2022年7月23日,又是一個密不透風、艷陽高照的夏日。在國家電投集團貴州金元股份有限公司鴨溪電廠脫硫集控室里,大家卻忘記了燥熱,全都聚精會神地緊盯著監(jiān)視屏幕,屏幕上實時顯示著1B氧化風機各項運行參數(shù):設(shè)備運行時間4小時,氧化風機膨脹端軸承溫度63℃,回油溫度61℃,供油溫度43℃,溫度已經(jīng)穩(wěn)定2小時,軸承溫度降低19℃,氧化風機安全穩(wěn)定運行了!
困擾該廠多年的“頑疾”——氧化風機膨脹端軸承運行溫度一直在報警溫度以上運行的問題,終于徹底得到解決!
2014年,鴨溪電廠脫硫系統(tǒng)共改造8臺氧化風機,投運以來,氧化風機膨脹端軸承溫度一直在高限運行,嚴重危及機組的安全穩(wěn)定運行,盡管質(zhì)保期內(nèi)廠家人員多次處理溫度高限的問題,但一直沒有收到很好的效果。
2021年3月,鴨溪電廠“李定忠工匠工作室”針對該問題,成立了“黨員創(chuàng)新攻關(guān)小組”,制訂了潤滑油進行外置冷卻降低供油溫度、提高汽封加工精度和裝配工藝等一系列降低軸承溫度的措施。雖然氧化風機膨脹端軸承運行溫度降到了報警溫度以下,但隨著環(huán)境溫度的變化,風機溫度還是時不時就會升到報警溫度以上,“頑疾”的根本原因沒有找到。
面對困難,攻關(guān)小組沒有退卻,他們堅持每天對運行的風機進行監(jiān)測,對備用的氧化風機反復解體、組裝,總結(jié)裝配工藝,研究、吃透風機的設(shè)計原理、部件結(jié)構(gòu)情況,看看哪些地方還能改進。
經(jīng)過400多個日日夜夜的觀察研究,他們終于摸清楚了導致風機膨脹端軸承溫度異常高的根源——風機進口端空氣經(jīng)過4級高速旋轉(zhuǎn)葉輪壓縮,在風機出口端形成一定壓力、溫度120℃左右的熱空氣,在風機膨脹端形成一個穩(wěn)定的發(fā)熱源,熱量通過傳導、對流、輻射的方式不斷加熱膨脹端的軸、軸承座、潤滑油,最終導致軸承溫度長期報警溫度運行。
問題根源找到了!攻關(guān)小組的成員們來不及興奮,立馬針對問題制訂了有效措施:一是在膨脹端主軸上加裝自創(chuàng)新型“變風盤”,把熱風從軸向吹改為徑向吹,迫使熱風不直接吹在軸承座上;二是在膨脹端軸承座靠風機側(cè)加裝創(chuàng)新型冷卻水箱,隔絕熱風加熱軸承座;三是“反常規(guī)”給風機出口風殼加保溫,從而隔斷風殼向軸承座的熱輻射;四是油箱加裝內(nèi)置冷油器,進一步降低供油油溫。
技術(shù)改造很快完成,2022年7月23日中午12:00,1B氧化風機開始試轉(zhuǎn),氧化風機溫度在CRT上的曲線始終保持一根直線,穩(wěn)定在63℃運行,大大超過了預期效果,至此,攻關(guān)小組每一個成員的臉上終于露出了久未的笑容。
據(jù)了解,近年來,鴨溪電廠加大創(chuàng)新力度,激發(fā)創(chuàng)新活力,形成職工創(chuàng)新智慧競相迸發(fā)、創(chuàng)造潛能充分釋放、創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)的良好局面。同時,該廠把小改小革作為創(chuàng)新創(chuàng)效的一項重要工作,激勵廣大職工積極開展小創(chuàng)造、小革新活動,實現(xiàn)解難題、提效率、增效益。一項項“小改革”、一個個“金點子”,以其“小、實、新”的優(yōu)勢,在提高工效、保障安全等方面發(fā)揮了積極作用。2019年以來,該廠完成重大攻關(guān)項目23項,創(chuàng)新創(chuàng)效、修舊利廢項目120余條,征集職工合理化建議200余條,“五小”成果30余件,合計為企業(yè)增利8000萬余元;16個項目獲省部級和行業(yè)級創(chuàng)新成果表彰,獲取國家實用專利10件,受理國家發(fā)明專利3件。