張曉琳,程光劍,李博文,張英杰,賈鈞升
(1.中國石油遼陽石化公司,遼寧 遼陽 111003;2.中國石油國際勘探開發(fā)有限公司,陜西 西安 710000)
芳烴重整過程中,為了保持重整催化劑的酸性功能,使其具有高反應(yīng)活性、良好的選擇性及穩(wěn)定性,會(huì)連續(xù)補(bǔ)充一些有機(jī)氯化合物。此外,原油開采過程中也會(huì)添加含氯助劑,氯化物會(huì)對(duì)下游裝置產(chǎn)生強(qiáng)烈腐蝕,造成環(huán)境污染,具有極大的危害性[1~3]。為了減緩設(shè)備、管線的腐蝕及減少對(duì)下游產(chǎn)品影響,重整裝置中多采用固體脫氯技術(shù),根據(jù)原料和操作條件的變化使用的不同脫氯劑[4~8]。
2020 年,某公司為了緩解重整車間腐蝕問題,采購了進(jìn)口脫氯劑,使用效果良好。但進(jìn)口脫氯劑價(jià)格昂貴,售價(jià)在6萬元/t左右,1罐脫氯劑近35 m3,裝填量約為25 t,實(shí)際生產(chǎn)為2 罐并聯(lián),采購價(jià)格300 萬元,增加了公司的生產(chǎn)成本。
2016~2021 年,該公司完成了YJY16-5 重整油脫氯劑的研發(fā)工作,在相同的小試評(píng)價(jià)條件下,使用效果優(yōu)于國內(nèi)同類產(chǎn)品,與進(jìn)口脫氯劑具有等同的脫氯效果,但成本遠(yuǎn)低于外購產(chǎn)品,且操作簡單、綠色、環(huán)保,具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。為了推進(jìn)YJY16-5 脫氯劑工業(yè)化,在小試合成脫氯劑的基礎(chǔ)上,進(jìn)行了中試及工業(yè)化放大生產(chǎn),并對(duì)樣品進(jìn)行抽樣評(píng)價(jià),查看脫氯效果[9]。
脫氯劑的原料組成見表1。
表1 小試合成脫氯劑配方組成
脫氯劑合成有5個(gè)步驟。
(1)粘結(jié)劑制備。原料比例見表2。
表2 粘結(jié)劑原料配方組成
將去離子水加入到擬薄水鋁石中,機(jī)械攪拌30 min 后,滴加濃硝酸,不斷攪拌最終得到糊狀物質(zhì),即粘結(jié)劑。粘結(jié)劑加入量按照表1中的擬薄水鋁石占比進(jìn)行換算,大約為吸附劑A質(zhì)量的3.2倍。
(2)測試飽和吸水量。將吸附劑A 在80 ℃的干燥箱中干燥2 h 以除去表面水分,然后自然冷卻至室溫,取1 g 吸附劑A 置于50 mL 燒杯中,緩慢滴加去離子水并輕搖,觀察底部的水量。當(dāng)?shù)撞块_始出現(xiàn)水痕且搖晃燒杯沒有粉末狀吸附劑A 時(shí),停止滴加水。記下到此時(shí)所加入的去離子水質(zhì)量,測得單位質(zhì)量吸附劑A在室溫下飽和吸水量。
(3)負(fù)載金屬鹽:將金屬鹽溶解在去離子水中,去離子水的量為合成步驟(1)中得到的飽和吸水量。將金屬鹽溶液緩慢均勻滴加在干燥的吸附劑A 上,在通風(fēng)避光處放置12 h,使吸附劑A 與金屬鹽充分接觸,然后在100 ℃下干燥2 h,使吸附劑A徹底烘干[10]。
(4)混捏。按照表1的比例加入吸附劑B和粘結(jié)劑,混合均勻。向混合物中滴加去離子水,加入量約為混合物質(zhì)量的10%,在滴加過程中,不斷揉捏原料,使原料可以被捏成形狀比較松散的狀態(tài),此時(shí)停止滴加去離子水。
(5)擠條和烘干:將混合好的原料進(jìn)行擠條。擠條成型后在通風(fēng)避光處放置12 h,100 ℃下干燥2 h 后焙燒。緩慢升溫至370 ℃恒溫2 h 分解硝酸根,再升溫至550 ℃下焙燒4 h,脫氯劑制備完成。
由于小試合成脫氯劑實(shí)驗(yàn)與工業(yè)化生產(chǎn)從儀器設(shè)備到合成工藝流程存在一定差距,所以在進(jìn)行工業(yè)化放大生產(chǎn)前,需要采用雙螺桿擠條機(jī)進(jìn)行公斤級(jí)中試放大,優(yōu)化配方及合成過程,使其更適合工業(yè)化生產(chǎn)。
按照小試配方進(jìn)行中試實(shí)驗(yàn),在混捏步驟即發(fā)現(xiàn)水量過多,原料混合成緊固的團(tuán),用手捏時(shí)可以感覺到濕潤,且可以捏成形狀。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),此方法不利于擠條實(shí)驗(yàn),會(huì)使擠出的條黏連。
考慮加入的金屬鹽需要充分溶解,以便與吸附劑A混合均勻,則將水的加入量從吸附劑A的飽和吸水量改為能剛好溶解原料配比中金屬鹽質(zhì)量的水量(參考20 ℃下飽和溶解度)。在混捏階段,物料呈現(xiàn)松散潮濕的狀態(tài),用手捏后不會(huì)形成固定的形狀,則水量適宜,擠條效果較好。
按照小試配方比例計(jì)算,粘結(jié)劑中加入的硝酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)約為4.8%。在中試放大階段,按照小試比例和方法合成粘結(jié)劑,與脫氯劑原料混合后擠條大約5 cm 即斷。適當(dāng)提高粘結(jié)劑中酸的濃度至8%,使酸和Al2O3充分反應(yīng),成膠效果更好;同時(shí)也可以減少水的用量,對(duì)脫氯劑成型有積極的促進(jìn)作用。采用該方法擠條時(shí)可以形成連續(xù)成型。
(1)粘結(jié)劑的制備采用10%的硝酸。純硝酸和擬薄水鋁石的加入比例與實(shí)驗(yàn)室小試相同,合成時(shí)在反應(yīng)器中先倒入擬薄水鋁石粉后,加入硝酸溶液,混合打漿成粘稠狀固體。
(2)按照表1 配方比例在工業(yè)反應(yīng)器中倒入吸附劑A,再按照金屬鹽20 ℃的飽和溶解度計(jì)算得到的水量溶解金屬鹽,將鹽溶液倒入反應(yīng)器中,攪拌15 min后加入吸附劑B和制備好的粘結(jié)劑。
(3)繼續(xù)混合30 min 后,目測原料混合狀態(tài)較好,粉末濕潤蓬松,用手抓取捏和后,原料可以很容易粘結(jié)成團(tuán),由此可見水量略大。
(1)取50%的混合原料,向其中加入約0.6%的田菁粉作為助擠劑。田菁粉由名為田菁的植物制備而成,在焙燒時(shí)可以分解,對(duì)脫氯劑性能不會(huì)有影響。加入田菁粉后擠條,出條均勻順暢,條長且不斷,韌性很好。
(2)剩下50%的混合原料,用鼓風(fēng)機(jī)常溫吹掃約4 h 以去除多余水分,再進(jìn)行混合擠條。擠出的條與加入田菁粉的條相比,表面有細(xì)小毛刺,且易斷,韌性差。
根據(jù)上述工業(yè)生產(chǎn)脫氯劑現(xiàn)象,認(rèn)為加入一定量田菁粉作為助擠劑,擠條效果較好。對(duì)加入田菁粉助擠劑的脫氯劑進(jìn)行干燥和焙燒,產(chǎn)品留作抽樣評(píng)價(jià)。
隨機(jī)抽取工業(yè)放大生產(chǎn)后的脫氯劑與工業(yè)在用脫氯劑物性指標(biāo)對(duì)比見表3。
表3 脫氯劑物性指標(biāo)對(duì)比
從表3 可以看出,YJY16-5 脫氯劑比表面積比工業(yè)劑更大,能與油品更好的接觸和反應(yīng),強(qiáng)化脫氯效果,抗壓強(qiáng)度滿足工業(yè)需求,同時(shí)堆密度略小,可節(jié)省裝填量和運(yùn)輸成本。
對(duì)工業(yè)化放大生產(chǎn)后的脫氯劑隨機(jī)抽取25 g樣品進(jìn)行 200 h 連續(xù)評(píng)價(jià)[11~13],評(píng)價(jià)條件參考重整裝置的實(shí)際操作參數(shù),見表4,實(shí)驗(yàn)結(jié)果見表5。
表4 YJY16-5脫氯劑評(píng)價(jià)條件
表5 YJY16-5脫氯劑評(píng)價(jià)結(jié)果/(mgNaCl·L-1)
連續(xù)評(píng)價(jià)過程中,脫氯劑具有良好的脫氯性能,但由于原料氯含量過低,導(dǎo)致產(chǎn)品脫氯效果不明顯。在連續(xù)評(píng)價(jià)200 h 后,人為調(diào)配苛刻條件繼續(xù)進(jìn)行評(píng)價(jià),YJY16-5脫氯劑仍具備很好的脫氯性能,證明YJY16-5脫氯劑放大生產(chǎn)成功。
脫氯劑小試與工業(yè)化放大生產(chǎn)的差別主要體現(xiàn)在原料中水含量和粘結(jié)劑中硝酸濃度對(duì)擠條的影響。在小試配方的基礎(chǔ)上,優(yōu)化水的加入量和粘結(jié)劑的合成配方并加入助擠劑,可實(shí)現(xiàn)工業(yè)化放大生產(chǎn)。對(duì)工業(yè)化放大生產(chǎn)的樣品抽樣連續(xù)評(píng)價(jià)顯示,脫氯劑具有良好的脫氯性能。