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E708A板式換熱器水擊原因分析及結(jié)垢的整改措施

2022-07-13 03:57:46白金路
裝備維修技術(shù) 2022年26期
關(guān)鍵詞:堵塞水擊結(jié)垢

白金路

摘? 要:河北鑫?;ぜ瘓F(tuán)公司動(dòng)力車(chē)間300t/h凝結(jié)水回收裝置使用了6臺(tái)板式換熱器,其中E708AD20C-1.0/180(1375*740*1695mm)實(shí)現(xiàn)凝結(jié)水與循環(huán)水換熱、E708BD20C-1.0/180(1375*740*1695mm)是凝結(jié)水與除鹽水換熱,E709A、E709B兩臺(tái),D20C-1.0/165(1575*740*1695mm)一開(kāi)一備,實(shí)現(xiàn)凝結(jié)水與除鹽水換熱,E710A、E710B兩臺(tái),D35D-1.0/150(1723*1160*1695mm),一開(kāi)一備,實(shí)現(xiàn)進(jìn)混床凝結(jié)水與循環(huán)水換熱。板材:316,換熱器的作用是實(shí)現(xiàn)凝結(jié)水回水降溫,實(shí)現(xiàn)除鹽水加溫輸送倒鍋爐除氧器。

關(guān)鍵詞:E708A板式換熱器? 水擊? 結(jié)垢? 堵塞

300t/h凝結(jié)水回收裝置于2021年9月開(kāi)始運(yùn)行,板式換熱器同期正常投入使用。2022年4月初,班組巡檢中發(fā)現(xiàn)E708A板式換熱器有輕微的水擊聲音,4月27日水擊聲音逐漸變大,沖撞聲音較大,已經(jīng)影響該換熱器的可靠運(yùn)行,車(chē)間經(jīng)過(guò)反復(fù)調(diào)整水擊生不見(jiàn)減小,經(jīng)運(yùn)行測(cè)量分析如下:

1、主要分析數(shù)據(jù)

1.1? E708A板式換熱器東面南北側(cè)溫度最大偏差39℃,

1.2? E708A板式換熱器西面南北側(cè)溫度最大偏差63℃

1.3? E708A板式換熱器負(fù)荷調(diào)整過(guò)程中,東面南北側(cè)溫度最大偏差45℃

1.4? 同期測(cè)量冷媒為除鹽水的E708B板式換熱器西面南北側(cè)、東面南北側(cè)溫度最大偏差均為4℃

2、分析結(jié)論

2.1? E708A溫差最大部位兩側(cè)相對(duì)統(tǒng)一,據(jù)此基本上可以確定冷媒(循環(huán)水)局部發(fā)生了偏流,溫差效應(yīng)是水擊的根本原因,壓力交變是水擊的特性。

2.2 可能存在的氣阻現(xiàn)象,在線處置和判定:松開(kāi)冷媒(循環(huán)水)的上法蘭,試著排出氣體,現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有氣體排出,可以判定氣阻現(xiàn)象不存在。

2.3 通過(guò)反沖洗測(cè)試是否能實(shí)現(xiàn)冷媒(循環(huán)水側(cè))實(shí)現(xiàn)對(duì)污堵物進(jìn)行沖洗的目標(biāo),通過(guò)在線解開(kāi)進(jìn)口閥門(mén)換熱器一側(cè)法蘭,大流量反沖洗沒(méi)有明顯效果,水擊現(xiàn)象和溫差沒(méi)有變化。

2.4 確定換熱器冷端(循環(huán)水側(cè))污堵,停用E708A換熱器,解體板片檢查,檢修隊(duì)伍松開(kāi)換熱板后,現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)板片污堵嚴(yán)重,做清洗準(zhǔn)備。

3、鹽垢的處理措施(測(cè)量垢樣綠根:448PPm;鈣離子:42545ppm):分析碳酸鈣、磷酸鈣垢占主要成分(處理原則:保護(hù)性處置)

3.1 初期采用高壓水清洗(10-15Mpa)的辦法,表面浮垢可以沖洗掉,底層積垢難以沖洗干凈。

3.2 試驗(yàn)使用檸檬酸浸泡清洗效果不明顯。

3.3? 測(cè)試使用草酸清洗劑化學(xué)浸泡方案。軟毛刷擦刷后沖洗處置,直到不見(jiàn)鈣垢后完成清洗(避免使用鹽酸等強(qiáng)酸)。每面結(jié)垢的板片需要草酸清洗劑用量為500ml,效果明顯確定該方案。

3.4? 清洗時(shí),將草酸清洗劑均勻地涂抹在干燥的結(jié)垢板面,浸泡3-5min后,用毛刷擦洗板面后,再浸泡2min,然后用高壓水槍沖洗干凈。

3.5? 重復(fù)步驟清理另外一面結(jié)垢的板片。一組板片清洗完畢后放置于盛滿除鹽水水槽內(nèi)浸泡時(shí)間不少于30分鐘,

3.6? 板片在水槽內(nèi)取出放在指定位置準(zhǔn)備安裝。

4、E708A板片回裝過(guò)程控制:

4.1 所有板片、墊片沖洗干凈,無(wú)任何顆粒性雜質(zhì),

4.2 更換全部橡膠墊片,

4.3 檢查每一組墊片滿足有效的彈性,無(wú)損傷、無(wú)折痕、無(wú)缺陷;

4.4 檢查每一片傳熱板無(wú)裂紋、無(wú)損傷、無(wú)漏洞,

4.5 在平臺(tái)上逐片壓平壓實(shí)后緊固(如在就地回裝要求更要嚴(yán)格,確保墊片、板片對(duì)應(yīng)齊整)

4.6 緊固扭矩符合廠家規(guī)定

5、關(guān)于對(duì)E710板換的污堵預(yù)判和處置原則

5.1 如有條件可以停運(yùn)循環(huán)水時(shí)清理循環(huán)水過(guò)濾器,提前形成停用循環(huán)水方案。

5.2 停運(yùn)該板式換熱器,解體板式換熱器E710進(jìn)行清洗,清洗完成后回裝投入運(yùn)行。

參考文獻(xiàn):

1.GB16409-1996板式換熱器設(shè)計(jì)規(guī)范

2.HG/T2387-92 《工業(yè)設(shè)備化學(xué)清洗質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》

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