賀勤 糜杰 李偉華 聶紹昌
(新余鋼鐵股份有限公司燒結(jié)廠,江西新余 338001)
新鋼115m2燒結(jié)機(jī)的在設(shè)計(jì)過程中,選用了熱礦篩及小格拉鏈機(jī)工藝,采用熱返礦來預(yù)熱混合料,提高料溫,改善混合料透氣性,提高燒結(jié)礦產(chǎn)量[1]。在十余年的生產(chǎn)過程中,熱礦篩及小格拉鏈機(jī)工藝確實(shí)為燒結(jié)生產(chǎn)帶來了不菲的效益,但在鋼鐵行業(yè)整體節(jié)能減排形式的推動(dòng)下,現(xiàn)存熱礦篩及小格拉鏈機(jī)工藝隨著熱礦篩設(shè)備老化,其弊端也日益凸顯。熱礦篩工藝主要存在以下問題:①熱返礦量有波動(dòng),引起混合料水分的波動(dòng),從而影響混合制粒效果;②熱礦篩及小格拉鏈機(jī)故障率較高,且故障搶修時(shí)間較長,限制了主機(jī)的作業(yè)率;熱礦篩及小格拉鏈機(jī)耗較高;③熱礦篩篩板、小格拉鏈機(jī)刮板和鏈條屬于易損件,更換周期短,備件成本高;④熱礦篩及小格拉鏈機(jī)工種操作環(huán)境為高溫、高含塵區(qū),工藝操作環(huán)境惡劣。取消熱礦篩及小格拉鏈機(jī),不但是取消熱返礦,穩(wěn)定燒結(jié)過程,提高燒結(jié)礦產(chǎn)量;還降低設(shè)備故障率,節(jié)省備件和電費(fèi)成本,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗的目標(biāo)。
熱礦篩主要篩除燒結(jié)過程中部分≤5mm粒級的燒結(jié)礦顆粒。應(yīng)用和不應(yīng)用熱篩工藝的優(yōu)缺點(diǎn)分析如下:
1)應(yīng)用熱篩工藝的優(yōu)點(diǎn)
應(yīng)用熱篩,對于燒結(jié)整粒工藝而言可以降低成品燒結(jié)礦中≤5mm 粒級的比例:對于冷篩工藝來說。則可減少進(jìn)入環(huán)冷機(jī)中的小顆粒燒結(jié)礦含量,提高環(huán)冷機(jī)的冷卻效果。降低冷卻機(jī)面積,節(jié)約投資。同時(shí)大幅度提高混合料的料溫。
2)應(yīng)用熱篩工藝的缺點(diǎn)
不利于設(shè)備的運(yùn)行和檢修:熱篩在高溫多塵的工作環(huán)境,因作業(yè)環(huán)境惡劣,設(shè)備故障率高,搶檢修極為困難,而且作業(yè)人員的勞動(dòng)環(huán)境極為惡劣,不利于安全;不利于生產(chǎn)的穩(wěn)定,熱返礦的存在極大的影響了燒結(jié)混合料水份的穩(wěn)定性;不利于改善現(xiàn)場環(huán)境:有熱篩的燒結(jié)整理工藝,其環(huán)境相當(dāng)惡劣:①熱篩周圍高溫多塵,崗位員工的作業(yè)條件極差;②因溫度太高,加劇了熱返礦的揚(yáng)塵量,特別是在熱篩篩體、配加熱返礦的下料口;③從熱返礦配入點(diǎn)至混合料礦槽的沿途,高溫季節(jié)因?yàn)橥鶡岱档V上打水控制熱返礦過高的溫度而產(chǎn)生大量的夾帶粉塵的蒸汽,而低溫季節(jié)往往是因混合料溫度高而環(huán)境低導(dǎo)致的溫差大產(chǎn)生大量的夾帶粉塵的蒸汽,惡化沿途皮帶通廊的環(huán)境。
1)鼓風(fēng)機(jī)冷卻能力驗(yàn)算。改造后減少了熱礦篩振動(dòng)對燒結(jié)礦的影響,燒結(jié)礦成塊狀率將提高,但細(xì)小顆粒增加,料層透氣性變差,擔(dān)心經(jīng)過冷卻后有紅礦產(chǎn)生,通過對現(xiàn)場情況的了解以及對冷卻系統(tǒng)能力的驗(yàn)算如下:
鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)量驗(yàn)算:
冷卻1t 燒結(jié)礦所需冷卻空氣量Q,m3/h,用熱平衡公式計(jì)算:
式中:Q實(shí)為冷卻1t 燒結(jié)礦的實(shí)際風(fēng)量(工況),m3/h;
T為通過風(fēng)機(jī)的廢氣溫度,℃;
T1為熱燒結(jié)礦平均溫度,一般取750℃;
T2為排料平均溫度,一般取100-150℃;
T2'為冷空氣溫度,常溫為20℃;
C1為熱燒結(jié)礦平均比熱,kj/(kg℃);
C2為冷燒結(jié)礦平均比熱,kj/(kg℃);
C"為空氣平均比熱,取1.302kj/(kg℃);
K為熱交換系數(shù),吸熱與放熱比值,一般取0.95;
因此1t燒結(jié)礦所需冷卻空氣量為:
總風(fēng)量為:163Q=163×2316=377508m3/h
臺(tái)車密封漏風(fēng)率約為15%-20%。按照20%選取每臺(tái)風(fēng)機(jī)表態(tài)風(fēng)量為:
則4臺(tái)風(fēng)機(jī)風(fēng)量為:116281×4=465124m3/h>377508m3/h
根據(jù)以上驗(yàn)算結(jié)果,鼓風(fēng)機(jī)冷卻能力滿足改造熱燒結(jié)礦冷卻要求。
2)115m2燒結(jié)機(jī)風(fēng)箱沒有翻板閥,燒結(jié)機(jī)開、停機(jī)時(shí)漏風(fēng)嚴(yán)重,生料較多,易堵斗子等問題。針對此問題,將對1#、2#、3#風(fēng)箱進(jìn)行微負(fù)壓改造,減少生料量,同時(shí)在熱礦溜槽、大塊溜槽分別開2 個(gè)、3 個(gè)人孔門,以便堵料時(shí)清理。
3)針對冷返礦礦倉容量小容易滿倉、排放困難等問題,抬高返礦礦倉原有的排料管角度,由30°抬高到35°?;謴?fù)測料位裝置,隨時(shí)掌握料位情況,以便對返礦圓盤進(jìn)行操作。
4)熱礦篩取消后,配料結(jié)構(gòu)減少了熱返礦,降低了混合料料溫,對燒結(jié)礦生產(chǎn)有一定的影響。對此在一號混合機(jī)和混合料斗加裝蒸汽管,利用180℃蒸汽對燒結(jié)生料進(jìn)行加溫,保證料溫在50℃以上。
5)115m2燒結(jié)機(jī)1#、2#電場除塵每2 個(gè)小時(shí)排一次灰,每天排灰量在15-20 噸左右,且含有多種有害微量元素,屬于危化品。若經(jīng)灰-1 皮帶輸送到燒-1皮帶上,在熱燒結(jié)礦的作用下,產(chǎn)生有害煙霧,危害崗位員工的身體健康,同時(shí)除塵灰粘附在燒結(jié)礦上,將帶入到高爐中,對煉鐵也產(chǎn)生影響。因此拆除絞籠出口處的加濕機(jī),采用布袋裝灰,同時(shí)在此安裝一臺(tái)單軌吊,以便裝車。
6)小格層散料如何進(jìn)入成品系統(tǒng)。小格拉鏈機(jī)改用下料斗卸料后,通過下料管將散料排放到灰-1皮帶機(jī)上。通過現(xiàn)場勘查后,將灰-1 皮帶傳動(dòng)機(jī)構(gòu)抬高,在其下面安裝一條9 米長的皮帶機(jī),與燒-1 皮帶連通,進(jìn)入成品系統(tǒng)。
7)新增溜槽總重為32.9噸,小于原熱礦篩總重54噸,同時(shí)也請了新鋼設(shè)計(jì)院對此進(jìn)行了核算,因此采用溜槽代替熱礦篩對樓層框架結(jié)構(gòu)承重沒有影響。
8)排料角度。通過對現(xiàn)場的勘察,首先根據(jù)熱礦篩平臺(tái)結(jié)構(gòu)條件,以及燒結(jié)塊運(yùn)動(dòng)安息角≥35°要求,同時(shí)為了降低堵料故障的發(fā)生,需盡量提高溜槽下料角度,因此,在設(shè)計(jì)過程中,逐步增加下料溜槽的角度,同時(shí)消除干擾因素,直到熱礦篩改造設(shè)計(jì)的熱礦溜槽上段角度為42°、下段45°,大塊料斗上段38°、下段41°,且均大于碎燒結(jié)塊運(yùn)動(dòng)安息角35°,滿足下料要求。
1)拆除現(xiàn)有的熱礦篩和單輥破碎機(jī)給礦漏斗,將單輥破碎機(jī)破碎后的熱燒結(jié)礦通過溜槽給至環(huán)冷機(jī),單輥破碎機(jī)破碎后的熱燒結(jié)礦仍從環(huán)冷機(jī)布料斗的上部進(jìn)入環(huán)冷機(jī)。
2)拆除現(xiàn)有的小格拉鏈機(jī)給料漏斗,新增小格斜溜槽,將小格散料通過溜槽送入環(huán)冷機(jī)上。
3)拆除原熱返礦配加倉和圓盤給料機(jī),保留原散料皮帶,原散料仍給至混-1膠帶機(jī)參加配料。
1)結(jié)構(gòu)簡單,故障率低,維護(hù)方便,降低安全風(fēng)險(xiǎn),采用溜槽下料,結(jié)構(gòu)簡單,不存在振動(dòng)器損壞、契桿松動(dòng)、篩板磨損等故障,減少設(shè)備停機(jī)時(shí)間,提高了設(shè)備作業(yè)率。
2)節(jié)約備品備件和電費(fèi)成本,利用下料溜槽代替熱礦篩和小格拉鏈機(jī)后,降低設(shè)備故障,提高設(shè)備作業(yè)率,降低備件成本,可節(jié)約熱篩篩框(不銹鋼)46.09 萬元;同時(shí)熱篩、冷篩軸承、篩板、盲板、墻板、契桿、小格鏈條等消耗備件以及潤滑油費(fèi)用約120萬元/年。同時(shí)降低了電耗成本。
3)提高燒結(jié)礦產(chǎn)量,熱礦篩改造后,單輥破碎后的燒結(jié)礦通過給礦漏斗和溜槽直接送到環(huán)冷機(jī),進(jìn)入到成品系統(tǒng),每年可增產(chǎn)約10萬噸燒結(jié)礦;小格拉鏈機(jī)改造后,燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)過程中的成品散料進(jìn)入到成品系統(tǒng),每天能增加燒結(jié)礦約80t/d,則每年(按340d計(jì))增產(chǎn):80×340=2.72萬噸。共計(jì)12.72萬噸/年。