張紅偉
[維珂瑞(北京)環(huán)境科技有限公司,北京 100012]
目前,對(duì)于無回收價(jià)值、非單一組分的VOCs,無論采用何種治理方式,其最終處理過程多歸結(jié)于銷毀技術(shù)[1]。通過銷毀技術(shù),使有機(jī)廢氣轉(zhuǎn)化成無害物質(zhì)并實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。因凈化效率高、處理效果穩(wěn)定、使用壽命長等特點(diǎn)使得氧化法在銷毀技術(shù)中應(yīng)用廣泛[2]。根據(jù)熱回收效率不同,氧化法又分為直接氧化法和蓄熱氧化法[3]。近年來,由于蓄熱氧化法較傳統(tǒng)直接氧化法表現(xiàn)出明顯更高的熱回收效率和更低的生產(chǎn)運(yùn)營成本等被廣泛應(yīng)用。
在生產(chǎn)實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)蓄熱體堵塞是影響其在蓄熱氧化爐中使用壽命的重要原因之一,也是造成蓄熱氧化爐運(yùn)行事故,威脅人身安全最為常見的原因之一[4-5]。因此,快速、精準(zhǔn)判斷蓄熱氧化爐運(yùn)行過程中蓄熱體堵塞現(xiàn)象的發(fā)生,并能采取及時(shí)、有效的控制方式,對(duì)消除由此帶來的設(shè)備故障和安全隱患尤為重要。本文從實(shí)際工程案例入手,分析了項(xiàng)目運(yùn)行過程中所遇到的蓄熱體堵塞的原因,并提出解決辦法,從而保證蓄熱氧化爐的穩(wěn)定運(yùn)行。
蓄熱氧化爐(RTO)主要有固定式和旋轉(zhuǎn)式兩種形式,其中固定式包括固定式兩室式、固定式三室式等。而具體選取哪種形式則主要取決于廢氣來源、流量、組分、性質(zhì)(濕度、溫度、壓力等)、占地面積、處理效率等原因[6]。以固定式三室式蓄熱氧化工藝為例,對(duì)其設(shè)備組成及原理進(jìn)行簡要介紹。
如圖1所示,該工藝包括阻火安全設(shè)備、風(fēng)機(jī)、閥門系統(tǒng)、RTO 爐體、供熱系統(tǒng)、儀表及自控系統(tǒng)、煙囪及管道。其中RTO 爐體包括燃燒室、蓄熱室(含有蓄熱體)、換向閥門三部分[7]。VOCs 通過換向閥門系統(tǒng)的切換在連接管道的輸送下,進(jìn)入蓄熱室A(該蓄熱室保留了上一循環(huán)的熱量),蓄熱體釋放熱量,吸收熱量的VOCs 隨后進(jìn)入燃燒室,在供熱系統(tǒng)的作用下繼續(xù)被加熱,至溫度達(dá)到系統(tǒng)設(shè)置的氧化溫度后氧化分解,高溫凈化氣體攜帶熱量進(jìn)入蓄熱室B,蓄熱體(上一循環(huán)已冷卻)吸收熱量,凈化氣體由連接管道排出。同時(shí),吹掃氣體進(jìn)入蓄熱室C,將上一循環(huán)中殘留的VOCs反吹與廢氣混合后進(jìn)入下一循環(huán)[8]。下一循環(huán)中VOCs 由蓄熱室B 進(jìn)入,蓄熱室C 排出,蓄熱室A 反吹,如此往復(fù),完成每個(gè)周期的氧化燃燒過程。與此同時(shí),蓄熱室也在不斷進(jìn)行蓄熱升溫,放熱降溫的過程。
圖1 固定式三室式蓄熱氧化工藝示意圖
陶瓷蓄熱體主要有正六邊形、圓形、三角形和正方形孔道結(jié)構(gòu)。其中,正六邊形和正方形應(yīng)用居多,其孔徑大小均一,孔道結(jié)構(gòu)互相平行、筆直通暢,大大降低了氣體經(jīng)過時(shí)的阻力[9]。一般氣體流經(jīng)蓄 熱體時(shí)的壓降不超過1500Pa。但是正是由于這種相互平行,筆直通暢的孔道結(jié)構(gòu),使得蓄熱體一旦發(fā)生某個(gè)通道堵塞現(xiàn)象,便會(huì)導(dǎo)致氣體無法從這個(gè)通道通過,從而使得氣體阻力快速增大,壓差增大,如圖2所示。
圖2 蓄熱體堵塞前后壓降隨時(shí)間的變化圖
因此,為了便于更及時(shí)、直觀地發(fā)現(xiàn)蓄熱體堵塞現(xiàn)象,在蓄熱室的進(jìn)出氣兩端安裝在線壓差表,當(dāng)壓差表顯示壓力≥1 500Pa 時(shí),應(yīng)及時(shí)將RTO 停爐,并對(duì)蓄熱體進(jìn)行檢查,查看是否存在堵塞現(xiàn)象,一旦堵塞,應(yīng)及時(shí)更換。
采用粉末X 射線衍射技術(shù)(XRD)對(duì)蓄熱體堵塞物進(jìn)行晶相分析,所用儀器為德國Bruker D8型X射線衍射儀。所用測試條件為:Cu 靶,Ni 濾波,管電壓40kV,管電流30mA,掃描范圍(2θ)5°~50°,掃描速率為5(°)/min。
采用電感耦合等離子體質(zhì)譜法(ICP-MS)對(duì)蓄熱體堵塞物陽離子進(jìn)行分析,電感耦合等離子體質(zhì)譜法是將被測物質(zhì)用電感耦合等離子體離子化后,按離子的質(zhì)荷比分離,測量各種離子譜峰強(qiáng)度的一種分析方法。所用儀器為ICAP Q ICP-MS。所用測試條件為:RF 功率1 550W;冷卻氣14L/min;輔助氣0.8L/min;霧化氣1.1L/min。
采用離子色譜法對(duì)蓄熱體堵塞物陰離子進(jìn)行分析,利用離子交換原理,對(duì)共存的多種陰離子進(jìn)行分離、定性和定量的方法。所用儀器為CIC-D120。所用測試條件為:流速0.7mL/min;電流75mA;溫度35℃;量程2;柱溫箱35℃;進(jìn)樣量25μL。
采用氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用技術(shù)對(duì)廢氣成分進(jìn)行分析,得出化合物分子量、元素組成、經(jīng)驗(yàn)式及分子結(jié)構(gòu)等信息,所用儀器為GC-MS 3200(EI)。所用測試條件為:進(jìn)樣口200℃;柱溫35℃(5min)11℃/min 200℃(1min);進(jìn)樣方式,分流(1∶50);載氣,氦氣;色譜柱,Agilent J&W GC Column DB-624 30m×0.250mm×1.40μm;載氣流速1mL/min;離子源200℃;接口240℃;掃描方式,scan(M/Z 30-300)。
由于蓄熱體在蓄熱氧化爐中需要周期性的儲(chǔ)存和釋放熱量,導(dǎo)致其同樣周期性的處于高溫和低溫環(huán)境中,從而導(dǎo)致孔道坍塌、破裂、板結(jié)等現(xiàn)象發(fā)生。實(shí)際應(yīng)用過程中發(fā)現(xiàn),除蓄熱體本身出現(xiàn)上述現(xiàn)象會(huì)造成蓄熱體堵塞外,廢氣組成及處理工藝也會(huì)引起蓄熱體堵塞。下面將以實(shí)際工程項(xiàng)目為例,詳細(xì)分析造成蓄熱體堵塞的成分和形成機(jī)理。
4.1.1 含鐵化合物
江西某制藥公司主要通過發(fā)酵工藝生產(chǎn)抗生素等藥品,在生產(chǎn)過程中,發(fā)酵車間會(huì)產(chǎn)生大量廢氣、廢水,其中廢水在排入污水處理站進(jìn)行處理的過程中會(huì)產(chǎn)生異味。2018年4月采用“噴淋+蓄熱焚燒”工藝對(duì)這兩部分廢氣進(jìn)行處理達(dá)標(biāo)后排放。
該工藝穩(wěn)定運(yùn)行一年后,蓄熱體壓差表顯示壓力大于1 500Pa,于是對(duì)該設(shè)備進(jìn)行停機(jī)檢修。檢修發(fā)現(xiàn),蓄熱體存在明顯堵塞現(xiàn)象,如圖3,為安裝設(shè)備時(shí)及堵塞后蓄熱體格柵照片對(duì)比,從格柵上可以明顯看到堵塞物。對(duì)該堵塞物取樣,采用電感耦合等離子體(ICP)和離子色譜兩種手段對(duì)該物質(zhì)組成進(jìn)行分析,如表1和圖4所示。分析結(jié)果顯示,該物質(zhì)的主要組分為硫酸亞鐵(FeSO4)。
圖3 安裝設(shè)備時(shí)(左)及堵塞后(右)蓄熱體格柵照片
表1 堵塞物ICP分析表
圖4 堵塞物離子色譜分析結(jié)果
經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn),發(fā)酵車間廢氣成分中并不含有硫酸亞鐵。由于進(jìn)氣中含有污水站廢氣,因此該物質(zhì)是由污水處理過程中引入的組分。在污水處理過程中,為提高初沉池、二沉池或更深度處理過程中固液分離的效果,往往會(huì)添加絮凝劑,絮凝劑在水中會(huì)發(fā)生水解,生成膠團(tuán),在攪拌過程中促使雜質(zhì)顆粒凝聚從而與液體分離。絮凝劑包括無機(jī)、有機(jī)和微生物三大類,其中無機(jī)絮凝劑中包含硫酸亞鐵。因此,在處理發(fā)酵行業(yè)污水廢氣時(shí),其會(huì)攜帶污水中存在的硫酸亞鐵成分進(jìn)入焚燒爐中,隨著時(shí)間延長,硫酸亞鐵便在蓄熱體上積聚從而導(dǎo)致堵塞。
4.1.2 二氧化硅
浙江某制藥有限公司合成車間生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生大量酸性、堿性及有機(jī)廢氣。因廢氣成分復(fù)雜、濃度低、風(fēng)量大,且無回收價(jià)值。2020年,為保證排氣達(dá)標(biāo),該司采用一套噴淋+分子篩濃縮轉(zhuǎn)輪吸附濃縮+蓄熱爐焚燒的廢氣處理設(shè)備。該廢氣處理系統(tǒng)運(yùn)行半年后發(fā)現(xiàn)蓄熱體存在明顯堵塞現(xiàn)象。停機(jī)檢查,發(fā)現(xiàn)蓄熱體孔道內(nèi)部附著白色粉末。經(jīng)檢測分析,該白色粉末為二氧化硅(SiO2)
對(duì)該項(xiàng)目廢氣成分采用氣相色譜-質(zhì)譜進(jìn)行分析,其中色譜檢測結(jié)果如圖5所示,表2列舉了廢氣中有機(jī)組分的組成,從分析結(jié)果看出,廢氣中不含有二氧化硅,而是含有大量硅烷。
圖5 廢氣色譜圖
表2 廢氣中有機(jī)組分表
該公司在合成藥物過程中,由于所用到有機(jī)化合物中羥基上的氫很活潑,容易反應(yīng),所以先采用硅烷作為保護(hù)劑,將羥基取代下來生成化學(xué)穩(wěn)定性很高的中間物,待反應(yīng)結(jié)束后再通過醇解恢復(fù),因此該廢氣組成中有大量硅烷。硅烷燃燒產(chǎn)物均包含SiO2,SiH4+2O2=2H2O+SiO2。
由此可見,當(dāng)SiO2堵塞物是由含硅有機(jī)廢氣燃燒得到的,而SiO2是一種晶體粉末,當(dāng)高溫氧化氣進(jìn)入蓄熱體放熱時(shí),SiO2會(huì)附著在蓄熱體上并在其表面生長,從而占據(jù)孔道導(dǎo)致蓄熱體堵塞。由此可見,若進(jìn)氣中含有硅烷等含硅化合物時(shí),容易堵塞蓄熱體。
4.1.3 氯化銨
浙江某化工公司離心泵及儲(chǔ)罐排放出大量異味氣體,這些氣體濃度高,成分復(fù)雜且無回收價(jià)值。2018年,為保證排氣達(dá)標(biāo)排放,該司采用了一套蓄熱氧化焚燒設(shè)備RTO 進(jìn)行廢氣處理。設(shè)備運(yùn)行二年后拆機(jī)檢修發(fā)現(xiàn)蓄熱體存在堵塞現(xiàn)象。經(jīng)檢測分析,該堵塞物主要成分為氯化銨(NH4Cl)。
為分析蓄熱體堵塞原因,對(duì)該項(xiàng)目廢氣進(jìn)行氣相色譜-質(zhì)譜檢測,分析結(jié)果如圖6和表3所示。
表3 廢氣組分表
圖6 廢氣色譜圖
從數(shù)據(jù)分析看,該項(xiàng)目有機(jī)廢氣中不含氯化銨。但是進(jìn)氣中含有一氯甲烷、二氯甲烷、二氯乙烷等鹵素類有機(jī)物,通常情況下這些有機(jī)物為不可燃的低沸點(diǎn)溶劑,但是在高溫空氣中其蒸氣會(huì)生成微弱燃燒的混合氣體,最終生HCI、H2O、CO2[10]。
進(jìn)氣中含有NH3,高溫條件下NH3及反應(yīng)生成的HCl 均為氣體狀態(tài),隨氧化后氣體進(jìn)入蓄熱體釋放熱量,在釋放熱量的過程中,氣體溫度降低,二者結(jié)合為NH4Cl 白色晶體。
這是由于氯化氫與氨氣混合時(shí)會(huì)有氯化銨白煙生成,同時(shí)氯化銨受熱容易分解生成氨氣和氯化氫,一般加熱至100℃時(shí)氯化銨晶體開始揮發(fā),300℃時(shí)才分解為氨氣和氯化氫,因此,在焚燒爐及蓄熱體底部,容易因?yàn)闇囟容^低而存在大量的白色NH4Cl 粉末,從而堵塞蓄熱體孔道。
4.1.4 硫化銨
浙江某制藥公司在藥物生產(chǎn)過程中真空泵、儲(chǔ)罐及濃廢池會(huì)排放出大量異味氣體,這些氣體濃度高,成分復(fù)雜且無回收價(jià)值。2017年,該司采用了一套蓄熱氧化焚燒設(shè)備RTO 進(jìn)行廢氣處理。設(shè)備運(yùn)行一年后拆機(jī)檢修發(fā)現(xiàn)蓄熱體存在堵塞現(xiàn)象。經(jīng)檢測分析,該堵塞物主要成分為硫化銨(NH4S)。
為分析蓄熱體堵塞原因,對(duì)該項(xiàng)目廢氣進(jìn)行氣相色譜-質(zhì)譜檢測,分析結(jié)果如圖7和表4所示。
圖7 廢氣色譜圖
表4 廢氣組分表
從數(shù)據(jù)分析看,該項(xiàng)目廢氣組成中不含硫化銨而含有硫化氫及氨氣,同上述4.1.3所述原理,硫化氫和氨氣在高溫條件下為氣體狀態(tài),但是進(jìn)入蓄熱體釋放熱量過程中,氣體溫度降低,二者結(jié)合為(NH4)2S 白色晶體,具體反應(yīng)如下:
因此,在焚燒爐及蓄熱體底部,容易因?yàn)闇囟容^低而存在大量的白色(NH4)2S 粉末,從而堵塞蓄熱體孔道。
河北某化工企業(yè)在合成、干燥等過程中產(chǎn)生大量有機(jī)廢氣,這些氣體成分復(fù)雜。2018年4月,采用了一套噴淋+分子篩轉(zhuǎn)輪濃縮+蓄熱爐焚燒的廢氣處理工藝。該套系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行了2年,停機(jī)檢修時(shí)發(fā)現(xiàn)蓄熱體上部分孔道被粉末狀物質(zhì)堵塞。
采用X 射線粉末衍射法(XRD)對(duì)該物質(zhì)進(jìn)行分析,分析數(shù)據(jù)如圖8所示,從圖譜上看,該堵塞物的主要成分是分子篩。
圖8 標(biāo)準(zhǔn)分子篩與粉末堵塞物XRD的圖
因?yàn)樵摴緩U氣具有大風(fēng)量、低濃度的特點(diǎn),因此,設(shè)計(jì)處理工藝為分子篩轉(zhuǎn)輪濃縮+蓄熱爐焚燒,經(jīng)分子篩吸附濃縮后的高濃度廢氣被解析風(fēng)機(jī)輸送至蓄熱氧化爐中進(jìn)行焚燒處理。
但是,由于轉(zhuǎn)輪長時(shí)間持續(xù)運(yùn)行,輪芯上負(fù)載的分子篩粉末會(huì)出現(xiàn)部分脫落,當(dāng)大風(fēng)量的廢氣通過分子篩轉(zhuǎn)輪時(shí),會(huì)攜帶脫落的分子篩粉末進(jìn)入后端蓄熱氧化爐中,在流經(jīng)蓄熱體預(yù)熱時(shí),這部分分子篩粉末容易附著在蓄熱體上,從而造成蓄熱體堵塞的現(xiàn)象發(fā)生。
在項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段,對(duì)所處理有機(jī)廢氣組成進(jìn)行詳細(xì)取樣檢測和分析,對(duì)廢氣中存在的易導(dǎo)致蓄熱體發(fā)生堵塞的物質(zhì)本身,以及在高溫環(huán)境中,通過化學(xué)反應(yīng)易生成導(dǎo)致蓄熱體發(fā)生堵塞的物質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格控制,有針對(duì)性地設(shè)計(jì)廢氣預(yù)處理措施,從而避免蓄熱體堵塞現(xiàn)象的發(fā)生。
對(duì)于氣體中存在容易發(fā)生聚合反應(yīng),或者容易形成結(jié)晶的組分進(jìn)行分類收集,單獨(dú)處理,以減少其對(duì)蓄熱體的影響。
針對(duì)處理廢氣成分復(fù)雜,需要多種處理方法組合串聯(lián),如分子篩轉(zhuǎn)輪濃縮+蓄熱爐焚燒等工藝,要充分考慮上游串聯(lián)設(shè)備本身產(chǎn)生的易造成蓄熱體堵塞的物質(zhì),如分子篩濃縮轉(zhuǎn)輪核心吸附劑分子篩,在氣體進(jìn)入蓄熱氧化爐前要增加必須的粉塵或其他顆粒物過濾手段,進(jìn)而避免蓄熱體堵塞現(xiàn)象的發(fā)生。
目前市面上常用蓄熱體為蜂窩狀蓄熱體,該類蓄熱體在使用過程中要求較高的安裝精度,一旦部分孔道發(fā)生堵塞,廢氣便無法通過,導(dǎo)致蓄熱體堵塞。針對(duì)這些問題,可選用大孔通道類的蓄熱體,這樣在一定程度上降低了現(xiàn)場對(duì)蓄熱體的安裝精度要求,提高了蓄熱體的孔隙率及熱傳遞效率,避免了堵塞現(xiàn)象的發(fā)生[11]。
針對(duì)蓄熱體堵塞,應(yīng)加強(qiáng)蓄熱體及焚燒爐壓差監(jiān)測,電控系統(tǒng)需進(jìn)行多點(diǎn)測定,實(shí)時(shí)監(jiān)控,并設(shè)置系統(tǒng)報(bào)警和連鎖裝置。當(dāng)蓄熱體壓差持續(xù)高于設(shè)定值時(shí)應(yīng)自動(dòng)停止進(jìn)氣,焚燒爐停止工作,從而避免因不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理堵塞所引起的設(shè)備故障等危險(xiǎn)。另外,即使壓差計(jì)顯示無異常,也應(yīng)該定期對(duì)焚燒爐進(jìn)行停機(jī)檢查及維護(hù)清理,從而延長蓄熱體的使用壽命[12]。
采用壓差法判斷蓄熱體堵塞現(xiàn)象的發(fā)生,當(dāng)蓄熱體兩端壓力差超過1 500Pa 時(shí),可判斷蓄熱體存在明顯的堵塞現(xiàn)象,需及時(shí)停機(jī)和更換。另外,以實(shí)際工程項(xiàng)目為例,從廢氣組成及處理工藝兩方面分析了容易造成蓄熱體堵塞的原因,通過多種檢測設(shè)備分析確認(rèn)了RTO 底部堵塞物的成分組成,表明含鐵化合物、二氧化硅、氯化銨、硫化銨、分子篩等都會(huì)造成蓄熱體發(fā)生明顯的堵塞現(xiàn)象。針對(duì)這些原因,有針對(duì)性地提出了合理、有效的解決方案。
嚴(yán)格控制廢氣組成,對(duì)廢氣中存在的易導(dǎo)致蓄熱體發(fā)生堵塞的物質(zhì)本身以及在高溫環(huán)境中,通過化學(xué)反應(yīng)易生成導(dǎo)致蓄熱體發(fā)生堵塞的物質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格控制。
改進(jìn)工藝設(shè)計(jì),充分考慮上游串聯(lián)設(shè)備本身產(chǎn)生的易造成蓄熱體堵塞的物質(zhì),并在氣體進(jìn)入蓄熱氧化爐前要增加必須的粉塵或其他顆粒物過濾手段。優(yōu)化蓄熱體結(jié)構(gòu),選用大孔道蓄熱體,降低蓄熱體的安裝精度要求。設(shè)置系統(tǒng)報(bào)警和連鎖裝置,加強(qiáng)蓄熱體及焚燒爐壓差監(jiān)測,多點(diǎn)測定,實(shí)時(shí)監(jiān)控。