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大型轉(zhuǎn)爐爐襯修整技術(shù)

2022-06-04 10:54張立君
山西冶金 2022年2期
關(guān)鍵詞:供氧噴槍爐渣

張立君

(河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司二鋼軋廠,河北 宣化 075000)

合理的爐型可以降低冶煉時(shí)的操作難度,減少噴濺的發(fā)生,提高金屬收得率,減少爐內(nèi)死區(qū)空間,均勻爐內(nèi)的成分、溫度,做到裝準(zhǔn)出凈,從而實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗,清潔生產(chǎn)。因此煉鋼爐型的控制不僅要關(guān)注各部位的工作層厚度,更要關(guān)注整體爐型控制是否合理,能否滿足冶煉鋼種的工藝需要。傳統(tǒng)的轉(zhuǎn)爐爐型控制需要在一周或更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)把爐型調(diào)整過(guò)來(lái),河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司(全文簡(jiǎn)稱宣鋼)開發(fā)的爐型控制創(chuàng)新技術(shù)[1]則可以在1~2 h 之內(nèi)調(diào)整好爐型,滿足品種鋼生產(chǎn)的工藝需要。宣鋼根據(jù)大型轉(zhuǎn)爐的爐型特點(diǎn),根據(jù)不同的冶煉工況調(diào)整好濺渣護(hù)爐的工藝操作,并根據(jù)前大面兌鐵加廢鋼的侵蝕特點(diǎn)開發(fā)了針對(duì)前大面的爐襯修補(bǔ)工藝,通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新,宣鋼2 號(hào)150 t 轉(zhuǎn)爐爐役實(shí)現(xiàn)了17 000 爐爐齡,工作層厚度始終在控制范圍之內(nèi)。

1 爐襯維護(hù)技術(shù)

1.1 控制濺渣層厚度,保證合理爐襯內(nèi)型

轉(zhuǎn)爐濺渣護(hù)爐技術(shù)近幾年在國(guó)內(nèi)得到了廣泛應(yīng)用,成為轉(zhuǎn)爐爐襯長(zhǎng)壽技術(shù)[2]的里程碑。但是長(zhǎng)期以來(lái),宣鋼更關(guān)注濺渣層的增厚,而忽略了濺渣層厚度的合理控制。濺渣層厚度太厚會(huì)給生產(chǎn)帶來(lái)不利影響:濺渣層的膨脹系數(shù)要大于爐襯鎂碳磚的膨脹系數(shù),如果濺渣層厚度太厚,一旦遇到停爐時(shí)間大于8 h 的狀況,濺渣層劇烈收縮會(huì)拉出或拉斷鎂碳磚工作層,長(zhǎng)此以往會(huì)造成鎂碳磚工作層的粉化;濺渣層厚度太厚,會(huì)造成爐帽、爐口結(jié)渣嚴(yán)重,爐型異常;濺渣層厚度太厚,一旦遇到局部區(qū)域?yàn)R渣層厚度吃薄,又會(huì)造成大面積濺渣層坍塌事故;濺渣層厚度太厚,會(huì)減小爐膛內(nèi)容積,增加吹煉過(guò)程噴濺的幾率,升高煉鋼工序成本。

1.1.1 頂吹供氧噴槍吹掃

轉(zhuǎn)爐濺渣護(hù)爐技術(shù)[3]應(yīng)用十幾年以來(lái),在爐型控制上有兩個(gè)明顯的控制缺陷:爐帽、爐口結(jié)渣嚴(yán)重和出鋼側(cè)爐襯渣層異常增厚。究其原因,主要是轉(zhuǎn)爐濺渣護(hù)爐技術(shù)中留渣量參數(shù)失控和爐型不均勻。轉(zhuǎn)爐留渣量的多少不僅是濺渣護(hù)爐本身重要的工藝參數(shù),而且決定了濺渣層的厚度,轉(zhuǎn)爐留渣量過(guò)大,爐渣可濺性增強(qiáng),在熔池內(nèi)易形成浪涌,若進(jìn)一步強(qiáng)化轉(zhuǎn)爐上部的濺渣效果,往往造成爐帽、爐口結(jié)渣嚴(yán)重影響正常的冶煉操作。根據(jù)鋼鐵研究總院得出的公式,合理的留渣量如下:

式中:Qs為轉(zhuǎn)爐單爐留渣量,t;W 為轉(zhuǎn)爐質(zhì)量,t;n 為系數(shù),取值為0.583~0.650。

根據(jù)上式計(jì)算要求,需要每爐冶煉結(jié)束后對(duì)爐渣進(jìn)行測(cè)算,并倒出多余的爐渣。實(shí)際生產(chǎn)中,由于測(cè)量設(shè)備的限制和冶煉節(jié)奏的要求,基本上很難滿足。轉(zhuǎn)爐冶煉操作規(guī)程要求在出鋼前將爐渣做粘,出完鋼后直接進(jìn)行濺渣操作。這就造成了爐帽、爐口結(jié)渣,并同時(shí)由于出鋼時(shí)粘稠爐渣的涂敷作用出鋼側(cè)爐襯渣層異常增厚。

根據(jù)這一生產(chǎn)工藝需要,宣鋼開發(fā)了頂吹供氧噴槍吹掃爐帽、爐口結(jié)渣工藝。工藝操作要點(diǎn)是:冶煉終點(diǎn)副槍TSO 測(cè)試完畢后,根據(jù)TSC 測(cè)定樣品化學(xué)分析判斷可以滿足出鋼條件的前提下,將供氧噴槍上升到噴頭距離爐口2 m 高(氧槍相對(duì)槍位9.3 m)的位置,手動(dòng)打開供氧切斷閥進(jìn)行氧氣吹掃爐帽結(jié)渣。供氧噴槍上升到噴頭距離爐口2 m 高時(shí)氧氣流股的噴射夾角與爐帽的傾角相同,均為30°角度。吹掃時(shí)間為1~3 min,然后加入爐渣抑制劑進(jìn)行出鋼操作。供氧噴槍吹掃爐帽、爐口結(jié)渣工藝一般利用生產(chǎn)間隙吹掃2~3 次就會(huì)有明顯的效果。該項(xiàng)操作的關(guān)鍵技術(shù)要點(diǎn)是供氧槍位的計(jì)算和吹掃時(shí)機(jī)的把握。供氧槍位根據(jù)爐型尺寸和供氧噴頭數(shù)據(jù)即可計(jì)算結(jié)果;吹掃時(shí)機(jī)需要及時(shí)利用吹煉剛剛結(jié)束時(shí)爐帽上黏附的金屬液滴和高溫爐渣,以幫助實(shí)現(xiàn)爐帽結(jié)渣的燃燒和熔化。

但是若要對(duì)爐膛內(nèi)局部區(qū)域異常增厚的爐襯渣層,或者在出完鋼濺渣結(jié)束后進(jìn)行爐襯吹掃,該項(xiàng)工藝根本無(wú)法實(shí)現(xiàn),這就需要利用到宣鋼自行開的另一項(xiàng)新技術(shù)——丙烷噴槍局部爐襯吹掃技術(shù)。

1.1.2 丙烷噴槍局部爐襯吹掃

爐膛內(nèi)局部區(qū)域異常增厚的爐襯渣層一般會(huì)超出頂吹供氧噴槍的噴射夾角范圍,因此無(wú)法實(shí)現(xiàn),另外頂吹供氧噴槍吹掃的另一個(gè)前提條件是爐襯渣層粘附的金屬液滴和高溫爐渣。

對(duì)正常吹煉結(jié)束的爐襯渣層進(jìn)行吹掃,必須考慮到爐襯渣層的耐火度參數(shù)要求,轉(zhuǎn)爐耐火材料的理化指標(biāo)如表1 所示。

表1 轉(zhuǎn)爐用耐材理化指標(biāo)

根據(jù)以上理化指標(biāo)可以得知,爐襯耐火材料及渣層的荷重軟化開始溫度≥1 540 ℃,一般情況下轉(zhuǎn)爐耐火材料的耐火度在1 650~1 750 ℃之間。

目前轉(zhuǎn)爐爐前常規(guī)裝備的煤氧槍是高壓焦?fàn)t煤氣和氧氣混合燃燒的切割工具,焦?fàn)t煤氣和氧氣混合燃燒的最高溫度是1 500 ℃。因此煤氧槍根本無(wú)法實(shí)現(xiàn)對(duì)爐膛內(nèi)局部區(qū)域異常增厚的爐襯渣層進(jìn)行切割或吹掃。

根據(jù)這一實(shí)際工藝的需要,宣鋼開發(fā)了用于轉(zhuǎn)爐爐襯渣層切割或吹掃用的丙烷噴槍。丙烷氣和氧氣燃燒的最高溫度是2 200 ℃,可以達(dá)到對(duì)爐膛內(nèi)局部區(qū)域異常增厚的爐襯渣層進(jìn)行切割或吹掃的工作要求。

轉(zhuǎn)爐爐前用丙烷噴槍的工藝流程:瓶裝液化丙烷氣—匯流排—管道—爐襯吹掃噴槍。

丙烷氣在0 ℃、1 atm(101.3 kPa)時(shí)的密度是2.02 kg/m3,即0.495 m3/kg,每罐丙烷氣質(zhì)量50 kg,氣化后體積200 m3左右,到爐襯吹掃噴槍的相對(duì)壓力為0.2 MPa 左右。因此4 罐丙烷氣接入?yún)R流排后可以滿足爐襯吹掃噴槍40 min 工作的需要。通過(guò)爐帽及出鋼口周圍的吹掃,使轉(zhuǎn)爐爐膛增大,爐容比增加,增加了鋼水的反應(yīng)空間,噴濺次數(shù)降低;合適的出鋼內(nèi)口維護(hù),保證了鋼水全部出凈,提高了濺渣護(hù)爐效果,有利于高熔點(diǎn)的物質(zhì)形成,從而減少了爐襯侵蝕,提高了爐齡。

1.2 前大面修補(bǔ)技術(shù)

宣鋼150 t 轉(zhuǎn)爐使用的是國(guó)內(nèi)最新的干法除塵工藝[4],每爐都要求先加廢鋼后兌鐵水,這樣對(duì)轉(zhuǎn)爐[5]的前大面造成了一定損傷,每次加廢鋼對(duì)大面的沖撞,致使1 號(hào)爐爐齡1 000 多爐時(shí),前大面廢鋼沖擊的部位已侵蝕下去300 mm 多,這樣給后期爐襯維護(hù)帶來(lái)了困難。為此,技術(shù)人員根據(jù)前大面侵蝕深度和高度制定相應(yīng)的貼補(bǔ)方式,減輕了機(jī)械損傷。

1)渣補(bǔ)。在生產(chǎn)中如出現(xiàn)等節(jié)奏,但時(shí)間又不是很長(zhǎng),補(bǔ)爐時(shí)間不夠的情況下,可以采用渣補(bǔ),具體方法:濺完渣后(爐渣不要濺得太干,要有一定流動(dòng)性),把轉(zhuǎn)爐搖到90°,使?fàn)t渣平鋪在前大面上,等到下一爐吹煉前,將爐渣倒掉,這樣就有一部分爐渣粘附在了前大面上,這樣反復(fù)幾爐,大面就有了渣層,起到了保護(hù)大面的作用。

2)廢鋼補(bǔ)。如果生產(chǎn)節(jié)奏比較緊張,沒(méi)有補(bǔ)爐時(shí)間,大面狀況不太好的情況下,可以實(shí)施廢鋼補(bǔ),這種方法時(shí)間較短,效果很好,一般能堅(jiān)持十爐到十五爐左右。具體方法:首先準(zhǔn)備4~5 t 生鐵塊,在放完鋼后,把轉(zhuǎn)爐搖到68°~70°之間,然后將鐵塊用廢鋼斗緩緩的加入爐內(nèi),速度盡量慢。然后將轉(zhuǎn)爐慢慢往下?lián)u,用爐渣將加入的鐵塊全部蓋住,靜置大約120 s 后,起爐濺渣[6],濺渣時(shí)間稍長(zhǎng)一些,盡量別調(diào)料,把爐渣濺干,使濺起的渣層把鐵塊全部覆蓋,然后將剩余的爐渣倒掉,組織下一爐生產(chǎn),這樣大部分鐵塊會(huì)粘貼在轉(zhuǎn)爐前大面,對(duì)后面加入廢鋼起到緩沖作用,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間后,鐵塊逐漸褪去,然后在組織下一次鐵塊渣補(bǔ),反復(fù)循環(huán),從而減少了前大面受廢鋼的沖擊損傷。

2 實(shí)施效果

大型轉(zhuǎn)爐爐襯修整技術(shù)[7]針對(duì)大型轉(zhuǎn)爐爐型控制的具體特點(diǎn),進(jìn)行了工藝和裝備的創(chuàng)新設(shè)計(jì),基于傳統(tǒng)技術(shù)又高于傳統(tǒng)技術(shù)模式,解決了大型轉(zhuǎn)爐爐襯、爐型維護(hù)難度大、手段單一的工藝技術(shù)問(wèn)題。與現(xiàn)有技術(shù)相比,在強(qiáng)調(diào)爐襯維護(hù)的同時(shí)更注重轉(zhuǎn)爐內(nèi)冶煉有效空間的控制。

2.1 爐襯修整技術(shù)實(shí)施前爐型、爐襯情況

從圖1 上已經(jīng)可以看出,爐帽、爐口積渣異常嚴(yán)重;出鋼側(cè)區(qū)域積渣已形成堤坡。這樣的爐型屬于異常爐型。會(huì)造成煉鋼加料困難,爐容比小易噴濺,更為嚴(yán)重的是出鋼側(cè)區(qū)域積渣已形成的堤坡會(huì)造成煉鋼出鋼工序出現(xiàn)出鋼不盡、鋼渣混出的工藝質(zhì)量事故。

圖1 爐型控制創(chuàng)新技術(shù)的爐型展開圖

對(duì)于大型轉(zhuǎn)爐來(lái)說(shuō),局部區(qū)域增厚的積渣少則5~10 m3,多時(shí)可能會(huì)有10~20 m3之多,使正常爐容為145 m3左右的轉(zhuǎn)爐一下子減少到122 m3左右,從而使?fàn)t容比減少,噴濺次數(shù)增加。

2.2 爐襯修整技術(shù)實(shí)施后爐型、爐襯情況

針對(duì)以上比較嚴(yán)重的異常爐型,需要集中幾個(gè)班次進(jìn)行頂吹氧槍吹掃工藝模式;同時(shí)利用生產(chǎn)間隙,對(duì)出鋼側(cè)進(jìn)行丙烷噴槍局部爐襯吹掃工藝操作,在出鋼側(cè)吹掃開一道溝渠形成積渣層的局部薄弱地帶,誘導(dǎo)吹煉過(guò)程時(shí)的高溫爐渣進(jìn)一步侵蝕、削弱、去除異常增厚的積渣。否則大型轉(zhuǎn)爐多則十幾立方的積渣根本無(wú)法一下子清除,無(wú)法形成煉鋼過(guò)程有效的反應(yīng)空間區(qū)域。

從爐型控制創(chuàng)新技術(shù)實(shí)施后的爐型左、右耳軸縱斷面可以清楚地看到:轉(zhuǎn)爐爐型得到非常有效的控制,整個(gè)爐型有效空間得以最大限度的擴(kuò)展開來(lái),使煉鋼吹煉過(guò)程爐容比得到有效保證;同時(shí)整個(gè)爐型比表面積最小,使煉鋼轉(zhuǎn)爐中各種物相得以更加充分有效地展開復(fù)雜的界面反應(yīng)。另外可以看到,頂吹氧槍吹掃在減薄爐帽積渣的同時(shí)并不損傷爐口部分,可以進(jìn)一步減輕爐帽襯磚的重力負(fù)荷。

3 結(jié)論

1)大型轉(zhuǎn)爐爐襯修整技術(shù)與現(xiàn)有技術(shù)相比,在強(qiáng)調(diào)爐襯維護(hù)的同時(shí)更注重轉(zhuǎn)爐內(nèi)冶煉有效空間的控制。

2)注重濺渣層的厚度控制,整體控制在30-50 mm 之間。過(guò)薄則需要調(diào)整濺渣護(hù)爐工藝,過(guò)厚則需要進(jìn)行爐襯吹掃。

3)頂吹供氧噴槍吹掃工藝模式保證了轉(zhuǎn)爐冶煉空間,提高了爐容比,減少了噴濺。

4)丙烷噴槍局部爐襯吹掃工藝保障了鋼水全部出凈,提高了濺渣護(hù)爐效果。

5)大型轉(zhuǎn)爐前大面修整技術(shù)減少了廢鋼沖擊造成的機(jī)械傷害,保護(hù)爐襯的同時(shí)減少了轉(zhuǎn)爐噴補(bǔ)時(shí)間,提了生產(chǎn)效率。

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