仵中行 方 嚴 舒 東 劉 龍
(中核核電運行管理有限公司,浙江 海鹽 314300)
循環(huán)水系統(tǒng)(CRF)作為核電廠汽輪機冷凝器及常規(guī)島輔助冷卻水系統(tǒng)的冷源,向其提供冷卻海水,保證凝汽器真空。循環(huán)水泵結(jié)構(gòu)可分為驅(qū)動電機、行星減速齒輪箱和泵體三部分。驅(qū)動電機為雙速變極鼠籠式感應(yīng)電機,經(jīng)減速箱減速后泵的轉(zhuǎn)速為206/248rpm,春季、秋季、冬季為206 rpm,夏季切至248 rpm運行。這種水泵的特點是低轉(zhuǎn)速、大流量、低揚程,效率較高。
潤滑系統(tǒng)(CGR)由位于減速箱殼的油箱、一臺機械驅(qū)動的主油泵、一臺電動輔助油泵、一臺雙過濾芯筒過濾器、一臺滑油冷卻器和四臺電加熱器組成。向行星齒輪和位于齒輪箱外殼內(nèi)的泵上部軸頸軸承、泵推力軸承提供所需的壓力潤滑油。下部軸承通過油箱浸潤軸承來潤滑和冷卻軸承,潤滑油由SEP水冷卻。
本文分析了循環(huán)水潤滑油產(chǎn)生油霧和油揮發(fā)的原因,并介紹了可能影響油質(zhì)的冷卻水相關(guān)技改。
1.1.1 發(fā)現(xiàn)過程
2020年7月8日,化學(xué)人員進行4號機組海水循
環(huán)泵4CRF001PO的潤滑油取油樣時發(fā)現(xiàn)油霧,油樣顏色較深,且顆粒度由半年前的5級上漲至7級。2號機組循環(huán)泵4CRF002PO則無此現(xiàn)象,4CRF001PO油樣顏色要深于4CRF002PO。
2020年7月8日,化學(xué)人員進行4號機組海水循環(huán)泵潤滑油取油樣時,取樣閥開啟約15分鐘后才有油流,間斷有油霧冒出,如圖1所示。
圖1 取樣管線處的油霧
1.1.2 油霧形成的原因
(1)軸瓦異常磨損導(dǎo)致發(fā)熱量增大?;瘜W(xué)人員對4CRF001PO油樣進行金屬含量化驗,確認鉛錫小于1mg/kg,與新油及4CRF002PO油樣對比無差異,可排除。
(2)4CRF001PO出力大導(dǎo)致軸承溫度偏高。統(tǒng)計其它泵電機定子繞組溫度,確認4CRF001MO為第二低的水平,可排除。
(3)安全閥4CGR003VH未開啟導(dǎo)致油溫偏高。CGR油回路的正常壓力為0.2~0.6MPa經(jīng)過分析可以確認是否開啟均屬于正常情況,當油路的阻力低于0.26MPa時4CGR003VH處于關(guān)閉狀態(tài);當油路的阻力高于0.26MPa時4處于開啟。統(tǒng)計CGR油路壓力,未見4CRF001PO異常,可排除。
(4)4CGR001/003/005/007RS投 運 導(dǎo) 致4CRF001 PO潤滑油被加熱。經(jīng)現(xiàn)場實測確認4CGR001~008RS均有電流,4CGR001/003/005/007RS于7月9日斷電,7月17日再次對4CRF001/002PO取油樣,4CRF001PO仍存在油霧,4CRF002PO無油霧,可排除。
(5)4CGR005PO出力不足。油回路壓力正常,上次大修檢查間隙均在正常范圍內(nèi),不會發(fā)生異常磨損,可排除。
(6)4CGR001RF油回路管道節(jié)流?,F(xiàn)場通過點溫計測量比對3/4機組相關(guān)參數(shù)未發(fā)現(xiàn)明顯異常,但4CRF001PO油路流量無法測出,其他三臺泵油路存在流量,不能排除。
(7)4CGR005PO入口管道法蘭漏氣。入口管道法蘭漏氣會導(dǎo)致流量降低,不能排除。
(8)4CGR007/009/011/013VH內(nèi)漏。內(nèi)漏導(dǎo)致流量被旁路,不能排除。
1.1.3 故障確認
在后續(xù)大修期間對4CGR油路做2bar的保壓試驗時,入口膨脹節(jié)及接口有連續(xù)油流往外泄漏。更換膨脹后無泄漏,再次打開4CRF001PO取樣閥,油霧消失,從而確認為進氣所致。
1.2.1 發(fā)現(xiàn)過程
2020年10月19號,4CGR003FI觸發(fā)壓差高報警,查看壓差表壓力為0.95bar。切換到4CGR001FI后,降為0.2bar,更換4CGR003FI時,發(fā)現(xiàn)里面是空的無油,且沒有臟污。
2020年10月20日,4CGR003FI觸發(fā)壓差高報警,切換到4CGR001FI后,更換濾芯時,發(fā)現(xiàn)過濾器內(nèi)無油,沒有臟污,充油排氣置備用。
2020年10月30日,打開4CGR003FI蓋子發(fā)現(xiàn)只有1/3有油,充油時不斷有氣泡冒出。
1.2.2 氣堵的原因分析
A列潤滑油回路中不斷有氣漏入,過濾器內(nèi)積聚的氣體累積到一定程度后會形成氣堵,導(dǎo)致壓差高,最后可能會出現(xiàn)斷油情況。
1.2.3 潤滑油冷卻效果分析
(1)該油為海水循環(huán)泵上油箱潤滑油,油質(zhì)影響上部徑向軸承4CGR017MT、推力軸承4CGR019MT。目前4CGR017MT為56.3℃,比3、4號機組另三臺海水循環(huán)泵對應(yīng)測點高6℃;4CGR019MT為61.4℃,比3、4號機組另三臺海水循環(huán)泵對應(yīng)測點高4℃~10℃。
(2)排氣時上部溫度和推力軸承溫度變化約3℃,說明潤滑油積氣時,降溫效果變差;排氣結(jié)束恢復(fù)初始狀態(tài)約半小時后軸承溫度上升。
1.2.4 結(jié)論
(1)油泵入口管道膨脹節(jié)及其接口存在泄漏,外界空氣通過泄漏點被泵吸入,含氣量逐漸增加,取樣管線和過濾器安裝位置相對較高,漏氣也會集中在這兩個位置,積聚的氣體到一定量時導(dǎo)致氣堵,壓差變高,取樣管線開啟時形成油霧。氣體通過過濾器的漏入備用冷卻器,會導(dǎo)致過濾器內(nèi)慢慢被空氣占據(jù)。
(2)含氣量增加時,油流量也會下降(即導(dǎo)致冷卻軸承的油量不足),導(dǎo)致泵軸承的溫度有所上升,冷卻效果變差。
2020年4月25日,主控發(fā)現(xiàn)KIT中軟報警3CGR901AA(CGR系統(tǒng)A通道故障)曾觸發(fā)過,但主控T06盤未曾觸發(fā)3CGR901AA報警。調(diào)閱KIT中3CGR 059EC的歷史趨勢,第一次2小時區(qū)間未見觸發(fā)。KIT中查看循環(huán)泵水各軸承溫度未見異常后續(xù)縮小趨勢區(qū)間,1小時...15分鐘,最終以5分鐘趨勢區(qū)間逐次往前翻閱發(fā)現(xiàn)3CGR059EC先后觸發(fā)過3次,每次只有1~2秒。立即安排人員檢查,發(fā)現(xiàn)3CRF001PO泵殼室內(nèi)的法蘭連接處積油、水面浮油、管道掛油滴。
維修人員到達現(xiàn)場后,檢查泵運行無異常,檢查就地液位計3CGR061LN,油位不低,檢查CGR059SN通道,反饋油位低真實觸發(fā)(儀控的低油位值比機械建議值稍高),需要補油。針對3CGR061LN和3CGR059SN低油位不一致的情況,維修儀控和機械正協(xié)商通過技術(shù)改造解決。
為什么KIT中軟報警觸發(fā),而主控T06盤對應(yīng)的報警3CGR901AA未觸發(fā),儀控人員檢查CGR059SN通道,反饋無異常,059SN液位低真實觸發(fā),再次檢查,發(fā)現(xiàn)KSA程序組件電路板故障,更換組件后恢復(fù)正常。
泵殼室內(nèi)的掛油滴現(xiàn)象明顯是否也與液位低有直接關(guān)系呢?是首發(fā)現(xiàn)象還是已有缺陷,查詢歷史記錄,發(fā)現(xiàn)3CRF001PO在2019年4月到2020年4月補油次數(shù)頻繁,印證了油霧揮發(fā)現(xiàn)象嚴重,維修機械人員也確認了經(jīng)常補油。
CGR油箱有兩個,分別為:
減速箱油槽:用來潤滑冷卻行星減速齒輪箱、上部徑向軸承和推力軸承;容積約400L;由主油泵從油箱吸油,通過CGR過濾器、油冷器,注入至行星齒輪箱頂部向下噴淋,最后回流至底部油箱形成循環(huán)。
軸承油箱:只包含了下部徑向軸承,容積60L,由SEP系統(tǒng)水注入的盤管直接冷卻,潤滑油無動力循環(huán)只受到軸轉(zhuǎn)動的擾動,與上油箱相互獨立。
油霧揮發(fā)大的原因,主要有以下幾點原因:
(1)水泵行星齒輪和推力軸承都是重負荷,發(fā)熱量較大,油溫本身較高。
(2)行星齒輪箱頂部裝有呼吸器,直接通大氣。聯(lián)軸器罩殼與行星齒輪箱相通,罩殼密封不嚴,油氣通過聯(lián)軸器罩殼接縫處揮發(fā)。
(3)CGR系統(tǒng)采取直接噴淋冷卻的方法,齒輪油泵出口壓力2bar,直接噴淋至齒輪箱頂部,頂部又與大氣聯(lián)通,部分潤滑油直接氣化。
(4)油汽進入大氣后,因為泵殼內(nèi)外溫度差導(dǎo)致凝結(jié)在泵體外表面。
(1)針對3CRF001PO循環(huán)水泵油霧揮發(fā),以及可能的油路管線泄漏導(dǎo)致的油位低,根據(jù)3CGR901AA報警卡中執(zhí)行:主控關(guān)注溫度趨勢;現(xiàn)場檢查CGR系統(tǒng);機械檢查LN油位;儀控核實SN;真實低補油。
(2)3CGR061LN和3CGR059SN低油位不一致的情況,通過技改解決。
(3)針對3CRF001PO的油霧揮發(fā)較多的現(xiàn)象,維修機械準備在下次大修時對循泵聯(lián)軸器罩殼進行整治,涂抹密封膠,觀察效果。
(4)運行現(xiàn)場加強對3CRF001PO泵殼內(nèi)巡檢,發(fā)現(xiàn)油霧揮發(fā)較多,導(dǎo)致部件上有積油及時填寫工單,聯(lián)系維修機械擦油并檢查油位。
循環(huán)水泵的軸承用專門的冷卻水進行冷卻,出水直接排至泵殼內(nèi)和通過盤根漏入水泵頂蓋內(nèi),進入頂蓋的水量很大,水位上漲到一定高度后,在泵軸的旋轉(zhuǎn)作用下水會沿泵軸向上流動,進到下部油箱內(nèi),會使油質(zhì)變差、乳化,影響水泵的運行。因此設(shè)置了自動控制的電動頂蓋排水泵,排水泵是自帶浮子的潛水泵,啟??繋ч_關(guān)的浮子進行控制,從而維持較低的水位,保證CGR的油品。但是在運行的過程中,還是不斷發(fā)現(xiàn)各種的問題,因此進行了技術(shù)改造,不斷優(yōu)化運行方式。
3.1.1 原因
目前CRF001PO頂蓋排水泵為CRF007/009PO,CRF002PO頂蓋排水泵為CRF008/010PO。正常情況下使用CRF007PO(CRF008PO)對頂蓋進行排水,CRF00 9PO(CRF010PO)處于冷備用狀態(tài)。當CRF007PO(CRF008PO)不能使用,需要手動投運CRF008PO(CRF010PO)。若正常運行的泵出現(xiàn)故障,只有等頂蓋水位報警觸發(fā)才能引起運行人員注意,具有反應(yīng)不及時導(dǎo)致CRF001/002PO軸承室進水和冷卻油路進水隱患。
3.1.2 技改方案
新增控制箱,控制箱上游電源使用3/4LKH001TB,新增控制箱隨時監(jiān)測CRF007PO、CRF008PO的運行情況及液位情況。當正常運行泵出現(xiàn)故障時,可以自動切換至備用泵(CRF009、CRF010)運行,并在新增控制柜面板上觸發(fā)正常泵停運報警。
3.2.1 原因
3/4LKH001AR中3LKH009JA(4LKH007JA)下游為3/4CRF007/008/009/010JA,其下游負荷分別為3/4CRF007/008/009/010PO。上游3LKH009JA(4LKH007 JA)帶漏電保護功能,3/4CRF007/008/009/010JA不帶漏電保護功能,任一臺CRF頂蓋排水泵發(fā)生接地故障后,將引發(fā)上游電源越級跳閘,從而導(dǎo)致其它3臺CRF頂蓋排水泵也失電。另外,現(xiàn)每臺循泵的兩臺頂蓋排水泵上游為同一路電源存在同時失電風(fēng)險。
3.2.2 技改方案
(1)將3LKH009JA由帶漏電保護的斷路器更換為不帶漏電保護的斷路器。
(2)將3CRF007/008/009/010JA由不帶漏電保護的斷路器更換為帶漏電保護的斷路器。
(3)將3CRF009JA(3CRF009PO)上游電源變更為3LKH0221JA;將3CRF010JA(3CRF010PO)上游電源變更為3LKH0511JA。
通過四臺循環(huán)水泵運行情況了來看,這些技術(shù)改造滿足了設(shè)計要求,避免了頂蓋水位上升,保證了機組的安全穩(wěn)定運行。
油霧、氣堵、揮發(fā)這些現(xiàn)象在循環(huán)水泵的運行的過程中不易被發(fā)現(xiàn),冷卻水的異常關(guān)系到潤滑油的質(zhì)量,這些都會造成到工藝系統(tǒng)的異常,對電廠的穩(wěn)定性,安全性、經(jīng)濟性都不產(chǎn)生不利的影。本文對這些事件進行了分析介紹,希望對對其它電廠的類似問題處理具有一定的借鑒意義。