孫冠群,王 濤,萬 黎,王爾璽,張良一
(國網(wǎng)湖北省電力有限公司電力科學(xué)研究院,湖北 武漢 430077)
近年來,電網(wǎng)建設(shè)速度不斷加快[1-3],超高壓線路、城市電纜等的投運(yùn)導(dǎo)致無功功率過剩,枯水期小方式下電壓偏高的問題尤為突出,電壓控制和無功調(diào)節(jié)的難度進(jìn)一步增大。電力系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)定要求供給用戶的電壓不能超過額定電壓值的一定范圍,各類用電設(shè)備需工作在額定電壓下,若發(fā)生電壓偏移越限情況,會對負(fù)荷的運(yùn)行造成不利影響,甚至損壞用電設(shè)備,嚴(yán)重時會引起電力系統(tǒng)崩潰[4]。湖北電網(wǎng)運(yùn)行電壓問題長期存在,豐水期大方式下電壓偏低,枯水期小方式下電壓偏高,這一問題已涉及到全網(wǎng)[5-7]。
由于枯水期小方式下,鄂西北地區(qū)水電出力大幅減少,鄂東地區(qū)火電機(jī)組出力較大,且此時負(fù)荷較低,系統(tǒng)電壓會產(chǎn)生大幅波動,電壓偏高問題尤為突出。因此本文將以2021 年枯水期小方式典型日2 月15 日為例,以當(dāng)日負(fù)荷最低點(diǎn)5:20 的潮流數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),結(jié)合春節(jié)期間各地區(qū)電壓控制效果對枯小方式500 kV、220 kV兩個電壓等級的電壓水平及無功潮流進(jìn)行詳細(xì)分析,分析原因并尋找對策,以保證電網(wǎng)電壓質(zhì)量,進(jìn)一步提升湖北電網(wǎng)電壓合格率指標(biāo)。
2021 年2 月15 日(農(nóng)歷正月初四)5:20,湖北電網(wǎng)統(tǒng)調(diào)負(fù)荷迎來最低谷,全省用電負(fù)荷10 627 MW。湖北電網(wǎng)500 kV 調(diào)壓情況總體良好,各級調(diào)度值班人員按照調(diào)壓預(yù)案方案要求精心調(diào)整和控制,取得了較好的調(diào)壓效果,電壓合格率100%。由于負(fù)荷水平低、潮流輕,500 kV線路充電功率大,局部地區(qū)電壓偏高問題仍然較突出,共有9 個電壓水平超過536 kV,具體情況見表1,其中電壓最高的為孱陵變電站,電壓高達(dá)537.81 kV。湖北電網(wǎng)電壓高于235 kV 的220 kV 變電站及其系統(tǒng)電壓水平見表2,除武漢地區(qū)個別變電站電壓偏高以外,其它地區(qū)電壓均在235 kV以內(nèi)。
表1 電壓較高的500 kV變電站及其電壓水平Table 1 500 kV substation with higher voltage and its voltage level
表2 電壓高于235 kV的220 kV變電站及其系統(tǒng)電壓水平Table 2 220 kV substation with voltage higher than 235 kV and its system voltage level
《DL/T 1773-2017 電力系統(tǒng)電壓和無功電力技術(shù)導(dǎo)則》標(biāo)準(zhǔn)中第6.1 條規(guī)定“330 kV 及以上電壓等級線路的充電功率應(yīng)基本上予以補(bǔ)償。高、低壓并聯(lián)電抗器的容量分配應(yīng)按系統(tǒng)的條件和各自的特點(diǎn)全面研究決定”[8],因此為了分析部分變電站電壓偏高的原因,對湖北500 kV變電站的感性補(bǔ)償度進(jìn)行計算,同時列出感性補(bǔ)償度低于100%的湖北500 kV 變電站如表3所示。從表3 可以看出,咸寧、玉賢、孱陵的感性補(bǔ)償度均低于90%,這是導(dǎo)致變電站電壓偏高的原因之一。因此建議提高變電站的感性補(bǔ)償度,有助于降低系統(tǒng)的電壓水平。
表3 感性補(bǔ)償度較低的500 kV變電站Table 3 500 kV substation with low inductive compensation
相比于架空線路,電纜的對地電容效應(yīng)更加明顯。尤其是在小負(fù)荷方式下,電纜的容性充電功率過大會導(dǎo)致無功功率出現(xiàn)反送[9-11]。目前國內(nèi)大城市均在市區(qū)廣泛敷設(shè)電纜[12-15],光谷、柏泉、鋼都、軍山、玉賢等武漢地區(qū)500 kV變電站電壓偏高,其主要原因是大量使用電纜導(dǎo)致充電功率較高,220 kV變電站無功反送情況較突出。
從表1 和表2 中可以看出,500 kV 變電站中江陵站、鋼都站電壓偏高,220 kV變電站中鲇魚套和巡司河變電站電壓偏高,對這4 個站點(diǎn)的電壓偏高原因進(jìn)行詳細(xì)分析。
江陵站的補(bǔ)償度為147.45%,具體數(shù)據(jù)見表4,但其電壓仍超過了536 kV,由于江陵站為換流站,有直流線路接入,為了分析其電壓偏高的原因,將2021年2月15日5:20江陵換流變的數(shù)據(jù)整理如表5所示,潮流如圖1所示。
圖1 江陵換流變2021年2月15日5:20實(shí)際潮流圖Fig 1 Actual flow diagram of Jiangling Converter at 5:20 on February 15,2021
表4 江陵換流站感性補(bǔ)償表Table 4 Inductive compensation table of Jianglin Converter Station
表5 江陵換流站相關(guān)數(shù)據(jù)Table 5 Related data of Jianglin Converter Station
江陵換流站有WA-Z1、WA-Z2、WA-Z3 共3 個大組的交流濾波器,2021 年2 月15 日5:20 WA-Z1 投一組交流濾波器,發(fā)出無功功率133.06 MVar,WA-Z2投兩組交流濾波器,發(fā)出無功功率276.77 MVar,WA-Z3 未投交流濾波器,因此所有交流濾波器共發(fā)出無功409.83 MVar,由于實(shí)際運(yùn)行電壓與額定電壓525 kV 存在偏差,因此濾波器實(shí)際發(fā)出的無功小于額定值420 MVar,而從江陵換流變流出的無功為348.94 MVar,有60.89 MVar 的無功功率反送,是其電壓偏高的主要因素。
江陵換流變電站設(shè)備運(yùn)行規(guī)程13.7.6.4 條對其最小濾波器組數(shù)進(jìn)行了規(guī)定,雙極正常電壓運(yùn)行時具體的最小濾波器組數(shù)要求如表6所示。
表6 江陵換流站相關(guān)數(shù)據(jù)Table 6 Related data of Jianglin Converter Station
2021 年2 月15 日5:20 江陵換流站的直流傳輸功率為1 058.56 MW,由表6 可知,當(dāng)直流功率Pd滿足1 050≤Pd≤1 500 時,最小濾波器絕對最小組數(shù)為A+B,即投入一組HP11/13 次濾波器和一組HP24/36 次濾波器即可。從表5 可知,實(shí)際上江陵換流變按照規(guī)程優(yōu)化組數(shù)2A+B 投入了兩組HP11/13 次濾波器和一組HP24/36 次濾波器,有部分無功功率反送導(dǎo)致?lián)Q流站電壓偏高。因此建議換流站工作人員結(jié)合規(guī)程與實(shí)際情況,當(dāng)電壓偏高時,可以按照絕對最小組數(shù)投運(yùn)濾波器。
鋼都變電站的補(bǔ)償度為557.84%,具體數(shù)據(jù)見表7,但其電壓仍超過了536 kV,主要原因是武漢地區(qū)大量使用電纜導(dǎo)致充電功率較高,220 kV無功反送情況較突出,將2021年2月15日5:20鋼都變電站投運(yùn)的220 kV線路的潮流整理如表8所示,具體潮流如圖2所示。
圖2 鋼都變電站2021年2月15日5:20實(shí)際潮流圖Fig.2 Actual flow diagram of Gangdu Substation at 5:20 on February 15,2021
從表8 和圖2 可以看出,鋼都變電站220 kV 向500 kV反送113.06 MVar的無功功率,是鋼都變電站電壓偏高的主要原因。
2021年2月15日5:20鲇魚套電壓高達(dá)239.5 kV,為了分析鲇魚套電壓偏高的原因,將220 kV線路潮流整理如表9所示,具體潮流如圖3所示。
圖3 鲇魚套2021年2月15日5:20實(shí)際潮流圖Fig 3 Actual flow diagram of Nianyutao Substation at 5:20 on February 15,2021
從表9 和圖3 可以看出,2021 年2 月15 日5:20 鲇魚套220 kV 兩回出線潮流反向,2 臺主變低壓側(cè)各有一臺低抗,且均已投運(yùn),但主變高壓側(cè)仍然向系統(tǒng)返送無功,說明鲇魚套110 kV 電纜充電功率大,向系統(tǒng)返送無功,造成鲇魚套電壓偏高。
2021年2月15日5:20巡司河電壓高達(dá)239.3 kV,為了分析巡司河電壓偏高的原因,將220 kV線路潮流整理如表10所示,具體潮流如圖4所示。
表10 巡司河220 kV線路相關(guān)數(shù)據(jù)Table 10 Related data of 220 kV line in Xunsihe Substation
圖4 巡司河2021年2月15日5:20實(shí)際潮流圖Fig.4 Actual flow diagram of Xunsihe Substation at 5:20 on February 15,2021
從表10和圖4可以看出,2021年2月15日5:20巡司河220 kV 6 回出線有四回潮流反向,是鲇魚套電壓偏高的主要原因。1號主變未安裝低抗,2號主變安裝1臺低抗但未投運(yùn),建議在電壓偏高時將低抗投運(yùn),能起到一定的控制電壓的作用。
湖北省500 kV網(wǎng)絡(luò)感性無功平衡小計表如表11所示,從表中可以看出,湖北500 kV 線路充電功率為9 895.9 MVar,感性補(bǔ)償為12 540 MW,其中全省500 kV低抗有115 臺,共計6 810 MW,未補(bǔ)償?shù)某潆姽β蕿?2 644.1 MW,感性補(bǔ)償度達(dá)到了126.72%。對于220 kV網(wǎng)絡(luò),襄陽、隨州、武漢、宜昌220 kV無功反送問題比較突出,主要在電纜充電功率[16-18]、新能源無功電壓[19]、用戶無功補(bǔ)償設(shè)備投退[20-28]等方面存在問題。
表11 湖北省500 kV線路感性無功平衡小計表Table 11 Inductive reactive power balance subtotal of 500 kV line in Hubei Province
本文以2021 年枯水期小方式典型日2 月15 日為例,對枯小方式500 kV、220 kV 兩個電壓等級的電壓水平及無功潮流進(jìn)行了分析,對于電壓偏高問題進(jìn)行了研究,得出以下結(jié)論:
1)湖北電網(wǎng)500 kV感性補(bǔ)償度較好,目前湖北電網(wǎng)500 kV 感性補(bǔ)償度126.72%,為整體控制湖北電網(wǎng)枯水期小方式電壓打下良好基礎(chǔ)。
2)從分站情況看,光谷、柏泉、鋼都、軍山、玉賢等武漢地區(qū)500 kV 變電站電壓偏高主要原因是大量使用電纜導(dǎo)致充電功率較高,220 kV變電站無功反送情況較突出,建議變電站工作人員在電壓偏高時將低抗投運(yùn)。
3)江陵換流站由于有2 組濾波器投用,導(dǎo)致無功反送,是其電壓偏高的主要原因。建議換流站工作人員結(jié)合規(guī)程與實(shí)際情況,當(dāng)電壓偏高時,可以按照絕對最小組數(shù)投運(yùn)濾波器。
4)220 kV母線電壓大部分在正常范圍以內(nèi),但武漢地區(qū)的關(guān)山、江灘、夜泊山、岳府灣、廟山、珞珈山、巡司河和鲇魚套220 kV母線電壓越上限,主要是由于武漢地區(qū)電纜線路偏多,充電功率高引起的。