劉 霄,張 龍
(陜煤集團 榆林化學(xué)有限責(zé)任公司,陜西 榆林 719000)
在粉煤氣化的流程中,激冷水系統(tǒng)對于降低粗合成氣的溫度,維持一定的氣液比均起著非常重要的作用。
激冷室里充有一定液位的冷卻水,來自粉煤加料罐內(nèi)的粉煤與經(jīng)氧氣預(yù)熱器預(yù)熱后的氧氣在氣化爐高溫、高壓條件下迅速反應(yīng),反應(yīng)產(chǎn)生的高溫粗合成氣經(jīng)渣口進入氣化爐激冷室內(nèi),先經(jīng)激冷環(huán),由激冷環(huán)小孔斜向噴出的水幕激冷,然后,沿下降管進入激冷室內(nèi)進行水浴。
在下降過程中,高溫合成氣與下降管內(nèi)壁的水膜并流接觸,進行傳熱與傳質(zhì),高溫合成氣將熱量傳遞給水膜,使水部分汽化進入合成氣主流,將合成氣的溫度急劇降低并增濕。
激冷室液位到合成氣出口的空間為汽水分離空間,若汽水分離不充分,產(chǎn)生合成氣帶水現(xiàn)象,大量灰分隨著合成氣夾帶的水進入到洗滌塔內(nèi),影響了洗滌塔的水質(zhì),以及合成氣的清潔度。洗滌塔水質(zhì)的惡化影響了氣化爐激冷環(huán)上的激冷水水質(zhì),長期運行會加劇氣化爐激冷水管線結(jié)垢。
合成氣在激冷室內(nèi)初步洗滌除灰,降溫后通過導(dǎo)氣管、分離擋板進入下游的洗滌系統(tǒng)。熔渣在激冷室中與水直接接觸冷卻,迅速固化為不規(guī)則的固體小渣粒,并沉降在激冷室下部的渣池中,隨后進入粗渣收集排放系統(tǒng)。
激冷室中的飛灰和細渣懸浮在激冷水中,隨黑水排放進入灰水處理系統(tǒng)。由于粗合成氣的溫度較高,容易將激冷室的下降管燒穿。
為了避免下降管被燒穿,同時,對維持一定氣液比的粗合成氣進行除灰、降溫,保證氣化爐和后續(xù)凈化工段安全、平穩(wěn)的運行,激冷水的添加就變得極其重要。
激冷水系統(tǒng)的流程如圖1 所示。
由圖1 可以看出,來自洗滌塔的洗滌水經(jīng)激冷水泵加壓后分為兩路:
(1) 一路進入文丘里洗滌器中,進一步增濕、增重粗合成氣中的固體小顆粒,從而促進粗合成氣中顆粒的分離。
(2) 另一路經(jīng)激冷水過濾器、激冷環(huán)進入氣化爐激冷室。
激冷水量的大小對粗合成氣的溫度、含固量以及激冷室的下降管有著直接的影響。
當(dāng)激冷水量過低時,無法對粗合成氣進行充分的降溫,將會造成氣化系統(tǒng)溫度升高,甚至有燒壞下降管的可能;當(dāng)激冷水量過高時,會造成激冷室的液位增高,從而影響激冷室上部氣液分離的空間,容易造成合成氣嚴重帶水。
激冷水流量不僅取決于激冷水泵的效率,還與激冷水過濾器、激冷環(huán)、激冷室的結(jié)構(gòu)有著重要的相關(guān)性。
激冷水水質(zhì)差,會影響激冷水過濾器的使用壽命,激冷水中大于濾網(wǎng)孔徑的固體渣塊,會堵塞激冷水過濾器的濾網(wǎng);激冷水中含有大量的Ca2+、Mg2+離子會造成激冷環(huán)噴淋孔部分結(jié)垢,堵塞激冷環(huán),從而影響系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。
本文主要對激冷水系統(tǒng)中的激冷水過濾器、渣口、激冷環(huán)、下降管的結(jié)構(gòu)進行分析及優(yōu)化,為激冷水系統(tǒng)長時間穩(wěn)定運行提供一點思考。
激冷水過濾器的作用是過濾激冷水,防止垢片進入激冷環(huán)后引起激冷水分布不均勻。但由于盲區(qū)的存在,激冷水過濾器的切換,極易使盲區(qū)形成的垢片進入激冷環(huán)中。
從航天爐的運行經(jīng)驗來看,每次開車時,當(dāng)?shù)? 臺投用的激冷水過濾器壓差>50 KPa 時,應(yīng)注意觀察激冷水泵電流的變化。
一旦出現(xiàn)有影響激冷水流量和氣化爐液位的跡象,在保持第1 臺激冷水過濾器使用狀態(tài)不變的情況下,再平穩(wěn)地投入備用的過濾器,一般2 臺激冷水過濾器可使用超過6 個月。
激冷水過濾器一開一備投用時,系統(tǒng)運行只能維持1 個月就應(yīng)切換備用的激冷水過濾器,且頻繁切換激冷水過濾器,可能會導(dǎo)致因激冷水流量的不穩(wěn)定,而發(fā)生氣化爐停車的事故。
所以,在投用激冷水過濾器時,最好的選擇是2 臺激冷水過濾器都同時投用,這樣對于系統(tǒng)長周期的運行更有效。
粉煤在高溫的氣化爐內(nèi)迅速發(fā)生氣化反應(yīng),生成以CO+H2為主的粗合成氣和熔融狀態(tài)的渣。由于粉煤燒嘴氧氣流道與氣化爐垂直方向成一定的角度,產(chǎn)生的合成氣會在爐內(nèi)形成旋轉(zhuǎn)的氣流,而熔渣會在旋轉(zhuǎn)氣流產(chǎn)生的離心力的作用下被甩到與水冷壁直接接觸,碰到溫度較低的水冷壁發(fā)生沉淀并固化。
隨著渣層厚度的增加,固態(tài)渣層熱阻增大,最終固態(tài)渣層表面與水冷壁冷卻水溫差加大,使渣層表面的固態(tài)渣和液態(tài)渣形成動態(tài)平衡狀態(tài),液態(tài)渣的粘性會隨著溫度的降低而增大,在重力的作用下通過渣口進入激冷室內(nèi)。
氣化爐渣口呈錐形過渡結(jié)構(gòu),燃燒室內(nèi)的氣液固三相會以噴射形式通過渣口,由于噴射氣流的流速快,易發(fā)生合成氣偏流,氣流會直接沖向下降管壁,破壞其表面的水膜,進而發(fā)生下降管燒損現(xiàn)象。
本段主要從設(shè)備結(jié)構(gòu)分析,期望通過優(yōu)化渣口結(jié)構(gòu),減緩由于氣流偏噴造成激冷內(nèi)件燒損的后果。
氣化爐渣口的錐形過渡結(jié)構(gòu)如圖2 所示。
某爐型通過改變渣口盤管結(jié)構(gòu)形式,為了區(qū)別于傳統(tǒng)水冷壁盤管和渣口盤管的對接形式,渣口盤管設(shè)置渣壩,可有效保護下渣過程中對渣口盤管的沖刷,同時,在煤質(zhì)波動時可起到一定的保護和緩沖作用。
某爐型渣口盤管結(jié)構(gòu)形式如圖3 所示。
圖3 某爐型渣口結(jié)構(gòu)Fig.3 Slag mouth structure of a certain furnace
渣口結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,不僅對改變渣口流場和改善高溫介質(zhì)的溫度場的分布有著重要的意義,而且可以進一步降低粗合成氣對渣口底部耐火材料的沖刷,延長渣口盤管的使用壽命。
某公司技術(shù)改造前后的渣口溫度場分布如圖4所示。
圖4 某公司技術(shù)改造前后的渣口溫度場分布Fig.4 Temperature field distribution of slag mouth before and after technical transformation of a certain company
左邊為某公司渣口優(yōu)化前喇叭口倒錐面盤管渣口結(jié)構(gòu)的其溫度場分布,右邊為某公司渣口結(jié)構(gòu)優(yōu)化后的階梯式渣口結(jié)構(gòu)的溫度場分布。
從圖4 可以看出,優(yōu)化的渣口結(jié)構(gòu)溫度場分布更為均勻,無明顯的擴散現(xiàn)象,這樣可以有效降低粗合成氣流的偏噴次數(shù)。
在氣化爐燃燒室內(nèi)反應(yīng)產(chǎn)生的粗合成氣(溫度為1 400 ℃),經(jīng)渣口進入激冷室內(nèi)進行水浴降溫、除灰。
激冷室內(nèi)的激冷水經(jīng)激冷環(huán)分配,一路經(jīng)其流道側(cè)壁開孔進入內(nèi)側(cè),起到保護激冷環(huán)的作用;另一路沿環(huán)與下降管之間縫隙均勻地向下流出,在下降管壁上形成一層水膜,保護下降管的作用。
由于激冷水具有含固量高、硬度和堿度偏大等特點,容易引起水中雜質(zhì)的沉積,造成結(jié)團,從而堵塞激冷環(huán),使得粗合成氣不能得到有效冷卻,導(dǎo)致下降管被燒穿。因此,對激冷水的質(zhì)量應(yīng)嚴格控制。
激冷環(huán)三維結(jié)構(gòu)如圖5 所示。
圖5 激冷環(huán)三維結(jié)構(gòu)Fig.5 Three-dimensional structure of chilling ring
在一些化工廠實踐探索分析中,采取的方法是擴大激冷環(huán)的半徑和增加開孔的數(shù)量。這樣,一方面明顯的降低了激冷水對激冷環(huán)的沖刷,并且使得激冷水在激冷環(huán)的環(huán)形圈內(nèi)更加均勻旋轉(zhuǎn)流動;另一方面,有效降低了由于灰水中粒徑較小的細灰造成激冷環(huán)射流孔部位的結(jié)垢,從而增加了激冷環(huán)的運行周期。
上升管的頂部,當(dāng)合成氣和渣經(jīng)過激冷室水浴后,渣溶解在水里,而合成氣經(jīng)過上升管和下降管環(huán)部空隙、折流板和出口擋板后,通過管道進入洗滌塔。
擋板有如下的作用:
(1) 進一步防止合成氣帶水、帶灰。
(2) 分離合成氣中的不飽和水分。
(3) 防止結(jié)在下降管或支撐板上的灰渣脫落被合成氣帶出。
航天爐在長期運行過程中,水浴后的合成氣經(jīng)分離擋板折流后,很容易造成附近管線的堵塞。從運行經(jīng)驗來看,減少1~2 塊折流擋板個數(shù),改變水浴后的合成氣折流角度,能有效的降低合成氣出口管線堵塞的現(xiàn)象。
某爐型的設(shè)計有專門的折流通道,合成氣出口擋板呈120°的角度,充分考慮到了合成氣帶水、帶灰量嚴重對出口管線的堵塞現(xiàn)象。
在氣化爐激冷水系統(tǒng)內(nèi),下降管一般焊接在激冷環(huán)基座上。粉煤氣化產(chǎn)生的高溫粗合成氣、殘?zhí)?、激冷水?jīng)下降管進行初步的冷卻、除灰后,沿下降管進入激冷室內(nèi),進行水浴降溫、除灰。
下降管的損壞一般有以下幾種類型:
(1) 由于激冷水量不足,造成下降管水膜分布不均勻,尤其是在下降管溫度下降較快的上部和中部,一旦金屬長期暴露在外,就會出現(xiàn)下降管鼓包的現(xiàn)象。
(2) 由于氣化爐內(nèi)出現(xiàn)富氧現(xiàn)象,粉煤氣化產(chǎn)生的粗合成氣與氧氣進行二次反應(yīng),形成爆炸性氣體,在氣化爐內(nèi)產(chǎn)生強烈震動,使得下降管隨著大幅度的震動,從而產(chǎn)生下降管褶皺現(xiàn)象。
(3) 下降管出現(xiàn)空洞的現(xiàn)象,由于煤灰的粘度隨著溫度的降低而增大,經(jīng)過渣口盤管冷卻后的煤灰的粘度增大,造成渣口出現(xiàn)大量積聚的煤灰,使得渣口直徑變小。燃燒室與激冷室之間連接的部位相當(dāng)于一個縮頸管,當(dāng)渣口變小時,產(chǎn)生的粗合成氣的氣速就會變大,形成的高速的粗合成氣夾帶著煤中的殘余物沖刷著下降管,造成了下降管的生洞破損。
此外,由于下降管焊接在激冷環(huán)的基座上,若激冷環(huán)發(fā)生被堵的現(xiàn)象,也會導(dǎo)致下降管水膜分布不均勻,最終,高溫粗合成氣會與局部沒水膜的下降管進行直接接觸,從而造成了下降管的生洞破損。
某爐型下降管設(shè)計結(jié)構(gòu)如圖6 所示。
圖6 某爐型下降管設(shè)計結(jié)構(gòu)Fig.6 Design structure of downcomer of a certain furnace
由圖6 可以看出,某爐型在下降管的設(shè)計結(jié)構(gòu)方面:
(1) 在激冷環(huán)下方50 mm 處的下降管上,增加一路高壓灰水來補充激冷水。
(2) 通過擴大直徑(D=1 420 mm) 來降低對下降管的沖刷。
某爐型的下降管位于渣口外側(cè)(渣口直徑為800 mm),渣口處的熔渣會隨著氣流沿下降管進入激冷室內(nèi),減少了熔渣沖刷下降管,延長了下降管的使用壽命。
氣化爐的激冷系統(tǒng)對氣化爐的穩(wěn)定運行起著至關(guān)重要的作用,影響激冷系統(tǒng)的因素是多方面的。從激冷水的過濾器、渣口、激冷環(huán)、分離擋板、下降管5 個方面的結(jié)構(gòu)優(yōu)化展開討論,得出以下幾點結(jié)論:
(1) 2 臺激冷水過濾器同時投用時,可有效降低因頻繁切換激冷水過濾器而可能導(dǎo)致激冷水流量不穩(wěn)定,從而引起氣化爐事故的停車現(xiàn)象,這樣對于系統(tǒng)長周期穩(wěn)定運行更有效。
(2) 渣口結(jié)構(gòu)優(yōu)化成階梯式,并在渣口結(jié)構(gòu)處設(shè)置渣壩,可有效降低粗合成氣流偏噴次數(shù)。
(3) 增大激冷環(huán)的半徑和增加其開孔數(shù),可減少激冷水對激冷環(huán)的沖刷。
(4) 改變渣水分離擋板的角度,能有效的降低合成氣出口管線堵塞的現(xiàn)象。
(5) 增大下降管的直徑,可降低粗合成氣對下降管的沖刷。