戴俊峰,陸 原,劉權(quán)升,張國欣
(1 中海油(天津)油田化工有限公司,天津 300450;2 中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)分公司,天津 300452)
根據(jù)國標(biāo)GB 17820-2018《天然氣》[1]要求,一類質(zhì)量的天然氣硫化氫含量應(yīng)低于6 mg/m3(約3.95 ppm),二類質(zhì)量的天然氣硫化氫含量應(yīng)低于20 mg/m3(約13.18 ppm),因此大多數(shù)藥廠廢氣、天然氣、煤生氣的達不到國標(biāo)要求,必須進行脫硫處理。工業(yè)上廣泛應(yīng)用的脫硫技術(shù)主要有,堿法[2-4]、干法[5-6]、三嗪脫硫[7-14]等。某藥廠沼氣一直采用堿法脫硫,歷史數(shù)據(jù)顯示,堿法脫硫技術(shù)只可以穩(wěn)定控制沼氣出口H2S濃度低于80 ppm,無法滿足實際需求。故本文研究了一種絡(luò)合鐵裝置脫硫工藝技術(shù),并成功將石家莊某藥廠沼氣的硫化氫含量降至0 ppm(試管檢出限以下)。同時從性能、設(shè)備參數(shù)以及經(jīng)濟性三個方面,對比了干法和超重力三嗪脫硫法,說明了本研究的技術(shù)的優(yōu)異性。
1.1.1 堿法(氫氧化鈉)脫硫
沼氣經(jīng)過多個串聯(lián)的堿洗罐,硫化氫與氫氧化鈉作用,生成可溶性硫化鈉Na2S和硫氫化鈉NaHS反應(yīng)如式(1)所示:
(1)
1.1.2 干法(氧化鐵)脫硫
沼氣經(jīng)過充滿氧化鐵填料的干法塔,硫化氫與氧化鐵作用,生成鐵的硫化物Fe2S3,反應(yīng)如式(2)所示:
(2)
1.1.3 超重力(三嗪)脫硫
沼氣經(jīng)過含有三嗪的超重力機,在超重力的狀態(tài)下,三嗪與硫化氫可充分反應(yīng),生成噻嗪化合物,反應(yīng)如式(3)所示:
(3)
1.1.4 絡(luò)合鐵裝置脫硫工藝
絡(luò)合鐵裝置脫硫工藝過程圖如圖1所示。
沼氣經(jīng)過捕霧器,形成穩(wěn)定氣流,然后從鼓泡塔頂部進入,自下而上流經(jīng)絡(luò)合鐵脫硫劑,處理后的氣體回到捕霧器,脫水并形成穩(wěn)定氣流,再輸回到沼氣處理系統(tǒng)。脫硫反應(yīng)過程如式(4)所示:
(4)
鼓泡塔內(nèi)脫硫后的藥劑抽入到再生槽,利用鼓風(fēng)機持續(xù)鼓入空氣,使藥劑發(fā)生再生,再生反應(yīng)過程如式(5)所示:
(5)
再生后的藥劑再通過貧液泵抽回鼓泡塔內(nèi)進行脫硫。
藥劑內(nèi)的硫磺自然沉降分離,從鼓泡塔底部和再生槽底部通過流漿泵抽到緩沖罐進行進一步沉降,通過濾液泵將上部的清液輸送到再生沉降罐內(nèi),下部硫磺進行再處理后銷售。
采用SearchRAE硫化氫檢測儀,測試儀器如圖2所示。
圖2 硫化氫測試儀
石家莊某藥廠沼氣中H2S濃度為4000~5000 ppm,壓力12 kPa,溫度20 ℃,平均處理氣量7000 Nm3/d。為了更好地對比超重力(三嗪)脫硫技術(shù)、干法塔(氧化鐵)脫硫技術(shù)、絡(luò)合鐵裝置脫硫工藝技術(shù)的現(xiàn)場實際脫硫效果,通過連接旁路測試的方法,同時進行三種技術(shù)的脫硫效果試驗。試驗結(jié)果如圖3所示。圖3表明,超重力(三嗪)脫硫技術(shù)可以穩(wěn)定控制沼氣出口H2S濃度低于13 ppm;干法(氧化鐵)脫硫技術(shù)可以穩(wěn)定控制沼氣出口H2S濃度低于10 ppm;均明顯優(yōu)于堿法(氫氧化鈉)脫硫技術(shù),但脫硫后的氣體僅能達到國標(biāo)的氣體二類質(zhì)量要求。而絡(luò)合鐵裝置脫硫工藝技術(shù)處理后,出口氣體H2S濃度低于設(shè)備檢出限(0.1 ppm),達到了國標(biāo)的氣體一類質(zhì)量要求。
圖3 三種脫硫技術(shù)試驗效果
按照處理量7000 Nm3/d,氣體H2S濃度4000 ppm估算,堿法(氫氧化鈉)脫硫技術(shù)、超重力(三嗪)脫硫技術(shù)、干法(氧化鐵)脫硫技術(shù)、絡(luò)合鐵裝置脫硫技術(shù)四種技術(shù)的裝置參數(shù)如表1所示,裝置實物對比如圖4所示。由表1可以看出,絡(luò)合鐵裝置脫硫工藝技術(shù)具有重量輕,尺寸小,占地面積小,安裝方便等優(yōu)點,非常適合工業(yè)現(xiàn)場應(yīng)用。
表1 四種脫硫技術(shù)的裝置參數(shù)
圖4 四種脫硫技術(shù)的設(shè)備實物對比
按照處理量7000 Nm3/d,氣體H2S濃度4000 ppm估算,處理費用如表2所示,四種脫硫技術(shù)10年內(nèi)投入變化如圖5所示,10年投資和運行費用總和比較如圖6所示。以上數(shù)據(jù)顯示,絡(luò)合鐵裝置脫硫技術(shù)設(shè)備投資最高,但運行費用最小,隨著運行時間不斷增加,其性價比越發(fā)明顯,運行2年后總投入反而是最低,運行10年后的總費用只有干法的33.4%,堿法的24.8%,超重力脫硫的16.1%。綜上說明,絡(luò)合鐵裝置脫硫技術(shù)投資運行費用性價比最高,適合用于該藥業(yè)沼氣脫硫處理。
表2 四種脫硫技術(shù)的處理費用對比
圖5 四種脫硫技術(shù)的總投入費用隨運行時間的變化
圖6 四種脫硫技術(shù)的10年投資和運行費用總和對比
(1)絡(luò)合鐵裝置脫硫技術(shù)可以將H2S脫至0.1 ppm(低于檢出限)以下,石家莊某藥廠沼氣經(jīng)該技術(shù)處理后可以達到國標(biāo)一類氣體質(zhì)量要求;
(2)絡(luò)合鐵裝置脫硫工藝技術(shù)具有重量輕,尺寸小,占地面積小,安裝方便等優(yōu)點,非常適合工業(yè)現(xiàn)場應(yīng)用。
(3)絡(luò)合鐵裝置脫硫技術(shù)運行2年后,性價比優(yōu)勢越來越明顯。建議用于該藥廠脫硫處理。