王曉雷,王 坤,張明香
[雙錢集團(tuán)(新疆)昆侖輪胎有限公司,新疆 烏魯木齊 831400]
據(jù)統(tǒng)計(jì),中國市場轎車輪胎子午化率已達(dá)100%,載重輪胎子午化率為70%~80%,而工程機(jī)械輪胎子午化率僅為4%左右,相比歐美國家50%~70%的工程機(jī)械輪胎子午化率,中國工程機(jī)械子午線輪胎擁有廣闊的市場前景[1-3]。工程機(jī)械子午線輪胎主要用于井下、礦山等惡劣路面環(huán)境下使用的鏟運(yùn)車和自卸車[4-7]。由于路面條件苛刻、車輛載荷量大且連續(xù)作業(yè)等使用條件,因此要求工程機(jī)械子午線輪胎胎面膠具有良好的耐熱、耐疲勞、耐老化、抗切割和抗崩花掉塊性能[8-10]。
我公司于2019年年底成功開發(fā)了14.00R20全鋼工程機(jī)械子午線輪胎,經(jīng)過2020年上半年的市場驗(yàn)證,使用40 d后胎面崩花掉塊嚴(yán)重(見圖1),大大縮短了輪胎的使用壽命。本工作對(duì)全鋼工程機(jī)械子午線輪胎胎面膠的配方進(jìn)行優(yōu)化,通過增大丁苯橡膠(SBR)用量,減小天然橡膠(NR)用量,同時(shí)調(diào)整硫化體系,最終解決了胎面崩花掉塊問題,從而延長了輪胎的使用壽命。
圖1 使用40 d后的全鋼工程機(jī)械子午線輪胎胎面
NR,STR20復(fù)合膠,市售工業(yè)品;SBR,牌號(hào)1500E,中國石油蘭州石化公司產(chǎn)品;炭黑N234和N326,新疆峻新化工有限公司產(chǎn)品;白炭黑,牌號(hào)975MP,無錫恒亨白炭黑有限公司產(chǎn)品;氧化鋅,新疆科庫金屬有限公司產(chǎn)品;芳烴油,新疆金雪馳科技股份有限公司產(chǎn)品。
全鋼工程機(jī)械子午線輪胎胎面膠配方見表1。
表1 全鋼工程機(jī)械子午線輪胎胎面膠配方 份
XK-150型開煉機(jī),廣東湛江機(jī)械廠產(chǎn)品;F270型和F370型密煉機(jī),大連橡膠塑料機(jī)械股份有限公司產(chǎn)品;VSMV-100B型門尼粘度計(jì),上海諾甲儀器儀表有限公司產(chǎn)品;MDR2000E型硫化儀,美國阿爾法科技有限公司產(chǎn)品;T2000型電子拉力機(jī),美國英斯特朗公司產(chǎn)品;RH-2000型橡膠壓縮生熱試驗(yàn)機(jī),中國臺(tái)灣高鐵檢測儀器有限公司產(chǎn)品。
1.4.1 小配合試驗(yàn)
膠料混煉全部在XK-150型開煉機(jī)上進(jìn)行?;鞜捁に嚍椋杭覰R復(fù)合膠和SBR破膠過輥→加氧化鋅、防老劑、樹脂等配合劑→加炭黑、白炭黑→下片→調(diào)整輥距→加硫黃和促進(jìn)劑→下片停放。
1.4.2 大配合試驗(yàn)
NR塑煉及膠料混煉均在F370型密煉機(jī)中進(jìn)行,終煉在F270型密煉機(jī)中進(jìn)行。密煉機(jī)三區(qū)溫控,密煉室、轉(zhuǎn)子和卸料門的溫度均為(25±4) ℃,F(xiàn)370型密煉機(jī)的壓砣壓力為0.6 MPa,F(xiàn)270型密煉機(jī)的壓砣壓力為0.4 MPa,混煉工藝如下。
(1)NR的塑煉:加NR復(fù)合膠(轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速為55 r·min-1)→壓壓砣(80 s)→提壓砣(轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速為27 r·min-1,保持35 s)→壓壓砣→排膠(172 ℃),停放2 h。
(2)一段混煉:加NR塑煉膠、SBR、炭黑、氧化鋅、防老劑和樹脂(轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速為55 r·min-1)→壓壓砣(19 s)→提壓砣(保持5 s)→壓壓砣(150 ℃)→提壓砣(轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速為20 r·min-1,保持30 s)→壓壓砣→排膠(生產(chǎn)配方和試驗(yàn)配方膠料的排膠溫度分別為155和160 ℃),停放6 h。
(3)終煉:加一段混煉膠、普通硫黃和促進(jìn)劑CBS(轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速為37 r·min-1)→保持10 s→壓壓砣(40 s)→提壓砣(轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速為32 r·min-1)→壓壓砣(50 s)→提壓砣(轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速為15 r·min-1,保持10 s)→壓壓砣→排膠(120 ℃)。
各項(xiàng)性能均按相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測試。
小配合試驗(yàn)結(jié)果如表2和3所示。
表2 小配合試驗(yàn)?zāi)z料的硫化特性(145 ℃)
表3 小配合試驗(yàn)硫化膠的物理性能
從表2和3可以看出:與生產(chǎn)配方膠料相比,試驗(yàn)配方膠料的Fmax減小,t90延長;硫化膠的定伸應(yīng)力和拉伸強(qiáng)度減小,撕裂強(qiáng)度明顯增大。這主要是由于試驗(yàn)配方中使用了更多的SBR,從而提高了硫化膠的抗撕裂性能。
大配合試驗(yàn)結(jié)果如表4和5所示。
表4 大配合試驗(yàn)?zāi)z料的硫化特性
表5 大配合試驗(yàn)硫化膠的物理性能
從表4可以看出,與生產(chǎn)配方膠料相比,試驗(yàn)配方膠料的門尼粘度減小,門尼焦燒時(shí)間延長。這主要是由于試驗(yàn)配方中使用了芳烴油,且使用的軟化劑類物質(zhì)較多,膠料的硫化特性與小配合試驗(yàn)結(jié)果一致。
從表5可以看出,與生產(chǎn)配方硫化膠相比,試驗(yàn)配方硫化膠的定伸應(yīng)力和拉伸強(qiáng)度減小,撕裂強(qiáng)度明顯增大,壓縮生熱略高。這主要是由于試驗(yàn)配方中SBR用量增大,因此硫化膠的生熱較高。
采用試驗(yàn)配方膠料生產(chǎn)50條14R22.5 KT701全鋼工程機(jī)械子午線輪胎進(jìn)行路試。經(jīng)跟蹤,試驗(yàn)輪胎在使用70 d后,胎面磨面平整,無崩花掉塊現(xiàn)象,即使有切割的裂口,也沒有出現(xiàn)沿裂口撕裂膠料的現(xiàn)象(見圖2)。經(jīng)后續(xù)跟蹤,試驗(yàn)輪胎使用5個(gè)月后逐步因其他病象而損壞,胎面整體磨面平整,無崩花掉塊現(xiàn)象,說明試驗(yàn)配方膠料的抗撕裂和抗刺扎性能明顯提高,滿足了市場對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求。
圖2 使用70 d后的試驗(yàn)配方全鋼工程機(jī)械子午線輪胎胎面
根據(jù)2021年1月合成橡膠和NR價(jià)格,結(jié)合配方配合比例,試驗(yàn)配方比生產(chǎn)配方的含膠率低,經(jīng)計(jì)算,試驗(yàn)配方膠料的成本比生產(chǎn)配方膠料低0.4元·kg-1,每月可為公司節(jié)約成本約40萬元。
對(duì)全鋼工程機(jī)械子午線輪胎胎面膠的配方進(jìn)行優(yōu)化,通過增大SBR用量,減小NR用量,同時(shí)調(diào)整硫化體系,提高了膠料的抗撕裂性能,使成品輪胎在使用過程中不容易被石子等割傷胎面,從而延長了輪胎的使用壽命。