曹迎輝,晁明遠(yuǎn),吳世凱
(河南龍宇煤化工有限公司,河南 永城 476600)
河南龍宇煤化工有限公司年產(chǎn)50萬t甲醇裝置,是國內(nèi)首套以Shell粉煤氣化工藝制取的原料氣生產(chǎn)甲醇的大型生產(chǎn)裝置。由于Shell粉煤氣化制取的粗煤氣含量較高,其中CO體積分?jǐn)?shù)高達(dá)65%以上,因此變換裝置設(shè)有3臺(tái)變換爐,采用寬溫耐硫變換串聯(lián)低溫耐硫變換工藝,將粗煤氣中CO部分變換,送往下游低溫甲醇洗裝置。其中變換氣各分離器冷凝液送至S1107冷凝液閃蒸槽后,進(jìn)行氣液分離后,液體最終去煤氣化裝置。基于冷凝液中氨、氯離子嚴(yán)重腐蝕煤氣管道,造成管道頻繁減薄泄漏,設(shè)置氨汽提塔,將變換冷凝液送至氨汽提塔,進(jìn)行蒸汽汽提后,氣體送至鍋爐燃燒,液體送至煤氣化裝置循環(huán)利用,但在氨汽提塔裝置投用后,出現(xiàn)了一些工況惡化現(xiàn)象?,F(xiàn)將其中實(shí)際操作出現(xiàn)的問題進(jìn)行闡述 、分析,提出改進(jìn)措施,以期實(shí)現(xiàn)變換氨汽提塔裝置的長周期 、安全、穩(wěn)定運(yùn)行。
一、二期變換裝置的冷凝液,進(jìn)入氨汽提塔(C03801)汽提以除去冷凝液中少量的NH3、H2S、CO2、HCl等腐蝕性物質(zhì),從塔底出來的冷凝液經(jīng)工藝?yán)湟梢罕?P03802A/B)加壓后送至煤氣化裝置的煤氣洗滌塔,而從塔頂出來的汽提氣經(jīng)過汽提氣水冷器(E03807)降溫至110 ℃后進(jìn)入汽提氣分離器(S03808),分離出的冷凝液經(jīng)過汽提塔回流泵(P03801A/B)加壓后送至汽提塔塔頂,從汽提氣分離器頂部出來的汽提尾氣送至鍋爐燃燒。
裝置將來自一、二期變換裝置的冷凝液使用蒸汽汽提,將其中的氨、硫和其他有害氣體脫除處理,減少污染物排放,同時(shí)回收廢水。
變換裝置中的氨主要由粗煤氣帶入系統(tǒng)中,這部分氨是在氣化爐中形成的。煤炭中含有的氮元素和氧氣中殘留的氮?dú)庠跉饣癄t中與氫元素反應(yīng)而形成氨。經(jīng)過水洗后進(jìn)入變換冷凝液,部分進(jìn)入低溫甲醇洗裝置,變換冷凝液經(jīng)過氨汽提塔汽提后,氨汽提塔塔釜冷凝液被送往煤氣化裝置,起到節(jié)能減排的作用。如果氨汽提塔出現(xiàn)故障,會(huì)造成氨在氣化粗煤氣中富集,不但會(huì)造成設(shè)備的腐蝕加劇,還會(huì)造成低溫甲醇洗裝置的氨脫出困難加大,易造成出口凈化氣總硫超標(biāo)[1]。因此氨汽提運(yùn)行效果好壞,直接影響裝置長周期的運(yùn)行。
氨汽提塔進(jìn)料來源有兩股:①一期變換裝置冷凝液。②二期變換裝置冷凝液。冷凝液經(jīng)過蒸汽汽提,氨汽提塔塔釜冷凝液送往二期氣化裝置,由于二期氣化裝置冷凝液用量不穩(wěn)定且用量較小,經(jīng)常造成氨汽提塔塔釜液滿液位,進(jìn)而影響氨汽提塔工況。由于氨汽提塔進(jìn)料受裝置負(fù)荷影響較大,所以考慮增加氨汽提塔塔釜液用戶,進(jìn)而解決氨汽提塔塔釜冷凝液量過大問題。
改進(jìn)措施:①通過在泵入口增加廢水冷卻器,塔釜冷凝液與循環(huán)水換熱后,送往給排水廠;②在泵出口增加去一期氣化管線,增加塔釜外排水量,增加冷凝液的利用率。如圖1所示。
圖1 氨汽提塔塔釜冷凝液量過大改進(jìn)后工藝流程圖
原因分析:氨汽提塔壓力監(jiān)測(cè)點(diǎn)PI03807安裝位置在氨汽提塔的頂部,由于尾氣中含有氨,容易造成根部閥和測(cè)量管路的銨鹽結(jié)晶,發(fā)生堵塞現(xiàn)象(在冬季氣溫較低的時(shí)候,尤為嚴(yán)重),造成壓力測(cè)量不準(zhǔn)確,而且位置較高,不易于檢修,經(jīng)過加電伴熱和多次疏通后,仍出現(xiàn)頻繁的堵塞。氨汽提塔的壓力PI03807作為唯一壓力參考點(diǎn),壓力的準(zhǔn)確性決定氨汽提塔是否能夠安全穩(wěn)定長周期運(yùn)行。
改進(jìn)措施:由于PI03807壓力測(cè)量點(diǎn)在塔頂部,檢修不便,因此在同一管線中,找出壓力相同或相近的取壓點(diǎn)。經(jīng)過查找管線后,發(fā)現(xiàn)在氨汽提塔分離器的壓力與氨汽提塔的壓力幾乎相同。在分離器的液位LI03809上部取壓口處加一三通,一路連LI0380遠(yuǎn)傳液位,另一路新增壓力PI03807B。PI03807B原設(shè)計(jì)為變動(dòng)器加法蘭改造連接,增加蒸汽伴熱,確保測(cè)量管線不結(jié)晶,但由于變送器的取壓口徑太小,也會(huì)造成堵塞,最終經(jīng)過多方思考驗(yàn)證,將壓力變送器換成膜盒式單壓力變送器,自從改造后氨汽提塔壓力監(jiān)測(cè)點(diǎn)PI03807從未出現(xiàn)結(jié)晶現(xiàn)象,運(yùn)行穩(wěn)定。
原因分析:氨汽提塔進(jìn)料是由一、二期變換裝置分離器進(jìn)行氣液分離后送至氨汽提塔的,由于一期各分離器操作壓力在3.0~3.3 MPa,其遠(yuǎn)傳液位計(jì)均為單液位設(shè)置,如果分離器遠(yuǎn)傳液位計(jì)故障(如假液位),造成煤氣串入冷凝液閃蒸槽、氨汽提塔和鍋爐,易發(fā)生設(shè)備損壞和爆炸事故,嚴(yán)重制約氨汽提塔安全、穩(wěn)定運(yùn)行。
改進(jìn)措施:在一、二期工藝?yán)淠喝肟陂y后增加一個(gè)快關(guān)聯(lián)鎖閥,在汽提尾氣出口增加一個(gè)調(diào)節(jié)閥(PV03807B)控制系統(tǒng)去酸火炬;當(dāng)PI03807壓力到0.45 MPa時(shí),聯(lián)鎖動(dòng)作,冷凝液入口快關(guān)閥關(guān)閉,PV03807閥(原設(shè)計(jì)去鍋爐)關(guān)閉,PV03807B打開。
S15101/106/108各增加兩臺(tái)遠(yuǎn)傳液位計(jì),實(shí)現(xiàn)液位三取二聯(lián)鎖關(guān)閉,S15101底部排液閥HV15105閥后增加一個(gè)液位調(diào)節(jié)閥,S15106底部排液閥LV15102后截止閥;閥后增加一個(gè)快關(guān)聯(lián)鎖閥,S15108底部排液閥LV15104后截止閥閥后增加一個(gè)快關(guān)聯(lián)鎖閥。如圖2所示。
圖2 氨汽提塔尾氣壓力PI03807超壓改進(jìn)后工藝流程圖
氨汽提塔塔釜冷凝液由氨汽提塔冷凝液泵(P03802)送往煤氣化裝置,其冷凝液經(jīng)過塔釜蒸汽汽提后,其塔釜冷凝液溫度最高達(dá)到130 ℃左右,泵入口進(jìn)料溫度過高;冷凝液泵各運(yùn)動(dòng)部件經(jīng)由循環(huán)上水進(jìn)行冷卻后回流至循環(huán)回水匯流管,進(jìn)入循環(huán)冷卻回水總管,運(yùn)行發(fā)現(xiàn)泵運(yùn)動(dòng)部件各循環(huán)水會(huì)因流動(dòng)不暢或循環(huán)水量過小,造成泵軸承溫度最高漲至86 ℃左右,嚴(yán)重制約著冷凝液泵安全、穩(wěn)定運(yùn)行[2]。
改進(jìn)措施:①在保證氨汽提塔塔釜冷凝液氨氮指標(biāo)合格的前提下,盡可能地降低氨汽提塔的塔釜蒸汽用量,控制PI03807壓力穩(wěn)定在0.2 MPa,塔釜冷凝液溫度控制在120 ℃左右;②通過降低循環(huán)冷卻上水溫度(≤28 ℃),來降低泵軸承溫度;③定期清理循環(huán)冷卻回水視鏡堵塞處,確保循環(huán)水流動(dòng)暢通;④通過將冷凝液泵的循環(huán)冷卻回水匯流管由DN25管徑變?yōu)镈N50,增大循環(huán)冷卻水的流速和流量來達(dá)到降低泵軸承溫度。P03802泵軸承冷卻水匯流管改造前后參數(shù)對(duì)比如表1所示。
表1 P03802泵軸承冷卻水匯流管改造前后參數(shù)對(duì)比
通過上述技改項(xiàng)目或優(yōu)化調(diào)整措施的實(shí)施,影響變換氨汽提塔裝置運(yùn)行的因素已基本消除,裝置運(yùn)行穩(wěn)定,大大提高了變換氨汽提塔裝置的運(yùn)行效率;同時(shí)伴隨全公司一、二期裝置的互聯(lián)互通,不僅保障了系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,還提升了整個(gè)裝置的操作彈性。