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(山西汾西礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 洗煤廠,山西 介休 032000)
煤泥水系統(tǒng)的工作效率及運(yùn)行效果是評(píng)價(jià)選煤廠管理水平、技術(shù)水平的主要指標(biāo)。加壓過濾機(jī)是煤炭洗選環(huán)節(jié)重要的設(shè)備之一,影響加壓過濾機(jī)效率的因素包括入料性質(zhì)(入料粒度、濃度、沉降速度以及粘度等)、主軸轉(zhuǎn)速以及工作壓差等。
山西某選煤廠壓濾機(jī)處理能力偏低(處理能力僅為設(shè)計(jì)處理量的77.5%)、排料水分合格率不高(平均合格率45%)。隨著選煤廠入選原煤中煤泥含量的增加,還存在一定程度矸石泥化情況,進(jìn)一步影響了加壓過濾機(jī)的生產(chǎn)效率。文中在分析選煤廠加壓過濾系機(jī)的基礎(chǔ)上,分析了影響加壓過濾機(jī)效率的因素,并針對(duì)性地提出了改進(jìn)措施,以期在一定程度上提高加壓過濾機(jī)的生產(chǎn)效率。
選煤廠洗選過程中細(xì)煤泥主要來自弧形篩篩下物、分級(jí)旋流器溢流等,經(jīng)濃縮池沉淀后的底流用加壓過濾機(jī)處理,具體處理工藝流程如圖1所示[1-3]。
圖1 煤泥水處理工藝流程
1.2.1 細(xì)煤泥占比高
細(xì)煤泥含量與塊煤系統(tǒng)、末煤系統(tǒng)密切相關(guān)[4-5]。入選原煤細(xì)煤泥占比約為13%;篩分試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原煤中細(xì)煤泥(粒徑3 mm以內(nèi))占比約為17.59%,在后續(xù)洗選中會(huì)有伴生細(xì)煤泥,導(dǎo)致煤泥含量進(jìn)一步提升。
1.2.2 細(xì)煤泥含水率高
細(xì)煤泥含量高導(dǎo)致濃縮池始終保持高位運(yùn)行,通過加壓過濾機(jī)處理后的細(xì)煤泥會(huì)浸入到混煤中,從而導(dǎo)致最終的精煤發(fā)熱量隨細(xì)煤泥混入量而降低。開采煤炭時(shí),原煤中混入部分細(xì)矸石泥,影響細(xì)煤泥壓濾過程濾餅透氣性并對(duì)加壓過濾機(jī)運(yùn)行產(chǎn)生一定影響,導(dǎo)致排料水分增加[6-8]。導(dǎo)致加壓過濾機(jī)排料水分超標(biāo)的原因?yàn)椋?/p>
1) 選煤廠末煤系統(tǒng)為兩段濃縮工藝,煤泥水在3801濃縮池(一段)沉淀濃縮,溢流在3802、3803濃縮池(二段)沉淀濃縮,濃縮池底流用加壓過濾機(jī)處理。3802及3803濃縮池內(nèi)底流粗顆粒含量相對(duì)較少,適宜采用板框壓濾機(jī)處理,若濃縮池底流全部采用加壓壓濾機(jī)處理,則效果不好。
2) 當(dāng)濾餅水分增高時(shí),可采用降低主軸轉(zhuǎn)速、提升罐壓等方式。正常生產(chǎn)過程中應(yīng)結(jié)合現(xiàn)場情況、煤泥參數(shù)等調(diào)整加壓過濾機(jī)運(yùn)行參數(shù)。
1.2.3 濾液濃度過高
濃縮池底流濾液濃度為40~50 g/L,加壓過濾機(jī)濾布為0.074 mm,而濾料中有40.5%~53.2%的煤泥粒徑在0.074 mm以內(nèi),可通過調(diào)整濾布來調(diào)節(jié)濾液濃度。
根據(jù)現(xiàn)場調(diào)試,最終確定設(shè)備工作參數(shù)范圍為:主軸轉(zhuǎn)速0.6~1.0 r/min,反吹風(fēng)壓力、加壓倉壓力為40~70 kPa、250~280 kPa,料位、液位分別為30%、85%,上濾液閥、下濾液閥開度分別為80%~100%、70%~100%.
在選煤廠生產(chǎn)過程中,細(xì)煤泥含量較大導(dǎo)致濾液濃度偏高,因此將3707加壓過濾機(jī)濾布由0.073 mm更改為0.043 mm,確保加壓過濾機(jī)可得到極細(xì)煤泥。加壓過濾機(jī)參數(shù)調(diào)整應(yīng)與現(xiàn)場生產(chǎn)條件同步進(jìn)行,具體為:①濾布為0.043 mm時(shí),由于濾布透氣性降低,因此將轉(zhuǎn)速調(diào)整至0.6 r/min;②上濾液閥、下濾液閥開度分別調(diào)整至100%、70%,以提高脫水效果;③矸石泥化會(huì)影響濃縮池沉降效果,可降低主軸轉(zhuǎn)速,在入料筒中添加聚合氯化鋁(助濾劑)降低粘度,增強(qiáng)濾布工作效果。
入料中粗顆粒物有支撐效果,可提升濾餅透氣性。確保入料均衡是提高加壓過濾機(jī)工作效果的一個(gè)重要方面。末煤系統(tǒng)用3座濃縮池串聯(lián)處理,3801濃縮池底流中粒徑在0.5 mm以上顆粒占比超過1.5%,而3802及3803濃縮池底流中粒徑在0.5 mm以上顆粒占比分別為0.5%、0.4%,3座濃縮池底流中粗顆粒(粒徑0.5 mm以上)占比差異較大。3802及3803濃縮池入料與藥劑混合后沉淀效果較差,且藥劑消耗量明顯高于3801濃縮池。因此,需要對(duì)3座濃縮池進(jìn)行改造,提高壓濾機(jī)工作效率。將濃縮池由串聯(lián)改造為并聯(lián)連接,如圖2所示。濃縮池間用調(diào)節(jié)閥門連接,液位槽內(nèi)有內(nèi)部擋板(高度與3801濃縮池溢流高度一致),使不同濃縮池入料性質(zhì)一致。
圖2 濃縮池并聯(lián)連接示意
加壓過濾機(jī)工作效率不高的原因之一為極細(xì)矸石泥含量高,為此在高頻篩下方增加砂水分離裝置,通過砂水分離裝置降低底流中極細(xì)矸石含量,改善加壓過濾機(jī)入料性質(zhì)。
采用參粗方式降低極細(xì)煤泥導(dǎo)致濾布透氣性及析水性差等問題。將部分弧形篩篩下物通過參粗旋流器處理,旋流器底流則直接進(jìn)入加壓過濾機(jī)入料筒,溢流進(jìn)入到濃縮池進(jìn)行沉淀。通過參粗提升加壓過濾機(jī)工作效率。參粗前后加壓過濾機(jī)入料粒度變化情況如圖3所示。從圖3中看出,經(jīng)過參粗后,加壓過濾機(jī)入料中0.125~0.25 mm、0.25~0.5 mm以及0.5 mm以上粒級(jí)占比分別增加3.2%、14.0%和11%.通過加壓過濾機(jī)入料參粗可在一定程度上改善入料性質(zhì)。
圖3 參粗前后加壓過濾機(jī)入料粒度變化
對(duì)過濾機(jī)入料、運(yùn)行參數(shù)等調(diào)整后,加壓過濾機(jī)排料時(shí)間縮小30 s(平均耗時(shí)由150 s縮短至120 s),單臺(tái)量由45 t/h增至56 t/h,排料含水合格率提升至89%.濃縮池由串聯(lián)改為并聯(lián),藥劑消耗量由1.35 kg/t降至1.3 kg/t,按照320萬t/a的洗選能力計(jì)算,預(yù)計(jì)可減少藥劑費(fèi)用約12萬元/a。