閆 飛,薛石平,呂 雯
(1.中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司,西安 710065;2.中國水利水電第四工程局有限公司,西寧 810000)
某水庫總庫容437×104m3,屬Ⅳ等小(1)型工程,主要建筑物級別為4級。擋水建筑物為瀝青混凝土心墻堆石壩,壩頂高程4 030.90 m,最大壩高51.90 m,壩頂長度264.40 m,壩頂寬度7 m。壩址覆蓋為6~8 m厚的砂卵礫石層,以下為青色鈣質(zhì)粉砂巖夾板巖。大壩防滲系統(tǒng)由瀝青心墻和基礎帷幕灌漿組成,心墻底部、帷幕灌漿頂部為混凝土基座?;炷粱?.5 m,底寬5 m,頂寬6.5 m,每20 m設置一道永久橫縫。基座處設置2道銅止水,1道沿心墻軸線在基座頂部布置,騎縫在瀝青混凝土心墻底部和基座之間,稱為縱向止水;1道在心墻軸線和基座橫縫相交處、沿橫縫豎向布置,騎縫在2塊基座之間,并深入底部基巖止水坑,稱為豎向止水。該2道止水在橫縫處呈“T”型接,使瀝青混凝土心墻、混凝土基座和基巖形成完整防滲體系。
由于橫縫處豎向止水施工不規(guī)范,為保證混凝土基座和基巖的防滲體系封閉完整,最初擬定在豎向止水上下游側80 cm各布置1道入巖騎縫孔,孔內(nèi)填塞遇水膨脹止水條,通過新增2道豎向止水使基座和基巖結合部防滲體系封閉。
為檢驗上述處理方案的可靠性,施工完成后在現(xiàn)場進行了壓水檢查[1],即在豎向止水和上游側騎縫孔之間布置檢查孔[2],進行串通性壓水檢查。經(jīng)壓水試驗,水越過豎向止水及下游側騎縫孔,從橫縫中冒出,且出水量與進水量相當,串通性嚴重。通過壓水檢查,不僅證明基座橫縫處的豎向止水存在施工缺陷,上下游串通,同時也證明騎縫孔內(nèi)填塞遇水膨脹止水條的初擬方案效果不佳。為保證水庫安全運行,決定對河床段心墻混凝土基座11條橫縫再次進行化學灌漿處理,即保留原方案在橫縫豎向止水上下游80 cm先布入巖騎縫孔、塞填遇水膨脹止水條,然后在豎向止水上游側進行化學灌漿,以解決止水施工缺陷引起的滲漏問題。
經(jīng)壓水試驗,本工程混凝土基座橫縫內(nèi)豎向止水存在防滲缺陷,為此制定的處理方案要以“防滲為主”。處理方案設計時,要綜合考慮帷幕灌漿、豎向止水和瀝青心墻等相對位置關系,且不宜大范圍開槽鉆孔,避免降低橫縫處混凝土強度。根據(jù)設計圖紙,豎向止水和瀝青心墻在同一軸線位置,帷幕灌漿軸線在瀝青心墻軸線上游70 cm。同時,心墻底部寬度放大至2 m。為此,處理方案是在心墻軸線上下游80 cm處布置騎縫鉆孔,塞填遇水膨脹止水條,然后在豎向止水上游側化學灌漿。結合前述壓水檢查,遇水膨脹止水條效果不理想,但卻為下步化學灌漿創(chuàng)造了有利的施工條件,故本工程防滲處理的重點是原方案實施后增加的化學灌漿?;瘜W灌漿是在豎向止水和上游騎縫孔之間布置3道化學灌漿騎縫孔,采用LW/HW水溶性聚氨酯材料封閉該部位橫縫,以恢復防滲效果[3-4]。
遇水膨脹止水條,具有很好的止水性能[5]。膨脹止水條具體性能指標見表1。
表1 膨脹止水條的性能指標
LW/HW水溶性聚氨酯化學灌漿材料是一種快速高效的防滲堵漏材料,具有良好的親水性,水既是稀釋劑,又是固化劑,漿液遇水后自行發(fā)散、乳化、發(fā)泡,形成不透水的彈性膠狀固結體,可在潮濕或者涌水情況下進行灌漿,對水質(zhì)適應性強,形成的固結體遇水膨脹性好、包水性大,具有彈性止水和以水止水的雙重功能,適用于變形裂縫的防水處理[6]。漿液的粘度、固化速度可通過調(diào)整LW、HW兩種材料的比例靈活調(diào)節(jié)。HW灌漿材料強度高、但膨脹量小,LW灌漿材料強度低,但遇水膨脹止水效果好[7]。LW、HW的主要技術指標見表2。
表2 LW/HW水溶性聚氨酯灌漿材料技術指標
高彈性砂漿用于混凝土薄層抗沖磨修補及嵌填伸縮縫,其最大的特點是有極佳的彈性,具有良好的抗裂性和變形特性,因此采用高彈性砂漿對橫縫鑿除部分進行封縫,對灌漿孔口填充進行封閉。高彈性砂漿主要性能指標見表3。
表3 高彈性砂漿性能指標
施工工藝流程:施工準備→心墻底部?150 mm騎縫孔鉆孔→填充膨脹止水條→?75mm騎縫化學灌漿孔→橫縫表面封閉→化學灌漿→孔口回填高彈性砂漿→質(zhì)量檢查及驗收。
(1) 騎縫孔鉆孔及填充膨脹止水條
采用鉆機在混凝土基座距銅止水80 cm處上下游兩側騎縫取芯鉆孔,孔徑150 mm,入巖20 cm。鉆孔后采用大流量進行沖洗,沖洗完成后抽干孔內(nèi)積水,孔內(nèi)填充遇水膨脹的止水條。為了將孔內(nèi)滲入的積水排出,將膨脹止水條(板)纏繞在一根?25 mm鋼管下部,插入孔內(nèi),與基巖緊密相接,孔內(nèi)積水通過鋼管排出,然后將膨脹止水條分層插入孔內(nèi),保證充填密實。膨脹止水條填充至孔口10 cm處,用高彈性砂漿回填至基座表面。膨脹止水條填充現(xiàn)場見圖1,高彈性砂漿封孔見圖2。
(2) 化學灌漿孔布孔
在基座豎向銅止水上游布置3道化學灌漿孔,灌漿孔徑75 mm,入巖60 cm。1號孔距上游已實施騎縫孔10 cm,2號孔距1號孔10 cm,3號孔距2號孔10 cm。騎縫孔布置及灌漿孔布置分別見圖3、4。
(3) 在心墻基座范圍沿橫縫摳槽,槽深5 cm,開口寬6 cm,摳槽后將表面污物清理沖洗干凈,用高彈性砂漿回填,對表面進行封閉。
(4) 化學灌漿
灌漿配比:根據(jù)現(xiàn)場試驗,灌漿材料LW∶HW=4∶1(重量比)。
灌漿順序:按1號、3號、2號孔順序進行,其中2號孔兼做壓水檢查孔。
灌漿壓力:開灌壓力0.2 MPa,當吸漿率小于5 mL/min時,逐漸加壓至0.3 MPa。
結束標準:在0.3 MPa壓力下,不吸漿且應穩(wěn)壓持續(xù)10 min方可結束。
(5) 表面打磨
待漿液固化后,鑿除灌漿管及部分封縫材料,孔口未被漿液充填段,需進行封孔,封孔材料采用高彈性砂漿[8]。待處理驗收合格后,對整個瀝青心墻基座弧面進行鑿毛,后續(xù)按照原設計要求進行涂刷冷底子油及瑪蹄脂等施工。
表4 各孔化學灌漿數(shù)據(jù)統(tǒng)計
本次化學灌漿按照1號、3號、2號孔的順序進行化學灌漿,1號及3號孔為化學灌漿孔,2號孔為檢查孔,在1號孔和3號孔灌漿結束后,先在2號孔進行壓水試驗,試驗壓力為0.5 MPa,壓水試驗滿足要求后統(tǒng)一采用化學灌漿封閉。2號孔的壓水試驗對1號、3號孔的化學灌漿質(zhì)量及與膨脹止水條填充效果進行檢驗,結果均滿足要求。表4為各孔化學灌漿數(shù)據(jù)統(tǒng)計表。11條橫縫經(jīng)過處理后,透水率在0.03~0.33 Lu之間,遠小于設計要求的5 Lu,處理效果顯著。
本工程對混凝土基座11條橫縫進行了防滲缺陷處理,經(jīng)壓水檢測合格。形成結論如下:
(1) 混凝土基座止水缺陷處理,施工中應盡可能采取兩種或多種組合措施進行處理,避免單一方案處理的局限性。如本項目原處理方案僅采用騎縫孔填塞膨脹止水條,處理效果不理想,隨后增加了化學灌漿處理方案,才達到預期缺陷處理效果。
(2) 化學灌漿作為工程常用防滲堵漏處理方案,雖然已經(jīng)較為成熟,但是具體工程中還應結合施工環(huán)境及灌漿部位選擇合適灌漿材料。本工程采用騎縫孔化學灌漿能夠有效封閉橫縫等狹小縫隙,處理后最大透水率僅為0.33 Lu,且LW/HW水溶性聚氨酯材料施工簡便、縫隙封堵效果好,可為類似水利工程防滲處理提供工程實踐。
目前行業(yè)規(guī)范沒有關于瀝青心墻混凝土基座設橫縫及止水的相關規(guī)定,但參考SL 274-2020《碾壓式土石壩設計規(guī)范》中7.1.9條,土質(zhì)防滲體底部混凝土蓋板為避免形成滲流通道設施工縫不設永久分縫[9]。為此,建議瀝青心墻混凝土基座設計中不設永久縫,可采用后澆微膨脹混凝土或其他更嚴格的基座止水設計方案。