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大石板渡槽過水能力不足的原因分析及技術(shù)改造措施

2022-07-08 07:15鮮朝熊
四川水利 2022年3期
關(guān)鍵詞:渡槽隧洞水面

鮮朝熊

(四川省玉溪河灌區(qū)運管中心,四川 邛崍,611530)

1 工程概況

大石板渡槽是玉溪河引水工程主干渠的主要建筑物之一,渡槽位于邛崍市天臺山鎮(zhèn)境內(nèi),1978年1月建成通水。渡槽槽身進口里程12+693,槽身全長68m,為鋼筋混凝土U形薄殼渡槽,共2跨,每跨34m,布置為雙懸臂簡支結(jié)構(gòu)。槽身凈寬4.0m,總高3.4m,凈高3.2m,半圓槽身半徑R=2.0m。槽身進口上游為25m長的漸變段與梯形明渠相連,槽身出口下游為30m長的漸變段連接梯形明渠。實測槽身縱坡為1/687。渡槽設計流量25m3/s,1998年技改前實際最大過水20m3/s,占設計的80%。該渡槽為主干渠中段的卡脖子工程,因此,要增大主干渠中段輸水能力,必須解決大石板渡槽過水能力不足的問題。

2 過水能力不足的原因分析

2.1 實測資料情況

為解決大石板渡槽過水能力不足問題,首先進行了基本資料的收集和基本數(shù)據(jù)的實測、復核,包括設計圖、竣工圖的收集,渡槽底高程的實測,上、下游連接段實測,渡槽結(jié)構(gòu)尺寸實測以及渡槽上下游主干渠水面線實測、渠底線實測,渡槽下游建筑物隧洞、暗渠進出口水位差實測和工程實地踏勘等。

根據(jù)1998年大石板渡槽實測水面線和1996年實測渠底線繪制渡槽縱剖面線見圖1。由圖1可知,渡槽上、下游總水面降落值ΔZ=0.14m,進口水面降落值ΔZ1=0.144m,出口底板高程與渠底高程差0.19m。

圖1 大石板渡槽縱剖面線

2.2 槽身過水能力復核

2.3 渡槽水頭損失及水面銜接計算

按《水工設計手冊(第八卷)》[2]P8-171公式計算。采用設計流量25m3/s,上、下游明渠設計水深3.5m,渡槽內(nèi)水深3.05m。

2.3.1 渠道上下游渠內(nèi)正常流速v1及渡槽內(nèi)正常流速v2計算

渠內(nèi)水深h1=3.5m時,v1=1.02m/s;

槽內(nèi)水深h2=3.05m時,v2=2.39m/s。

2.3.2 進口段水面降落

按公式ΔZ1=(1+ξ)(v22-v12)/2g計算。ξ為水頭損失系數(shù),長扭曲面ξ=0.1,計算結(jié)果:ΔZ1=0.262m。

2.3.3 槽身水面降落

按公式ΔZ2=iL計算,i=1/687,L=68m,計算結(jié)果ΔZ2=0.099m。

2.3.4 出口水面回升

按公式ΔZ3=1/3ΔZ1計算,ΔZ3=0.087m。

2.3.5 渡槽總水面降落

按公式ΔZ=ΔZ1+ΔZ2-ΔZ3計算,ΔZ=0.274m。

2.3.6 渡槽槽身進出口底板高程與上、下游渠底高程之差的計算

進口底板高程差:▽2-▽1=h1-ΔZ1-h2=0.188m;

出口底板高程差:▽3-▽4=h3-h2-ΔZ3=0.363m。

2.4 實測值與計算值(理論值)對比分析

由以上計算值與渡槽實測值比較:渡槽總水面降落應該為27.2cm,而實際為14cm,即渡槽預留水頭損失不夠;渡槽進口段水面降落應該為26.2cm,實際為14.4cm,即進口水面降落不充分;渡槽出口底板與下游渠底高差應為36.3cm,實際為19.4cm。由以上計算分析可知,大石板渡槽過水能力不足的原因是下游渠道底板高程銜接不合理和下游渠道壅水造成。

大石板渡槽過水能力不足,形式上表現(xiàn)為渡槽下游壅水,實質(zhì)上是該渡槽預留水頭損失不夠。據(jù)《四川省玉溪河灌區(qū)管理局志》記載,大石板渡槽處原設計為明渠方案,后因施工中內(nèi)坡滑動的原因而改作渡槽[3],而在上、下游渠底比降無法調(diào)整的情況下,就渡槽本身來講存在預留水頭損失不夠的問題。所以,提高大石板渡槽過水能力的思路是采取工程措施,增大渡槽進出口之間的水面降落,即加大渡槽的進出口水頭,從而增大渡槽過水能力。

2.5 渡槽出口降低水位運行水力試驗

為驗證降低渡槽下游水位對渡槽過水能力的影響,對大石板渡槽下游至周灣段干渠降低水位運行試驗。具體做法:在大石板渡槽正常過流狀態(tài)下,從大石板渡槽下游2.19km處的周灣泄水閘泄水,使周灣水位下降10cm,泄水流量1.4m3/s,待水位穩(wěn)定后,測水面線和觀測渡槽出口水面下降情況。當時實測大石板渡槽過水21.48m3/s,周灣水位下降10cm,大石板渡槽出口水位下降7.7cm,大石板渡槽進口水位下降7.0cm。渡槽槽內(nèi)水深進口2.9m,出口2.85m,設計水深3.1m。降水試驗表明:降低渡槽下游渠道水位能顯著增大大石板渡槽過水能力。

3 增大渡槽過水能力的措施

根據(jù)對實測資料計算分析和降低渡槽出口下游干渠水位運行水力試驗及工程踏勘情況,采用降低渡槽出口下游渠道水位方案解決渡槽過水能力不足問題。該方案的基本思路為:對渡槽出口下游的阻水建筑物和渠道進行改造、整治,從而降低渡槽出口水位,達到增大過流目的。

3.1 工程阻水問題

通過對主干渠中段1998年實測水面線和1996年實測渠底線及1995年12月歲修實際踏勘情況綜合分析,工程阻水問題包括:渠底超高、周灣光明暗渠內(nèi)框架阻水,建筑物漸變段不規(guī)則,隧洞、暗渠迎水面粗糙等。

(1)周灣光明暗渠內(nèi)鋼筋混凝土框架阻水。光明暗渠全長63m,位于主干渠14+971~15+034之間,暗渠內(nèi)有鋼筋混凝土框架20排,間距1.3m。由于框架的存在,減少過水面積1.7m2,實測上下游水位差17cm,按暗渠底坡1/2000推算,壅水高達13cm。

(2)渠道局部底板高程高于設計值,從而在渠內(nèi)形成一道道阻水門檻,由于阻水門檻的存在,在渠內(nèi)形成無數(shù)的a1型壅水曲線,無數(shù)的a1型壅水不斷地從下游向上游疊加,增大了大石板渡槽出口的壅水值,降低了渡槽的過水能力。在主干渠12+790~29+665之間共有22段明渠底板超高,總長11.24km,其中12+790~18+090之間8段3555m,超高嚴重,最大超高達46.2cm,平均超高在15cm左右。

(3)隧洞、暗渠糙率值大阻水。隧洞、暗渠迎水面凹凸不平,從而增大糙率值造成阻水。大石板渡槽進口12+693至大佛寺隧洞出口15+349之間共有隧洞2座總長556m,暗渠7座總長462m。其中,壅山暗渠長192m,實測進出口水位差16cm,壅水6.4cm。

(4)大石板渡槽出口漸變段極不順暢,漸變段水流紊亂,左側(cè)水流呈回流狀。

3.2 技術(shù)改造措施

技術(shù)改造分兩期實施。

第一期1998年底完成,完成的項目包括:①在對暗渠加固的情況下,拆除光明暗渠內(nèi)全部鋼筋混凝土框架;②對康槽隧洞、大佛寺隧洞和壅山暗渠、勝利暗渠、光明暗渠共計長度903m,邊墻采用M10水泥砂漿抹面減糙;③對大石板渡槽出口漸變段整治改造,使水流順暢。經(jīng)過當年技術(shù)改造,大石板渡槽過水能力達22m3/s,較技改前增加2m3/s。

第二期于2015年1月完成,完成的項目包括:①下游明渠底板超高調(diào)整22段長11.24km;②漸變段改造3處;③暗渠抹面減糙35座長2154m,隧洞抹面減糙8座3502m。

4 結(jié)語

大石板渡槽為玉溪河引水工程主干渠中段的卡脖子工程,通過渡槽水力計算與實測值對比分析,并結(jié)合渡槽下游降低水位運行水力試驗,渡槽過水能力不足是由于下游渠道壅水造成。經(jīng)過兩期對下游阻水建筑物改造,包括暗渠內(nèi)阻水框架拆除,渠底超高調(diào)整,隧洞、暗渠迎水面抹面減糙,漸變段改造等,渡槽過水能力達26.5m3/s,設計為25m3/s,比技術(shù)改造前每年新增供水1.03億m3,經(jīng)濟效益和社會效益十分顯著,為玉溪河引水工程效益的發(fā)揮和灌區(qū)高質(zhì)量發(fā)展打下了良好基礎。

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