賀韌,湯世祥,付繼業(yè),田晶,張宏,金亞龍
(1.湖北中煙工業(yè)有限責(zé)任公司,湖北 武漢 430040;2.湖北中煙工業(yè)有限責(zé)任公司三峽卷煙廠,湖北 宜昌 443100)
如何全力推動高質(zhì)量發(fā)展,嚴格管控各生產(chǎn)環(huán)節(jié),提高產(chǎn)品質(zhì)量是整個煙草行業(yè)的工作重點內(nèi)容之一。國家局黨組緊密結(jié)合行業(yè)實際,制定印發(fā)了《關(guān)于建設(shè)現(xiàn)代化煙草經(jīng)濟體系推動煙草行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》,該意見充分表明了堅持質(zhì)量第一價值導(dǎo)向,樹立全員質(zhì)量觀、條線質(zhì)量觀、整體質(zhì)量觀,大力實施質(zhì)量提升行動,努力提高全員、全過程、全要素質(zhì)量控制水平的整體要求,為推進企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了充分的指導(dǎo)依據(jù)。
目前,國內(nèi)外學(xué)者及管理人員圍繞如何踐行高質(zhì)量發(fā)展做了一些工作和研究。鍛鐵力從整個行業(yè)全局出發(fā),對整個行業(yè)如何勠力同心推進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做了深入思考。許明忠圍繞如何建設(shè)“七個體系”推動浙江中煙高質(zhì)量發(fā)展進行了深入淺出的研究。沈繼權(quán)借鑒YB45型硬盒包裝機的內(nèi)襯紙輸送結(jié)構(gòu)設(shè)計,采用真空吸風(fēng)帶式內(nèi)襯紙輸送方式對YB25型包裝機進行了改進,較好地解決了內(nèi)襯紙跑偏問題,減少了煙包質(zhì)量缺陷,提高了YB25型軟盒包裝機對不同規(guī)格內(nèi)襯紙材料的適應(yīng)性。聶建立針對YB45包裝機在生產(chǎn)過程中,內(nèi)襯紙?zhí)蕹到y(tǒng)存在推桿端沖擊變形、電磁鐵積灰等問題,通過以氣缸驅(qū)動代替電磁鐵驅(qū)動有效解決了該問題,實現(xiàn)了企業(yè)優(yōu)質(zhì)、高效、低耗的生產(chǎn)目的。費橙橙針對YB45型包裝機框架紙在傳送過程中位置偏移的問題,通過對框架紙吸風(fēng)腳的改進,由此提高框架紙傳送過程中吸附穩(wěn)定性,解決了因框架紙傳送過程中位置偏移而引起停機及產(chǎn)品品質(zhì)問題。張慶春等人研究了YB45硬盒包裝機內(nèi)襯紙輸送加速輥壓力不可調(diào)整,導(dǎo)致橡膠加速輥磨損后,輥對之間壓力不夠時,造成內(nèi)襯紙堵塞或下紙歪斜等問題,設(shè)計了加速輪可調(diào)裝置,從而減少加速輥磨損停機換件時間、換件消耗,一定程度上提高了設(shè)備運行效率。郭建娟深入分析了YB45型硬盒包裝機內(nèi)襯紙下紙裝置堵塞而停機的原因后發(fā)現(xiàn)內(nèi)襯紙縱向向外彎曲和水平向外彎成M形,使內(nèi)襯紙撞上擋板造成下紙堵塞而停機。因此,針對內(nèi)襯紙下紙裝置中壓痕結(jié)構(gòu)進行了改進,合理調(diào)整滾輪尺寸,保證了內(nèi)襯紙下紙的通暢,使停機頻率從改進前的8.1%下降為3.1%。
鄧超、陳亮研究分析了操作人員在手動下壓關(guān)閉門架時,使相對應(yīng)的輸送滾輪上的刻痕槽線發(fā)生碰撞而斷裂,使輸送滾輪損壞,造成內(nèi)框紙刻痕損傷的原因。通過對YB45包裝機內(nèi)框紙切割輸送機構(gòu)活動門架開合方式的改進,改變直接用手關(guān)閉活動門架的方式,而采用液壓驅(qū)動來保證活動門架的平穩(wěn)下落,避免因用力按壓門架造成的輸送滾輪上刻痕槽線的磕碰損壞,解決了內(nèi)框紙輸送滾輪頻繁損壞的問題,延長了輸送滾輪的使用壽命,保證內(nèi)框紙弧邊刻痕的質(zhì)量穩(wěn)定。
但是針對YB45包裝機內(nèi)襯紙展開制動裝置的研究相對較少。因此,進一步深入開展YB45包裝機內(nèi)襯紙展開制動裝置研究具有重要意義。本文針對內(nèi)襯紙展開制動裝置使用一段時間后制動效果持續(xù)下降、放卷過程失控頻率逐步增加的問題進行了深入分析,并對內(nèi)襯紙展開制動裝置進行了改進,應(yīng)用了柔性耦合技術(shù)的內(nèi)襯紙展開制動裝置有效降低了內(nèi)襯紙輸送故障率,進一步為企業(yè)生產(chǎn)運營降本增效提供了堅實的保障。
通過長期觀察發(fā)現(xiàn),隨之包裝機逐漸老化,內(nèi)襯紙展開制動裝置造成的輸送故障頻次逐年增高,圖1為2016年1~12月的內(nèi)襯紙輸送故障折線圖。
圖1 2016年1~12月的內(nèi)襯紙輸送故障折線圖
由于內(nèi)襯紙輸送速度保持在一個恒定值,隨著內(nèi)襯紙卷筒上紙張不斷消耗,內(nèi)襯紙卷筒直徑逐漸縮小,對制動裝置的制動力需求隨之不斷變化。但是,目前該裝置存在如下幾個方面的缺陷:
(1)制動片工作弧度過小。制動鼓的外圓周長約為1112mm,而制動片的弧長為44mm,在全接觸的情況下制動包角僅為14°。
(2)制動力波動幅度過大,破壞了與內(nèi)襯紙相對恒定的牽引力之間的力矩動平衡。制動片工作行程與制動力成反比。制動片弧長較小,制動有效行程短,其制動力就較大。當(dāng)制動力達到一定峰值,會出現(xiàn)瞬時抱死,卷筒由高速旋轉(zhuǎn)突然進入靜止?fàn)顟B(tài),壓花輥對與送紙輥對突然受到較大的反作用力,會導(dǎo)致內(nèi)襯紙輸送停頓或者內(nèi)襯紙帶斷裂。而當(dāng)卷筒由瞬時停頓快速進入高速轉(zhuǎn)動時,擺臂卷筒擺動到極限,各拉簧、壓簧也快速拉伸或壓縮至極限,擺臂失去緩沖作用,卷筒將由壓花輥對、輸送輥對直接拉動,卷筒瞬時加速至等于乃至大于內(nèi)襯紙展開的速度,內(nèi)襯紙脫離各導(dǎo)向輥,失去導(dǎo)向輥牽引的內(nèi)襯紙將左右偏移,造成內(nèi)襯紙搭口長短不一或輸送堵塞。
(3)制動片施加在制動鼓上的正壓力較大。制動片工作面材質(zhì)為石棉、鋼絲,沒有彈性,其與制動鼓配合屬于剛性接觸、硬摩擦。為保證制動效果,這就要求制動片施加在鼓上的正壓力足夠大,從而加劇了制動鼓的磨損。
(4)制動鼓磨損不均勻,圓度逐漸下降。制動時片與鼓為點剎,接觸面積小,制動力又較大,造成制動鼓外圓局部摩擦強烈,磨損程度不一,圓度下降,更加劇其與制動片接觸不良,制動性能持續(xù)下降。必須定期更換制動鼓,成本較高。
綜上所述,可以初步推斷,制動片工作弧度過小、施加的正壓力過大、制動力波動幅度大以及剛性點剎制動均是導(dǎo)致內(nèi)襯紙展開制動效果下降的主要因素。
采用帶式柔性制動裝置延長柔性帶,保證其在較大包角范圍內(nèi)工作時達到相同制動效果。運行過程中,隨著制動面積的增加,施加在制動鼓上的正壓力隨之減小。正壓力減小保證制動力波動幅度較小,實現(xiàn)制動片制動與釋放緩慢交替,維持制動力與內(nèi)襯紙牽引力之間力矩動態(tài)平衡,確保了內(nèi)襯紙卷筒在輸送過程中始終處于張緊狀態(tài),消除了內(nèi)襯紙在輸送過程中因張力瞬間突變而松弛造成的偏移。
帶式制動剎車裝置的原理如圖2所示。
圖2 帶式制動剎車裝置的原理圖
改進后的內(nèi)襯紙展開制動裝置是由制動鼓輪、制動帶、擺臂、拉簧、調(diào)節(jié)絲桿等組成。內(nèi)襯紙被牽引時,拉簧4拉伸,同時擺臂3開始順時針擺動,帶動制動帶2釋放制動鼓1,內(nèi)襯紙卷筒定向旋轉(zhuǎn)。當(dāng)內(nèi)襯紙展開速度略大于牽引速度,打破兩者之間的力矩動平衡時,拉簧4就拉動擺臂回擺。制動帶接觸制動鼓,開始制動,直至內(nèi)襯紙展開速度低于牽引速度,制動帶再次釋放制動鼓。
石棉與鐵的摩擦系數(shù)是0.25~0.4,橡膠平面的平皮帶與鐵的摩擦系數(shù)是0.4~0.6,根據(jù)摩擦力的計算公式F=μ·N(μ為摩擦系數(shù),N為壓力)可知,在相同壓力情況下,摩擦系數(shù)越大摩擦力越大,因此選用摩擦力較大的平型皮帶。
制動帶一端安裝在長支架上,另一端安裝在擺臂上。制動帶包裹制動鼓呈一定的角度范圍,理論上要求a≥150度,但考慮到設(shè)備已有結(jié)構(gòu)的局限性,包角設(shè)定在100°~250°范圍內(nèi),寬度為21mm,制動帶中間設(shè)計有6個直徑為6mm,間距為70mm的圓孔,用于消除接觸面上灰塵的作用,經(jīng)多次測試能夠滿足制動要求。
原支架直徑為18mm,根據(jù)類比法設(shè)計,長支架采用與原支架一致的直徑18mm,懸臂長度以制動帶安裝位置位于制動鼓寬度中心位置為宜。
如圖3所示,長支架為懸臂梁,制動帶的拉力作用有可能造成長支架的變形,因此有必要對其進行撓度校核。
圖3 懸臂梁
通過受力分析,在制動帶安裝位置中點(距安裝面125mm處)受力變形位移量最大,如圖4所示,在該點進行最大撓度計算較為合適。
圖4 最大撓度分析圖
已知L=125mm,d=18mm,實測F=49N;查表可知:45#鋼材料彈性系數(shù)E=206000N/mm2,截面慣矩I=π·d4/64=5150.385mm4;長支架最大撓度Wmax=F·L3/3EI ≈ 0.03mm;【W(wǎng)】=L·1/400=0.3mm;Wmax<【W(wǎng)】。
由計算結(jié)果可知,長支架實際撓度小于容許撓度,設(shè)計滿足要求。
絲桿安裝座安裝在機箱上,拉簧一端安裝在調(diào)節(jié)絲桿上,另一端固定在擺臂上,調(diào)節(jié)絲桿穿過絲桿安裝座上的通孔,由調(diào)節(jié)螺母進行調(diào)節(jié)和自鎖。當(dāng)張緊力下降,可通過調(diào)節(jié)絲桿進行補償,零件設(shè)計如圖5所示。
圖5 零件設(shè)計圖
短支架設(shè)計如圖6所示,其穿套在在擺臂上的導(dǎo)向輥軸上,形成轉(zhuǎn)動副;長支架固定在箱體上,兩者上固定制動帶的兩端,制動帶與制動鼓緊密貼合在一起,起到限速及制動的作用。
圖6 短支架設(shè)計圖
新內(nèi)襯紙展開制動裝置投入運行后,經(jīng)過長期跟蹤觀察,內(nèi)襯紙輸送故障率明顯下降,圖7為2017年7~12月的內(nèi)襯紙輸送故障平均停機率折線圖。
圖7 故障平均停機率
從圖7可以看出,改進后內(nèi)襯紙輸送故障率整體上有了明顯改善,故障率呈下降趨勢,由1月份的2次/班下降到12月份的1次/班,下降50%。采用柔性耦合技術(shù)的內(nèi)襯紙展開制動裝置能夠有效降低故障停機率,研究成果可以為煙草生產(chǎn)企業(yè)提供較高的應(yīng)用價值。