文/馮作文
運用創(chuàng)新思維和革命性舉措,蘭州石化開啟提質(zhì)增效升級版。
1-3 月,蘭州石化主營收入、稅費同比增長54.23 億元、1.48 億元,上市業(yè)務(wù)累計實現(xiàn)盈利位列中國石油集團公司煉化企業(yè)第二名,并連續(xù)三個月排名煉化板塊前三,創(chuàng)近年來新高;累計實現(xiàn)提質(zhì)增效16707 萬元,完成目標進度的121.77%,實現(xiàn)了高基數(shù)上的高增長。
“‘高增長’的背后,固然有市場變化的因素,但更為重要的是蘭州石化深入開展‘轉(zhuǎn)觀念、勇?lián)?、強管理、?chuàng)一流’主題教育活動,組織大學習、大宣傳、大討論,引導干部員工轉(zhuǎn)變觀念,以創(chuàng)新思維和革命性舉措推進提質(zhì)增效工作,讓老企業(yè)煥發(fā)了生機和活力?!碧m州石化公司執(zhí)行董事、黨委書記吳凱表示。
蘭州石化壓實責任,層層分解指標,形成“千斤重擔眾人挑,人人肩上有指標”的局面。
●認真分析生產(chǎn)工藝,尋找降耗新途徑。 攝影/馮作文
在煉油系統(tǒng)優(yōu)化中,公司組織人力緊盯高性價比原油資源,積極爭取高性價比原油配置計劃。在原油及成品油價格持續(xù)走高的形勢下實施“增油控化”,全力組織成品油增產(chǎn)及發(fā)運,降低半成品庫存,重點優(yōu)化汽油調(diào)合方案,增產(chǎn)高標號汽油。2 月,公司95 號汽油出廠達到創(chuàng)紀錄的10.5 萬噸,增效7000 萬元以上。
煉油裝置區(qū)技術(shù)和操作人員合理調(diào)整兩套常減壓、300 萬噸/年柴油加氫裝置油品餾程切割溫度,減產(chǎn)石腦油、航煤,增產(chǎn)柴油組分,保持連續(xù)重整裝置滿負荷生產(chǎn),增產(chǎn)高辛烷值汽油組分;優(yōu)化調(diào)整兩套重催裝置摻煉比及一二次加工裝置負荷,使兩套重催裝置連續(xù)并行,實現(xiàn)增產(chǎn)增效目標。
在化工系統(tǒng)生產(chǎn)組織中,蘭州石化組織乙苯裝置停工開展脫瓶頸改造,煉油系統(tǒng)的苯由苯乙烯裝置加工,置換545苯出廠,利用純苯價格上漲的市場機遇增產(chǎn)增效。為了充分發(fā)揮“兩地三廠”乙烯生產(chǎn)優(yōu)勢,蘭州石化克服了新冠肺炎疫情反彈及春節(jié)期間甘肅、陜西地區(qū)降雪天氣影響,組織車輛運輸,拉運優(yōu)質(zhì)乙烯原料資源,降低蘭州兩套乙烯裝置生產(chǎn)成本,并且進一步推進大乙烯拔頭油單儲單裂試驗,“雙烯”收率同比增加0.2%。公司全力落實30 萬噸/年聚丙烯裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)RP260、20 萬噸/年高壓聚乙烯裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)2426H、榆林40 萬噸/年高密度聚乙烯裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)23050 等牌號切換工作。特別是榆林乙烯裝置保持高負荷運行,蘭州本地兩套乙烯裝置控制產(chǎn)量,實現(xiàn)了整體效益的最大化。
為了提升加熱爐熱效率,蘭州石化強化加熱爐節(jié)能監(jiān)測,深入分析加熱爐運行過程中存在的問題。公司組織人員優(yōu)化加熱爐操作,將空氣系數(shù)控制在合理范圍內(nèi),防止出現(xiàn)不完全燃燒和空氣預熱器泄漏、堵塞等不良現(xiàn)象,提升了加熱爐熱效率,降低了燃料消耗。1-3月,加熱爐熱效率達到93.08%,同比提升0.95%。
“一切成本皆可降、節(jié)約就是增效;緊盯物耗、能耗、損耗‘三降’和收率、優(yōu)質(zhì)品率、合格率‘三升’,降低燃動成本,提高使用效率?!碧m州石化干部員工把公司的主題教育落實到提質(zhì)增效的具體實踐中。
公司深入優(yōu)化氮氣運行系統(tǒng),將3號6000 空分裝置進行停用,由8000 制氮和4 號6000 空分兩套裝置保供全公司的氮氣使用。在兩套制氮裝置運行期間,完成全密度聚乙烯脫CO 精制床低流量再生操作試驗,為今后兩套制氮裝置運行期間的氮氣平衡提供了操作數(shù)據(jù)支撐。為進一步加強兩套制氮裝置運行期間異常應急保供能力,蘭州石化計劃在煉油區(qū)增加液氮儲存及蒸發(fā)設(shè)施并增配煉化氮氣互供管線,促進氮氣高效利用,降低用氮成本。
“通過停用3 號6000 空分裝置和電廠供低壓蒸汽等降本措施,每小時節(jié)省電量4869.35 千瓦,節(jié)約乙烯循環(huán)水1300噸,外購電廠蒸汽較同期減少4.4 萬噸,增效600 余萬元?!碧m州石化生產(chǎn)技術(shù)處能源管理主管宋振華算著降成本的“紅利”。
為了高效利用蒸汽,蘭州石化根據(jù)氣溫變化對煉油區(qū)蒸汽運行進行優(yōu)化調(diào)整。各單位調(diào)減蒸汽用量,兩套重催裝置和動力廠鍋爐多產(chǎn)蒸汽。3 月21 日,煉油區(qū)停接電廠低壓蒸汽,有效降低了外接蒸汽成本。
公司強化定額管理、過程管控,降低“三劑”單耗,以近3 年三劑消耗數(shù)據(jù)為基準制定了每種三劑的定額指標,引導生產(chǎn)單位按照定額,將三劑消耗控制在合理范圍內(nèi)。1-3 月,公司300 余種工藝、環(huán)保和防腐三劑中,超過1/3 的三劑單耗實現(xiàn)同比下降。
蘭州石化還開展了國產(chǎn)異十二烷應用試驗,通過工藝調(diào)整摸索出讓異十二烷性能滿足生產(chǎn)要求的經(jīng)驗后,在高壓聚乙烯裝置全面使用國產(chǎn)異十二烷,并通過槽車拉運,減少包裝物處理成本。1-3 月,公司累計使用國產(chǎn)異十二烷119.96 噸,增效59.98 萬元。
“堅持向從嚴管理要效益、向精細管理要大效益、向精益管理要更大效益,以創(chuàng)新思維和革命性舉措推進提質(zhì)增效工作,實現(xiàn)質(zhì)效雙增、爭創(chuàng)一流目標?!碧m州石化全體干部員工在主題教育中形成了共識。
公司各級管理和技術(shù)人員把傳統(tǒng)管理經(jīng)驗與新時代新特點新要求結(jié)合起來,不斷增強責任心、提高執(zhí)行力,強化各項管理,向管理要效益。
在通用料價格大幅下跌的情況下,蘭州石化產(chǎn)品銷售人員積極上推專用料價格,每噸薄膜料、拉絲、管材料分別上推100 元,每噸中空、注塑料上推200元,合計增效679 萬元。
公司組織相關(guān)單位對異十二烷處理方式及定價測算進行論證和評估,將原來按照危廢免費處置的異十二烷提供給下游產(chǎn)業(yè)企業(yè),并改變拉運方式,使每噸異十二烷出廠減少了280 元的廢桶處理費用。
受疫情反彈等多因素影響,1-3 月,丙烯酸及丁酯市場下游需求不穩(wěn),市場價格大起大落。蘭州石化市場營銷部加強與客戶溝通,緊盯市場變化,以低庫存下的產(chǎn)銷平衡為原則,適時推價挺價銷售,丙烯酸銷量達到9316 噸、丁酯銷量19357 噸,增效215 萬元。
1-3 月,石油焦市場出現(xiàn)可喜變化,尤其春節(jié)過后市場需求走旺,價格持續(xù)上揚。蘭州石化優(yōu)化生產(chǎn)延遲裝置檢修,加強與客戶進行信息溝通,克服疫情對石油焦公路運輸?shù)挠绊懀m時調(diào)整銷售計劃,利用公司在西北地區(qū)的優(yōu)勢適時挺價銷售,實現(xiàn)石油焦銷量5.58 萬噸,增收837 萬元。
蘭州石化通過拓展托盤客戶,降低托盤租賃費用,共享托盤租賃費用招標價較去年每塊降低15 元,同時合理安排共享托盤進出流程,提高使用效率,減少超期費用,1-3 月共享托盤使用21367塊,增效32.05 萬元。