姜紅波
(冀中能源峰峰集團(tuán)有限公司 馬頭洗選廠,河北 邯鄲 056045)
馬頭洗選廠九龍生產(chǎn)部原為九龍礦配套選煤廠,入洗九龍礦優(yōu)質(zhì)焦煤,設(shè)計(jì)能力為1.20 Mt/a,1991年12月投產(chǎn),原設(shè)計(jì)采用跳汰粗選+粗精煤重介再選+煤泥半直接浮選的工藝流程。2006年7月,集團(tuán)公司實(shí)行專業(yè)化管理,將九龍礦選煤廠劃歸馬頭洗選廠,成立馬頭洗選廠九龍生產(chǎn)部。2009年9月,進(jìn)行了無壓三產(chǎn)品全重介工藝擴(kuò)能技改,2010年2月正式投入生產(chǎn)。現(xiàn)選煤方法為不脫泥不分級無壓三產(chǎn)品重介旋流器+煤泥直接浮選,原煤入洗能力達(dá)到2.10 Mt/a。工藝投產(chǎn)以來,各項(xiàng)生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到了設(shè)計(jì)值,但浮選精煤灰分和浮選尾礦波動的情況時有發(fā)生,同時與馬頭洗選廠本部和孫莊生產(chǎn)部相比,浮選藥劑耗量偏高。為此,九龍生產(chǎn)部對浮選工藝進(jìn)行分析研究,致力于穩(wěn)定浮選指標(biāo),提高浮選抽出率,降低浮選藥耗,從而降低生產(chǎn)成本。
對馬頭洗選廠本部、孫莊生產(chǎn)部和九龍生產(chǎn)部3個生產(chǎn)單元的浮選工藝系統(tǒng)進(jìn)行分析,雖然3個生產(chǎn)單元的浮選工藝基本相同,都是精煤磁選尾礦經(jīng)截粗后進(jìn)入浮選入料,中煤磁選尾礦經(jīng)TBS干擾床分選,尾礦進(jìn)入浮選系統(tǒng),浮選入料經(jīng)PAD型重力流態(tài)式礦漿預(yù)處理器預(yù)先礦化,然后進(jìn)入XJM-KS1624型浮選機(jī)進(jìn)行分選,浮選精煤經(jīng)脫水設(shè)備脫水后摻入最終精煤。不同的是浮選精煤脫水設(shè)備,九龍生產(chǎn)部使用的是加壓過濾機(jī)為主,壓濾機(jī)為輔的浮選精煤脫水,而馬頭洗選廠本部和孫莊生產(chǎn)部使用的是壓濾機(jī)脫水。浮選工藝如圖1所示。
圖1 馬頭選煤廠浮選工藝流程
(1)由于九龍生產(chǎn)部浮選精煤脫水是以加壓過濾機(jī)為主,考慮到加壓過濾機(jī)脫水要求精礦必須保持一定的粒度,才能發(fā)揮設(shè)備的最佳工況,所以精煤泥擊打弧形篩篩縫為0.5 mm,而馬頭洗選廠本部和孫莊生產(chǎn)部的精煤泥擊打弧形篩篩縫為0.25 mm。這就造成九龍生產(chǎn)部浮選入料中大于0.3 mm粒度級物料要比其他2個生產(chǎn)部多很多,采樣檢查對比結(jié)果見表1。
(2)由于加壓過濾機(jī)濾布網(wǎng)目為160目,而壓濾機(jī)濾布網(wǎng)目為200目,再則加壓過濾機(jī)使用高壓風(fēng)作為脫水動力,壓濾機(jī)使用礦漿傳遞泵的動力作為脫水動力,造成加壓過濾機(jī)濾液濃度較高,通過對濾液檢查發(fā)現(xiàn),加壓過濾機(jī)濾液達(dá)到20 g/L,壓濾機(jī)濾液濃度小于5 g/L。濾液中細(xì)顆粒再次進(jìn)入浮選系統(tǒng),干擾浮選過程,導(dǎo)致浮選指標(biāo)波動。
表1 馬選本部、孫莊生產(chǎn)部和九龍生產(chǎn)部浮選入料粒度組成對比
經(jīng)過分析選煤工藝流程,九龍生產(chǎn)部決定從兩方面入手解決浮選指標(biāo)波動和浮選藥劑消耗量大的問題。首先,改變浮選精煤脫水方式,由加壓過濾機(jī)為主,調(diào)整為以壓濾機(jī)為主,加壓過濾機(jī)為輔,增安裝2臺壓濾機(jī),力爭停開加壓過濾機(jī);其次,對精煤磁選尾礦進(jìn)行粒度分析,對大于0.3 mm粒度級的物料和大于0.5 mm粒度級的物料進(jìn)行灰分檢查(見表2)發(fā)現(xiàn),二者灰分差別不大,滿足精煤灰分要求,完全可以將大于0.3 mm粒度級精煤磁選尾礦脫水后摻入精煤,做為最終產(chǎn)品。決定將精煤泥弧形篩篩板由0.5 mm規(guī)格更換為0.3 m高效弧形篩篩板,以減少浮選入料量,降低浮選入料濃度。考慮浮選脫水系統(tǒng)的可靠性和靈活性,保留1臺0.5 mm的擊打振動弧形篩,以便壓濾機(jī)故障時,開啟加壓過濾機(jī),兼顧加壓過濾機(jī)脫水效果。
表2 九龍精煤磁尾礦粒度組成試樣質(zhì)量:1 000 g,總灰分:21.50%
經(jīng)過改造后,停開了加壓過濾機(jī),減少了濾液中細(xì)顆粒物料對浮選過程的干擾,使得浮選入料中細(xì)顆粒物料減少,有利于提高浮選的選擇性,浮選精煤灰分得到降低,浮選尾礦灰分得到提高,浮選抽出率相應(yīng)提高。同時3臺精煤泥擊打弧形篩篩板更換為篩縫0.3 mm,浮選入料濃度得到降低,浮選油耗也出現(xiàn)一定程度降低,浮選指標(biāo)穩(wěn)定性得到提高。改造前與改造后浮選指標(biāo)對比見表3。
經(jīng)測算,浮選抽出率改造后比改造前提高1.63%,折合精煤回收率提高0.32%,按每月入洗15萬t原煤計(jì)算,則每月可多回收精煤480 t,按精煤2 000元/t計(jì)算,每月可創(chuàng)效96萬元。
2021年1—8月份浮選油耗0.287 kg/t精煤,2020年1—8月份浮選油耗0.328 kg/t精煤,相比降低0.041 kg/t精煤,按年生產(chǎn)75萬t精煤計(jì)算,年可節(jié)約浮選藥劑30.75 t,浮選藥劑按6 000元/t計(jì)算,年可節(jié)支18.45萬元。
表3 改造后與改造前浮選指標(biāo)對比
九龍生產(chǎn)部通過對浮選工藝系統(tǒng)分析,對比馬頭洗選廠總部和孫莊生產(chǎn)部,找出影響浮選指標(biāo)的環(huán)節(jié),并進(jìn)行改造,不僅提高了浮選抽出率和精煤回收率,而且降低了浮選藥耗,同時浮選選擇性得以提高,為浮選工操作和浮選指標(biāo)穩(wěn)定性提高奠定了良好基礎(chǔ),取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。