周 強(qiáng),張?zhí)K鋒,李忠偉
(寧波巨化化工科技有限公司,浙江 寧波 315200)
四氯乙烯也叫全氯乙烯,易揮發(fā),是生產(chǎn)含氟制冷劑R125 的主要原料, 并廣泛應(yīng)用于天然及合成纖維的干洗劑和金屬脫脂溶劑,也用作驅(qū)腸蟲(chóng)藥,還可用于合成三氯乙烯和含氟有機(jī)化合物等。
目前, 國(guó)內(nèi)大多數(shù)四氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)采用熱氯化法[1]工藝。該方法以C1~C3 為原料,在略高于大氣壓、 溫度為450~600 ℃的條件下直接進(jìn)行熱氯化反應(yīng),生成四氯乙烯,同時(shí)副產(chǎn)氯化氫。 熱氯化反應(yīng)溫度較高, 且反應(yīng)器出口物料組分復(fù)雜, 含有大量HCl、Cl2、多氯化物及少量水分,在溫度發(fā)生劇變的設(shè)備、管線處極易產(chǎn)生腐蝕[2],因此對(duì)該處設(shè)備、管線的材質(zhì)及技術(shù)要求較高。在企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中,反應(yīng)器出口換熱器處經(jīng)常因設(shè)備腐蝕導(dǎo)致停產(chǎn)檢維修,由于檢維修時(shí)間周期較長(zhǎng)[3],致使四氯乙烯裝置開(kāi)工率及產(chǎn)能受到影響。因此,能否解決好此類換熱設(shè)備的腐蝕問(wèn)題, 是四氯乙烯熱氯化裝置能否實(shí)現(xiàn)安全高效運(yùn)行的關(guān)鍵。
寧波巨化化工有限公司四氯乙烯產(chǎn)品的生產(chǎn)采用熱氯化法工藝,以四氯化碳、氯氣和C1~C3(一氯甲烷等)低碳烴為原料,在熱氯化反應(yīng)器內(nèi)進(jìn)行熱氯化反應(yīng),反應(yīng)溫度為550~610 ℃;反應(yīng)壓力為0.05~0.15 MPa,在氯化反應(yīng)器中,氯氣與氯甲烷在高溫下反應(yīng)生成四氯化碳和氯化氫, 同時(shí)四氯化碳高溫分解產(chǎn)生四氯乙烯和氯氣。 由于四氯化碳高溫分解是一個(gè)可逆反應(yīng),通過(guò)連續(xù)分離出四氯乙烯,并使四氯化碳不斷循環(huán),從而得到純凈的四氯乙烯產(chǎn)品,總反應(yīng)方程式如下。
CH3Cl+Cl2+CCl4→C2Cl4+3HCl
為確保C1~C3 等低碳烴完全反應(yīng), 四氯化碳、氯氣為過(guò)量進(jìn)料, 四氯乙烯熱氯化反應(yīng)器出口物料(主要為四氯乙烯、四氯化碳和氯化氫,含一定量的水分) 經(jīng)急冷塔初步處置后進(jìn)行分離, 氣相產(chǎn)物(HCl、Cl2)從急冷塔塔頂分離,粗產(chǎn)品(C2Cl4、CCl4)從急冷塔中間采出,塔釜液從急冷塔塔釜采出。現(xiàn)有的PCE 工藝流程簡(jiǎn)圖見(jiàn)圖1。
圖1 現(xiàn)有的PCE工藝流程簡(jiǎn)圖
在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中, 由于四氯化碳、C1~C3 等低碳烴及原料氯氣中不可避免會(huì)含有少量水分,當(dāng)反應(yīng)器出口溫度急劇降溫時(shí),物料成強(qiáng)腐蝕性,對(duì)設(shè)備產(chǎn)生較大腐蝕, 熱氯化反應(yīng)器出口冷凝器運(yùn)行周期較短,平均僅能維持8~10 個(gè)月。 裝置停車后拆檢換熱器,發(fā)現(xiàn)換熱器表面覆蓋一層黑色物質(zhì),用水可沖洗干凈, 檢查發(fā)現(xiàn)在換熱器管板表面出現(xiàn)大量點(diǎn)蝕現(xiàn)象, 在換熱器管板與換熱管焊縫處存在明顯的腐蝕、拉裂現(xiàn)象(設(shè)備投用前的管板照片見(jiàn)圖2,泄漏拆檢照片見(jiàn)圖3)。 為提高裝置運(yùn)行的穩(wěn)定性,減少設(shè)備泄漏帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)與損失, 公司每半年需進(jìn)行一次計(jì)劃性停車檢修,清洗并檢修該換熱器,必要時(shí)更換換熱器整機(jī)備件,以確保生產(chǎn)的持續(xù)性。計(jì)劃停車檢修雖然可以確保生產(chǎn)的持續(xù)性, 但是頻繁的清洗也加劇了設(shè)備腐蝕, 使設(shè)備使用壽命遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)使用壽命。
圖2 冷凝器投用前的照片
圖3 冷凝器拆檢表面清洗干凈后的照片
由于設(shè)備內(nèi)部的泄漏難以在第一時(shí)間發(fā)現(xiàn),一旦冷凝器出現(xiàn)腐蝕泄漏,水側(cè)壓力較大,大量循環(huán)水進(jìn)入物料側(cè), 與物料中的HCl 形成強(qiáng)腐蝕性的鹽酸, 會(huì)導(dǎo)致整個(gè)反應(yīng)系統(tǒng)的管線及設(shè)備出現(xiàn)嚴(yán)重腐蝕及泄漏,生產(chǎn)中斷,而換熱器維修周期較長(zhǎng),裝置的產(chǎn)能受到嚴(yán)重影響。
1.3.1 設(shè)備原因
(1)設(shè)備結(jié)構(gòu)缺陷
原換熱器在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上采用普通的單管板結(jié)構(gòu), 工藝介質(zhì)與水介質(zhì)靠一面管板隔絕。 該結(jié)構(gòu)優(yōu)點(diǎn)在于結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,制造加工工藝簡(jiǎn)單,成本較低,但是該結(jié)構(gòu)的換熱器殼體與換熱管之間無(wú)溫差補(bǔ)償元件時(shí),易產(chǎn)生溫差應(yīng)力,造成換熱管拉裂,且換熱器缺乏泄漏檢測(cè)手段,一旦焊縫出現(xiàn)拉裂,無(wú)法在第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)泄漏, 工藝介質(zhì)與水直接接觸, 形成強(qiáng)腐蝕, 在短時(shí)間內(nèi)加劇設(shè)備泄漏, 大量的水進(jìn)入工藝側(cè),對(duì)生產(chǎn)造成重大影響。
(2)設(shè)備制作缺陷
原換熱器管板與換熱管的焊接形式采用密封焊,該種焊接形式適用范圍廣,易于焊接操作,成本低,但抗拉能力差。設(shè)計(jì)時(shí)沒(méi)有充分考慮該換熱器在實(shí)際工況中,存在因溫度的劇變產(chǎn)生一定的應(yīng)力,這些應(yīng)力累積到一定程度時(shí), 會(huì)導(dǎo)致密封焊的焊縫發(fā)生拉裂的情況,冷熱介質(zhì)接觸,形成強(qiáng)腐蝕,導(dǎo)致腐蝕泄漏進(jìn)一步加劇。
(3)原電池腐蝕
由于物料中含有水分、氯化氫及氯氣等,易在水中發(fā)生電離,形成電解質(zhì)溶液。 使用過(guò)程中,換熱器始終與物料接觸,NO4400 合金在電解質(zhì)溶液中產(chǎn)生原電池腐蝕,長(zhǎng)期使用后,造成設(shè)備腐蝕。
1.3.2 生產(chǎn)工藝原因
(1)系統(tǒng)含水量偏高
根據(jù)生產(chǎn)工藝需要,為確保低碳烴完全反應(yīng),反應(yīng)原料氯氣在進(jìn)料過(guò)程中保持適當(dāng)過(guò)量, 過(guò)量的氯氣在后續(xù)工序中進(jìn)行回收并返回氯化反應(yīng)器循環(huán)使用。 過(guò)量的氯氣隨反應(yīng)器出口混合氣依次經(jīng)冷凝分離有機(jī)物、水吸收系統(tǒng)分離HCl,再經(jīng)98%硫酸干燥后返回反應(yīng)系統(tǒng)繼續(xù)使用。因此,氯氣經(jīng)過(guò)鹽酸吸收系統(tǒng),使系統(tǒng)內(nèi)水分達(dá)到飽和,目前采用98%濃硫酸一級(jí)干燥工藝, 即含水的氯氣從氯氣干燥塔塔釜進(jìn)入,與98%濃硫酸經(jīng)過(guò)逆流吸收后,從干燥塔塔頂離開(kāi),98%濃硫酸通過(guò)循環(huán)泵進(jìn)行循環(huán)使用。受氣體流速變化、98%硫酸液體分布等各種因素的影響,該工藝可能存在氯氣干燥不徹底的情況, 導(dǎo)致水分隨氯氣帶入反應(yīng)系統(tǒng),加劇換熱器管板處的腐蝕。
(2)生產(chǎn)工況不穩(wěn)定
受原料運(yùn)輸、PCE 產(chǎn)品市場(chǎng)變化等各種因素影響,PCE 裝置反應(yīng)器生產(chǎn)負(fù)荷調(diào)整頻繁,對(duì)生產(chǎn)控制指標(biāo)造成影響, 生產(chǎn)的不穩(wěn)定造成設(shè)備運(yùn)行工況不穩(wěn)定,變化較多,加劇了應(yīng)力腐蝕的發(fā)生概率,縮短了設(shè)備的使用周期。
結(jié)合工廠生產(chǎn)裝置的實(shí)際情況, 通過(guò)對(duì)原有熱氯化反應(yīng)器出口換熱器腐蝕原因的分析, 分別從設(shè)備及工藝兩方面進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)。
(1)換熱器結(jié)構(gòu)優(yōu)化
將換熱器由單管板結(jié)構(gòu)改為雙管板結(jié)構(gòu), 工藝介質(zhì)側(cè)管板繼續(xù)采用NO4400 材質(zhì), 公用工程側(cè)管板采用16MnDII 材質(zhì),兩層管板之間增加壓力檢測(cè)管口及排凈管口,加裝壓力變送器并遠(yuǎn)傳至DCS 進(jìn)行集中顯示。既增加一道隔離保護(hù)措施,又盡量降低設(shè)備制造成本的增加。調(diào)整為雙管板設(shè)計(jì)后,即使一側(cè)管板發(fā)生泄漏,尚有一層管板存在,短時(shí)間內(nèi)不會(huì)加劇腐蝕, 同時(shí)通過(guò)加裝在兩層管板之間的壓力變送器, 一旦有一側(cè)物料發(fā)生泄漏,DCS 系統(tǒng)發(fā)出壓力高報(bào)警,可第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障,及時(shí)處置與檢修,排除設(shè)備隱患。 改進(jìn)后的設(shè)備管板結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖4。
圖4 改進(jìn)后的雙管板結(jié)構(gòu)
(2)物料側(cè)管板焊接方式優(yōu)化。
當(dāng)換熱管與管板連接處焊接之后, 管板與換熱管間存在的殘余熱應(yīng)力與應(yīng)力集中, 在運(yùn)行時(shí)可能引起應(yīng)力腐蝕與疲勞。此外,換熱管與管板孔的間隙中存在的不流動(dòng)的液體與間隙外的液體不僅有著濃度上的差別,還容易產(chǎn)生間隙腐蝕。原設(shè)計(jì)圖紙管板處的焊接采用密封焊,僅能保證密封性能,對(duì)于設(shè)備在實(shí)際使用過(guò)程中可能出現(xiàn)的應(yīng)力及拉力考慮不足, 留下了隱患, 所以將此處的焊接形式改為強(qiáng)度焊,既保證了密封性能,又考慮了實(shí)際使用過(guò)程中的拉伸力,提高了設(shè)備的可靠性。
(3)換熱器物料側(cè)管板涂刷防腐涂料
鑒于對(duì)換熱器拆檢時(shí)發(fā)現(xiàn)表面存在較多的“點(diǎn)蝕”現(xiàn)象,在換熱器管板表面及封頭內(nèi)側(cè)等與物料接觸的表面涂刷“可賽新”防腐蝕涂料,使腐蝕性物料與管板表面進(jìn)行隔離,緩解表面腐蝕的發(fā)生。
(4)換熱器進(jìn)口管線中增加誘蝕填料
根據(jù)犧牲陽(yáng)極的陰極保護(hù)法, 將換熱器進(jìn)口管徑由DN300 擴(kuò)大至DN500,并且在換熱器進(jìn)口管中填充碳鋼規(guī)整填料,充當(dāng)誘蝕塊,延長(zhǎng)換熱器的使用壽命。
(1)控制回用氯氣的含水量
為保證氯氣干燥效果, 在現(xiàn)有氯氣一級(jí)干燥塔系統(tǒng)的基礎(chǔ)上, 增設(shè)一套同樣的氯氣干燥塔(塔徑?500,填料總高6 m)系統(tǒng),將兩套氯氣干燥塔系統(tǒng)串聯(lián)運(yùn)行, 使氯氣干燥工藝由一級(jí)干燥優(yōu)化為二級(jí)干燥, 新鮮98%濃硫酸從二級(jí)干燥塔頂部進(jìn)入,通過(guò)二級(jí)干燥塔塔釜溢流管線溢流至一級(jí)干燥塔;含水的氯氣從一級(jí)干燥塔塔釜進(jìn)入系統(tǒng), 依次經(jīng)過(guò)一級(jí)干燥塔吸收、 二級(jí)干燥塔吸收并經(jīng)除沫器除沫后返回?zé)崧然磻?yīng)器。 通過(guò)串聯(lián)一套98%濃硫酸干燥系統(tǒng),延長(zhǎng)了氯氣與98%濃硫酸的接觸時(shí)間,提高了干燥效果,減少了帶入反應(yīng)系統(tǒng)的含水量,可以在一定程度上緩解系統(tǒng)的腐蝕情況。 氯氣干燥系統(tǒng)改造前后對(duì)比圖見(jiàn)圖5。
圖5 氯氣干燥系統(tǒng)改造前后對(duì)比圖
(2)控制原料進(jìn)料系統(tǒng)的含水量
在原料四氯化碳及一氯甲烷進(jìn)料系統(tǒng)均增設(shè)氯化鈣干燥器,定期分析檢測(cè)原料中的水分含量,達(dá)到控制指標(biāo)時(shí)及時(shí)更換氯化鈣干燥劑, 將原料中的水分進(jìn)一步降低,減少帶入反應(yīng)系統(tǒng)的含水量。
(3)優(yōu)化工藝參數(shù)控制,減少副反應(yīng)的產(chǎn)生
熱氯化反應(yīng)產(chǎn)物受溫度影響較大, 過(guò)低或過(guò)高的溫度均會(huì)促使副產(chǎn)物的產(chǎn)生,因此,根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),優(yōu)化調(diào)整生產(chǎn)控制指標(biāo),將四氯乙烯裝置熱氯化反應(yīng)器溫度控制指標(biāo)由550~620 ℃調(diào)整為570~600 ℃,減小溫度控制區(qū)間,嚴(yán)格控制反應(yīng)器溫度,降低副產(chǎn)物量,減少對(duì)系統(tǒng)的腐蝕影響。
(4)提高生產(chǎn)計(jì)劃性,減少急開(kāi)急停
做好四氯乙烯產(chǎn)品的庫(kù)存管理, 預(yù)設(shè)合理的最低庫(kù)存警戒線及最高庫(kù)存警戒線,結(jié)合市場(chǎng)需求,科學(xué)組織生產(chǎn),通過(guò)合理庫(kù)存的緩沖,穩(wěn)定生產(chǎn)負(fù)荷,減少快速升降裝置負(fù)荷或者急開(kāi)急停生產(chǎn)裝置的次數(shù),維持生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行在相對(duì)穩(wěn)定的工況,延長(zhǎng)設(shè)備的使用周期。
通過(guò)對(duì)裝置及工藝的一系列優(yōu)化改造, 系統(tǒng)運(yùn)行兩年來(lái),換熱器使用情況良好,期間未發(fā)生設(shè)備泄漏。 利用年度計(jì)劃?rùn)z修機(jī)會(huì)對(duì)該臺(tái)換熱器進(jìn)行計(jì)劃性拆檢,設(shè)備表面積累一定量的污垢,用水沖洗后,并未發(fā)現(xiàn)換熱器管板表面及焊縫位置有明顯的腐蝕或者拉裂現(xiàn)象。改造后,四氯乙烯熱氯化反應(yīng)器出口換熱器腐蝕的情況得到了較好的控制, 生產(chǎn)裝置的運(yùn)行穩(wěn)定性得到提升。
系統(tǒng)優(yōu)化后, 因換熱器設(shè)備泄漏而需要維修的次數(shù)明顯減少, 單次換熱器設(shè)備維修所需的人力成本、物料損失、機(jī)械費(fèi)用及設(shè)備維修等各類費(fèi)用合計(jì)按照40 萬(wàn)元計(jì),以一年減少1.5 次維修計(jì),可節(jié)約60 萬(wàn)元/a 的維護(hù)費(fèi)用。
單次維修停車時(shí)間按照平均6 天計(jì)算, 全年可減少停車時(shí)間約9 天,9 天產(chǎn)量可達(dá)2 970 t,四氯乙烯產(chǎn)品按照平均利潤(rùn)500 元/t 計(jì)算, 每年可新增效益148.5 萬(wàn)元。 則全年綜合可產(chǎn)生效益208.5 萬(wàn)元,本項(xiàng)目改造總投資約450 萬(wàn)元,投資回收期約2.2年。
通過(guò)裝置改造后的實(shí)際運(yùn)行情況, 驗(yàn)證了改造方案的適用性, 有效控制了四氯乙烯熱氯化反應(yīng)器出口換熱器的腐蝕泄漏現(xiàn)象, 提升了四氯乙烯裝置運(yùn)行的穩(wěn)定性,保障了裝置產(chǎn)能。 項(xiàng)目投資少,經(jīng)濟(jì)效益明顯,投資回收期短,對(duì)于同行業(yè)類似工況的防腐蝕措施具有借鑒意義。