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汽提塔閃蒸汽凝液制備氨水項(xiàng)目

2022-06-20 08:04
氮肥與合成氣 2022年6期
關(guān)鍵詞:汽提塔氨水吸收塔

徐 超

(安徽華誼化工有限公司,安徽蕪湖 241000)

現(xiàn)代煤化工多以煤氣化作為氣頭,經(jīng)變換、凈化工段后合成化工產(chǎn)品,煤氣化工藝大多采用氣流床氣化技術(shù)。合成氣中的氨經(jīng)變換工段洗氣后進(jìn)入汽提塔,汽提塔利用高閃蒸汽與0.5 MPa蒸汽進(jìn)行閃蒸,閃蒸汽經(jīng)換熱冷凝后進(jìn)入分離器,不凝氣(主要成分為CO2)放火炬,凝液外送,凝液中的氨氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)高達(dá)3%。原始設(shè)計(jì)中該凝液送到磨機(jī)制漿,氣化爐內(nèi)為還原性氣氛無(wú)法去除氨氮,凝液中的氨氮進(jìn)入到氣化灰水并積聚[1]?;宜邪钡扛邥?huì)導(dǎo)致廢水處理困難、設(shè)備管線容易結(jié)垢等問(wèn)題[2-4]。因此,需要增加氨回收裝置,回收閃蒸汽凝液中的氨氮制備氨水,以降低灰水中的氨氮含量。

1 氨回收工藝

氨回收項(xiàng)目由上海華誼工程有限公司設(shè)計(jì)建造,于2015年6月開(kāi)工建設(shè),2019年進(jìn)行了優(yōu)化改造,整體運(yùn)行情況較好。氨回收工藝具有技術(shù)先進(jìn)、連續(xù)式生產(chǎn)、物耗能耗較低、外排廢水/廢氣受控、工藝流程簡(jiǎn)單、投資低等特點(diǎn)。氨回收工藝流程簡(jiǎn)圖見(jiàn)圖1。

CW—循環(huán)水;DW—除鹽水;T11501—分解塔;T11502—蒸氨塔;T11503—氨吸收塔;V11501—蒸氨塔一次氣液分離罐;V11502—蒸氨塔二次氣液分離罐;V11601A/B—氨水儲(chǔ)罐;E11501—蒸氨塔底換熱器;E11502—分解塔底換熱器;E11503—蒸氨塔冷凝器;E11504—蒸氨塔再冷器;E11505—氨吸收塔冷卻器;P11501A/B—蒸氨塔底輸送泵;P11502 A/B—蒸氨塔冷凝液回流泵;P11503 A/B—氨吸收塔底輸送泵;P11601—不合格氨水回流泵。

來(lái)自汽提塔的閃蒸汽凝液,一部分(約占總水體積流量的15%)從塔頂進(jìn)入分解塔充當(dāng)回流液,另一部分經(jīng)換熱后從分解塔中部進(jìn)料,利用再沸器加熱塔釜液產(chǎn)生上升蒸汽,脫除凝液中的CO2及H2S。塔頂排出的廢氣中含CO2、H2S及少量NH3送爐膛燃燒,經(jīng)脫硫、脫硝后通過(guò)鍋爐煙囪排放;分解塔釜氨水經(jīng)自流進(jìn)入蒸氨塔提濃。

來(lái)自分解塔塔釜的低濃度氨水從蒸氨塔中部進(jìn)料,利用再沸器加熱塔釜液產(chǎn)生上升氨蒸汽;蒸氨塔頂氨蒸汽采用蒸氨塔冷凝器冷凝,經(jīng)蒸氨塔一次氣液分離罐氣液分離后,冷凝液經(jīng)蒸氨塔冷凝液回流泵回流到分解塔,未冷凝的氨氣和水蒸氣經(jīng)蒸氨塔再冷器進(jìn)一步冷凝后,進(jìn)入蒸氨塔二次氣液分離罐,液相回流到蒸氨塔一次氣液分離罐,未冷凝的氨氣進(jìn)入氨吸收塔,循環(huán)吸收制備氨水。

蒸氨塔塔釜高溫廢水經(jīng)蒸氨塔底換熱器與原料凝液換熱回收部分熱量后,送到磨煤系統(tǒng)回用。

2 氨回收裝置運(yùn)行情況

氨回收裝置自2016年試運(yùn)行以來(lái),運(yùn)行比較平穩(wěn),所制備的氨水質(zhì)量分?jǐn)?shù)能夠達(dá)到25%以上。由于產(chǎn)品罐設(shè)計(jì)較小,氨回收產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于鍋爐使用量,導(dǎo)致氨回收裝置處于間歇性運(yùn)行狀態(tài)。2019年對(duì)氨回收裝置進(jìn)行技術(shù)改造,增加了1個(gè)產(chǎn)品罐,并按照要求設(shè)置了圍堰與防火堤。

氨回收凝液進(jìn)料質(zhì)量流量約為5 t/h,消耗2.5 t/h的1.5 MPa蒸汽,1.4 t/h的0.5 MPa蒸汽,產(chǎn)出0.6 t/h的質(zhì)量分?jǐn)?shù)約為25%的氨水,以及10 t/h的廢水。氨氮回收率在95%以上,所制備的氨水無(wú)色透明。

氨回收裝置開(kāi)車運(yùn)行后,氣化灰水中的氨氮質(zhì)量濃度由330 mg/L下降到250 mg/L,蒸發(fā)熱水塔塔盤(pán)、水洗塔塔盤(pán)、高溫?zé)崴萌~輪、灰水管線等部位結(jié)垢情況明顯改善。氣化廢水處理壓力降低,處理后廢水外排數(shù)據(jù)遠(yuǎn)低于國(guó)家規(guī)定的指標(biāo),鍋爐煙氣中的氮氧化物含量遠(yuǎn)低于環(huán)保要求,磨機(jī)廠房工作環(huán)境大為改善。

3 項(xiàng)目改進(jìn)與優(yōu)化

3.1 工藝優(yōu)化

氨水回收裝置使用的原料來(lái)自于汽提塔閃蒸汽分離罐,并經(jīng)離心泵送到界區(qū),由于該離心泵與分離罐液位投自動(dòng),供料量不穩(wěn)定,影響了分解塔的穩(wěn)定運(yùn)行。經(jīng)過(guò)技術(shù)討論,決定將1個(gè)產(chǎn)品罐改成原料緩沖罐,并增加1臺(tái)進(jìn)料泵,穩(wěn)定系統(tǒng)進(jìn)料。2019年增加1臺(tái)產(chǎn)品罐,保證系統(tǒng)的連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。開(kāi)車過(guò)程中由于蒸氨塔溫度低,蒸氨效果不佳,蒸氨塔釜廢水中氨氮含量較高,原始設(shè)計(jì)將此廢水送灰水槽,導(dǎo)致灰水中氨氮含量短時(shí)升高,污水處理廠拒絕接受灰水。后經(jīng)改造將此路廢水送到磨機(jī)制漿,未再引起灰水氨氮含量超標(biāo)的情況。

3.2 更改部分管道材質(zhì)

運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)部分管道腐蝕較快,尤其是蒸氨塔至吸收塔管線,經(jīng)過(guò)多次更換材質(zhì),離心泵過(guò)流件增加四氟內(nèi)襯,使用厚壁碳鋼管效果較好,后期計(jì)劃使用鈦材管道。

3.3 部分管道增設(shè)伴熱

在初期的停車過(guò)程中出現(xiàn)了部分管線堵塞的問(wèn)題,對(duì)堵塞物進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)主要成分為碳酸銨。停車過(guò)程中分解塔出現(xiàn)了少量的氨逃逸及酸性氣去除不徹底的情況,導(dǎo)致了在分解塔頂部氣相管線與蒸氨塔氣相出口管線內(nèi)碳酸銨結(jié)晶堵塞。對(duì)部分管道增加伴熱,并修改開(kāi)停車操作法,優(yōu)化工藝操作。經(jīng)過(guò)改進(jìn)優(yōu)化管道結(jié)晶堵塞的現(xiàn)象未再發(fā)生。

4 結(jié)語(yǔ)

氨回收是一個(gè)利用含氨廢水制備氨水的項(xiàng)目,自開(kāi)車以來(lái)進(jìn)行了一系列的改進(jìn)優(yōu)化,目前運(yùn)行穩(wěn)定。氨回收項(xiàng)目的運(yùn)行有效地控制了氣化灰水系統(tǒng)的氨氮含量、降低污水處理廠的污水處理壓力、改善現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境,每年節(jié)省購(gòu)買(mǎi)氨水費(fèi)用80多萬(wàn)元(外購(gòu)氨水用于鍋爐煙氣脫硝)。但對(duì)于部分管道腐蝕的問(wèn)題還需進(jìn)一步的研究,探索耐腐蝕的管道材質(zhì)。

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