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辛置煤礦回風(fēng)大巷返修支護(hù)技術(shù)研究與應(yīng)用

2022-06-13 08:54曹廣民
2022年6期
關(guān)鍵詞:采區(qū)錨索錨桿

曹廣民

(霍州煤電集團(tuán)云廈建筑工程公司 白龍礦建分公司,山西 霍州 031400)

1 工程概況

山西焦煤集團(tuán)公司辛置煤礦主采2號煤層,煤層均厚4.1 m,現(xiàn)階段主要進(jìn)行二采區(qū)的采掘和生產(chǎn),二采區(qū)三條開拓大巷集中布置在采區(qū)中央,巷間煤柱寬度35 m,兩側(cè)布置回采工作面,工作面沿煤層走向方向布置,沿2號煤層頂板掘進(jìn),巷道斷面均為矩形,回風(fēng)大巷與回采工作面間保護(hù)煤柱寬度為50 m,回風(fēng)大巷直接頂為泥巖、砂質(zhì)泥巖,厚度為0~7.5 m,直接底為泥巖,厚度4.3~6.9 m,回風(fēng)大巷凈寬4.5 m,巷道高度為3.5 m,回風(fēng)大巷初掘階段采用錨網(wǎng)噴支護(hù),回風(fēng)大巷自掘巷后經(jīng)歷多次返修,但均未有效控制圍巖的變形破壞,回風(fēng)大巷破壞典型情況如圖1所示,現(xiàn)對其加固方案進(jìn)行研究。

圖1 回風(fēng)大巷現(xiàn)場破壞情況

2 回風(fēng)大巷返修方案研究

2.1 回風(fēng)大巷返修加固方案的提出

辛置煤礦2號煤層二采區(qū)回風(fēng)大巷在軟弱煤層及回采動壓復(fù)合作用下,巷道圍巖發(fā)生失穩(wěn)破壞,通過數(shù)次返修仍變形嚴(yán)重,已嚴(yán)重威脅礦井的安全生產(chǎn),故針對二采區(qū)回風(fēng)大巷現(xiàn)有支護(hù)無法有效控制圍巖變形破壞的問題,設(shè)計(jì)多種圍巖控制方案,并采用數(shù)值模擬研究手段確定最佳支護(hù)方案。

二采區(qū)回風(fēng)大巷圍巖整體具有松軟破碎、強(qiáng)度低、整體性差的特征,因此提出采用高強(qiáng)錨桿、錨索配合注漿加固技術(shù)進(jìn)行支護(hù),注漿加固的同時提高頂板及兩幫錨桿、錨索的支護(hù)強(qiáng)度,頂板及兩幫均采用規(guī)格D22 mm×2 400 mm的高強(qiáng)錨桿,間排距0.8 m,提高頂板錨索支護(hù)強(qiáng)度,錨索規(guī)格為D21.8 mm×8 300 mm,每排3根,間距1.6 m,排距0.8 m,并在兩幫加設(shè)高強(qiáng)錨索,錨索規(guī)格D21.8 mm×6 300 mm,每側(cè)布置兩根,間距1.6 m,排距0.8 m;兩幫及頂板注漿采用純水泥漿。

二采區(qū)回風(fēng)大巷底板為泥巖,巖體整體性差、強(qiáng)度低,原掘進(jìn)初期支護(hù)方案未采取底板控制措施,掘巷階段底板底鼓變形速度明顯大于頂板及兩幫,兩側(cè)采煤工作面動壓影響下,底板底鼓變形破壞更加劇烈,是導(dǎo)致回風(fēng)大巷斷面收斂嚴(yán)重的重要原因,因此為保證回風(fēng)大巷圍巖的整體穩(wěn)定,參考國內(nèi)類似條件下巷道底板支護(hù)成果案例[1-3],設(shè)計(jì)以下幾種底板支護(hù)技術(shù):①底板無支護(hù):僅采用前文所述頂板及兩幫加固技術(shù),底板不采取針對性的支護(hù)措施,作為參照組。②錨注加固技術(shù):底板采用錨桿+注漿聯(lián)合支護(hù)技術(shù),通過注漿將底板松散破碎巖層膠結(jié)為一個整體,并通過錨桿進(jìn)一步提高底板整體性,抑制底板的底鼓變形和破壞;③錨注支護(hù)+卸壓槽:底板注漿+錨桿支護(hù)的基礎(chǔ)上,在巷道中部施工一個矩形的卸壓凹槽,使底板巖層內(nèi)的高應(yīng)力向深部轉(zhuǎn)移,并通過卸壓槽釋放底板巖層高應(yīng)力,減小底板向上底鼓變形;④錨注支護(hù)+反底拱:底板注漿+錨桿支護(hù)的基礎(chǔ)上,對巷道底板采取反底拱設(shè)計(jì),改善底板巖層應(yīng)力環(huán)境,減小巖層內(nèi)的拉應(yīng)力,將拉應(yīng)力轉(zhuǎn)化為壓應(yīng)力,并阻止松軟破碎巖層涌入巷道。

2.2 數(shù)值模型研究

為確定辛置煤礦二采區(qū)回風(fēng)大巷最佳支護(hù)方案,采用FLAC3D數(shù)值模擬軟件,分析不同支護(hù)方案下回風(fēng)大巷圍巖穩(wěn)定性[4],結(jié)合回風(fēng)大巷生產(chǎn)地質(zhì)條件,建立大巷及兩側(cè)工作回采數(shù)值模型,X軸方向模型長度為300 m,Y軸方向模型寬度為100 m,Z軸方向模型高度為50 m,三條大巷沿Y軸方向布置,兩側(cè)回采工作面沿Y軸方向布置,沿X軸正方向和負(fù)方向推進(jìn),回風(fēng)大巷凈寬高位4.5 m、3.5 m,模型具體尺寸及邊界條件見圖2(a)所示,所建模型實(shí)體如圖2(b)所示。

圖2 數(shù)值模型及模擬方案示意(mm)

回風(fēng)大巷支護(hù)完成后,進(jìn)行兩側(cè)工作面開挖時,記錄不同底板支護(hù)措施條件下巷道表面變形量變化規(guī)律,整理得到圖3所示結(jié)果。由圖3可以看出,在方案一條件下,回風(fēng)大巷頂?shù)装寮皟蓭妥冃瘟康淖畲笾堤幱?10~340 mm之間,相對于原有支護(hù)方案,圍巖變形量減小了50%~60%,說明通過提高頂板及兩幫錨桿、錨索支護(hù)強(qiáng)度,并采取注漿加固技術(shù),能夠顯著提高巷道圍巖的承載能力,協(xié)同抵抗高應(yīng)力引起的變形。但底板底鼓量仍達(dá)到338 mm,是圍巖主要的變形破壞形式,采取錨注支護(hù)、卸壓槽、反底拱支護(hù)措施后,回風(fēng)大巷底板變形量顯著減小,且頂板下沉量及兩幫變形量均出現(xiàn)不同程度的減小,其中采取錨注+反底拱支護(hù)措施時,底板底鼓量減小76.8%,頂板下沉量減小為179 mm,兩幫變形量分別為168 mm、170 mm,回風(fēng)大巷整體變形較小,圍巖穩(wěn)定性良好,因此,確定回風(fēng)大巷頂板及兩幫通過高強(qiáng)錨桿、錨索配合注漿進(jìn)行加固,底板采取反底拱+錨注加固措施。

圖3 不同支護(hù)方案下回風(fēng)大巷變形規(guī)律

3 回風(fēng)大巷加固方案

結(jié)合前文數(shù)值模擬研究及理論分析成果,對二采區(qū)回風(fēng)大巷破壞嚴(yán)重區(qū)段圍巖擴(kuò)刷前,首先對大巷圍巖進(jìn)行注漿,待大巷圍巖相對穩(wěn)定后,再進(jìn)行挑頂、臥底、刷幫作業(yè),注漿材料選用水泥漿液材料,注漿壓力為2.0~3.0 MPa,漿液水灰比為1∶1,注漿孔直徑42 mm,深度4.0 m,頂板每排為2個注漿孔,間排距為2.5 m×2.4 m,距兩幫1.0 m,注漿孔均沿垂直方向施工,封孔材料采用聚氨酯,采用順序注漿方式,注漿鉆孔布置如圖4(a)所示,兩幫注漿鉆孔采用奇偶布置方式,奇數(shù)注漿孔距離頂板1.0 m,偶數(shù)注漿孔距離底板1.0 m,排距0.8 m,靠近頂板時打設(shè)角度向上10°,靠近底板時打設(shè)角度向下10°,采用砂漿封孔,注漿順序?yàn)榉纸M施工,首先進(jìn)行下部偶數(shù)注漿孔的施工,再進(jìn)行奇數(shù)注漿孔的施工,注漿孔布置如圖4(b)所示。待頂板及兩幫錨桿、錨索施工完成后,在巷道表面噴80 mm的C20混凝土進(jìn)行加固。在刷幫作業(yè)時進(jìn)行臥底,臥底后對底板進(jìn)行注漿加固,注漿鉆孔及注漿參數(shù)與頂板相同,注漿完成后采用規(guī)格D22 mm×2 400 mm高強(qiáng)錨索進(jìn)行支護(hù),然后在反底拱中鋪設(shè)矸石并在表面澆筑厚度約100 mm的C20混凝土,最終形成支護(hù)斷面如圖4(c)所示。

圖4 回風(fēng)大巷返修支護(hù)方案(mm)

4 應(yīng)用效果

4.1 注漿效果考察

為驗(yàn)證回風(fēng)大巷圍巖注漿加固效果,在頂板及兩幫施工鉆孔進(jìn)行現(xiàn)場窺視。以回風(fēng)大巷停采煤柱側(cè)煤幫的窺視為例,注漿前后典型的窺視結(jié)果如圖5所示,注漿前:窺視孔全孔范圍內(nèi)煤體松軟破碎,多處徑向裂隙及環(huán)向裂隙發(fā)育,鉆孔孔壁破碎嚴(yán)重,成孔后多處出現(xiàn)塌孔現(xiàn)象,煤幫完整性及穩(wěn)定性極差;注漿后:全孔范圍內(nèi)孔壁較完整、光潔,裂隙數(shù)量顯著減少,可以看到明顯的水泥砂漿與破碎煤體的膠結(jié)物,幫部煤體的整體性、強(qiáng)度現(xiàn)在提高,注漿加固效果明顯。

圖5 注漿前后煤幫窺視結(jié)果

4.2 回風(fēng)大巷礦壓特征

以采用高強(qiáng)錨桿錨索+注漿+反底拱聯(lián)合支護(hù)技術(shù)加固后的回風(fēng)大巷作為研究對象,布置巷道表面位移監(jiān)測站,取每個測站內(nèi)兩個測面監(jiān)測的平均值作為最終值,整理得到回風(fēng)大巷表面位移量變化規(guī)律如圖6所示。共布置8個測站,1號~4號測站布置在圍巖條件較好的區(qū)段,且修復(fù)施工較早,修復(fù)后4個測站處頂?shù)装逑鄬σ平烤∮?0 mm,兩幫相對移近量均小于35 mm,巷道表面變形非常小。5號~8號測站修復(fù)施工相對較靠后,且該區(qū)域圍巖松軟破碎嚴(yán)重,加固后4個測站的頂?shù)装逑鄬σ平烤∮?0 mm,兩幫移近量均小于110 mm,圍巖變形得到有效控制,滿足礦井使用要求。

圖6 圍巖變形量變化規(guī)律

5 結(jié) 語

根據(jù)辛置煤礦2號煤層二采區(qū)回風(fēng)大巷地質(zhì)條件,設(shè)計(jì)頂板及兩幫高強(qiáng)錨桿、錨索+注漿聯(lián)合加固措施,提出底板可采取底板無支護(hù)、錨注支護(hù)、錨注+卸壓槽支護(hù)、錨注+反底拱支護(hù)等支護(hù)方案,通過數(shù)值模擬分析研究優(yōu)選底板支護(hù)措施為錨注+反底拱聯(lián)合支護(hù),現(xiàn)場工業(yè)性試驗(yàn)期間通過鉆孔窺視、礦壓監(jiān)測表明,注漿加固措施有效提高巷道圍巖完整性、強(qiáng)度,巷道表面變形量很小,滿足礦井安全生產(chǎn)的要求。

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