和磷石膏洗滌率[8];此外,對磷礦轉(zhuǎn)化率也有一定的影響,因為良好的磷石膏結(jié)晶環(huán)境可以減少晶間P2O5損失。從表3中可以看出,隨著液相游離SO3濃度增大,磷礦轉(zhuǎn)化率不斷增大,當(dāng)ρ(游離SO3)為>25~30 g/L時,轉(zhuǎn)化率為97.9%左右,成品磷酸w(P2O5)基本在26%~27%,游離水質(zhì)量分?jǐn)?shù)為30%左右,過濾強度基本能維持在11 t/(m2·d)。磷石膏濾餅的洗滌率為98%~99%,在ρ(游離SO3)為>25~30 g/L時達到最大。綜合以上分析,選取適宜的液相游離SO3質(zhì)量濃度范圍為>25~30 g/L。
實驗中控制成品磷酸w(P2O5)在26%~27%、ρ(游離SO3)為>25~30 g/L、反應(yīng)溫度為75~80 ℃、料漿液固質(zhì)量比在2.5左右,通過改變磷礦每小時的加入量,考察停留時間為3、4、5 h 時對磷礦制磷酸的影響,結(jié)果如表4所示。
表4 停留時間對磷礦制磷酸的影響
停留時間減少,相應(yīng)的每小時原料(包括磷礦、返回磷酸和硫酸)加入量成比例增大,從單位時間處理量來說,停留時間越短,經(jīng)濟性越好。從表4可以看出,隨著停留時間的延長,磷礦轉(zhuǎn)化率、磷石膏洗滌率和磷回收率逐漸增大。當(dāng)停留時間為3 h時,磷礦中P2O5轉(zhuǎn)化率為97.8%左右,磷石膏濾餅洗滌率達到98.8%以上,與停留時間為4 h的結(jié)果比較接近。由于磷礦單位時間處理量增大會導(dǎo)致泡沫量增大,所需消泡劑用量增大,因此從消泡劑用量與系統(tǒng)穩(wěn)定性考慮,適宜的停留時間選為4 h。
實驗中控制ρ(游離SO3)為>25~30 g/L、反應(yīng)溫度為75~80 ℃、料漿液固質(zhì)量比在2.5左右、停留時間為4 h,通過改變成品磷酸濃度(調(diào)節(jié)返回磷酸濃度),考察成品磷酸w(P2O5)為24%~25%、26%~27%、28%~29%時對磷礦制磷酸的影響,實驗結(jié)果如表5所示。
表5 成品磷酸P2O5濃度對磷礦制磷酸的影響
磷酸濃度增大,料漿黏度增大,形成的磷石膏晶體變得細小,影響過濾性能。磷酸濃度較小時,濃縮時所需的能耗增大,增加了生產(chǎn)成本。因此,選取適當(dāng)?shù)牧姿釢舛葧r需要平衡二者的關(guān)系。從表5可以看出,隨著成品磷酸濃度增大,磷礦轉(zhuǎn)化率和磷石膏洗滌率總體呈逐漸減小趨勢。當(dāng)成品磷酸w(P2O5)從26%~27%提高到28%~29%時,磷回收率較低。綜合以上分析,選取適宜的成品磷酸w(P2O5)為26%~27%。
實驗中控制成品磷酸w(P2O5)為26%~27%、ρ(游離SO3) 為>25~30 g/L、反應(yīng)溫度為75~80 ℃、停留時間為4 h,考察料漿液固質(zhì)量比為2.2、2.5和2.8時對磷礦制磷酸的影響,結(jié)果見表6。
表6 料漿液固質(zhì)量比對磷礦制磷酸的影響
料漿液固質(zhì)量比過低時黏度較大,不利于磷礦分解與磷石膏結(jié)晶;液固質(zhì)量比過高,則會降低磷礦制磷酸反應(yīng)器的生產(chǎn)能力。從表6可以看出,隨著料漿液固質(zhì)量比增大,磷礦轉(zhuǎn)化率總體趨勢為逐漸增大,磷回收率先增大后減小。綜合以上分析,選取適宜的料漿液固質(zhì)量比為2.5,根據(jù)過濾洗滌設(shè)備的實際情況,料漿液固質(zhì)量比可適當(dāng)降低至2.3 ~2.4。
阿聯(lián)酋某中品位磷礦制磷酸的優(yōu)惠工藝條件為:液相SO3質(zhì)量濃度為>25~30 g/L,成品磷酸w(P2O5)為26%~27%,停留時間為4 h,反應(yīng)溫度為75~80 ℃,料漿液固質(zhì)量比為2.5。
在得到的最優(yōu)惠工藝參數(shù)下(停留時間4 h、反應(yīng)溫度76 ℃、液相ρ(SO3)25 ~30 g/L、返回磷酸w(P2O5)19.82%)進行連續(xù)運行實驗。運行時間為24 h,反應(yīng)槽體積為10 L,連續(xù)進料,確保反應(yīng)槽進料均勻,待系統(tǒng)達到穩(wěn)定狀態(tài)后進行取樣分析(12 h 后基本達到穩(wěn)態(tài),此后間隔3 h 取一次樣)。實驗過程中泡沫量較大,每噸磷礦需要加入消泡劑1.3 kg,該用量為在該實驗裝置條件下使系統(tǒng)穩(wěn)定運行的最低消泡劑用量,工業(yè)化生產(chǎn)中根據(jù)反應(yīng)槽與攪拌裝置設(shè)計的不同消泡劑用量略有差異。實驗結(jié)果見表7。
由表7可以看出,當(dāng)反應(yīng)槽內(nèi)反應(yīng)過程達到穩(wěn)態(tài)時,磷礦轉(zhuǎn)化率基本能維持在98%左右,磷石膏洗滌率能達到98.5%以上,磷回收率可達96.6%以上(最高可達到97.42%)。反應(yīng)料漿過濾性能良好,在0.07 MPa 的過濾真空度和65 s 的過濾時間(二次逆流洗滌時間為130 s)條件下,過濾強度能維持在11.6 t/(m2·d)左右。連續(xù)運行時得到的磷石膏晶型見圖1。從圖1 可知,磷石膏晶體主要為片狀矩形,尺寸較大且分布較為均勻,容易過濾。
圖1 偏光顯微鏡下磷石膏晶型
表7 磷礦制磷酸連續(xù)運行實驗結(jié)果
(1)本實驗適宜的二水法磷酸工藝條件:液相SO3質(zhì)量濃度為>25~30 g/L,成品磷酸w(P2O5)為26%~27%,停留時間為4 h,反應(yīng)溫度為75~80 ℃,料漿液固質(zhì)量比為2.5。在上述工藝條件下系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定運行,磷礦轉(zhuǎn)化率約為98%,磷石膏濾餅的洗滌率約為98.5%,磷回收率可達到96.6%,形成的磷石膏晶體粗大易過濾,在0.07 MPa的過濾真空度和65 s的過濾時間(洗滌時間130 s)條件下,料漿過濾強度約為11.6 t/(m2·d)。
(2)該磷礦制磷酸工藝參數(shù)控制中,磷酸濃度的影響最大,磷酸w(P2O5)在24%~29%變化時,磷礦轉(zhuǎn)化率隨著磷酸濃度的增大不斷降低,w(P2O5)29%較w(P2O5)24%時轉(zhuǎn)化率降低約0.8 個百分點。此外,磷酸濃度還影響磷石膏的洗滌,磷酸濃度增大時料漿黏度增大,洗滌率降低。
(3)在本實驗工藝條件下,生產(chǎn)1 t磷酸(以P2O5計)需要消耗磷礦3.65 t、濃硫酸(以w(H2SO4)100%計)2.7 t和消泡劑4.7 kg,產(chǎn)生磷石膏(干基)約5.08 t。