馬和旭, 郭宏山, 馬傳軍, 秦中良, 盧利玲
(1.中國石化大連石油化工研究院,遼寧大連 116045 2.中國石化揚子石油化工有限公司,江蘇南京 210048)
以石油副產(chǎn)物輕質(zhì)蠟油分餾物正構(gòu)烷烴為主要原料,采用生物發(fā)酵法生產(chǎn)的長鏈二元酸是合成聚合尼龍、高檔熱熔膠、高級麝香香料、高溫電介質(zhì)等產(chǎn)品的主要原料,具有廣闊的市場前景[1],也滿足當代石油煉制深加工提升產(chǎn)品附加值的發(fā)展需求。
早期國外主要采用化學法生產(chǎn)長鏈二元酸,但該方法合成條件苛刻、成本高、產(chǎn)品收率低[2],對應產(chǎn)業(yè)多為百噸級,規(guī)模較小。后期生物發(fā)酵法生產(chǎn)長鏈二元酸因具有工藝條件溫和、產(chǎn)品收率高、成本低等優(yōu)點[3],使該領域快速發(fā)展,產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴大至萬噸級,中國也成為少數(shù)幾個掌握該方法的國家之一。然而生物發(fā)酵工藝產(chǎn)生廢水的COD濃度、鹽含量、磷含量是現(xiàn)有污水處理場常規(guī)進水濃度的5~20倍,隨著國家對生態(tài)環(huán)境的重視以及排放標準的日趨嚴格,此問題也成為該技術(shù)及相關(guān)企業(yè)的發(fā)展瓶頸。
工業(yè)廢水取自某企業(yè)1 000 t/a生物發(fā)酵法制長鏈二元酸小型工業(yè)裝置,為發(fā)酵、粗品結(jié)晶、粗品干燥、精制等車間及循環(huán)水排污、少量生活污水等混合而成。該裝置即將擴大至萬噸級,廢水經(jīng)預處理后排至工業(yè)園區(qū)污水處理廠。隨機取某一批次污水,水質(zhì)如表1所示,同時列出了企業(yè)含油污水系列、含鹽污水系列設計進水水質(zhì),以及工業(yè)園區(qū)污水處理廠進水要求。
由表1可知,生物發(fā)酵法長鏈二元酸工業(yè)廢水的COD濃度為7 520 mg/L,遠超過煉廠含油污水或含鹽污水進水COD設計值,其含鹽量濃度為23 100 mg/L,是煉廠含鹽污水系列含鹽量設計最高值的8倍。
表1 廢水水質(zhì)及相關(guān)進水設計要求 mg/L
該企業(yè)首套長鏈二元酸工業(yè)裝置由于帶有部分試驗功能,裝置規(guī)模僅1 000 t/a,廢水產(chǎn)生量較小,可與其他裝置廢水混合處理。然而,新建及待建長鏈二元酸裝置規(guī)模多為20 000 t/a甚至50 000 t/a,廢水處理難度增大,因此研究高效低成本的廢水預處理工藝顯得尤其重要。
表2 不同濃度氫氧化鈣前置除磷效果 mg/L
由于長鏈二元酸工業(yè)廢水高鹽較高,以普通生物菌群為核心的活性污泥法無法處理,隨著近年來特種耐鹽菌的持續(xù)發(fā)現(xiàn)和馴化[7-9],使高鹽廢水直接生化處理成為可能。某耐鹽菌[10]在0~25%鹽度下可有效降解有機物,具有較強耐受S2-毒性的能力,可有效應對高硫酸鹽有機廢水局部厭氧產(chǎn)生的S2-。以該種耐鹽菌為核心開展長鏈二元酸工業(yè)廢水的生化試驗,進水為預處理單元出水,采用自制間歇接觸氧化反應器,填料為懸掛式彈性填料,材質(zhì)為聚烯烴,填充率55%,MLSS為5 g/L,利用增氧泵充分曝氣,反應出水經(jīng)離心機分離,試驗結(jié)果如圖1所示。
圖1 特種菌對廢水COD和總氮去除效果
由圖1可知,投加特種菌并反應48 h后,廢水COD濃度低于1 000 mg/L,96 h后COD濃度低至350 mg/L并趨于穩(wěn)定。在COD去除的同時,總氮也得到了有效去除,反應24 h后總氮濃度已低至23 mg/L,而硝態(tài)氮、亞硝態(tài)氮濃度和初始值相比無明顯變化,濃度均在5 mg/L以下,說明好氧生化過程中未發(fā)生硝化反應,因此該菌株不具備硝化能力,總氮的去除主要依靠微生物的同化作用[11]及污泥吸附[12]。
生化反應中硬度、總磷和pH變化趨勢見圖2。由圖2可知,好氧生化反應120 h后,總硬度由初始的1 150 mg/L(以CaCO3計)降低至197 mg/L,Ca2+濃度由初始的395 mg/L降低至60 mg/L,總磷濃度由初始的35.4 mg/L降低至15.1 mg/L。硬度之所以出現(xiàn)較大降幅是因為好氧生化產(chǎn)生大量CO2與Ca2+生成CaCO3沉淀,最終混入污泥中被脫除。由圖2還可知,生化反應過程中pH是呈逐漸上升趨勢,最后穩(wěn)定在8.9左右,這是因為有機物分解產(chǎn)生了大量酸性氣體CO2,其一方面受曝氣影響被吹脫出去,降低了溶液酸度,另一方面其溶解在水中會生成堿式碳酸鹽和堿式碳酸氫鹽,使溶液呈弱堿性。
圖2 生化反應中硬度、總磷和pH變化趨勢
經(jīng)預處理及功能菌強化接觸氧化處理后,COD、總氮已基本滿足工業(yè)園區(qū)進水要求,但鹽含量基本無變化,因此需把鹽脫除至5 000 mg/L以下。脫鹽前需采用膜技術(shù)對鹽進行濃縮,為了防止膜堵塞,COD和硬度需進一步去除,同時COD的去除還可減少脫鹽段的雜鹽產(chǎn)生量。
發(fā)酵法長鏈二元酸工業(yè)廢水有機組分多為穩(wěn)定的五元環(huán)、六元環(huán)結(jié)構(gòu),雖然可以通過生物降解去除大部分有機物,但深度脫除必須借助高級氧化[10]。以功能菌強化接觸氧化單元出水為對象,開展臭氧催化氧化試驗,催化劑選用常規(guī)飽和浸漬法制備的柱狀活性炭復合材料催化劑(Fe2O3/ACNT)[13],以等體積的惰性瓷環(huán)填料代替催化劑開展單獨臭氧對比試驗。當進水COD濃度為350 mg/L時,臭氧催化氧化對COD去除效果如圖3所示。
圖3 臭氧催化氧化對接觸氧化出水COD的去除效果
定義臭氧相對投加量Nw,即每單位COD投加的單位臭氧量,按照式(1)計算:
Nw= (m臭氧×u臭氧)÷(mCOD×u水)
(1)
式中:m臭氧——臭氧的質(zhì)量濃度,g/L;
u臭氧——臭氧的體積流量,L/min;
mCOD——COD質(zhì)量濃度,g/L;
u水——COD的體積流量,L/min。
由圖3可知,單獨臭氧處理對生化出水的COD去除效果不明顯,去除率最高為31.2%,說明生化出水中的有機物多為難降解物質(zhì);相比較,臭氧催化氧化的處理能力較強,COD去除率最高達83.1%,出水COD低于60 mg/L,此時臭氧相對投加量為2.5。綜合考慮處理效果和臭氧投加成本,采用臭氧催化氧化的最優(yōu)臭氧相對投加量為1,此時COD去除率為56.3%,出水COD濃度為153 mg/L。
經(jīng)過好氧生化和臭氧催化氧化處理后,廢水COD可以滿足膜濃縮單元的要求,但總硬度為197 mg/L,總磷為15 mg/L,易引起后序膜組件堵塞及反應器結(jié)垢,需進一步脫硬除磷。
表3 脫硬除磷試驗結(jié)果
由表3可知,試驗1單獨采用Ca(OH)2軟化(pH由8.9至10.1)時,總硬度去除率為24.4%,與表2的Ca(OH)2造成水質(zhì)硬度增加的現(xiàn)象不同,這是因為脫硬除磷單元在生化單元后,好氧生化產(chǎn)生的過量CO2會生成堿式碳酸氫鹽,其與Ca(OH)2反應生成CaCO3沉淀,可以去除水質(zhì)硬度,但由于Ca(OH)2軟化在引入OH-的同時還引入Ca2+,去除能力有限。
試驗2為Ca(OH)2和Na2CO3按照質(zhì)量比1∶1投加,同樣調(diào)節(jié)pH至10左右,總硬度去除率為76.1%,Ca2+去除率為78.3%,可見Na2CO3的加入很好地解決了Ca2+富余的問題。試驗3單獨采用NaOH軟化比單獨采用Ca(OH)2軟化脫硬效果好,試驗4采用NaOH和Na2CO3復合軟化也比Ca(OH)2和Na2CO3復合軟化脫硬效果好,但NaOH軟化對總磷的去除較差,而Ca(OH)2軟化對總磷去除較好,由于Ca3(PO4)2屬于微溶化合物,因此該方法總磷最低去除至6.5 mg/L。
在全面水質(zhì)分析及預處理、生化處理、高級氧化處理、脫硬除磷處理等大量試驗研究的基礎上,依托現(xiàn)有成熟的膜濃縮、分鹽結(jié)晶等技術(shù),開展發(fā)酵法長鏈二元酸工業(yè)廢水處理工藝流程設計,如圖4所示,主要單元處理效率如表4所示。
圖4 廢水處理工藝流程
表4 主要單元處理效率 %
長鏈二元酸工業(yè)廢水屬于高鹽、高磷、高有機物廢水,廢水鹽含量、磷含量、COD濃度是現(xiàn)有污水處理場常規(guī)進水濃度的5~20倍。借助于功能菌強化、自研高效臭氧催化劑、前后端多層次脫硬除磷、膜濃縮技術(shù)及分鹽結(jié)晶技術(shù),最終廢水COD去除率98%,總磷去除率99.7%,總鹽去除率86.6%,出水滿足相關(guān)工業(yè)園區(qū)水質(zhì)要求,為同類廢水的處理提供了技術(shù)支持。