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淺談如何延長拋丸機使用期

2022-07-24 09:28羅功剛趙凌云
裝備制造技術(shù) 2022年4期
關(guān)鍵詞:拋丸故障率提升機

羅功剛,趙凌云

(廣西柳工機械股份有限公司,廣西 柳州 545007)

0 引言

隨著裝備制造業(yè)發(fā)展的趨勢,制造業(yè)的競爭逐漸白熱化,客戶對于產(chǎn)品質(zhì)量和成本的要求越來越高,無疑對生產(chǎn)單位提出了更高的要求,作為制造環(huán)節(jié)的關(guān)鍵工序——拋丸,更需要保證工件質(zhì)量,確保精度,減少返修,為噴涂工序做好堅實的基礎(chǔ)。眾所周知,隨著拋丸機的投入使用,對于設(shè)備本身的消耗逐步會增加,即便有日保、周保、月保、年保等精準維保方式,因為設(shè)備本身屬性和工序的功能,設(shè)備本身的消耗不可逆,隨著時間的延長,性能會越來越達不到要求。目前在行業(yè)內(nèi)比較常見的方法就是改造或者更換設(shè)備,因新的設(shè)備投資較大,投資周期較長,很多工廠無法承擔停產(chǎn)后的損失,針對這一部分的工廠,作者從拋丸機的主體構(gòu)造、性能研究、角度調(diào)試、實驗結(jié)果等方面進行研究,能夠在短期內(nèi)實現(xiàn)一臺拋丸機的改造,快速達成客戶需求的質(zhì)量和成本目標。

1 現(xiàn)狀調(diào)查

拋丸機構(gòu)造主要由四大系統(tǒng)構(gòu)成:室體防護、鋼丸循環(huán)、拋丸器、電氣控制集成,對現(xiàn)有一臺故障率10%的拋丸機做調(diào)查,這臺拋丸機已經(jīng)投入使用超過10年,經(jīng)過多年的使用,拋丸機室體防護、鋼丸循環(huán)系統(tǒng)、拋丸器磨損嚴重,電氣控制集成受到粉塵和環(huán)境的影響故障率較高,基本已處于報廢邊緣,每天正常使用的拋頭≤10個(共12個),不符合工藝要求,拋丸的產(chǎn)品質(zhì)量達不到SA2.5級,由于故障率較高,生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量達不到,影響到了客戶交貨,經(jīng)常被投訴和價值鏈考核。我們對拋丸機現(xiàn)狀做了詳細的調(diào)查研究,發(fā)現(xiàn)如下問題,詳見表1。

表1 現(xiàn)狀問題調(diào)查

(續(xù)表)

2 原因分析

為了快速完成這臺拋丸機的改造,達到預定目標,從室體防護、鋼丸循環(huán)、拋丸器、電氣控制集成等方面進行了原因分析,具體如下:

(1)室體使用8mmMn13高錳鋼板整體防護,鋼板中心處開孔使用螺栓緊固到拋丸機室體外殼,此方式緊固螺桿容易被鋼丸打壞,使用過程中容易被鋼丸打壞脫落,護板掉落,造成室體損傷,如圖1所示。

圖1 螺栓緊固方式

(2)拋丸器葉輪使用單面鎖緊葉片的方式,高速運轉(zhuǎn)時葉片容易偏移產(chǎn)生間隙,輕微偏差易產(chǎn)生振動,動平衡性差。另外由于采用定位銷的固定方式,造成安裝及維修更換非常耗時,如圖2所示。

圖2 葉輪單面鎖緊

(3)室體頂部(吊具行走槽)空擋,采用橡膠+尼龍毛刷的簡單密封方式,室體內(nèi)高速鋼丸飛濺,外部室體鋼丸多,安全隱患大。

(4)底部回砂循環(huán)螺旋,負責將底部溜丸斗所收集的彈丸輸送至斗式提升機,本機底部螺旋輸送器由縱向和橫向各一套組成(共兩段:主螺旋長9 m,副螺旋長4 m),由擺線針輪減速機、螺旋軸及葉片、罩殼、帶座軸承等組成,主螺旋采用中間懸吊掛形式,消除軸受力彎曲磨損螺旋底部外殼。此裝置螺旋運行過程中,鋼丸容易進入中間懸掛裝置軸承中造成螺旋卡阻的故障,主螺旋同軸度差,如圖3所示。

圖3 主螺旋中間懸掛

(5)提升機砂斗,采用單排形式,砂量提升效率低下,提升量為150 t/h,12個拋丸器滿負荷運行鋼丸量為220 t/h的量,無法滿足,鋼丸易堵塞螺旋產(chǎn)生停機故障,嚴重時還會拉斷皮帶,如圖4所示。

圖4 提升機皮帶單層運行

(6)螺旋采用軟聯(lián)接方式,該方式很容易損壞緩沖膠,一旦損壞轉(zhuǎn)動產(chǎn)生沖擊力極其容易損傷到螺旋。

(7)鋼丸防護擋簾結(jié)構(gòu)采用彈簧膠板緊固在室體門框上,工件進入室體時,彎曲彈簧膠板,強制進入,極容易損壞彈簧膠板,造成鋼丸飛濺。

(8)拋丸器使用青鑄130-2.5R型拋頭,拋射速度難以達到,材料質(zhì)量存在一定問題,難以達到長時間高負荷運轉(zhuǎn)。

(9)拋丸機電氣系統(tǒng)較老舊,線路冗雜,故障率較高,無智能化面板,較難維修。當拋丸室室體內(nèi)無工件時,無法感應(yīng),拋丸機繼續(xù)運作,對室體傷害較大。

3 制定措施

通過現(xiàn)場持續(xù)調(diào)研,確定本臺拋丸機的改造方案,擬從如下幾個部位進行重點改造:拋丸機室體防護、拋丸器結(jié)構(gòu)形式、螺旋輸送器、提升機提升效率、鋼丸防護擋簾結(jié)構(gòu)、電控系統(tǒng),詳細見表2。

表2 解決措施

(續(xù)表)

4 效果驗證

根據(jù)局部改造原則,分成三個階段進行改造:室體部分(8天)、螺旋提升機(6天)、電氣部分(6天),分機械和電氣兩個部分,極大地節(jié)省了施工成本,不至于長時間停工。

采取上述改造后,拋丸率達到15 kg/min·kW,砂量提升量從150 t/h提升至220 t/h,效率提升46.6%。根據(jù)質(zhì)量驗收標準,設(shè)備拋丸表面處理達到SA2.5級,拋丸機設(shè)備運轉(zhuǎn)正常,產(chǎn)品及使用都達到客戶需求,改造后的效果如圖5所示。

圖5 改造后拋丸效果

5 結(jié)語

當使用拋丸機出現(xiàn)瀕臨報廢時,按照本研究的方法進行改造,就可以達到節(jié)省成本、延長使用周期的目的。

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