劉 棟
(中國石化石家莊煉化分公司,河北石家莊 050099)
水冷器性能的優(yōu)劣直接影響整套裝置的平穩(wěn)運行及企業(yè)的綜合經(jīng)濟指標。近幾年來,由于加工原油變稠變重,煉廠節(jié)能節(jié)水優(yōu)化與環(huán)保要求不斷提升,循環(huán)水換熱設(shè)備的腐蝕問題也日益突出。通過對循環(huán)水系統(tǒng)的運行情況、設(shè)備的腐蝕狀況等進行全面檢查分析和評價,掌握其用水分布情況與腐蝕規(guī)律,分析腐蝕機理和原因,判斷腐蝕發(fā)展的趨勢,有助于為循環(huán)水系統(tǒng)管理提供完整的腐蝕控制策略,優(yōu)化循環(huán)水系統(tǒng)的管理方式。本文對某煉廠兩套循環(huán)水系統(tǒng)進行腐蝕性綜合對比與分析[1],通過收集2019—2020年的關(guān)鍵性水質(zhì)控制指標,結(jié)合水冷器的實際運行情況分析循環(huán)水系統(tǒng)腐蝕性影響規(guī)律,并對循環(huán)水系統(tǒng)的腐蝕風險分級管控模式進行探討。
某煉廠公用工程系統(tǒng)共設(shè)有4個循環(huán)水場,其中第一循環(huán)水場、第三循環(huán)水場主要供水裝置為煉油裝置。兩套循環(huán)水系統(tǒng)工作參數(shù)如下。
第一循環(huán)水場設(shè)計循環(huán)量為7 000 m3/h,實際循環(huán)量為5 400 m3/h,主要的供水裝置有:1#常減壓、1#催化、1#催化氣體脫硫等;該循環(huán)水場共有80臺水冷器,其中不銹鋼管束水冷器21臺,32臺水冷器停用,無備用水冷器。
第三循環(huán)水場設(shè)計循環(huán)量為16 000 m3/h,實際循環(huán)量為16 700 m3/h,主要的供水裝置有:3#催化、S-Zorb、2#常減壓、2#輕烴回收等;該循環(huán)水場共有152臺在運行水冷器,其中不銹鋼管束水冷器30臺。
自2019年起該煉廠的新鮮水來自南水北調(diào)水源,第一循環(huán)水場與第三循環(huán)水場的補水方案均采用回用水+新鮮水+部分鍋爐連排水等凝結(jié)水。
正常運行時,煉油第一循環(huán)水系統(tǒng)、第三循環(huán)水系統(tǒng)補充水中回用污水日均比例控制在60%~100%,月均污水比例≥80%,鍋爐聯(lián)排水等凝結(jié)水補入流量分別為10~15,15~20 t/h。
實際運行過程中,第一循環(huán)水場與第三循環(huán)水場的污水回用率月均達到65%以上,且同期的污水回用率基本持平,如圖1所示。分析可知,第一循環(huán)水場污水回用率最大值為93%,最小值為45%,平均值為69%;第三循環(huán)水場污水回用率最大值為88%,最小值為38%,平均值為65%。
新鮮水與回用水實際運行數(shù)據(jù)對比情況如表1所示。其中,鍋爐連排水控制指標主要為9≤pH(25 ℃)≤11,總硬度≤5 μg/L,5 mg/L≤總磷≤15 mg/L。由于回用污水的電導(dǎo)率、氯化物、濁度、總鐵和CODCr等指標均遠高于新鮮水,隨著污水回用率的增大,循環(huán)水水質(zhì)穩(wěn)定控制的難度也相應(yīng)增大,結(jié)垢腐蝕的傾向隨之增強[2]。
受補水水質(zhì)影響,隨著濃縮倍數(shù)的提高,循環(huán)水中鈣離子及總堿度等關(guān)鍵控制指標不斷升高,循環(huán)水結(jié)垢傾向[3]不斷增強,在補水水質(zhì)濁度等各項指標未嚴格執(zhí)行控制指標的情況下尤為明顯。且由于回用水中氯化物、濁度、總鐵和CODCr的含量偏大,當濃縮倍數(shù)大于4.0時,可能會出現(xiàn)該類指標超出合理控制范圍值現(xiàn)象,使水質(zhì)產(chǎn)生不同程度的劣化,同時影響濃縮倍數(shù)的提高。
另外,由于回用水中含有少量磷酸鹽,且采用鍋爐連排水時存在進入系統(tǒng)中的正磷酸鹽,對循環(huán)水中含磷緩蝕阻垢劑[4]的實際運行效果有一定影響。
2.2.1 第一循環(huán)水場水質(zhì)腐蝕性規(guī)律
2019年7月—2020年6月第一循環(huán)水場水質(zhì)各項指標變化如圖2所示。第一循環(huán)水系統(tǒng)的鐵離子含量在2019年9月份之后增長較快,循環(huán)水系統(tǒng)的腐蝕性增加。尤其在2020年2月份以后,由于處于冬季,循環(huán)冷卻水用量減少,但期間循環(huán)水鐵離子出現(xiàn)不可控的增長,且控制指標由“鐵含量≤1 mg/L”調(diào)整為“鐵含量≤2 mg/L”,實際上長期處于1~2 mg/L之間,循環(huán)水的氯離子、總堿度降低,結(jié)垢傾向降低,腐蝕性增大。
圖2 第一循環(huán)水場各控制指標波動趨勢
受回用水作為補水的影響,2019—2020年第一循環(huán)水場CODCr一直維持在大于100 mg/L水平,回用水補水量相對較大。從石油類、濁度、異養(yǎng)菌個數(shù)等指標的變化趨勢可推斷2019年8月份至9月份間可能出現(xiàn)過一次物料泄漏,CODCr也在該時間段內(nèi)出現(xiàn)陡增,且之后長期維持在更高水平上,但是在該運行周期內(nèi)氯離子、總堿度、鈣離子濃度并未同步變化,可判斷該泄漏應(yīng)為有機物料泄漏。期間補充水水質(zhì)、水量也未發(fā)生變化,由于置換困難,導(dǎo)致部分有機物殘留在循環(huán)水系統(tǒng)中,是CODCr長期未能恢復(fù)日常水平的原因之一[5,6]。
2.2.2 第三循環(huán)水場水質(zhì)腐蝕性規(guī)律
受回用補水和水冷器泄漏影響,氯化物、濁度、鈣硬、總鐵、鈣硬+總堿、總堿以及CODCr均不同程度地超出合理控制范圍值。
其中,氯離子控制合格,堿度大部分時間控制合格,鈣硬多數(shù)時間在合理控制范圍值(GB 50050—2017《工業(yè)循環(huán)冷卻水處設(shè)計規(guī)范》)上限波動。但由于堿度相對較高,鈣硬+堿度偏高,甚至超出標準控制指標,循環(huán)水結(jié)垢傾向較大。
受2019年7月初水冷器泄漏影響,濁度、石油類含量偏高,但很快恢復(fù)正常;其它時間內(nèi)油含量控制在較低水平。且殺菌劑投加一直比較理想,除受泄漏影響外,異養(yǎng)菌數(shù)量控制一直較低。CODCr絕大部分時間處于在指標上限或超出合理控制范圍值,說明補水CODCr偏高,同時前期水冷器的泄漏加劇了水質(zhì)劣化。
總鐵含量在循環(huán)水系統(tǒng)出現(xiàn)泄漏后逐步上升,有半年左右時間超出標準值,循環(huán)水系統(tǒng)有較強的腐蝕傾向。
第一循環(huán)水場與第三循環(huán)水場均安裝了監(jiān)測換熱器,但監(jiān)測換熱器系統(tǒng)中無自動檢測控制設(shè)施,無法對循環(huán)水水質(zhì)的腐蝕、結(jié)垢情況進行實時監(jiān)測,因此僅對粘附速率與腐蝕速率進行分析。如圖3、圖4所示,兩套循環(huán)水場中的粘附速率均與腐蝕速率呈現(xiàn)顯著的正相關(guān)性。
圖3 第一循環(huán)水場監(jiān)測換熱器及腐蝕掛片運行數(shù)據(jù)趨勢
圖4 第三循環(huán)水場監(jiān)測換熱器及腐蝕掛片運行數(shù)據(jù)趨勢
根據(jù)API 581《基于風險的檢驗方法》中循環(huán)水系統(tǒng)腐蝕速率核算方法,對第一循環(huán)水場與第三循環(huán)水場中的水冷器進行理論腐蝕速率核算,不包含部分停用、備用、切出狀態(tài)的水冷器。經(jīng)核算,腐蝕速率≥0.20 mm/a的水冷器中,第一循環(huán)水系統(tǒng)有3臺,第三循環(huán)水系統(tǒng)有45臺,且第三循環(huán)水系統(tǒng)的水冷器均位于地面。
在理論腐蝕速率異常的水冷器中,有14臺循環(huán)水流速達到1 m/s以上,且均為第三循環(huán)水場水冷器,說明第三循環(huán)水系統(tǒng)的水質(zhì)腐蝕性傾向較大。
兩套循環(huán)水系統(tǒng)中有48臺水冷器腐蝕速率≥1 mm/a。在不影響工藝生產(chǎn)運行的情況下,調(diào)整第三循環(huán)水場水冷器水流速,實現(xiàn)腐蝕速率降低的水冷器有5臺,見表2,說明通過合理調(diào)整水冷器流速,可以實現(xiàn)控制腐蝕速率的目的。
表2 水流速有效調(diào)整的水冷器
需要注意的是,目前循環(huán)水換熱器的水側(cè)腐蝕速率核算,一般根據(jù)氯離子濃度、水質(zhì)穩(wěn)定指數(shù)(RSI雷諾茲指數(shù))和流速獲得基礎(chǔ)腐蝕速率,然后結(jié)合溫度和流速校正系數(shù)確定最終的腐蝕速率。
CR=CRB·FT·Fv
(1)
式中:CR——腐蝕速率,mm/a;
CRB——根據(jù)氯離子濃度、RSI和流速查表獲得的基礎(chǔ)腐蝕速率,mm/a;
FT——與溫度有關(guān)的系數(shù);
Fv——與流速有關(guān)的系數(shù)。
該過程不考慮涂層、犧牲陽極塊等防護措施對金屬材質(zhì)的影響,核算結(jié)果可作為對循環(huán)水系統(tǒng)腐蝕性及對水冷器施加防護措施的重要依據(jù)。但由于實際運行過程中,循環(huán)水水質(zhì)成分復(fù)雜,未全面考慮其他介質(zhì)對腐蝕速率的影響,因此需結(jié)合監(jiān)測換熱器、腐蝕掛片等多種手段的監(jiān)檢測結(jié)果進行綜合判斷。
分別考慮兩套循環(huán)水的腐蝕傾向,以腐蝕風險發(fā)生的嚴重程度為評價依據(jù),并考慮水側(cè)和工藝側(cè)介質(zhì)的腐蝕風險影響因素進行。
其中,工藝側(cè)介質(zhì)腐蝕風險因素主要包含介質(zhì)的腐蝕性、介質(zhì)溫度變化范圍、有無采取加注緩蝕劑等措施。水側(cè)的腐蝕風險因素主要包括流速、循環(huán)水出入口溫度、監(jiān)測換熱器實際執(zhí)行效果,水質(zhì)的化驗分析數(shù)據(jù)作為循環(huán)水系統(tǒng)的穩(wěn)定性傾向、理論腐蝕速率計算依據(jù)。根據(jù)水冷器理論腐蝕速率計算結(jié)果進行量化分級,結(jié)合水冷器泄漏情況、水冷器對生產(chǎn)運行和停工的重要性[7]、是否可切出控制腐蝕風險后果等對在役水冷器腐蝕風險分級結(jié)果進行調(diào)整。
腐蝕嚴重程度由嚴重到輕微可分為A、B、C、D 4個等級,腐蝕風險分級的劃分原則為:
a) A級水冷器以循環(huán)水側(cè)理論腐蝕速率、運行期間是否發(fā)生過泄漏為主要劃分依據(jù)。理論腐蝕速率核算值高于0.38 mm/a的水冷器,以及理論腐蝕速率核算值在0.20~0.38 mm/a之間,但運行期間曾發(fā)生過泄漏的水冷器均劃為A級重點高腐蝕風險水冷器。
b) B級水冷器同樣包含兩類,一類為理論腐蝕速率核算值在0.20~0.38 mm/a之間。但運行期間未曾發(fā)生過泄漏的水冷器;另一類B級水冷器為理論腐蝕速率核算值雖然低于0.20 mm/a,但運行期間曾發(fā)生過泄漏的水冷器。
c) C級水冷器主要為理論腐蝕速率核算值低于0.20 mm/a,且運行期間未曾發(fā)生過泄漏的水冷器。
d) C級水冷器的標準范圍內(nèi),水側(cè)未施加防腐涂層、工藝側(cè)無腐蝕性的水冷器,定義為D級水冷器。
在劃分腐蝕風險等級時,若工藝介質(zhì)溫度≥100 ℃或者水側(cè)出口溫度≥50 ℃,則級別上升一級。
根據(jù)以上分級原則,兩套循環(huán)水系統(tǒng)供水的在役水冷器中,A級水冷器11臺,均為第三循環(huán)水場水冷器;B級水冷器共36臺,第一循環(huán)水場、第三循環(huán)水場各18臺,見圖5。根據(jù)腐蝕風險等級的最終評定結(jié)果,從設(shè)備長周期安全運行的角度考慮,第三循環(huán)水場的水冷器腐蝕風險明顯高于第一循環(huán)水場。
圖5 水冷器腐蝕風險等級分布
a) 兩套煉油循環(huán)水系統(tǒng)的管理方案、補水方案與水質(zhì)等基本保持一致,其他基本工況也相似。但第三循環(huán)水場的水質(zhì)腐蝕傾向較大,腐蝕風險也明顯高于第一循環(huán)水場。針對水質(zhì)變化,應(yīng)及時調(diào)整水穩(wěn)劑配方[8],水冷器泄漏后及時響應(yīng)并確定有效的處理方案,確保水質(zhì)合格[9]。
b) 兩套循環(huán)水系統(tǒng)均采用回用水+鍋爐連排水的補水方案,關(guān)于回用水做補水對循環(huán)水水質(zhì)變化的影響還需要更加完善、系統(tǒng)的研究。例如,利用監(jiān)測換熱器實現(xiàn)長期、動態(tài)監(jiān)控,安裝監(jiān)測探針實現(xiàn)水冷器泄漏的及時預(yù)警,及時調(diào)整藥劑和水質(zhì)管理方案,利用腐蝕掛片開展現(xiàn)場及實驗室的進一步腐蝕規(guī)律研究等。
c) 分析目前存在的循環(huán)水系統(tǒng)管理模式,一般僅針對循環(huán)水場實施,但未形成完整的循環(huán)水系統(tǒng)管理方案。系統(tǒng)地開展用水、水質(zhì)、用水設(shè)備的整體管理,實現(xiàn)有效的循環(huán)水系統(tǒng)腐蝕安全風險控制,形成完整的循環(huán)水系統(tǒng)完整性管理方案是目前行業(yè)發(fā)展的趨勢。