曾光宇,陳卓,汪宏斌
(上海大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,上海 200444)
噴油器的主要作用是將高壓燃油霧化,以利于柴油的充分燃燒。若噴油器出現(xiàn)故障,不僅會影響柴油機的動力性能和經(jīng)濟性能,更有可能直接導(dǎo)致發(fā)動機停轉(zhuǎn)。為了避免這種現(xiàn)象的發(fā)生,提高噴油器的質(zhì)量,緊帽起到關(guān)鍵性作用[1]。在噴油器時效性分析研究中,專家學(xué)者作出了諸多貢獻,唐霞等[2]應(yīng)用有限元方法對噴油器體密封端面開裂處進行應(yīng)力分析,發(fā)現(xiàn)其兩進油孔處應(yīng)力超出標(biāo)準(zhǔn),改進工藝后的噴油器總成性能檢測合格。劉顯宏[3]指出發(fā)動機裝配過程中,噴油器與氣缸蓋存在干涉。當(dāng)發(fā)動機持續(xù)運轉(zhuǎn)時,噴油器與氣缸蓋之間的接觸應(yīng)力增大,引起氣缸蓋噴油器孔開裂。于娜紅[4]分析針閥體肩胛倒角處組織過熱,且存在易成為裂紋起始點的機加工缺陷,導(dǎo)致其在發(fā)動機運行過程中在交變應(yīng)力的作用下發(fā)生疲勞開裂。何靜等[5]指出針閥體是在較高的壓力波動疲勞載荷條件下,顯微裂紋從進油道與中孔之間下部尖角處起始并快速擴展導(dǎo)致沿晶疲勞開裂,針閥體滲碳層顯微硬度過高是開裂的主要原因。
本文以DL 噴油器緊帽為研究對象,通過研究緊帽在服役前的異常開裂現(xiàn)象,分析了導(dǎo)致開裂的影響因素。并根據(jù)影響因素提出了改善方案,通過對比得出最佳方案,最終排除了導(dǎo)致柴油機高壓噴油器緊帽開裂的潛在風(fēng)險。
本文以噴油器緊帽作為研究對象,材質(zhì)為38SMn28含硫中碳易切削鋼。圖1 為噴油器總成圖片,緊帽位于圖片左端。
圖1 噴油器總成外觀
其完整的制造工藝主要包括五個階段。首先是棒材的來料檢驗后進行粗加工,然后進行真空淬火(850±10)℃和油冷(70±10)℃;接著清洗后進行真空回火(420±10)℃;回火之后進行精加工;加工完成后進行鋅磷化處理最后檢驗裝配。為了避免噴油嘴的損壞影響到霧化效果,緊帽的擰緊力一直有著比較高的要求。本次研究的緊帽在裝配過程中發(fā)生了開裂,為了找出其開裂的原因,防止今后再次發(fā)生,作者對失效緊帽進行了開裂失效分析,并提出了改進措施。為柴油機高壓噴油器緊帽開裂失效分析提供借鑒。
圖2為裝配車間自動安裝時發(fā)生開裂的異常緊帽。由圖可見緊帽沿軸向存在一條貫穿裂紋,裂紋長度約為35 mm。裂紋形貌在靠近冒口處較寬,并向底部逐漸收窄??拷翱诘姆锹菁y處裂紋比較平直,遠(yuǎn)離冒口的螺紋處裂紋呈鋸齒狀。
圖2 開裂異常品緊帽外觀
如圖3 所示,將裂紋打開后觀察,近冒口處的螺紋牙底部存在白色物質(zhì)。將整個斷口分為兩個區(qū),A 區(qū)靠近冒口處裂紋呈平直狀;其余斷口為B區(qū),斷口呈木紋狀。根據(jù)近冒口處的斷口低倍形貌圖,發(fā)現(xiàn)A 處斷口為結(jié)晶狀斷口,呈梯形分布,外表面較寬;B 區(qū)斷口表面存在白色覆蓋物,該覆蓋物與牙底部位的白色物質(zhì)一致。因此可以判斷失效件裂紋沿軸向擴展,由冒口向底部傳遞。
圖3 開裂樣品切面部位示意圖
按 照GB/T 4336-2016、GB/T 20123-2006 和GB/T 20125-2006 對失效件進行分析,結(jié)果見表1。
表1 失效緊帽樣品II 的化學(xué)成分分析
根據(jù)材料規(guī)范判斷,失效件的化學(xué)成分符合38SMn28 的要求。
從斷口分析可知,近帽口處的A 區(qū)斷口的微觀特征為沿晶[6,7],其余斷口的微觀特征為韌窩[8];金屬學(xué)理論通常認(rèn)為晶界是強化的因素,即晶界的鍵合力高于晶內(nèi),只有在晶界被弱化時才會產(chǎn)生沿晶斷裂,結(jié)合裂紋形貌進行分析,A 區(qū)為首先開裂區(qū),由于A 區(qū)發(fā)生開裂,在應(yīng)力的作用下,導(dǎo)致B 區(qū)發(fā)生韌性開裂。
通過對樣品的低倍形貌觀察,發(fā)現(xiàn)靠近樣品表面的A 區(qū)斷口上存在較多的覆蓋物,B 區(qū)斷口和近中心部位的A 區(qū)斷口較潔凈。A 區(qū)斷口的微觀特征為沿晶,部分晶界面上存在微孔特征,A 區(qū)斷口表面上可觀察到條狀夾雜物,靠近樣品表面的斷口上存在覆蓋層。圖4 為A區(qū)與B 區(qū)斷口交界處高倍形貌,右上方為A 區(qū)斷口,左下方為B 區(qū)斷口,該處斷口較潔凈。如圖5 所示,A 區(qū)斷口微觀特征為沿晶,部分晶界面上存在微孔;斷口表面存在條狀夾雜物。B 區(qū)斷口高倍形貌顯微溝槽平行排列,每一個溝槽內(nèi)都有一條夾雜物;該處斷口的微觀特征為韌窩。近緊帽中間部位(變徑處)的B 區(qū)斷口的微觀特征為韌窩,顯微溝槽平行排列,部分夾雜物較粗大。因此可以判定A 區(qū)為沿晶斷口;B 區(qū)為韌窩斷口。
圖4 A 區(qū)與B 區(qū)斷口交界處高倍形貌
圖5 A 區(qū)斷口高倍形貌
對失效件外表面及A 區(qū)斷口分別進行能譜分析,失效件外表面能譜分析結(jié)果見圖6(a),A 區(qū)斷口(近外表面處,該處斷口表面存在覆蓋層)能譜分析結(jié)果見圖6(b)。從能譜分析結(jié)果可知,失效件外表面除含有鋅磷化處理的主要元素(Zn 和P)外,還含有一定量的Cl腐蝕性元素;近外表面處的A 區(qū)斷口上未見Zn 和P 元素,但存在一定量的Cl 腐蝕性元素;外表面下方潔凈處的A區(qū)斷口未見Zn、P 和Cl 等元素。
圖6 失效件外表面能譜分析結(jié)果
能譜分析結(jié)果表明,失效件外表面除含有鋅磷化處理的主要元素(Zn 和P)外,還含有一定量的Cl 腐蝕性元素;A 區(qū)斷口上未見Zn 和P 元素,但在近外表面處(A區(qū)斷口)存在一定量的Cl 腐蝕性元素。
通過對開裂品做元素分布分析,得到EDS 掃描分布圖像(圖7)。從圖中可以判斷,失效緊帽內(nèi)外側(cè)都分布有線狀錳和硫[9-12],且在螺紋附近的外側(cè)觀察到分布有線狀錳和硫。因此,通過觀察開裂工件錳和硫的線狀分布[13],認(rèn)為工件有易于從縱向裂開的傾向,進而導(dǎo)致工件的開裂。
圖7 開裂品中Mn 和S 元素的分布
分別從A 區(qū)斷口和B 區(qū)斷口取垂直于斷口方向的剖面試樣進行金相分析,試樣按照GB/T 13298-2015 進行制備,隨后在光學(xué)顯微鏡下觀察,獲得樣品的磷化結(jié)晶照片及組織成分。通過圖8 可以發(fā)現(xiàn),失效件與正常品的磷化結(jié)晶相似,沒有明顯差異。因此磷化皮膜屬于相同等級。
通過將樣品I 和樣品II 進行拋光觀察,并對A 區(qū)和B 區(qū)的顯微組織進行對比??梢钥匆娏蚧锓植驾^均勻;A 區(qū)斷口處的顯微組織為回火托氏體,如圖9(a);近斷口處的夾雜物分布和顯微組織均未見異常。B 區(qū)斷口硫化物分布同樣較均勻;顯微組織為回火托氏體,見圖8(b)。近斷口處的夾雜物分布和顯微組織均未見異常。同時發(fā)現(xiàn)基體縱向剖面上存在較多的硫化物夾雜,部分硫化物較粗大,未見嚴(yán)重的B、C、D 類夾雜物;其顯微組織為回火托氏體[9]。
圖8 開裂品和良品的磷化結(jié)晶
圖9 A 區(qū)和B 區(qū)的顯微組織
按照GB/T 4340.1-2009 對近斷口處和基體分別進行維氏硬度測試,測試結(jié)果見表2。從表2 中可看出,正常緊帽與失效緊帽的A 區(qū)、B 區(qū)硬度一致,沒有明顯區(qū)別。因此熱處理工藝及組織特征不存在差異。
表2 硬度測試結(jié)果
經(jīng)過一系列的分析,從宏觀、斷口、成分、元素分布、金相及硬度等方面對失效工件進行了分析。失效件與正常品在成分上、微觀結(jié)構(gòu)上、硫化物形態(tài)以及力學(xué)性能上沒有明顯差異。磷化結(jié)晶也基本一致,因此材質(zhì)本身的差異較小。
結(jié)合失效件的制造工藝可推斷,最有可能出現(xiàn)沿晶開裂或?qū)е潞笃诎l(fā)生沿晶開裂的階段是熱處理淬火冷卻時和磷化處理過程中,如果是淬火冷卻時發(fā)生開裂,那么在斷口處會檢測到Zn 和P 元素(鋅磷化處理的主要元素),但是從能譜分析結(jié)果可知,沿晶斷口上未檢測到Zn 和P 元素,由此可以排除緊帽在熱處理淬火冷卻時發(fā)生沿晶開裂的可能。緊帽在磷化過程中可能存在氫的滲入,組裝后在靜拉應(yīng)力的作用下,帽口處發(fā)生氫脆開裂,進而導(dǎo)致緊帽開裂失效。另外,通過對微觀組織形態(tài)的研究,觀察到了較為粗大的錳元素和硫元素的分布,這樣的形態(tài)有一定沿工件軸向開裂的傾向。
綜上所述,導(dǎo)致緊帽失效是由于兩個因素的疊加導(dǎo)致的結(jié)果。首先是粗大的線狀硫、錳化合物組織導(dǎo)致緊帽有開裂傾向;當(dāng)緊帽在磷化過程中的進行酸洗的時候,誘發(fā)了氫脆導(dǎo)致沿晶斷裂。對于本文所研究的緊帽失效案例,有兩個改善建議:①磷化工藝中不再使用酸洗工藝,或在磷化工藝的最后增加去氫工藝;②線材的選擇上增加組織形態(tài)的標(biāo)準(zhǔn),盡可能選擇球形或紡錘形等有助于鋼材切削性能的硫、錳化合物分布的材料。后續(xù)的改善情況還需要在實際生產(chǎn)匯總進行驗證??紤]到實際生產(chǎn)過程中的可操作性及生產(chǎn)效率,最優(yōu)的改善方案是將易切削鋼中的硫、錳化合物形態(tài)制定為棒材來料檢測的標(biāo)準(zhǔn)之一,并在后續(xù)磷化過程匯總嚴(yán)格要求控制酸洗時間并通過去氫工藝來規(guī)避導(dǎo)致失效的風(fēng)險因素。