盛慶石
(山東飛泰紡織有限公司,山東聊城,252400)
降低噸紗用工用電成本是增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的途徑之一。根據(jù)我公司設(shè)備基礎(chǔ)條件,在梳棉工序和精梳工序提高半制品定量的能力有限,我們重點(diǎn)從并條和粗紗工序著眼,在保證滿足用戶產(chǎn)品質(zhì)量要求的前提下,通過(guò)調(diào)整并條和粗紗定量達(dá)到提高效率、減少用工用電成本的目的。通過(guò)參閱相關(guān)文獻(xiàn)[1-5],結(jié)合我公司生產(chǎn)產(chǎn)品品種、設(shè)備配備和生產(chǎn)管理的具體情況,重點(diǎn)就生產(chǎn)純棉精梳紗品種工藝中并條和粗紗定量制定了詳細(xì)的工藝試驗(yàn)方案,取得較好的試驗(yàn)效果。
試驗(yàn)品種:JC 18.4 tex 集聚紗。
試驗(yàn)?zāi)康模涸诠粳F(xiàn)有設(shè)備基礎(chǔ)條件下,在滿足用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的前提下,在保持或提高原有產(chǎn)品質(zhì)量水平的基礎(chǔ)上,通過(guò)提高并條和粗紗工序的定量,達(dá)到降低噸紗成本。
試驗(yàn)條件:采用相同的8 個(gè)小卷,同臺(tái)精梳機(jī)的精梳條,并條頭道和末道同臺(tái)同眼紡制,粗紗和細(xì)紗同臺(tái)同錠位。
試驗(yàn)方案:34#FA266 型精梳機(jī)紡制8 個(gè)小卷的精梳條,在28#頭道D81 型并條機(jī)1 眼和末道D81S 型并條機(jī)1 眼分兩種方案進(jìn)行試驗(yàn),方案1為原機(jī)上工藝。頭道工藝:后區(qū)牽伸1.56 倍,羅拉隔距6 mm×14 mm,出條速度373 m/min,喇叭口直徑3.4 mm。末道工藝:并合數(shù)8 根,后區(qū)牽伸1.25 倍,羅拉隔距5 mm×14 mm,出條速度369 m/min,喇叭口直徑3.4 mm。
在26#JWF1425 型粗紗機(jī)上,選同錠20 錠,方案1 為原機(jī)上工藝。粗紗工藝:后區(qū)牽伸1.19 倍,羅拉隔距10 mm×23 mm×36 mm,后區(qū)牽伸1.19 倍,鉗口隔距6.0 mm,錠速900 r/min。
紡制了4 種方案的粗紗,分別在37#FA507 型細(xì)紗機(jī)上,同錠20 錠,分別紡制管紗,利用同臺(tái)條干儀測(cè)試質(zhì)量指標(biāo)。其中,方案1 為原機(jī)上工藝,方案2、方案3 和方案4 為試驗(yàn)工藝。細(xì)紗工藝:后區(qū)牽伸1.24 倍,羅拉隔距18 mm×35 mm,捻度83.68 捻/10 cm,T 型下肖,鉗口(單面)3.5 mm。具體工藝試驗(yàn)對(duì)比見表1 和表2。其中,并條頭道并合數(shù)均為6 根,并條頭道總牽伸均為6.00 倍;并條末道并合數(shù)均為8 根,方案1 并條末道總牽伸8.00 倍,其他均為8.14 倍。
從質(zhì)量指標(biāo)對(duì)比分析可知,方案2、方案3 和方案4 相對(duì)于方案1,其成紗各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)均有所惡化。從并條頭道、末道、粗紗到細(xì)紗總牽伸倍數(shù)計(jì)算可知:方案1 總牽伸倍數(shù)為11 741.1 倍,方案2 總牽伸倍數(shù)為13 683.2 倍,方案3 總牽伸倍數(shù)為13 686.2 倍,方 案4 總 牽 伸 倍 數(shù) 為13 694.5 倍。計(jì)算可知,方案2、方案3 和方案4 相對(duì)于方案1 總牽伸倍數(shù)增加了約1.17 倍,這是由于并條機(jī)頭道并合數(shù)增加造成的。同時(shí),并合數(shù)的增加也造成了成紗棉結(jié)的增加。為此,我們制定了新的工藝試驗(yàn)方案,即工藝試驗(yàn)二。
試驗(yàn)品種:JC18.4 tex 集聚紗。
試驗(yàn)?zāi)康?、試?yàn)條件和試驗(yàn)方法同試驗(yàn)一。試驗(yàn)二調(diào)整了并條工序的工藝方案,頭道并合數(shù)均6 根,干定量均24.6 g/5 m;末道并合數(shù)均8 根,末道并條干定量均23.5 g/5 m。
細(xì)紗采用肇東下銷,鉗口(平面)3.0 mm,各工序其他工藝同試驗(yàn)一,具體工藝試驗(yàn)對(duì)比見表3 和表4。其中,并條頭道并合數(shù)均為6 根,并條末道并合數(shù)均為8 根。
表1 工藝試驗(yàn)一的并條、粗紗和細(xì)紗有關(guān)試驗(yàn)工藝
表2 工藝試驗(yàn)一的JC 18.4 tex 集聚紗成紗質(zhì)量試驗(yàn)結(jié)果對(duì)比
表3 工藝試驗(yàn)二的并條、粗紗和細(xì)紗有關(guān)試驗(yàn)工藝
方 案5 相 對(duì) 于 方 案1,條 干CV、-30% 細(xì)節(jié)、+35%粗節(jié)指標(biāo)稍有惡化,其余各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)均有不同程度的改善;方案6 相對(duì)于方案1,條干CV、-30%細(xì)節(jié)、+35%粗節(jié)、+140%棉結(jié)指標(biāo)稍有惡化,其余各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)均有不同程度的改善;方案7 相對(duì)于方案1,-30%細(xì)節(jié)指標(biāo)稍有惡化,其余各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)均有不同程度的改善。綜上分析可知,4 個(gè)方案中質(zhì)量指標(biāo)最好的為方案7,可以判定紡制JC 18.4 tex 集聚紗時(shí),粗紗干定量7.8 g/10 m 較為合適。
試驗(yàn)品種:JC 14.6 tex 集聚紗。85#FA507 型細(xì)紗機(jī),用試驗(yàn)二4 個(gè)方案對(duì)應(yīng)的粗紗試驗(yàn),即方案8 粗紗干定量6.4 g/10 m,方案9 粗紗干定量6.9 g/10 m,方案10 粗紗干定量7.4 g/10 m,方案11 粗紗干定量7.8 g/10 m。細(xì)紗工藝:后區(qū)牽伸1.24 倍,羅拉隔距18 mm×35 mm,捻度96.2捻/10 cm,肇東下銷,鉗口(平面)2.5 mm。具體工藝試驗(yàn)對(duì)比見表5。
除方案11 的CVb比方案8 稍有惡化外,方案9、方案10 和方案11 其他各項(xiàng)成紗質(zhì)量指標(biāo)均比方案8 有不同程度的改善。其中,質(zhì)量指標(biāo)最優(yōu)為方案10。方案10 相對(duì)于方案8,條干CV改善0.52 個(gè) 百 分 點(diǎn),CVb改 善0.31 個(gè) 百 分 點(diǎn),-30%細(xì)節(jié)減少288.3 個(gè)/km,-50% 細(xì)節(jié)減少2.5 個(gè)/km,+35%粗節(jié)減少78.6 個(gè)/km,+50%粗節(jié)減少10.3 個(gè)/km,+140% 棉結(jié)減少90.7 個(gè)/km,+200% 棉結(jié)減少24.9 個(gè)/km。綜上分析,可以判定紡制JC 14.6 tex 集聚紗時(shí),采用方案10,即粗紗干定量7.4 g/10 m 較為合適。
試驗(yàn)品種:JC 28 tex 集聚紗。217#FA502 型細(xì)紗機(jī),用試驗(yàn)二4 個(gè)方案的對(duì)應(yīng)粗紗試驗(yàn),即方案12 粗紗干定量6.4 g/10 m,方案13 粗紗干定量6.9 g/10 m,方案14 粗紗干定量7.4 g/10 m,方案15 粗紗干定量7.8 g/10 m。細(xì)紗工藝:后區(qū)牽伸1.25 倍,羅拉隔距18 mm×35 mm,捻度66 捻/10 cm,T 型下銷,鉗口(平面)4.0 mm。具體工藝試驗(yàn)對(duì)比見表6。
表4 工藝試驗(yàn)二的JC 18.4 tex 集聚紗成紗質(zhì)量試驗(yàn)結(jié)果對(duì)比
表5 工藝試驗(yàn)三的JC 14.6 tex 集聚紗成紗質(zhì)量試驗(yàn)結(jié)果對(duì)比
表6 工藝試驗(yàn)四的JC 28 tex 集聚紗成紗質(zhì)量試驗(yàn)結(jié)果對(duì)比
從各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)試驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出,表6 中4個(gè)方案質(zhì)量指標(biāo)總體差異不大。其中,方案12 有3 項(xiàng)指標(biāo)最好,分別是條干CV10.40%,+35%粗節(jié)56.0 個(gè)/km,+140%棉結(jié)63.5 個(gè)/km;方案13 有一項(xiàng)指標(biāo)最好,即-30%細(xì)節(jié)302.9 個(gè)/km;方案15 有3 項(xiàng)指標(biāo)最好,分別是CVb2.05%,+50%粗節(jié)7.6 個(gè)/km,+200%棉結(jié)25.1 個(gè)/km。綜上分析,可以判定紡制JC 28 tex 集聚紗時(shí),采用方案15,即粗紗干定量7.8 g/10 m 較為合適。
(1)從試驗(yàn)一中可以看出,對(duì)JC 18.4 tex 集聚紗來(lái)講,由現(xiàn)上機(jī)方案并條并合數(shù)頭道6 根、末道8 根,頭道干定量20.5 g/5 m,末道干定量20.5 g/5 m,粗紗干定量6.4 g/10 m,調(diào)整為并條并合數(shù)頭道7 根、末道8 根,頭道干定量23.9 g/5 m,末道干定量23.5 g/5 m,粗紗干定量6.9 g/10 m、7.4 g/10 m 和7.8 g/10 m。在同樣的試驗(yàn)條件下,調(diào)整后的成紗質(zhì)量指標(biāo)均有所惡化。經(jīng)分析可知,由于并條機(jī)頭道并合數(shù)增加,造成了成紗棉結(jié)的增加,同時(shí)也使并條、粗紗、細(xì)紗的總牽伸倍數(shù)增加了約1.17 倍,造成了成紗條干等質(zhì)量指標(biāo)的惡化。試驗(yàn)一中的試驗(yàn)調(diào)整方案不予采納,需要進(jìn)一步調(diào)整試驗(yàn)方案。
(2)從試驗(yàn)二中可以看出,由方案1 并條并合數(shù)頭道6 根、末道8 根,頭道干定量20.5 g/5 m,末道干定量20.5 g/5 m,粗紗干定量6.4 g/10 m,調(diào)整為并條并合數(shù)頭道6 根、末道8 根,頭道干定量24.6 g/5 m,末道干定量23.5 g/5 m,粗紗干定量6.9 g/10 m、7.4 g/10 m 和7.8 g/10 m。在同樣的試驗(yàn)條件下,對(duì)比分析得出以下結(jié)論:對(duì)JC 18.4 tex 集聚紗來(lái)講,4 個(gè)方案中質(zhì)量指標(biāo)最好為方案7,即粗紗干定量7.8 g/10 m;對(duì)JC 14.6 tex 集聚紗來(lái)講,4 個(gè)方案中質(zhì)量指標(biāo)最好為方案10,即粗紗干定量7.4 g/10 m;對(duì)JC 28 tex 集聚紗來(lái)講,4 個(gè)方案中質(zhì)量指標(biāo)總體差異不大。綜上分析,采用方案4 即粗紗干定量7.8 g/10 m 較為合適。
(3)本次試驗(yàn)的目的是在穩(wěn)定或提高原有產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,受精梳機(jī)FA266 機(jī)型設(shè)備基礎(chǔ)條件的制約,提高精梳機(jī)產(chǎn)能受限,試圖通過(guò)優(yōu)化并條和粗紗工藝,增加并條頭道、末道和粗紗定量,達(dá)到提高并條和粗紗產(chǎn)能,減少開臺(tái),減少用工用電,進(jìn)而降低噸紗成本,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。通過(guò)試驗(yàn),并條頭道干定量由原20.5 g/5 m 增加到24.6 g/5 m,頭道并條提高產(chǎn)能20%;并條末道干定量由原20.5 g/5 m 增加到23.5 g/5 m,末道并條提高產(chǎn)能約14.6%;粗紗干定量由原6.4 g/10 m 增加到7.8 g/10 m,粗紗產(chǎn)能提高約21.9%。