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葫蘆素選煤廠濃縮機(jī)控制系統(tǒng)技術(shù)改造

2022-04-20 04:38宋傳方
煤炭加工與綜合利用 2022年2期
關(guān)鍵詞:梯形圖計時器運轉(zhuǎn)

宋傳方

(北京中煤煤炭洗選技術(shù)有限公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017000)

葫蘆素選煤廠設(shè)計帶煤量為2 400 t/h,煤泥水系統(tǒng)采用2臺NXZ-40高效濃縮機(jī)作為處理煤泥水的設(shè)備,在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)過濃縮機(jī)耙體停轉(zhuǎn)、但集控室運行信號顯示正?,F(xiàn)象,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),液壓馬達(dá)無法產(chǎn)生足夠的扭矩,導(dǎo)致機(jī)械能傳輸功率減小,無法帶動耙體正常運轉(zhuǎn),但液壓泵站油路循環(huán)系統(tǒng)仍處于正常工作狀態(tài)?;诖朔N情況,選煤廠設(shè)計了一套檢測耙體停轉(zhuǎn)裝置。

1 改造方案及目的

改造的目的是檢測濃縮機(jī)耙體是否停轉(zhuǎn)。通過采用PLC程序自動檢測控制方法,利用梯形圖與功能模塊相組合的方法編寫保護(hù)程序,利用耙體運轉(zhuǎn)中的參照點,計時出電感式接近開關(guān)經(jīng)過2個參照點所用時間T,考慮到耙體運轉(zhuǎn)速度會低于此速度,因此將設(shè)定時間上調(diào)為(100+10)T%,當(dāng)檢測時間大于設(shè)定時間時,中繼器動作,現(xiàn)場聲光報警器發(fā)出警報,集控室操作平臺接收到報警信息,通知崗位人員到達(dá)現(xiàn)場提耙。

通過設(shè)計PLC程序自動檢測控制,對輸入輸出節(jié)點進(jìn)行分配,利用軟件編程實現(xiàn)對設(shè)備運轉(zhuǎn)的檢測,并配備相應(yīng)的外圍保護(hù)裝置,使得安全性、可靠性得到提升,避免因煤泥水沉降,造成壓耙,引發(fā)安全生產(chǎn)事故。

2 自動檢測控制系統(tǒng)硬件組成

為滿足PLC程序自動檢測控制方法,需準(zhǔn)備下列材料:

(1)西門子PLC-200 Smart,型號為6ES72881SR200AA0,RS485通訊線;

(2)筆記本電腦1臺,用于軟件調(diào)試;

(3) 中間繼電器4個,聲光報警器1個;

(4) 網(wǎng)絡(luò)高清攝像機(jī),用于對現(xiàn)場設(shè)備監(jiān)控。

2.1 PLC選型及工作原理闡述

2.1.1 PLC選型

為滿足檢測控制需要1臺控制器,考慮到現(xiàn)場實際需要的輸入輸出點位較少,且現(xiàn)場條件惡劣,由于西門子PLC具有高性能,高集成,可靠性,穩(wěn)定性,抗干擾能力強(qiáng),故選用西門子PLC-200 Smart系列里較為經(jīng)濟(jì)性的一款型號為6ES72881SR200AA0的PLC。

2.1.2 PLC工作原理闡述

PLC在投入運行時,工作過程一般可分為3個階段,即輸入采樣、用戶程序執(zhí)行、輸出刷新。

(1)輸入采樣階段。PLC將所有輸入狀態(tài)和數(shù)據(jù)進(jìn)行掃描,將它們存入輸入輸出映象區(qū)中相應(yīng)的單元內(nèi)。輸入采樣結(jié)束后,會對用戶程序執(zhí)行和輸出刷新階段。在這兩個階段中,不管輸入狀態(tài)和數(shù)據(jù)是否會發(fā)生變化,輸入輸出映象區(qū)中的相應(yīng)單元的狀態(tài)和數(shù)據(jù)都不會改變。因此,為了將脈沖信號讀入,脈沖信號的寬度必須大于一個掃描周期。

(2)用戶程序執(zhí)行階段。PLC按照由上而下從左至右的順序依次掃描用戶程序。在掃描每一條梯形圖時,從梯形圖左端的各觸點構(gòu)成的控制線路,依次按照先左后右、先上后下的順序?qū)Ω饔|點構(gòu)成的控制線路進(jìn)行邏輯運算,并輸出邏輯運算的結(jié)果,刷新對應(yīng)線圈在系統(tǒng)RAM存儲區(qū)中對應(yīng)位的狀態(tài)。在用戶程序執(zhí)行過程中,只有輸入點在I/O映象區(qū)內(nèi)的狀態(tài)和數(shù)據(jù)不會發(fā)生變化,而其他輸出點和軟設(shè)備在I/O映象區(qū)或系統(tǒng)RAM存儲區(qū)內(nèi)的狀態(tài)和數(shù)據(jù)都有可能發(fā)生變化,而且排在上面的梯形圖,其程序執(zhí)行結(jié)果會對排在下面的凡是用到這些線圈或數(shù)據(jù)的梯形圖起作用;相反,排在下面的梯形圖,其被刷新的邏輯線圈的狀態(tài)或數(shù)據(jù)只能到下一個掃描周期才能對排在其上面的程序起作用。

(3)輸出刷新。當(dāng)掃描用戶程序結(jié)束后,PLC就進(jìn)入輸出刷新階段。在此期間,CPU按照I/O映象區(qū)內(nèi)對應(yīng)的狀態(tài)和數(shù)據(jù)刷新所有的輸出鎖存電路,再經(jīng)輸出電路驅(qū)動相應(yīng)的外設(shè)。這時,才是PLC的真正輸出。

2.2 電腦

由于要完成軟件的編程,需要1臺裝有西門子PLC-200 Smart軟件的電腦,用于將PLC和外部檢測裝置建立有效的連接關(guān)系,通過RS485通訊線路將編好的程序下載到PLC中。原則上常用XP系統(tǒng)、Win7系統(tǒng)安裝西門子PLC-200 Smart編程軟件。

2.3 網(wǎng)絡(luò)高清攝像頭

為了實時監(jiān)控濃縮機(jī)是否發(fā)生停轉(zhuǎn),另加裝高清網(wǎng)絡(luò)攝像頭,現(xiàn)場使用??低暩咔寰W(wǎng)絡(luò)攝像頭,將現(xiàn)場設(shè)備的運行畫面?zhèn)鬏斨良厥遥貑T通過網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控大屏幕實時監(jiān)控濃縮機(jī),一旦發(fā)生停轉(zhuǎn),現(xiàn)場聲光報警器會發(fā)出警報,集控員可通過監(jiān)控畫面發(fā)現(xiàn)濃縮機(jī)停轉(zhuǎn),通知崗位人員現(xiàn)場查看情況,同時可回放任一時刻現(xiàn)場濃縮機(jī)運轉(zhuǎn)情況,有助于分析改善濃縮機(jī)運行狀況。

3 自動檢測控制系統(tǒng)軟件設(shè)計

圖1所示為現(xiàn)場濃縮機(jī)實際情況,當(dāng)濃縮機(jī)正常運轉(zhuǎn)時用秒表計時得到相鄰2個探點經(jīng)過電感式接近開關(guān)所需的時間,考慮到耙體受阻力時運轉(zhuǎn)的速度會減緩,因此在原有測得時間的基礎(chǔ)上,將設(shè)定時間上調(diào)10%,經(jīng)過測試能很好的滿足現(xiàn)場實際情況。設(shè)探點本身的距離為x,探空區(qū)域距離為y,檢測準(zhǔn)確率為F,由于濃縮機(jī)停轉(zhuǎn)時接近開關(guān)停在探空區(qū)域會觸發(fā)報警,停在探點上則不會觸發(fā)報警,因此存在檢測盲區(qū)。檢測準(zhǔn)確率如式(1),所得結(jié)果為90.4%,按圖2程序設(shè)計基本能滿足要求。

圖1 濃縮機(jī)現(xiàn)場實物

圖2 濃縮機(jī)檢測裝置程序

圖2設(shè)計基本能滿足檢測濃縮機(jī)是否停轉(zhuǎn),但缺點在于當(dāng)設(shè)備停轉(zhuǎn)時,電感式接近開關(guān)正好檢測到探點的位置時,程序內(nèi)部的計時器輸入點無法接通,導(dǎo)致輸出點一直為零,外部中繼器無法接通,聲光報警器不會發(fā)出警報。為了改善這種弊端,在不改變外部硬件條件的情況下,對程序重新編寫,利用上升沿、下降沿、計數(shù)器、計時器指令相互結(jié)合的方法編寫程序,電感式接近開關(guān)檢測到探點,上升沿接通計數(shù)器,計數(shù)器的常開觸點閉合,計時器開始計時,耙體正常運轉(zhuǎn)時,未到達(dá)設(shè)定時間時電感式接近開關(guān)離開探點觸發(fā)下降沿,計數(shù)器復(fù)位,計時器清零,當(dāng)電感式接近開關(guān)離開探點觸發(fā)下降沿時,另一計數(shù)器接通,計數(shù)器的常開觸點閉合,計時器開始計時,耙體正常運轉(zhuǎn)時,未到達(dá)設(shè)定時間時電感式接近開關(guān)再次接觸探點觸發(fā)上升沿,計數(shù)器復(fù)位,計時器清零,因此無論電感式接近開關(guān)檢測到上升沿還是下降沿,都會延時到設(shè)定時間后觸發(fā)輸出,并且這種往復(fù)式的循環(huán)消除了檢測盲區(qū),真正實現(xiàn)了濃縮機(jī)停轉(zhuǎn)后,無論電感式接近開關(guān)探到探點位置,還是探到非探點區(qū)域,計時器都會發(fā)出計時,延時至設(shè)定時間,輸出線圈得電,中繼器接通,集控室操作平臺接收到報警信息,且集控室監(jiān)控畫面顯示聲光報警器發(fā)出警報如圖3所示,程序如圖4所示。

圖3 集控室高清畫面攝像頭顯示屏

圖4 濃縮機(jī)檢測裝置改進(jìn)后的程序

4 結(jié) 語

濃縮機(jī)作為選煤廠重要的處理煤泥水設(shè)備,耙體停轉(zhuǎn)會導(dǎo)致煤泥水沉降壓耙進(jìn)而影響選煤廠的正常生產(chǎn),為此設(shè)計檢測濃縮機(jī)耙體停轉(zhuǎn)的電控裝置,結(jié)合集控高清視頻監(jiān)控系統(tǒng),保證耙體停轉(zhuǎn)時,及時發(fā)現(xiàn)耙體停轉(zhuǎn),及時檢修。經(jīng)現(xiàn)場安裝使用后,能準(zhǔn)確檢測到耙體停轉(zhuǎn),并及時發(fā)出報警,從而保障濃縮機(jī)長期高效穩(wěn)定運行,降低了設(shè)備的故障率。

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