陳 偉
(晉能控股煤業(yè)集團(tuán)地煤青磁窯煤礦, 山西 大同 037007)
帶式輸送機(jī)對(duì)物料進(jìn)行運(yùn)輸時(shí),若跑偏現(xiàn)象出現(xiàn)在輸送機(jī)中,而且比較嚴(yán)重時(shí),就會(huì)導(dǎo)致輸送機(jī)出現(xiàn)以下問題,如降低運(yùn)輸效率、撕帶出現(xiàn)在輸送機(jī)中、燒毀電機(jī)等,使其生產(chǎn)效率受到影響[1-2]。
在晉能控股煤業(yè)集團(tuán)某礦9103 綜采工作面中,選取運(yùn)煤的是DSJ100/100/2×200 帶式輸送機(jī)、SGZ764/500 型刮板輸送機(jī),安裝帶式輸送機(jī)的長(zhǎng)度是970 m,表1 為DSJ100/100/2×200 帶式輸送機(jī)的技術(shù)參數(shù)表。
表1 DSJ100/100/2×200 帶式輸送機(jī)技術(shù)參數(shù)表
由于輸送機(jī)自動(dòng)化程度、維護(hù)管理的水平與安裝工藝的限制,在該工作面中,在回采開始的400 m一共發(fā)生的其跑偏事故就有8 起,包括4 起撕帶事故(撕帶長(zhǎng)度一共是312 m)、1 起燒毀電機(jī)事故、3起斷帶事故,造成工作面的生產(chǎn)停工6.5 d,造成的經(jīng)濟(jì)損失為124.6 萬元,使工作面的回采的高效性與安全性受到限制。
經(jīng)過記錄與統(tǒng)計(jì)該工作面帶式輸送機(jī)的跑偏長(zhǎng)度、跑偏量、跑偏位置等參數(shù),確定以下幾個(gè)方面就是帶式輸送機(jī)有跑偏事故發(fā)生的主要原因。
1)輸送帶受力不均。因?yàn)樵摴ぷ髅娴妮斔蜋C(jī)有比較長(zhǎng)的運(yùn)輸距離、安裝輸送機(jī)時(shí)比較差的安裝質(zhì)量與有力長(zhǎng)期作用于部分托輥而導(dǎo)致其變形等,造成有徑向與橫向作用力Fy與Fx從輸送帶中產(chǎn)生。當(dāng)摩擦力Fx'小于Fx時(shí),其發(fā)生跑偏的方向是受力大的一邊;但是其徑向作用力Fy的分布呈不均勻走向時(shí),其跑偏方向是拉應(yīng)力大的方向,從圖1 中可以看出的。
圖1 帶式輸送機(jī)受力不均跑偏示意圖
2)輸送帶的接頭不合格。鋼芯是DSJ 型帶式輸送機(jī)里面的結(jié)構(gòu),阻燃橡膠是外部使用的材質(zhì),其帶式輸送機(jī)的輸送帶使用的方法主要是對(duì)接,在對(duì)接之后,需要冷補(bǔ)的位置是接頭的位置,因?yàn)樵趯?duì)接時(shí),接頭位置的平直是無法保證的,所以在0.5 m 以下的偏差存在于接頭之前與之后的輸送帶的邊沿中,當(dāng)物料被運(yùn)輸時(shí),接頭位置的皮帶由于滾輪的轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生摩擦力不均與作用于其兩邊,進(jìn)而造成了跑偏。
3)輸送帶張緊不合理。該工作面的輸送機(jī)選用調(diào)整其張緊力的裝置是游動(dòng)車自動(dòng)張緊裝置,可是由于以下原因的影響即使是調(diào)整了其張緊可仍有偏差存在,其原因包括輸送帶所具有的勃彈性特征與運(yùn)輸物料的實(shí)際重量。在輸送帶處于松弛狀態(tài)時(shí),就會(huì)降低滾筒和輸送帶之間的摩擦力,有橫向的震動(dòng)發(fā)生,進(jìn)而有跑偏現(xiàn)象出現(xiàn)。
為了解決9103 工作面帶式輸送機(jī)跑偏問題,經(jīng)過研究,將紅外線智能自動(dòng)調(diào)偏系統(tǒng)進(jìn)行安裝。
糾偏系統(tǒng)與紅外線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等構(gòu)成了紅外線智能自動(dòng)調(diào)偏系統(tǒng)。
1)控制器與紅外線發(fā)射器構(gòu)成了紅外線檢測(cè)系統(tǒng)。接收端子與發(fā)射端子組成了紅外線發(fā)射器,H 架上安裝著紅外線發(fā)射器,而且皮帶距接收端子與發(fā)射端子有5 mm。并紅外線光帶被紅外線發(fā)射器所發(fā)出,而且紅外線光帶是穩(wěn)定的連續(xù)的,其寬度是0.3 m。
2)從圖2 可以看出,PLC 控制器、蝸桿傳動(dòng)機(jī)構(gòu)、位置檢測(cè)元件、調(diào)偏托輥等構(gòu)成了糾偏系統(tǒng)。調(diào)偏托輥下安裝著蝸桿傳動(dòng)機(jī)構(gòu),并用電機(jī)進(jìn)行驅(qū)動(dòng),電機(jī)的功率是5.5 kW,進(jìn)而使調(diào)偏托輥旋轉(zhuǎn)起來。
圖2 糾偏系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖
3)紅外線智能自動(dòng)調(diào)偏系統(tǒng)一共有4 套被安裝在了該工作面的帶式輸送機(jī)中,相鄰2 套系統(tǒng)之間的安裝距離是300 m,在4 套系統(tǒng)中,任意1 套系統(tǒng)內(nèi)的糾偏系統(tǒng)的后方1~2.0 m 內(nèi)安裝著紅外線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。
在帶式輸送機(jī)運(yùn)行過程中,連續(xù)均勻的紅外線被紅外線發(fā)射器所發(fā)出,而且接收端子會(huì)把紅外線全部接收,現(xiàn)在,糾偏動(dòng)作就不會(huì)被糾偏系統(tǒng)所進(jìn)行;如跑偏現(xiàn)象出現(xiàn)在帶式輸送機(jī)時(shí),紅外光束中的部分光束就會(huì)被輸送帶中的跑偏部分所遮擋,接收端子對(duì)輸送帶發(fā)生跑偏的位移量進(jìn)行判斷的依據(jù)就是光束被接收到的寬度,而且把接收到的全部數(shù)據(jù)輸送到PLC 控制器中,然后蝸桿傳動(dòng)系統(tǒng)根據(jù)接收控制器發(fā)出的信號(hào)進(jìn)行調(diào)整,并發(fā)出警報(bào)。當(dāng)進(jìn)行調(diào)整時(shí),系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控輸送帶實(shí)時(shí)的跑偏量,一直到輸送帶運(yùn)行平穩(wěn)為止。
1)簡(jiǎn)單結(jié)構(gòu)。該裝置擁有比較簡(jiǎn)單的結(jié)構(gòu),當(dāng)實(shí)際應(yīng)用時(shí),維護(hù)與操作均比較簡(jiǎn)便,并且成本費(fèi)用不高,能夠在采掘工作面帶式輸送機(jī)的不同型號(hào)中應(yīng)用。
2)自動(dòng)化水平較高。該系統(tǒng)中輸送帶的跑偏量的監(jiān)測(cè)主要使用的就是紅外線,發(fā)送指令、傳輸數(shù)據(jù)等主要使用的是PLC 控制器,和之前的糾偏托輥進(jìn)行對(duì)比,該系統(tǒng)的的自動(dòng)化水平比較高,使輸送帶糾偏的工作強(qiáng)度下降。
3)使用效果較好。在輸送帶的跑偏量不小于5 mm時(shí),就會(huì)有保護(hù)動(dòng)作做出,而且保護(hù)動(dòng)作的時(shí)間范圍是1~3 s,能夠很好地避免有跑偏出現(xiàn)在輸送帶中,防跑偏的成效良好。
4)在應(yīng)用該系統(tǒng)時(shí),仍然有不足存在,主要有下面兩個(gè)方面:在該系統(tǒng)內(nèi),電控元件是PLC,并且PLC 控制器受到巷道中設(shè)備的震動(dòng)、噪音、高次諧波的干擾,誤執(zhí)行了保護(hù)動(dòng)作;經(jīng)過實(shí)際應(yīng)用得知,該系統(tǒng)使用的帶式輸送機(jī)跑偏量的范圍是0.3~0.5 m的效果最佳,在輸送帶的跑偏量在0.5 m 以上或有竄跳出線時(shí)糾偏的效果不佳。
2020 年4 月21 日,晉能控股煤業(yè)集團(tuán)某礦將4套紅外線智能自動(dòng)調(diào)偏系統(tǒng)安裝在了9103 工作面的帶式輸送機(jī)中,直到同年10 月,經(jīng)過6 個(gè)月的實(shí)驗(yàn)得知,該系統(tǒng)的應(yīng)用降低了帶式輸送機(jī)故障發(fā)生率,而且糾偏的效果最佳,攔截跑偏現(xiàn)象34 次,控制跑偏時(shí)間為5~10 min,1 起由于輸送機(jī)跑偏而造成斷帶、撕帶等事故都沒有發(fā)生,使維修輸送機(jī)的費(fèi)用降低了60 多萬元,確保了帶式輸送機(jī)運(yùn)行的穩(wěn)定性與安全性,使用效果非常明顯。