馬士磊 胡書庭 陳堯
(太湖流域管理局蘇州管理局,江蘇 蘇州 215004)
太浦閘工程通航套閘上閘首采用了一種聯(lián)動啟閉機(發(fā)明專利號:ZL 201110255328.4)用于啟閉閘門。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),受多種因素影響,該設(shè)備自投入運用6年來,離合器左右齒盤嚙合精準率僅為95%,遠遠達不到行業(yè)規(guī)程及運行管理的需求,工程效益亦無法得到正常發(fā)揮。為此,著力開展提高該新型雙扉門聯(lián)動啟閉機離合器齒盤嚙合精準率的研究與實踐,優(yōu)化和改進關(guān)鍵設(shè)備,提升限位器可靠性,以期將精準率提升至98.125%,滿足大型水利工程管理的需要。
太浦閘位于蘇州市吳江區(qū)境內(nèi)的太浦河進口,是太湖骨干泄洪河道及環(huán)太湖大堤重要口門控制建筑物。工程共10孔,每孔凈寬12m,近期設(shè)計流量為784m3/s,校核流量為931m3/s。
工程邊孔設(shè)置套閘,上閘首采用新型雙扉門聯(lián)動啟閉機,該啟閉機在主卷筒末端加裝同軸副卷筒,主、副卷筒分別通過鋼絲繩連接下扉門、上扉門,通過離合器的分離與結(jié)合實現(xiàn)下扉門獨立轉(zhuǎn)動或上下扉門聯(lián)動。該聯(lián)動啟閉機穩(wěn)定可靠運行的關(guān)鍵是離合器的左右齒盤能否實現(xiàn)精準對位并準確嚙合。多年運行發(fā)現(xiàn),離合器多次出現(xiàn)左右齒盤嚙合錯位現(xiàn)象,已嚴重影響工程安全運行,故對離合器左右齒盤嚙合可靠性進行提升顯得尤為重要。
2015—2018年該聯(lián)動啟閉機累計運行640次,其中發(fā)現(xiàn)離合器齒盤嚙合錯位32次。對歷次運行故障記錄進行整理和分析,其結(jié)果見表1和圖1。
表1 2015—2018年聯(lián)動啟閉機離合器齒盤嚙合錯位問題統(tǒng)計
圖1 2015—2018年聯(lián)動啟閉機離合器齒盤嚙合錯位問題餅分圖
由表1和圖1可見,“限位器變形”是導致聯(lián)動啟閉機離合器齒盤嚙合錯位的問題癥結(jié)。只有解決“限位器變形”問題,才能有效提高該聯(lián)動啟閉機離合器齒盤嚙合精準率。
根據(jù)上述初步原因分析結(jié)果,從人、機、料、法、環(huán)、測六方面對影響限位器變形的各種原因展開深入、徹底的分析,見圖2。
圖2 影響限位器變形的因果分析
針對“限位器變形”問題畫出因果分析圖,制定要因確認表,對末端原因進行逐項確認,見表2。
表2 要 因 確 認
由上述原因分析可知,接觸面形式不合理、基礎(chǔ)連接板薄弱、選材不合理、限位擋塊形式不合理4個末端原因是影響限位器變形的主要原因。為此,需針對上述4個要因制定對策并實施。
根據(jù)上述確定的主要原因,提出解決方案,并制定對策,見表3。
表3 對 策
3.2.1 優(yōu)化接觸面形式
a.測試離合器齒盤分離瞬間限位擋塊對限位器的最大沖擊力,該沖擊力應為191kgf。
b.根據(jù)最大沖擊力,選定緩沖彈簧,測試、驗證彈簧技術(shù)指標。根據(jù)公式:極限壓力/(長度×壓縮率)=壓縮每毫米產(chǎn)生的力,彈簧壓縮每毫米受到的力為270/(70×24%)=16.07kgf/mm。本項目最大沖擊力為191kgf,受力后彈簧理論壓縮值約為191/16.07≈12mm。測試驗證結(jié)果見表4。
表4 本項目選用彈簧壓縮距離驗證測試情況
c.加工導向桿和導向套,防止緩沖彈簧受壓后失穩(wěn)。將導向桿底部圓形平面作為與限位擋塊的接觸面,彈簧套裝在導向桿和導向套之間,見圖3。
圖3 導向桿和導向套
接觸面形式優(yōu)化后,緩沖彈簧將沖擊力全部傳遞至限位器基礎(chǔ),且彈簧壓縮后逐漸恢復,整體受力分布更加合理。
3.2.2 加固限位器基礎(chǔ)
a.分段自加工加長、加厚、加寬限位器基礎(chǔ)連接板,見圖4。
圖4 限位器基礎(chǔ)加工示意圖
b.焊接并組裝限位器基礎(chǔ),見圖5。
圖5 焊接組裝后的限位器基礎(chǔ)
c.在離合器齒盤分離瞬間,測試限位器基礎(chǔ)水平與垂直振幅值。
限位器基礎(chǔ)經(jīng)過加固后,器身明顯穩(wěn)固,振動明顯減弱,水平、垂直振幅值均遠低于目標值0.5mm,具體見表5。
表5 限位器基礎(chǔ)水平、垂直振幅值測試記錄
3.2.3 改變限位器材質(zhì)
a.自加工鋼材質(zhì)導向桿和導向套。
b.采購圓柱螺旋壓縮合金彈簧。
c.組裝導向套、合金彈簧和導向桿,見圖6~圖7。
圖6 組裝
圖7 組裝示意圖
改變材質(zhì)后的限位器更加穩(wěn)固、結(jié)實,剛度得到明顯加強,耐磨性、承壓力及耐沖擊性能進一步增強。
3.2.4 改變限位擋塊形式
a.采購限位擋塊高強度緊固螺栓并更換。
b.修正、優(yōu)化弧形限位擋塊形式,見圖8。
圖8 修正后的弧形限位擋塊
c.安裝弧形限位擋塊,當沖擊力大于400kgf時,弧形限位擋塊自動與導向桿滑脫,以防止限位器變形或限位擋塊緊固螺栓剪斷。
測試修正后的弧形限位擋塊中心線與緩沖彈簧中心點左右偏差見圖9,記錄見表6。
圖9 限位擋塊中心線與緩沖彈簧中心點偏差示意圖
表6 優(yōu)化后的限位擋塊中心線與緩沖彈簧中心點偏差測試記錄
經(jīng)過一系列對策實施后,2020年10月—2021年4月(此期間恰逢東太湖太陽島清淤施工,作業(yè)船只通航頻繁,設(shè)備啟閉次數(shù)較多,數(shù)據(jù)易采集且具有代表性)再次對離合器左右齒盤嚙合精準率進行現(xiàn)場跟蹤統(tǒng)計,結(jié)果見表7和圖10。
表7 改進后的聯(lián)動啟閉機離合器齒盤嚙合精準率統(tǒng)計
圖10 改進前后的聯(lián)動啟閉機離合器齒盤嚙合精準率柱狀圖
本次研究與實踐,有效地提高了雙扉門聯(lián)動啟閉機離合器齒盤嚙合精準率,節(jié)約了運行成本的同時,增強了套閘設(shè)備運行穩(wěn)定性和可靠性,圓滿完成了東太湖太陽島清淤工程大量船只的通航作業(yè)任務(wù),得到了上級主管部門、地方人民政府、項目建設(shè)方與施工方的好評與肯定,可為國內(nèi)應用類似設(shè)備的水利工程提供借鑒和參考。