王 浩,胡元超,陳達(dá)坤,張紫耀
(淄博礦業(yè)集團(tuán)山東博選礦物資源技術(shù)開發(fā)有限公司 亭南選煤廠,陜西 咸陽(yáng) 713600)
煤炭作為工業(yè)用途的主要燃料及原料,在世界一次能源消耗中占比達(dá)到了30%[1]。我國(guó)是能源消費(fèi)大國(guó),目前主要能源還是以煤炭為主,在未來(lái)20~40 a內(nèi),以煤炭為主的能源結(jié)構(gòu)基本不會(huì)改變[2]。
目前大部分礦井型選煤廠都存在隨著開采面的變化和井下采煤機(jī)械化程度的不斷增高,原煤質(zhì)量逐漸惡化的情況,導(dǎo)致選煤廠原有的設(shè)計(jì)工藝和設(shè)備選型不能達(dá)到洗選產(chǎn)品質(zhì)量要求[3],這就需要對(duì)選煤廠設(shè)備及工藝進(jìn)行不斷調(diào)整和改變。
亭南選煤廠位于陜西省長(zhǎng)武縣,為亭南礦井配套建設(shè)工程,目前由山東博選礦物資源技術(shù)開發(fā)有限公司托管運(yùn)營(yíng),為大型礦井型動(dòng)力煤選煤廠,該選煤廠年入洗能力為6.0 Mt/a,150~25 mm采用重介淺槽分選機(jī)分選,25~1 mm采用有壓兩產(chǎn)品重介旋流器主再洗分選工藝,1.0~0.25 mm粗煤泥采用TBS干擾床分選工藝,0.25~0 mm細(xì)煤泥采用快開隔膜壓濾機(jī)回收工藝[4]。工藝流程如圖1所示。
亭南可采煤層主要為4號(hào)煤層,根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB 5751—2009《中國(guó)煤炭分類》,該煤層為低灰、低硫、低磷、含油、中高揮發(fā)分、中等軟化溫度灰、高熱值的不粘煤(BN31)。
選煤廠主要產(chǎn)品為混煤(包含未入洗的末原煤、末精煤和粗煤泥),發(fā)熱量Qnet,ar為23.85~24.69 MJ/kg;全部入洗時(shí),末精煤發(fā)熱量控制在≤26.36 MJ/kg,且灰分≤10.5%;洗選塊煤發(fā)熱量Qnet,ar≥24.27 MJ/kg;濕煤泥水分在30%以下。塊煤產(chǎn)品可作為優(yōu)質(zhì)氣化用煤、煤化工用煤[5],末煤洗精煤可以作為優(yōu)質(zhì)動(dòng)力用煤、高爐噴吹煤,煤泥產(chǎn)品可作為水泥回轉(zhuǎn)窯用煤。
圖1 選煤廠工藝流程
隨著礦井開采時(shí)間增加,井下煤層變薄,放頂煤增加,煤質(zhì)逐漸變差。與設(shè)計(jì)初期相比,塊煤量明顯減少,末煤及煤泥量增加[6],且煤泥中的泥沙含量增加,造成選煤廠末煤系統(tǒng)、煤泥水系統(tǒng)負(fù)荷增加。
(1)設(shè)計(jì)情況:亭南選煤廠設(shè)計(jì)處理能力950 t/h,最大可達(dá)到1 150 t/h。2012年篩分資料顯示,大于25 mm塊煤產(chǎn)率51.74%(見(jiàn)表1),說(shuō)明井下采用放頂煤工藝時(shí)原煤塊率較高。但根據(jù)2012年二盤區(qū)銷售煤量統(tǒng)計(jì)計(jì)算可知,井下采用大采高工藝時(shí)末煤含量有較大幅度增加,平均達(dá)到65%左右,因此,需按照65%末煤含量進(jìn)行末煤設(shè)備選型,確保設(shè)備可滿足2種采煤工藝,設(shè)計(jì)末煤旋流器最大處理能力736 t/h,重介淺槽最大處理能力為704 t/h。
(2) 實(shí)際生產(chǎn)情況:現(xiàn)選煤廠實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)帶煤量1 150 t/h左右,根據(jù)大篩分試驗(yàn)結(jié)果(表2)可知,大于25 mm粒級(jí)產(chǎn)率22.18%,實(shí)際處理255 t/h;小于25 mm粒級(jí)產(chǎn)率77.82%,需要末煤洗洗系統(tǒng)處理能力895 t/h,系統(tǒng)處理能力嚴(yán)重不足,只能采取部分入洗方式。而小于25 mm粒級(jí)原煤實(shí)際入洗率為86.9%,末煤洗選系統(tǒng)實(shí)際處理量778 t/h,超設(shè)計(jì)能力組織生產(chǎn)。
設(shè)計(jì)和實(shí)際處理能力對(duì)比見(jiàn)表3。
表1 2012年大篩分資料
表2 2020年大篩分試驗(yàn)結(jié)果
表3 設(shè)計(jì)和實(shí)際處理能力對(duì)比
(1)設(shè)計(jì)情況:設(shè)計(jì)時(shí)選煤廠小于3 mm粒級(jí)煤泥含量為15.87%,水力旋流器分選粒度0.25 mm,大于0.25 mm采用TBS干擾床分選工藝,設(shè)計(jì)處理量為125 t/h,最優(yōu)處理粒度為1.0~0.25 mm。
(2)實(shí)際生產(chǎn)情況:目前選煤廠脫泥篩、脫介篩篩孔為1 mm。根據(jù)表2可知,原煤中1 mm以下含量達(dá)到了21.53%,根據(jù)煤泥水篩分試驗(yàn)(表4)可得出,大于0.25 mm粒級(jí)含量為68.92%,每小時(shí)帶煤量為1 150 t,TBS入料量為170.6 t/h,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于TBS處理量,導(dǎo)致TBS分選效果差,目前粗煤泥全部經(jīng)弧形篩、離心機(jī)脫水進(jìn)行摻配[7],形成混煤銷售。
表4 選煤廠煤泥水篩分試驗(yàn)
目前,選煤廠廠房為2013年擴(kuò)建廠房,廠房面積小,其中篩機(jī)主要分布在主廠房三層,篩機(jī)間距為1.5 m,正常生產(chǎn)期間車間水汽大,揚(yáng)塵多,不利于環(huán)保[8]。
亭南選煤廠末煤入洗能力不足的問(wèn)題主要表現(xiàn)在篩機(jī)處理量不足,超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。觀察發(fā)現(xiàn),原末煤脫泥篩、精煤脫介篩篩后溜槽為直溜槽。對(duì)篩機(jī)篩后溜槽進(jìn)行改造[9],加裝緩沖箱,以在緩沖箱內(nèi)增加固定篩進(jìn)行預(yù)先脫泥、脫介的方式,增加篩機(jī)處理量(見(jiàn)圖2),改造前后篩機(jī)處理量及處理面積對(duì)比見(jiàn)表5。
圖2 篩機(jī)緩沖箱改造
表5 改造前后篩機(jī)處理量及處理面積
末煤脫泥篩篩面共60塊聚氨酯篩板,精煤脫介篩篩面共有50塊聚氨酯篩板,篩板面積為0.61m×0.61m,可計(jì)算出整個(gè)篩機(jī)有效篩分面積。改造后末煤脫泥篩處理能力為824 t/h,精煤脫介篩處理能力為604 t/h,增大末原煤脫泥篩有效處理量74 t/h,精煤脫介篩有效處理量64 t/h,改善了末煤系統(tǒng)入洗能力不足的問(wèn)題。
(1) 調(diào)節(jié)煤泥桶內(nèi)煤泥濃度:目前選煤廠煤泥桶內(nèi)煤泥水濃度為150 g/L左右,調(diào)節(jié)煤泥桶補(bǔ)水閥門,加大煤泥桶補(bǔ)水,將煤泥濃度降級(jí)至120 g/L左右。
(2)增設(shè)TBS來(lái)料緩沖箱:緩沖箱內(nèi)可進(jìn)行分流,緩沖箱內(nèi)煤泥可通過(guò)閥門進(jìn)入TBS內(nèi)或弧形篩內(nèi),調(diào)節(jié)進(jìn)入TBS煤泥量。
(3)更換TBS設(shè)備:將φ1.2 m的TBS更換為φ1.5 m的TCS。
(1) 對(duì)篩機(jī)進(jìn)行密封:對(duì)全廠所有篩機(jī)加裝防塵網(wǎng)罩,進(jìn)行密封,減少水汽、揚(yáng)塵現(xiàn)象。同時(shí),對(duì)膠帶轉(zhuǎn)載點(diǎn)進(jìn)行密封,加裝噴霧,減少揚(yáng)塵。
(2)加裝除塵風(fēng)機(jī):在主廠房外圍加裝QYMC-800布袋除塵機(jī)1臺(tái),同時(shí)在篩機(jī)防塵網(wǎng)罩上方安裝管路,通過(guò)除塵風(fēng)機(jī)吸附篩機(jī)因生產(chǎn)震動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的粉塵。改造前后車間三層噪聲粉塵對(duì)比見(jiàn)表6。
表6 改造前后車間三層噪聲粉塵對(duì)比
由6可以看出,改造前平均噪聲強(qiáng)度為83.4 dB(A),改造后平均噪聲強(qiáng)度為78.4 dB(A),同比減少5 dB(A);改造前平均粉塵濃度為6.7 mg/m3,改造后平均粉塵濃度為2.4 mg/m3,同比減少4.3 mg/m3。
(1)隨著礦井服務(wù)年限增大,原煤煤質(zhì)逐漸變差,末煤處理量不足,選煤廠通過(guò)對(duì)篩機(jī)來(lái)料緩沖箱改造,增大末原煤脫泥篩有效處理量74 t/h,精煤脫介篩有效處理量64 t/h,有效緩解末煤處理能力不足的問(wèn)題。
(2)通過(guò)將煤泥水濃度降低至120 g/L,同時(shí)增加緩沖箱,減少進(jìn)入TBS量,保證了TBS處理量,可對(duì)粗煤泥進(jìn)行有效的分選。
(3)通過(guò)增加布袋除塵機(jī),對(duì)篩機(jī)進(jìn)行封堵,減少車間粉塵4.3 mg/m3,降低噪聲5 dB(A)。