龔榮庭
(中國(guó)石油化工股份有限公司安慶分公司,安徽 安慶 246000)
中石化安慶分公司的丙烯腈裝置采用丙烯氨空氣氧化法生產(chǎn)丙烯腈,該生產(chǎn)工藝的流程主要分為反應(yīng)、急冷、吸收和精制、廢水廢氣處理四大部分。在丙烯腈生產(chǎn)過程中pH 值的控制十分重要,它不僅影響到精制回收率、產(chǎn)品質(zhì)量,而且影響到設(shè)備運(yùn)行周期及操作的穩(wěn)定性。裝置pH 值的控制影響到丙烯腈生產(chǎn)的各個(gè)生產(chǎn)單元,對(duì)裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量提升都有著深遠(yuǎn)的影響。
丙烯腈裝置生產(chǎn)原則流程見圖1。
圖1 丙烯氨氧化法生產(chǎn)丙烯腈原則流程圖
圖1 為丙烯腈生產(chǎn)過程中主要設(shè)備、主要產(chǎn)品原則流程:丙烯、氨和空氣按一定配比進(jìn)入流化床反應(yīng)器,在催化劑的作用下,溫度控制在425℃~440℃,生成丙烯腈、乙腈、氰氫酸等產(chǎn)物及雜質(zhì)。反應(yīng)氣體經(jīng)反應(yīng)器氣體冷卻器冷卻降溫后進(jìn)入急冷塔,在急冷塔通過加入硫酸,把反應(yīng)氣體當(dāng)中的過剩氨除去。從急冷塔頂出來的反應(yīng)氣體進(jìn)入急冷后冷器,再進(jìn)一步冷卻后進(jìn)入吸收塔,在吸收塔中頂部加水逆流吸收反應(yīng)氣體中可溶解產(chǎn)物,未被吸收的氣體及少量丙烯腈排至廢氣焚燒爐處理。吸收塔釜吸收下來的含丙烯腈的液體經(jīng)加熱后送入以水作為溶劑的萃取精餾回收塔,進(jìn)行萃取精餾,在回收塔中段側(cè)線采出乙腈,經(jīng)提濃后送往乙腈裝置,回收塔頂回收的產(chǎn)品分層后有機(jī)相送脫氫氰酸塔。脫氫氰酸塔頂產(chǎn)出的高濃度氰氫酸送往氰化鈉裝置,脫氫氰酸塔下段脫除丙烯腈中的水后送往成品塔,成品塔側(cè)線采出后送往產(chǎn)品中間罐。
丙烯腈生產(chǎn)過程的損耗除了受反應(yīng)效果影響外,還有一個(gè)關(guān)鍵因素是精制回收率,精制回收率高,丙烯腈損耗就低,反之則損耗高。急冷塔是丙烯腈生產(chǎn)過程中至關(guān)重要的設(shè)備,承接著“承上啟下”的作用。急冷塔系統(tǒng)pH 值的控制是整個(gè)丙烯腈生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵點(diǎn),裝置pH 值控制的好壞將直接影響到裝置的精制回收率、去除雜質(zhì)的能力以及產(chǎn)品質(zhì)量,同時(shí)還會(huì)影響到吸收和精制系統(tǒng)的聚合物堵塞情況等。
在丙烯腈生產(chǎn)中存在酸性水解損耗,主要在急冷塔上段發(fā)生。丙烯腈在酸性條件下,水解生成丙烯酰胺,還可進(jìn)一步水解生成丙烯酸。其反應(yīng)方程式如下:
因此,急冷塔上段pH值控制不能過低,將過剩的氨吸收掉即可,上段循環(huán)水中硫酸含量應(yīng)控制在0.2%~0.3%,這樣既能保證除氨效果,又能保證丙烯腈的損耗最小。目前兩套丙烯腈裝置急冷塔上段pH控制在3~5。
在丙烯腈生產(chǎn)中存在堿性水解損耗,主要在急冷塔下段發(fā)生,損耗的主要形式是丙烯腈與氨發(fā)生加成反應(yīng)。其反應(yīng)方程式如下:
在吸收塔與回收塔組成的大循環(huán)系統(tǒng)中,產(chǎn)生堿性水解損耗的主要原因是在回收塔和乙腈塔生產(chǎn)過程中丙烯腈和乙腈或多或少都會(huì)水解而產(chǎn)生NH3,從而使系統(tǒng)呈堿性。水解反應(yīng)釋放的氨又循環(huán)上述反應(yīng),導(dǎo)致丙烯腈損耗。這種堿性水解損耗比酸性水解損耗更大,所以大循環(huán)系統(tǒng)的pH控制在6.5~7.5之間。
在丙烯腈生產(chǎn)過程中,丙烯腈發(fā)生自聚損耗比副產(chǎn)物HCN和ACl的自聚損失小很多,但在裝置大循環(huán)系統(tǒng)pH過低(小于4)和過高(大于9)時(shí),其發(fā)生自聚的機(jī)會(huì)將大大增加。生產(chǎn)實(shí)際表明,吸收系統(tǒng)pH 值在5.5~7時(shí),吸收釜液中的丙烯腈濃度最高。隨著pH 的升高或降低,丙烯腈濃度逐漸降低。
丙烯腈產(chǎn)品質(zhì)量控制指標(biāo)在國(guó)標(biāo)中共有21 項(xiàng),本裝置成品塔側(cè)線對(duì)丙烯腈產(chǎn)品質(zhì)量控制指標(biāo)中的9 項(xiàng)常規(guī)項(xiàng)進(jìn)行分析,見表1。
表1 丙烯腈產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)
丙烯腈生產(chǎn)中產(chǎn)生的雜質(zhì)來源主要有兩種:一是在反應(yīng)器里反應(yīng)過程中產(chǎn)生的,如丙烯醛、丙腈、丙酮、甲基丙烯腈等;二是在生產(chǎn)處理過程中雜質(zhì)相互反應(yīng)產(chǎn)生的,如丙酮氰醇、丙烯醛氰醇、噁唑等。這些雜質(zhì)將會(huì)影響丙烯腈的后續(xù)生產(chǎn),因此必須將各種雜質(zhì)除去,控制在指標(biāo)范圍內(nèi)。
2.4.1 pH值對(duì)產(chǎn)品中丙烯醛的影響
在粗丙烯腈中丙烯醛的含量為100~500 mg/kg,雖然量較少,但很難分離和處理。在丙烯腈工藝流程中,丙烯醛的脫除主要在急冷塔系統(tǒng)和回收塔系統(tǒng)。丙烯醛在急冷塔下段將有60%~80%被脫除,其主要脫除機(jī)理:在弱酸性(pH=6.0~7.0)條件下,在過剩氨的存在下,丙烯醛易發(fā)生自聚,還可以與氰氫酸發(fā)生縮合反應(yīng)生成高聚物或丙烯醛氰醇,反應(yīng)方程式如(6);在堿性條件下丙烯醛更易脫除,但同時(shí)會(huì)增加丙烯腈的損耗。
生成的丙烯醛氰醇是一種高沸點(diǎn)物質(zhì),隨釜液排出;另一部分丙烯醛在弱酸性條件下發(fā)生自聚,生成高聚物后隨釜液排出。若pH值過低,對(duì)丙烯醛自聚不利,丙烯醛將進(jìn)入精制系統(tǒng),影響精制系統(tǒng)的運(yùn)行,加大了精制系統(tǒng)除雜能力,影響丙烯腈產(chǎn)品的質(zhì)量。
在回收塔系統(tǒng)中,將近20%~40%的丙烯醛從油水分離器中除去。其機(jī)理:加入碳酸鈉控制油水分離器水相pH 值在6.5~7.2,讓丙烯醛發(fā)生自聚或與氰氫酸發(fā)生縮合反應(yīng),生成穩(wěn)定的丙烯醛氰醇,隨水相送往回收塔,從回收塔釜除去。
2.4.2 pH值對(duì)產(chǎn)品中總氰的影響
在丙烯腈產(chǎn)品國(guó)標(biāo)中,要求總氰控制在5 mg/kg 以下。氰根的主要來源有兩方面:一是氰氫酸在脫氫氰酸塔脫除效果不好,帶入了成品塔;二是精制系統(tǒng)內(nèi)丙烯醛氰醇和丙酮氰醇在成品塔分解生成氰氫酸。第一方面將脫氫氰酸塔工藝指標(biāo)控制在合理的范圍內(nèi);第二方面調(diào)節(jié)脫氫氰酸塔pH值來控制氰氫酸的生成。丙烯醛氰醇和丙酮氰醇在酸性條件下較穩(wěn)定,因此在脫氫氰酸塔按要求加入足夠量的醋酸將系統(tǒng)pH控制在4~5之間,防止氰醇分解。
2.4.3 pH值對(duì)產(chǎn)品中丙酮的影響
丙酮主要在反應(yīng)器中生成,雖然生成的量很少,但它在脫除過程中對(duì)丙烯腈的產(chǎn)品質(zhì)量影響很大。在裝置生產(chǎn)中,脫除丙酮主要在回收塔中進(jìn)行。因丙酮的性質(zhì)較為穩(wěn)定,一般不發(fā)生自聚,所以脫除丙酮是在回收塔油水分離器中進(jìn)行,溫度控制在30℃~40℃,pH值控制在6.5~7.2,與氰氫酸發(fā)生醇化反應(yīng)生成丙酮氰醇。由于丙酮氰醇也是高沸點(diǎn)產(chǎn)物,其最終隨回收塔釜液排出。
2.4.4 pH值對(duì)產(chǎn)品中噁唑的影響
在丙烯腈生產(chǎn)過程中噁唑的脫除主要依靠聚合反應(yīng)。在急冷塔下段噁唑脫除機(jī)率最大,下段pH 值的高低直接影響聚合反應(yīng)的發(fā)生,pH 值較高(pH=7.5~8.5)時(shí),下段過剩氨過多,導(dǎo)致聚合反應(yīng)加劇,使噁唑脫除效果變好,但丙烯腈的聚合損耗也會(huì)增加;pH 值較低(6.0~7.0)時(shí),下段過剩氨少,導(dǎo)致聚合反應(yīng)減少,脫除噁唑效果變差,容易導(dǎo)致精制系統(tǒng)噁唑超標(biāo)。
2.4.5 pH值對(duì)產(chǎn)品酸度的影響
產(chǎn)品丙烯腈中酸度值過高或過低,會(huì)影響丙烯腈產(chǎn)品的氧化安定性和穩(wěn)定性。在環(huán)境氣溫較高和光照的情況下都會(huì)發(fā)生丙烯腈自聚,會(huì)影響丙烯腈作為原料的后加工性能。因此通過調(diào)節(jié)脫氫氰酸塔醋酸加入量,調(diào)整塔釜pH值,保證產(chǎn)品酸度值在正常指標(biāo)范圍內(nèi)。
在丙烯腈的生產(chǎn)過程中,裝置各處pH 值的控制情況對(duì)裝置的運(yùn)行周期影響很大,其主要原因?yàn)樵诜磻?yīng)過程中所產(chǎn)生的丙烯腈、氰氫酸、丙烯醛等都能在一定條件下發(fā)生自聚和共聚,聚合物堵塞設(shè)備和管道,使裝置設(shè)備不能正常運(yùn)行。而使這些物質(zhì)發(fā)生自聚的關(guān)鍵因素是系統(tǒng)的pH變化,在pH過高或過低的條件下都能發(fā)生嚴(yán)重聚合。
丙烯、氨、空氣在反應(yīng)器發(fā)生放熱反應(yīng),產(chǎn)生的熱量通過撤熱水撤走,撤熱水pH 值控制尤為重要。在反應(yīng)器撤熱水系統(tǒng)中,設(shè)備發(fā)生腐蝕的主要原因是由于水中有游離氧和碳酸存在。水中的CO2含量增加將降低撤熱水系統(tǒng) pH 值,當(dāng) CO2含量達(dá)到 10 mL/m3時(shí),pH 值<5。在pH 值低于5.9 時(shí),設(shè)備開始發(fā)生腐蝕,溫度越高,腐蝕越快。而撤熱水系統(tǒng)操作溫度為256℃,如果pH值控制不好,腐蝕會(huì)十分嚴(yán)重。
表2 丙烯腈生產(chǎn)中pH值優(yōu)化指標(biāo)及優(yōu)化措施
通過上文分析可以看出,丙烯腈生產(chǎn)過程中的pH控制對(duì)精制回收率、產(chǎn)品質(zhì)量、裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行都有較大影響。在生產(chǎn)實(shí)踐中,我們總結(jié)出一套pH 值優(yōu)化指標(biāo)及優(yōu)化措施,見表2。
優(yōu)化措施實(shí)施后產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益如下:裝置pH 值控制精度的提高直接影響裝置精制回收率,提高丙烯腈裝置精制回收率0.2%?,F(xiàn)階段安慶石化公司的丙烯腈裝置精制回收率每提高1%,每天約增產(chǎn)4噸丙烯腈,因此優(yōu)化措施實(shí)施后每天增產(chǎn)丙烯腈約0.8 噸。以2021年丙烯腈全年月平均價(jià)格14 120 元計(jì)算,則全年增加經(jīng)濟(jì)效益:0.8 t/d×14 120元/t ×365 d=412.304(萬元)
pH 值控制貫穿于丙烯腈工藝生產(chǎn)全過程,是極為重要的一個(gè)工藝控制參數(shù)。本文探究了pH值控制對(duì)于裝置的丙烯腈回收率、設(shè)備的長(zhǎng)周期運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量起到了至關(guān)重要的作用,探索出合適的pH 值控制方法對(duì)丙烯腈生產(chǎn)非常有利。通過不斷優(yōu)化,能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)丙烯腈生產(chǎn)系統(tǒng)pH值的有效控制,對(duì)裝置的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)指標(biāo)提升大有益處。