張瑞俊 陳志寧
(東風(fēng)柳州汽車有限公司,柳州 545005)
主題詞:超低剛度懸置襯套 駕駛室 平順性
某T型長頭駕駛室商用車,小批試銷時,發(fā)生平順性差問題,用戶抱怨強(qiáng)烈,嚴(yán)重影響銷售。
根據(jù)師漢民等研究觀點(diǎn),整車平順性涉及的包括發(fā)動機(jī)懸置、底盤懸架、座椅和駕駛室懸置系統(tǒng)和零部件,平順性研究涉及到復(fù)雜的交叉性學(xué)科。T型車底盤來自成熟平臺,并且經(jīng)過論證,底盤關(guān)聯(lián)系統(tǒng)和座椅系統(tǒng)隔振性能良好,故本研究基于底盤、座椅狀態(tài)良好條件下,僅對駕駛室懸置系統(tǒng)進(jìn)行研究。
通過實(shí)車測試和理論研究,發(fā)現(xiàn)平順性差的根因是前懸橡膠襯套剛度過高,偏頻過大所致。
通過理論分析,為了獲得較好的平順性,需要把懸置偏頻從當(dāng)前的13.56 Hz,降低到3.9 Hz以下;橡膠襯套的剛度,從當(dāng)前的3 400 N/mm降低到100~300 N/mm,為此提出開發(fā)超低剛度駕駛室懸置襯套方案。
如此低剛度的駕駛室懸置襯套,業(yè)內(nèi)沒有應(yīng)用先例,可靠性無法通過。面對質(zhì)疑,缺乏參考,研究團(tuán)隊(duì)聯(lián)合供應(yīng)商,導(dǎo)入結(jié)構(gòu)與性能、疲勞CAE同步聯(lián)動,循環(huán)優(yōu)化開發(fā)方法,通過一年多的研究實(shí)踐,終于開發(fā)成功,解決了車輛平順性問題,同時滿足可靠性要求。
本車型的駕駛室懸置系統(tǒng),為半浮式4點(diǎn)懸置。前懸為橡膠襯套;后懸為氣囊+阻尼減振器,與平頭車型通用,本文研究對象為圖1所示前懸置系統(tǒng)。
圖1 駕駛室前懸置示意
商用車駕駛室通過懸置裝置與車架連接。根據(jù)師漢民教授等研究,駕駛室的振動特性,可以簡化用被動隔振模型,如圖2來描述。
圖2 駕駛室振動模型[1]
2.2.1 駕駛室振動特性
隔振設(shè)計(jì)關(guān)注的是隔振傳遞率T的大小,T越小,通過隔振系統(tǒng)傳遞的力或運(yùn)動越小,隔振效果就越好。隔振問題的核心就是設(shè)計(jì)適當(dāng)?shù)母粽裱b置,選取適當(dāng)?shù)膭偠?、阻尼和相對阻尼比,取得較小的振動傳遞率T。駕駛室懸置問題解決的核心,就是設(shè)計(jì)匹配、優(yōu)化減振元件的剛度、阻尼和相對阻尼比,從而獲得良好駕駛室平順性。
駕駛室的振動特性可以用圖3來描述。由公式(2)可見,隔振傳遞率T是ωω和的函數(shù),圖3示出了各種相對阻尼比情況下,T隨ωω變化的曲線,稱之為頻率比-隔振傳遞率曲線圖(簡稱λ-T曲線圖)。
圖3中,為頻率比;為激勵頻率,為系統(tǒng)固有頻率;T為振動傳遞率;為阻尼比。
圖3 頻率比-振動傳遞率(λ-TA)[1]
2.2.2 隔振原理
如圖3所示,隔振的原理如下:
(2)當(dāng)?1時,T≈1,激勵全部通過隔振系統(tǒng),系統(tǒng)未起作用。
(3)當(dāng)≈1時,即激勵頻率等于或接近隔振系統(tǒng)固有頻率時,T>1,隔振系統(tǒng)非但未起隔振作用,反而放大了激勵,這是由于發(fā)生了共振的緣故。設(shè)計(jì)隔振
系統(tǒng)時必須避免這種情況。
在實(shí)際中常取=2.5~5,不宜過大,因?yàn)檫^小的,彈簧剛度取得很小,會使彈簧難于支承駕駛室重量,帶來穩(wěn)定性的問題。且上升到一定值后,T的減小趨于平緩。
由于車輛工況復(fù)雜,在惡劣的路況下,激勵頻率不可避免經(jīng)過系統(tǒng)的固有頻率,而發(fā)生共振。為此,懸置裝置必須設(shè)計(jì)有一定阻尼,以限制共振區(qū)附近的振動,實(shí)用中常取=0.05~0.20。
人體對振動的舒適性,可以用振動頻率適應(yīng)性、振動強(qiáng)度舒適性來描述。國際標(biāo)準(zhǔn)ISO2631-1《機(jī)械振動和沖擊—人體暴露于全身振動的評估》規(guī)范的解讀見3.1.1~3.1.2。
3.1.1 振動頻率適應(yīng)性
振動頻率4~8 Hz是人體最敏感的范圍,人體感覺非常不舒服,設(shè)計(jì)上要避開此頻率范圍。
3.1.2 振動強(qiáng)度舒適性
國際標(biāo)準(zhǔn)ISO2631-1,人體對系統(tǒng)振動強(qiáng)度,即座椅振動加速度ɑ的舒適性關(guān)系如下,見表1。
表1 人體感覺與座椅加速度的關(guān)系
設(shè)計(jì)要滿足最基本的要求是,人體略感不舒服,對應(yīng)座椅加速度ɑ≤0.63 m/s。
根據(jù)人體對振動強(qiáng)度的舒適性,為了準(zhǔn)確評價車輛平順性,自主創(chuàng)立主觀評分規(guī)則來評價平順性,見表2。
表2 人體主觀感覺評分規(guī)則表
車輛的平順性涉及振動強(qiáng)度、系統(tǒng)頻率、主觀感覺,為了全面、系統(tǒng)、綜合、準(zhǔn)確評價車輛平順性,避免偏頗,經(jīng)過實(shí)踐探索,本研究創(chuàng)新建立車輛平順性的評價體系,如圖4所示,通過振動強(qiáng)度、振動頻率和主觀感覺3個維度,主、客觀綜合評價車輛平順性優(yōu)劣。
圖4 車輛平順性評價體系
圖4分為為4個區(qū)域。A區(qū)是推薦區(qū),振動強(qiáng)度≤0.63 m/s,主觀評分≧6分,固有頻率1~3.9 Hz;B區(qū)振動強(qiáng)度>0.7 m/s,D區(qū)固有頻率4~8 Hz,都不允許,是禁區(qū);C區(qū)固有頻率9~15 Hz,容易與其它系統(tǒng)共振,不推薦,建議設(shè)計(jì)要置于A區(qū)。
針對前述問題,根據(jù)振動原理和車輛平順性評價體系,展開全面深入的現(xiàn)狀調(diào)研分析,從3個評價維度進(jìn)行實(shí)車測試,以摸清現(xiàn)狀,找出根因,針對性提出改善目標(biāo)和解決方案。
4.1.1 振動強(qiáng)度客觀測試
按照國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 4970—2009《汽車平順性試驗(yàn)方法》,測試座椅加速度均方根值,與某國際標(biāo)桿對比,找出差距。以典型的滿載高速瀝青路工況為例,測試結(jié)果如圖5所示??梢钥闯?,T型車座椅振動比國際標(biāo)桿強(qiáng)很多。
圖5 某T車與國際標(biāo)桿座椅振動對比
4.1.2 平順性主觀評價
根據(jù)主觀評價結(jié)果,某T型車平順性評價得分為3分,某國際標(biāo)桿平順性評價得分為6分,T型車平順性比國際標(biāo)桿差很多,主觀評價結(jié)果見圖6。
圖6 某T型車平順性主觀評價現(xiàn)狀及對策
表3 懸置系統(tǒng)頻率現(xiàn)狀調(diào)查表
經(jīng)過實(shí)車測試調(diào)研,確定激勵頻帶。以典型車速80 km/h為例,確定駕駛室懸置系統(tǒng)的激勵頻域范圍是7~15 Hz。
4.3.1 主因分析
根據(jù)現(xiàn)狀調(diào)研數(shù)據(jù),前懸的頻率比λ為0.4~0.9,遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于隔振原理要求的 2,根據(jù)圖3分析,振動傳遞率Ta很大,懸置系統(tǒng)未起作用,因而振動強(qiáng)度很大。
同時,4~8 Hz的頻率范圍又是人體感覺最敏感,很不舒服的頻帶。兩方面不良疊加效果,導(dǎo)致主觀評分很差。因此,前懸固有頻率過大,是該車平順性差的主因。
4.3.2 次因分析
根據(jù)公式(3),以及現(xiàn)狀調(diào)查表1,駕駛室質(zhì)量是和前后懸載荷是恒定的,造成前懸固有頻率過大的原因,只能是前懸橡膠襯套的剛度過大。因此,前懸橡膠襯套剛度3 400 N/mm過大是平順差問題的次要原因。
經(jīng)過各種原因分析,梳理出平順性差的原因分析魚骨圖,如圖7所示。
圖7 原因分析魚骨圖
將平順性調(diào)研數(shù)據(jù)分析結(jié)果放在圖6的評價體系中,可見T型車平順性現(xiàn)狀坐落于禁區(qū)D內(nèi),也就是振動強(qiáng)度達(dá)到1.17m/s,主觀評分只有3分,前懸固有頻率17.43 Hz,都是不符合低振動要求的。
2.2 兩組患者POG及5-HT比較 治療前,兩組患者血清POG及5-HT水平比較,差異無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05);治療后,兩組血清POG水平均下降,5-HT水平均上升,且研究組變化幅度更明顯,差異均有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。見表1。
根據(jù)圖6所示,改善平順性的對策是將頻率與振動特性移到設(shè)計(jì)推薦區(qū)A里。改善目標(biāo)是將系統(tǒng)頻率降低到ω<3.9Hz,振動強(qiáng)度降到ɑ≤0.63 m/s,主觀評價分提高到≥6分。
按照改善目標(biāo)和原因分析,系統(tǒng)固有頻率要降低到ω<3.9 Hz,根據(jù)前懸載荷和公式(3)計(jì)算,駕駛室前懸橡膠襯套的剛度要做到100~300 N/mm,才能滿足要求。因此,提出了開發(fā)超低剛度駕駛室懸置襯套創(chuàng)新方案。
經(jīng)過查閱文獻(xiàn)、專利和對標(biāo)分析,單點(diǎn)承載達(dá)到2 000 N以上的駕駛室懸置橡膠襯套,尚未發(fā)現(xiàn)應(yīng)用實(shí)例。最小的剛度都在600 N/mm以上。
根據(jù)前述振動原理,固有頻率太小,剛度太低,懸置無法支撐相應(yīng)的載荷,穩(wěn)定性也會很差。更重要的是,橡膠襯套的耐久可靠性很難達(dá)到要求。因此,這個超低剛度的創(chuàng)新方案,既是一種大膽的創(chuàng)新嘗試,更是極大的挑戰(zhàn)。
研究面臨兩大技術(shù)關(guān)鍵和難點(diǎn)是,如何通過結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)剛度大幅度降低,從3 400N/mm降低到100~300 N/mm,降幅達(dá)97%,同時降低剛度后的懸置襯套滿足疲勞壽命要求是本文重要的研究內(nèi)容。
經(jīng)過調(diào)研分析,提出研究思路,初始系統(tǒng)策劃多結(jié)構(gòu)、剛度和位移方案,多方案論證平順性,多輪循環(huán)論證,找到最佳解決方案,研發(fā)流程如圖8示。
圖8 超低剛度懸置襯套研發(fā)流程
6.2.1 結(jié)構(gòu)方案設(shè)計(jì)
經(jīng)過深入調(diào)研分析,制定結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案,為保持相關(guān)零部件通用性,襯套的接口不變?,F(xiàn)狀襯套橡膠體為實(shí)心體結(jié)構(gòu),無自由位移,剛度超大,變形小。為了獲得超低剛度,創(chuàng)新方案設(shè)計(jì)了異形空心結(jié)構(gòu),設(shè)置上下減振孔,根據(jù)實(shí)車振幅,設(shè)計(jì)適當(dāng)?shù)淖杂晌灰?,工作過程剛度不會發(fā)生突變,維持較好的平順性。結(jié)構(gòu)方案如圖9示。
圖9 超低剛度懸置襯套方案
6.2.2 懸置襯套剛度性能仿真。
對結(jié)構(gòu)方案剛度性能進(jìn)行仿真分析,結(jié)論是基礎(chǔ)剛度為200 N/mm,調(diào)整橡膠硬度,剛度可實(shí)現(xiàn)100~300 N/mm。仿真分析示例圖10示。
圖10 懸置襯套剛度性能仿真分析
6.2.3 懸置襯套疲勞仿真
同步進(jìn)行結(jié)構(gòu)方案進(jìn)行疲勞性能仿真分析,分析結(jié)果表明,在3g工況下,疲勞壽命達(dá)到15萬次,根據(jù)經(jīng)驗(yàn),實(shí)際疲勞可達(dá)到100萬次,仿真分析示例圖11示。
圖11 懸置襯套疲勞性能仿真分析
6.3.1 多剛度樣件試制
根據(jù)前期策劃,按照設(shè)計(jì)方案試制100、120、…、300 N/mm多達(dá)11組剛度值樣件,實(shí)測剛度值符合設(shè)計(jì)。
6.3.2 平順性測試
首先挑選剛度適中一組襯套進(jìn)行平順性測試,出現(xiàn)幾個問題:承載力不足,裝配狀態(tài)自由行程已消除;行駛頻繁觸底;純橡膠襯套,阻尼幾乎為零,減振效果差。
6.3.3 懸置結(jié)構(gòu)方案優(yōu)化
根據(jù)首輪樣件平順性測試發(fā)現(xiàn)問題,經(jīng)深入研究分析,結(jié)構(gòu)方案進(jìn)行優(yōu)化,提出加裝阻尼減振器,形成“橡膠襯套+阻尼減振器”組合式懸置創(chuàng)新構(gòu)想,已獲得發(fā)明專利受理(專利號2018109416824)。同時,在試驗(yàn)場和各種道路工況,通過電測方法,測定實(shí)際的位移和頻率,修正橡膠襯套的自由位移和剛度,創(chuàng)新結(jié)構(gòu)方案如圖12示。
圖12 創(chuàng)新的組合式懸置裝置
6.3.4 超低剛度駕駛室懸置襯套剛度及阻尼尋優(yōu)
按照優(yōu)化的設(shè)計(jì)方案,挑選剛度和阻尼適中的一組襯套和減振器,測試驗(yàn)證平順性改善效果,結(jié)果顯示改善明顯,說明組合式懸置裝置的構(gòu)想是正確的方向。
然后對11組剛度懸置襯套匹配多組阻尼減振器,分別進(jìn)行高速水泥路、瀝青路和減速帶工況的平順性主客、客觀測試評價,對比尋找最佳剛度和阻尼方案。
經(jīng)過上百車次的測試對比,確定最優(yōu)方案,剛度為140 N/mm。以滿載高速瀝青路工況為例,客觀平順性曲線如圖13示。
圖13 某T型創(chuàng)新襯套平順性對比
從圖13可見,對于研究創(chuàng)新的“超低剛度襯套+阻尼減振器”組合式懸置裝置,平順性明顯優(yōu)于某國際標(biāo)桿,大幅優(yōu)于現(xiàn)狀。座椅振動加速度達(dá)到ɑ≤0.37 m/s,達(dá)成改善目標(biāo)。
經(jīng)過專業(yè)主觀評價小組評測,主觀評價分達(dá)到6分,與某國際標(biāo)桿相當(dāng),達(dá)成改善目標(biāo)。
確定最優(yōu)剛度性能方案后,開展創(chuàng)新襯套的疲勞壽命研究。為了確保創(chuàng)新襯套滿足售后各種環(huán)境工況的疲勞壽命要求,研究團(tuán)隊(duì)確定了疲勞壽命論證思路,研究項(xiàng)目先后完成了臺架疲勞試驗(yàn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化循環(huán)、臺架疲勞試驗(yàn)、試驗(yàn)場道路可靠性試驗(yàn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化循環(huán)、試驗(yàn)場道路可靠性試驗(yàn)和小批量售后跟蹤,最后實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
6.4.1 臺架壽命試驗(yàn)及優(yōu)化循環(huán)
經(jīng)過充分的調(diào)研和對標(biāo),研究團(tuán)隊(duì)制定了創(chuàng)新的臺架試驗(yàn)方法。盡可能模擬實(shí)際使用工況,按實(shí)際位移和頻率,開展常溫、低溫、高溫3種環(huán)境工況,帶載試驗(yàn),試驗(yàn)次數(shù)按100萬次進(jìn)行。
首次臺架試驗(yàn)中,8萬次循環(huán)襯套出現(xiàn)開裂,如圖14所示。
圖14 臺架試驗(yàn)開裂示例
從艱難的起步開始,首樣臺架試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)開裂問題→改進(jìn)結(jié)構(gòu)→CAE疲勞分析驗(yàn)證→樣件試制→臺架試驗(yàn),20次循環(huán)往復(fù)。通過臺架試驗(yàn)總數(shù)量達(dá)50件次,常溫、低溫、高溫工況試驗(yàn),10件次達(dá)到100萬次。
解決疲勞壽命的方案改進(jìn)循環(huán)多達(dá)20次,方案的演變過程如圖15所示。
圖15 解決疲勞壽命的方案演變示例
6.4.2 道路可靠性驗(yàn)證及優(yōu)化循環(huán)
臺架疲勞壽命達(dá)到80萬次的時候,同步開展實(shí)車道路可靠性試驗(yàn)論證及優(yōu)化循環(huán)。
同樣,實(shí)車進(jìn)行了多達(dá)5臺次的可靠性試驗(yàn)論證,試驗(yàn)里程從常規(guī)的8 000 km壞路強(qiáng)化,追加到15 000 km。首輪壞路強(qiáng)化試驗(yàn)中,6 000 km時襯套出現(xiàn)開裂,開裂故障如圖16所示。
圖16 壞路試驗(yàn)開裂故障示例
解決道路可靠性問題的方案改進(jìn)循環(huán)26次,壞路開裂故障解決方案如圖17所示。
圖17 壞路開裂故障解決方案示例
經(jīng)過前述開發(fā)流程的論證,本研究實(shí)踐先后解決了超低剛度懸置襯套零件的性能、疲勞壽命,以及整車平順性和可靠性問題。通過50臺套的小批試銷,并跟蹤售后6個月,市場普遍反應(yīng)良好。
經(jīng)過小批試銷驗(yàn)證確認(rèn)后,超低剛度懸置襯套2018年進(jìn)行正式生產(chǎn)切換。超低剛度襯套量產(chǎn)以來,進(jìn)行了多次市場調(diào)研,用戶普遍評價認(rèn)為,該車徹底解決了整車平順性問題,其平順性與國內(nèi)平頭車標(biāo)桿四點(diǎn)氣囊懸置相當(dāng),且可靠性良好,無任何故障反饋。
本研究成果,有力促進(jìn)了該車型的銷售,當(dāng)年銷量達(dá)到5800輛,成為公司利潤的增長點(diǎn)。
根據(jù)前述研究論證,本研究取得良好的改善效果。
6.6.1 基于評價體系的效果評估
評價體系圖18中,從現(xiàn)狀的禁區(qū)D,推移到推薦區(qū)A,效果良好。
圖18 某T型車平順性改善效果評估
三維度的振動與頻率數(shù)據(jù)對比見表4,T型車改進(jìn)后的振動強(qiáng)度明顯減小。
表4 改善后平順性評價數(shù)據(jù)對比
6.6.2 振動原理符合性及懸置系統(tǒng)頻率匹配合理性
前述振動原理,要求頻率比> 2,且愈大,T愈小,隔振效果愈好;在實(shí)際中常取頻率比=2.5~5。以常用車速80 km/h為例,駕駛室前懸置實(shí)際激勵頻帶為7~15 Hz,改善前后的對比見表5。
表5 改善前后頻率比λ對比
從表5可見,某T型車改善后,固有頻率和頻率比λ均符合規(guī)范要求,隔振效果良好。
本文根據(jù)振動原理,車輛平順性評價方法和自創(chuàng)的評價體系圖,通過調(diào)研分析把握現(xiàn)狀,查明了某T型車平順性差的根因,開發(fā)創(chuàng)新的“超低剛度駕駛室懸置襯套+阻尼減振器”組合式懸置裝置。
聯(lián)合供應(yīng)商導(dǎo)入結(jié)構(gòu)與性能、疲勞CAE同步聯(lián)動創(chuàng)新方法,通過結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、性能仿真、平順性測和優(yōu)化循環(huán)驗(yàn)證,經(jīng)過35輪次循環(huán)先后解決性能問題、疲勞壽命和可靠性問題。最終成功開發(fā)出超低剛度駕駛室懸置襯套。開發(fā)實(shí)踐的主要結(jié)論和創(chuàng)新點(diǎn):
(1)觀念創(chuàng)新是技術(shù)創(chuàng)新的源泉。在技術(shù)復(fù)雜,難度大,沒有先例,缺乏參考,主流供應(yīng)商不看好的嚴(yán)峻形勢下,研究團(tuán)隊(duì)打破觀念束搏,堅(jiān)信只要弄懂原理,找對方法,克難攻堅(jiān),就能解決問題,實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新。
(2)當(dāng)單一襯套方案無法解決問題的時候,組合方案是較好的選擇。因此,發(fā)明了“超低剛度駕駛室懸置襯套+阻尼減振器”組合式懸置裝置。
(3)超低剛度(140 N/mm)駕駛室懸置襯套不僅能滿足性能要求,也能夠滿足疲勞壽命要求。打破了業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為600 N/mm以下剛度無法實(shí)現(xiàn)的禁錮。取得突破性技術(shù)創(chuàng)新。