楊冰心,王莉莉
(1. 東風柳州汽車有限公司,廣西 柳州 545005;2. 柳州城市職業(yè)學院 機電與汽車工程系,廣西 柳州 545036)
某車型在生產(chǎn)線進行防盜匹配時,長期存在鑰匙匹配失敗問題,故障率約30%。鑰匙匹配失敗后,車輛無法進行正常啟動,需要人工將車輛推離生產(chǎn)線,嚴重影響生產(chǎn)線正常運行,且大大增加調(diào)試返修人員的工作量。本研究對問題進行了分析,解決某車型防盜匹配時鑰匙匹配失敗問題。
通過對故障車防盜匹配報文(圖1)進行分析,主要為在進行鑰匙匹配步驟時,在限定時間內(nèi)三次進行鑰匙學習后無法學習成功,提示“鑰匙學習超時失敗”(圖1)。而故障車在下線后重復進行多次匹配,可匹配成功。
圖1 防盜匹配報文
車輛防盜匹配過程是防盜系統(tǒng)各部分之間密碼數(shù)據(jù)生成和傳遞的過程,防盜系統(tǒng)主要由鑰匙轉(zhuǎn)發(fā)器、防盜線圈、防盜控制器、發(fā)動機管理系統(tǒng)組成[1],如圖2 所示。
圖2 防盜系統(tǒng)零部件構成
鑰匙內(nèi)的轉(zhuǎn)發(fā)器為無源芯片,不需另配電池供電;防盜線圈安裝在汽車的點火開關上,通過線束與防盜控制器相連,作為防盜控制器的負載,承擔防盜控制器與轉(zhuǎn)發(fā)器之間信號及能量的傳遞任務。而鑰匙匹配過程主要發(fā)生在轉(zhuǎn)發(fā)器和防盜線圈之間,通過無線電頻率125 kHz 進行通訊。
鑰匙轉(zhuǎn)發(fā)器和防盜控制器之間的通訊基于低頻磁場(圖3),鑰匙在線圈磁場中的位置,決定了轉(zhuǎn)發(fā)器從磁場中獲取能量的能力,而鑰匙從磁場中獲取能量的多少,可以用“耦合系數(shù)”來衡量,耦合系數(shù)越高,表明鑰匙可以從線圈產(chǎn)生的磁場中,獲取穩(wěn)定的能量,這樣才能保證無線通訊的穩(wěn)定性[2]。
圖3 基于磁場的通訊原理圖
由于鑰匙匹配失敗發(fā)生在轉(zhuǎn)發(fā)器和防盜線圈之間,造成鑰匙匹配失敗的原因可能有兩點:(1)轉(zhuǎn)發(fā)器和防盜線圈無法通訊;(2)轉(zhuǎn)發(fā)器和防盜線圈通訊不穩(wěn)定。由于故障車在重復進行多次匹配可匹配成功,因此判斷原因為轉(zhuǎn)發(fā)器和防盜線圈通訊不穩(wěn)定。基于關聯(lián)圖法,制定故障原因分析思路如下:(1)對故障件系統(tǒng)耦合系數(shù)進行測量;(2)基于耦合系數(shù)原理,分析影響耦合系數(shù)大小的相關零部件性能;(3)對相關零部件性能進行逐一驗證,確定影響耦合系數(shù)的故障零部件;(4)對故障零部件性能不合原因再次展開分析,確定根本原因。如圖4 所示。
圖4 故障原因分析思路
使用示波器(Agilent)、LCR 表(Agilent E4980A)、信號發(fā)生器(Tektronix AFG3022)對5 套故障組件耦合系數(shù)進行測量(圖5),測量結果見表1。通過測量結果,發(fā)現(xiàn)故障組件耦合系數(shù)均不符合技術要求,判斷耦合系數(shù)偏小為鑰匙匹配失敗的直接原因。
圖5 耦合系數(shù)測量
表1 耦合系數(shù)測量表
基于以上分析,耦合系數(shù)大小主要取決于鑰匙轉(zhuǎn)發(fā)器位置、轉(zhuǎn)發(fā)器性能、防盜線圈電感量(防盜線圈發(fā)射的電磁場能量),以下對這三個要素進行逐一驗證。
(1)轉(zhuǎn)發(fā)器位置測量
通過對鑰匙轉(zhuǎn)發(fā)器位置進行測量分析,發(fā)現(xiàn)鑰匙轉(zhuǎn)發(fā)器位置符合技術要求,判定轉(zhuǎn)發(fā)器位置不合非要因。
(2)轉(zhuǎn)發(fā)器性能測量
對轉(zhuǎn)發(fā)器性能進行測量,在最大距離5 cm,EEPROM 通訊正常(圖6)。轉(zhuǎn)發(fā)器在規(guī)定的技術條件下,能夠與基站正常實現(xiàn)通訊,并進行身份驗證。判定轉(zhuǎn)發(fā)器性能不合非要因。
圖6 轉(zhuǎn)發(fā)器性能測量
(3)防盜線圈電感量測量
使用數(shù)字電橋?qū)? 套故障組件防盜線圈電感量進行測量(圖7),測量結果見表2。通過測量結果發(fā)現(xiàn),故障組件電感量均不符合技術要求,判斷防盜線圈電感量偏小為耦合系數(shù)偏小的直接原因。
圖7 防盜線圈電感量測量
表2 防盜線圈電感量測量表
由于測量防盜線圈電感量時,防盜線圈需安裝在點火鎖上,而影響防盜線圈電感量大小的零部件可能為防盜線圈,也可能為點火鎖。為確認故障零部件,需對防盜線圈和點火鎖進行互換組合驗證。
(1)防盜線圈和點火鎖互換組合驗證
將上述1# 故障組件拆分成1# 防盜線圈、1# 點火鎖,2#故障組件拆分成2#防盜線圈、2#點火鎖;然后取兩套匹配成功的正常組件6#和7#,將6#正常組件拆分成6#防盜線圈、6#點火鎖,7# 正常組件拆分成7#防盜線圈、7#點火鎖,然后進行互換組合驗證;組合驗證結果見表3。
表3 組合驗證電感量測量表
由表3 可以看出,所有配1#、2#點火鎖的防盜線圈電感量均不合格(標準:678±15 μH),而所有配6#、7#點火鎖的防盜線圈電感量均合格。綜上,造成防盜線圈電感量偏小的故障零部件為點火鎖。
(2)點火鎖分析
影響防盜線圈電感量的主要為點火鎖的結構、材質(zhì),通過查詢過往變更記錄,點火鎖結構自2016 年PPAP 至今未發(fā)生過變更,且測量相關尺寸符合圖紙要求;對點火鎖主體材料鋅合金材質(zhì)進行分析,發(fā)現(xiàn)點火鎖故障件批次使用的鋅合金材質(zhì)部分化學成分超出標準要求(備注:由于涉及保密,鋅合金材質(zhì)化學成分測量結果不便展示)。綜上,判斷點火鎖材質(zhì)不合格為防盜線圈電感量偏小的主要原因。
綜合以上分析結果,由于點火鎖材質(zhì)不合格,造成防盜線圈電感量偏小,進而造成鑰匙轉(zhuǎn)發(fā)器耦合系數(shù)偏小,最終導致車輛在生產(chǎn)線進行防盜匹配時鑰匙匹配失敗。
根據(jù)前述分析,車輛防盜匹配時鑰匙匹配失敗原因為:點火鎖材質(zhì)不合格。保證點火鎖材質(zhì)合格即可解決此問題,但是由于點火鎖所使用的鋅合金材質(zhì)為二級供應商提供,一級供應商和主機廠無法對點火鎖材質(zhì)進行檢測,也就無法進行主動管控?;诖?,制定兩種改善對策:(1)二級材料供應商對點火鎖材質(zhì)進行整改;(2)在點火鎖技術圖紙中增加電感量要求。即在一級點火鎖供應商處增加電感量測量要求,使用合格的防盜線圈裝在新生產(chǎn)的點火鎖上進行電感量測量,如發(fā)現(xiàn)電感量測試不合格,立即對點火鎖實施隔離,避免將缺陷產(chǎn)品流到主機廠。
通過近一年的跟蹤觀察,實施改進后并對生產(chǎn)線車輛進行批量跟蹤驗證,某車型防盜匹配時鑰匙匹配失敗故障率由30%下降至0,改善效果顯著,問題得到徹底解決。
(1)針對某車型防盜匹配時鑰匙匹配失敗問題,通過對防盜匹配原理進行分析研究,并通過試驗驗證,析出影響鑰匙防盜匹配失敗的關鍵要素,為汽車行業(yè)解決生產(chǎn)線防盜匹配失敗問題提供新思路。
(2)由于點火鎖會對防盜線圈電感量產(chǎn)生影響,在汽車新產(chǎn)品開發(fā)時,除了需在技術圖紙中明確防盜線圈零部件的電感量,還需要在技術圖紙中明確點火鎖零部件的電感量。