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一種煙葉加料機(jī)蒸汽溫控系統(tǒng)應(yīng)用研究

2022-07-22 08:00唐文堯馮煥芬夏同行
關(guān)鍵詞:制絲溫控開度

唐文堯 馮煥芬 姚 睿 鄭 超 夏同行

(貴州中煙工業(yè)有限責(zé)任公司遵義卷煙廠,遵義 563000)

煙葉制絲加料作為制絲的關(guān)鍵工序之一,其工藝質(zhì)量直接影響最終成品卷煙抽吸感官品質(zhì)。加料出口物料溫度是該工序的核心工藝參數(shù)之一。當(dāng)溫度較低時,煙葉無法充分伸展、松散,會有較多結(jié)團(tuán),不利于料液吸收,并導(dǎo)致煙葉含水不均;當(dāng)溫度較高時,料液揮發(fā)嚴(yán)重,同樣不利于料液吸收,同時會影響葉片色澤,導(dǎo)致下一工序貯葉時,煙葉從更高溫度降至室溫,會使煙葉水分有更大的蒸發(fā)流失[1]。因此,在制定加料出口物料溫度相關(guān)工藝標(biāo)準(zhǔn)時,工藝人員會多次試驗來測試合適的出口物料溫度,并要求生產(chǎn)設(shè)備盡可能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。

1 生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備硬件需求

筆者所在工廠生產(chǎn)現(xiàn)場為SJ1201 型加料機(jī),蒸汽溫控系統(tǒng)示意圖如圖1 所示。

該溫控系統(tǒng)同樣采用出入口端兩側(cè)同時直噴飽和蒸汽進(jìn)行溫度調(diào)節(jié)。蒸汽源壓強(qiáng)為200 Pa,在入口端由PID 方式控制氣動薄膜閥閥門開度。蒸汽噴射口位于入口物料振槽下方,從而實現(xiàn)溫控系統(tǒng)對出口物料溫度實現(xiàn)精確控制。出口端由手動減壓閥將蒸汽壓強(qiáng)降至100 Pa,在出口端滾筒上側(cè)處直噴補(bǔ)償蒸汽。在批次開始前,由可編程邏輯控制器(Programmable Logic Controller,PLC)采集當(dāng)前煙葉牌號、現(xiàn)場溫度以及蒸汽源壓強(qiáng)等數(shù)據(jù),并與數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,自動設(shè)定適當(dāng)出口端閥門開度。在整個批次生產(chǎn)時,保持該開度不變,擴(kuò)大溫控系統(tǒng)控制范圍,降低不同外部因素對出口物料溫度的影響。生產(chǎn)現(xiàn)場安裝溫濕度計,與制絲集控系統(tǒng)PLC 進(jìn)行單邊通信,實時采集現(xiàn)場溫濕度。在蒸汽源及出口端,手動減壓閥后安裝壓力變送器,利用PLC 實時采集生產(chǎn)全程蒸汽壓強(qiáng),從而減小蒸汽壓強(qiáng)波動對出口物料溫度的影響。在出口端手動減壓閥后安裝蒸汽質(zhì)量流量計,以批次為單位采集補(bǔ)償蒸汽累積量[2]。

2 制絲集控系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫建立需求

制絲集控系統(tǒng)由西門子1500 系列PLC 與現(xiàn)場ET200S 子站箱為核心組成。PLC 通過現(xiàn)場子站箱內(nèi)數(shù)模輸出模塊對氣動薄膜閥開度進(jìn)行精確控制,數(shù)模輸入模塊采集現(xiàn)場其余設(shè)備如溫濕度計、壓力變送器等反饋的各項實時數(shù)據(jù),并以此調(diào)節(jié)輸出控制,形成完整的控制閉環(huán)系統(tǒng)。

數(shù)據(jù)庫主要包含煙葉工藝數(shù)據(jù)和外部影響因素數(shù)據(jù)兩方面內(nèi)容[3]。一方面,煙葉工藝數(shù)據(jù)。對于各個品牌煙葉,數(shù)據(jù)庫提前錄入對應(yīng)煙葉品牌牌號、煙葉配方以及該工序?qū)?yīng)的工藝參數(shù)。加料前端工序為通過隧道式回潮機(jī)對預(yù)混后煙葉進(jìn)行增溫增濕,因此加料段來料煙葉水分溫度非常穩(wěn)定,僅需進(jìn)行品牌牌號比對即可確定來料煙葉水分溫度。另一方面,外部影響因素數(shù)據(jù)。工藝人員通過正交試驗,以實際生產(chǎn)為藍(lán)本,試驗變量包括現(xiàn)場溫、濕度,煙葉品牌及配方、蒸汽壓強(qiáng)以及出口端薄膜閥閥門開度。分析入口端薄膜閥設(shè)計結(jié)構(gòu)可知,當(dāng)閥門開度控制范圍在50%附近時,蒸汽流量最穩(wěn)定,對煙葉增溫效果最合適,因此以此作為正交試驗輸出結(jié)果最佳。通過大量正交試驗后,計算各項變量權(quán)重后可得如下結(jié)果:對于給定品牌配方煙葉,在某一環(huán)境溫濕度、蒸汽源壓強(qiáng)情況下,可設(shè)定一個合適的出口端補(bǔ)償蒸汽閥門開度,使得入口端閥門開度控制范圍在50%附近,并以此錄入數(shù)據(jù)庫。表1 為部分最優(yōu)解試驗數(shù)據(jù)。

由表1 試驗數(shù)據(jù)可知,對于品牌配方為GY(KY)的煙葉,在現(xiàn)場溫度34 ℃、濕度為53%、生產(chǎn)源壓強(qiáng)為210 Pa 的生產(chǎn)環(huán)境下,批次開始時,將出口端閥門開度固定設(shè)置為30%,即可使得入口端閥門開度范圍在50%左右。因為不同品牌配方煙葉總質(zhì)量不同導(dǎo)致蒸汽累積量不同,所以蒸汽累積量用作參考量,僅在有大幅變化時進(jìn)行報警提示。

表1 試驗數(shù)據(jù)表

3 控制程序及人機(jī)交互設(shè)計思路

筆者所在生產(chǎn)線制絲集控系統(tǒng)基于西門子1500系列PLC、TIA 博圖進(jìn)行組態(tài)編程,使用WINCC 進(jìn)行人機(jī)交互控制,生產(chǎn)協(xié)同系統(tǒng)可自行建立數(shù)據(jù)庫,供給WINCC 或TIA 訪問[4-5]。因此,該溫控系統(tǒng)可在現(xiàn)有設(shè)備基礎(chǔ)上進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)。

(1)將薄膜閥、溫濕度計、流量計等硬件設(shè)備通信診斷納入批次前通信診斷,當(dāng)任一設(shè)備出現(xiàn)通信故障時,無法點擊“批次開始”按鈕并發(fā)出對應(yīng)警告內(nèi)容,如圖2 所示。

(2)為了減少人工干預(yù),在操作人員點擊“批次開始”按鈕后,PLC 自動根據(jù)采集數(shù)據(jù)對比數(shù)據(jù)庫,并設(shè)定對應(yīng)出口端閥門開度。在生產(chǎn)控制畫面增加閥門開度控制欄可顯示當(dāng)前閥門開度,并根據(jù)訪問等級高低來區(qū)分是否可以更改閥門開度,如圖3 所示。

4 蒸汽溫控系統(tǒng)效果統(tǒng)計

筆者分別統(tǒng)計溫控系統(tǒng)改進(jìn)前后各5 個批次加料段出口物料溫度匯總信息,具體如表2 所示。

由表2 可知,在制絲生產(chǎn)線現(xiàn)有統(tǒng)計規(guī)則下,雖然改進(jìn)前后出口溫度合格率均能做到100%,但改進(jìn)后的標(biāo)準(zhǔn)偏差和CPK 值也均有明顯改善,符合工廠高質(zhì)量發(fā)展要求。

表2 效果統(tǒng)計表

5 結(jié)語

該煙葉加料溫控系統(tǒng)相比原系統(tǒng),具有以下優(yōu)點:①有效減少外部因素對工藝指標(biāo)的影響;②減少人工干預(yù),提升了系統(tǒng)自動化程度;③優(yōu)化工藝指標(biāo),使得成品具有更高的質(zhì)量指數(shù)。

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