秦燕鴿 郭曉華 劉杰 付強(qiáng)
摘要:某型導(dǎo)彈在外場測試時“允許截獲、截獲、角度預(yù)置誤差Y和Z軸絕對值”不合格,返廠測試故障現(xiàn)象與外場測試一致。為了解決該問題,通過故障分析和機(jī)理分析,確定故障原因是三自由度陀螺電機(jī)堵轉(zhuǎn)無法正常啟動,導(dǎo)致導(dǎo)引頭穩(wěn)定平臺系統(tǒng)無法正常工作。本文可為排除同此類故障提供借鑒。
關(guān)鍵詞:三自由度陀螺;故障分析;電機(jī)堵轉(zhuǎn)
Keywords:unrestrained gyroscope;fault analysis;motor locked rotor
1 故障描述
某型導(dǎo)彈外場測試時“允許截獲、截獲、角度預(yù)置誤差Y和Z軸絕對值”不合格,該導(dǎo)彈入廠測試時,故障現(xiàn)象與外場測試結(jié)果一致。
2 問題定位
2.1 全彈故障分析
根據(jù)全時序測試流程,對“允許截獲、截獲、角度預(yù)置誤差Y和Z軸絕對值”不合格的故障現(xiàn)象進(jìn)行分析。
該枚產(chǎn)品故障產(chǎn)生的時機(jī)是在中/末制導(dǎo)交接段,當(dāng)目標(biāo)將要進(jìn)入導(dǎo)引頭的允許截獲距離時,飛控組件向?qū)б^發(fā)出“開發(fā)射機(jī)高壓指令”,并給導(dǎo)引頭以目標(biāo)角度和速度指示。在角度預(yù)置時,飛控組件向?qū)б^發(fā)送Y、Z軸框架預(yù)置角,導(dǎo)引頭接收到加高壓指令時,會根據(jù)預(yù)置信息執(zhí)行角度粗預(yù)定和精預(yù)定。粗預(yù)定時,導(dǎo)引頭不接入陀螺;精預(yù)定時,導(dǎo)引頭按照陀螺指向進(jìn)行精確的角度指示。
全彈自檢合格后,在預(yù)置框架角時,角度預(yù)置不合格。根據(jù)以上分析,造成不合格的原因應(yīng)為導(dǎo)引頭艙故障。
2.2 導(dǎo)引頭艙故障分析
分解后對導(dǎo)引頭艙進(jìn)行測試,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)引頭艙內(nèi)部有異響,角度指示執(zhí)行誤差測試不合格,加溫電沖擊電流變化異常。
根據(jù)導(dǎo)引頭工作時序分析,在中/末制導(dǎo)交接段,根據(jù)飛控組件向?qū)б^傳送目標(biāo)的角度和速度指示信息對角度和速度進(jìn)行預(yù)置,預(yù)置滿足要求后,飛控根據(jù)允許截獲距離和導(dǎo)引頭加高壓指令持續(xù)時間給出允許截獲指令。導(dǎo)引頭角度執(zhí)行誤差測試即是檢測導(dǎo)引頭在中/末制導(dǎo)交接段角度預(yù)置執(zhí)行能力的性能。
角度預(yù)定時,彈載計算機(jī)給出目標(biāo)粗指示信號估值與角位置測量值的比較,將其差值送到功率放大器,驅(qū)動伺服電機(jī)轉(zhuǎn)動天線實現(xiàn)粗略目標(biāo)指示。同時,彈載計算機(jī)給出目標(biāo)精指示信號估值,通過直流放大器使陀螺產(chǎn)生進(jìn)動,從而使陀螺角傳感器產(chǎn)生一幅度正比于轉(zhuǎn)角大小的信號,信號經(jīng)功率放大器控制驅(qū)動電機(jī)帶動天線轉(zhuǎn)動,實現(xiàn)精確目標(biāo)指示。
根據(jù)以上分析,造成不合格的原因應(yīng)為導(dǎo)引頭角度跟蹤回路故障。
2.3 故障樹建立及分析
為了查明故障原因,結(jié)合部隊和工廠測試結(jié)果,建立導(dǎo)彈“允許截獲、截獲、角度預(yù)置誤差Y和Z軸絕對值”不合格故障樹(見圖1)。由圖1可知,導(dǎo)彈測試出現(xiàn)該故障與3個底事件有關(guān)。根據(jù)故障樹對底事件進(jìn)行排查。
1)角跟蹤電路故障
針對角度跟蹤回路工作異常,結(jié)合該導(dǎo)引頭艙加溫電沖擊電流變化異常,對位標(biāo)器及角跟蹤電路進(jìn)行排查。從設(shè)備來的加溫電源一路送到發(fā)射機(jī),為發(fā)射機(jī)速調(diào)管提供加溫電;另一路經(jīng)過二次電源兩個二極管后,分別送到修正通道微波接收機(jī)和陀螺電源,為多路恒溫晶振提供加溫電,經(jīng)陀螺電源轉(zhuǎn)化為三相交流電加至三自由度陀螺,驅(qū)動陀螺轉(zhuǎn)動。在導(dǎo)彈加溫階段,位標(biāo)器除了三自由度陀螺外其他部件不工作,故角跟蹤電路不工作。因此,該底事件可以排除。
2)陀螺電源故障
用數(shù)字示波器對陀螺電源對外接口 3、4、5腳A、B、C三相輸出電壓波形進(jìn)行測試,A、B、C三相輸出相電壓、波形均正常,測試結(jié)果為合格。因此,該底事件可以排除。
3)三自由度陀螺故障
對分解后的導(dǎo)引頭通電測試,加溫電接通時三自由度陀螺未啟動,用數(shù)字示波器對該導(dǎo)引頭的三自由度陀螺對外接口1、2、3腳A、B、C三相輸入電壓進(jìn)行測試,供電正常,根據(jù)三自由度陀螺未啟動的情況判斷三自由度陀螺故障。
2.4 排查結(jié)果
根據(jù)對故障樹底事件的分析和驗證結(jié)果,得出以下結(jié)論:在導(dǎo)致“允許截獲、截獲、角度預(yù)置誤差Y和Z軸絕對值”不合格頂事件的3項底事件中,角跟蹤電路故障和陀螺電源故障經(jīng)分析和驗證后可以排除,三自由度陀螺故障底事件不能排除,由此確定導(dǎo)致該故障的原因為三自由度陀螺故障。
3 機(jī)理分析
3.1 三自由度陀螺結(jié)構(gòu)組成
三自由度陀螺屬于小型轉(zhuǎn)子陀螺,由陀螺殼體、陀螺電機(jī)、雙軸力矩發(fā)生器、雙軸角度傳感器、內(nèi)外環(huán)架五部分組成。內(nèi)外環(huán)架用于確保陀螺角動量相對于內(nèi)環(huán)軸和外環(huán)軸的自由度,陀螺電機(jī)用一對軸承支撐在內(nèi)環(huán)上,內(nèi)環(huán)用一對軸承支撐在外環(huán)上,外環(huán)用一對軸承支撐在陀螺殼體上。內(nèi)環(huán)軸和外環(huán)軸的兩側(cè)分別裝有內(nèi)環(huán)、外環(huán)角傳感器、內(nèi)環(huán)、外環(huán)力矩發(fā)生器。
3.2 三自由度陀螺功能原理
三自由度陀螺的基本特性是定軸性和進(jìn)動性。定軸性是指具有抵抗干擾力矩,即保持其自轉(zhuǎn)軸相對慣性空間方位穩(wěn)定的特性;進(jìn)動性是指陀螺儀在外力矩作用下繞著與外力矩垂直的方向轉(zhuǎn)動的特性。
三自由度陀螺內(nèi)環(huán)平面與外環(huán)平面保持一致時,內(nèi)環(huán)軸和外環(huán)軸的角傳感器輸出為零。當(dāng)導(dǎo)彈彈體相對于外環(huán)軸產(chǎn)生擾動角速度時,平臺將繞外環(huán)軸轉(zhuǎn)動,平臺內(nèi)環(huán)與平臺外環(huán)之間形成失調(diào)角,外環(huán)軸角傳感器輸出與失調(diào)角成正比的電信號,通過放大后驅(qū)動陀螺電機(jī),并以同樣大小角度轉(zhuǎn)動平臺向反方向旋轉(zhuǎn),使平臺恢復(fù)到原先位置,確保平臺對外環(huán)軸的穩(wěn)定。內(nèi)環(huán)軸的穩(wěn)定原理與外環(huán)軸相同。
當(dāng)目標(biāo)視線存在一個角速度時,天線坐標(biāo)相對于目標(biāo)坐標(biāo)出現(xiàn)失調(diào)角,經(jīng)過接收機(jī)形成失調(diào)信號,通過外環(huán)軸力矩發(fā)生器產(chǎn)生陀螺力矩,使陀螺平臺繞外環(huán)軸進(jìn)動,進(jìn)動時陀螺外環(huán)軸角傳感器輸出信號,信號經(jīng)放大后驅(qū)動外環(huán)軸使陀螺電機(jī)轉(zhuǎn)動,驅(qū)動平臺跟上陀螺的進(jìn)動,從而實現(xiàn)對目標(biāo)的跟蹤。
3.3 三自由度陀螺故障機(jī)理分析
對三自由度陀螺進(jìn)行失效分析,判定該故障是因電機(jī)下軸承保持架分層、掉塊斷裂造成的。
1)電氣接口檢測
對故障的三自由度陀螺各接線柱間阻值進(jìn)行測試,結(jié)果均合格;對故障的三自由度陀螺各接線柱對殼體的絕緣電阻進(jìn)行測試,結(jié)果均合格;對故障的三自由度陀螺各接線柱間的絕緣電阻進(jìn)行測試,結(jié)果均合格。
2)通電檢查
對三自由度陀螺進(jìn)行通電測試,沖擊電流變化異常,立即斷電。測試情況表明該陀螺在常溫通電情況下電機(jī)堵轉(zhuǎn),故障現(xiàn)象與整機(jī)測試時故障現(xiàn)象一致,故障復(fù)現(xiàn)。
3)原因分析
針對陀螺電機(jī)堵轉(zhuǎn)問題,對三自由度陀螺從外向內(nèi)進(jìn)行逐層分解排查。結(jié)合三自由度陀螺結(jié)構(gòu)及工作原理,列出造成電機(jī)堵轉(zhuǎn)的故障樹(見圖2)。由圖2可知,造成陀螺電機(jī)堵轉(zhuǎn)的原因有6項底事件,結(jié)合三自由度陀螺分解情況對故障樹底事件逐一進(jìn)行分析、排查、定位。
a.電機(jī)與內(nèi)環(huán)卡滯
在分解過程中,分解到內(nèi)環(huán)組件時,從內(nèi)環(huán)組件中取出電機(jī),在16倍體視顯微鏡下檢查,內(nèi)環(huán)表面與電機(jī)表面無卡碰、劃痕。因此,該底事件可以排除。
b. 軸承安裝不當(dāng)
按照工藝要求對故障件軸向位移復(fù)測合格。復(fù)查三自由度陀螺電機(jī)軸向位移測試夾具合格有效,每年定期校準(zhǔn),復(fù)查原始質(zhì)量卡數(shù)據(jù)軸承與定子、端蓋的配合以及軸向位移值均合格。因此,該底事件可以排除。
c. 多余物
在對三自由度陀螺的分解過程中,每一步的分解均無多余物。因此,該底事件可以排除。
d. 轉(zhuǎn)子、定子間隙變小卡滯
通過對陀螺電機(jī)的分解,在分解過程中定轉(zhuǎn)子無粘連,無摩擦痕跡,定子與轉(zhuǎn)子之間存在一定的間隙,說明定子與轉(zhuǎn)子之間無卡滯。因此,該底事件可以排除。
e. 定子漆包線制造質(zhì)量
通過對定子繞組的生產(chǎn)工藝過程進(jìn)行復(fù)查,每個工序都設(shè)置檢驗工序,合格受控,對電機(jī)定子組件阻值測試合格,說明該定子漆包線制造質(zhì)量無問題。因此,該底事件可以排除。
f. 軸承自身問題
該軸承是分離式軸承,分別由內(nèi)圈、外圈、保持架及滾珠組成,檢查上下軸承保持架、內(nèi)外圈及鋼球,發(fā)現(xiàn)上軸承保持架及內(nèi)、外圈、鋼球均正常,下軸承保持架分層、掉塊開裂(見圖3);下軸承內(nèi)、外圈均不同程度地粘有軸承保持架磨損的粉末。鋼球無異常。
通過對陀螺進(jìn)行分解排查,發(fā)現(xiàn)該陀螺電機(jī)下軸承保持架分層、掉塊開裂,其余無異常。
4)三自由度陀螺故障機(jī)理分析
根據(jù)故障分析報告可知,在對三自由度陀螺進(jìn)行通電時,沖擊電流變化異常,說明該三自由度陀螺在常溫通電情況下電機(jī)堵轉(zhuǎn),與在工廠內(nèi)導(dǎo)引頭艙整機(jī)測試故障現(xiàn)象一致,經(jīng)逐層分解排查得出,故障是由于電機(jī)下軸承保持架分層、掉塊斷裂造成的。
該三自由度陀螺軸承是分離式軸承,分別由內(nèi)圈、外圈、保持架及滾珠組成,經(jīng)檢查,該陀螺下軸承保持架分層、掉塊斷裂的原因是下軸承保持架自身存在質(zhì)量問題,先斷裂后產(chǎn)生高溫。由于軸承保持架存在一定缺陷,軸承在高速運轉(zhuǎn)時,軸承保持架發(fā)生開裂、分層掉塊,阻礙滾珠轉(zhuǎn)動,進(jìn)而引起軸承摩擦力增大,使電機(jī)轉(zhuǎn)子受到異常阻力。同時,斷裂后的保持架在離心力的作用下膨脹,與軸承外圈相摩擦,在干摩擦過程中產(chǎn)生粉末進(jìn)入滾道,從而造成卡滯,使電機(jī)堵轉(zhuǎn)。
4 糾正措施及驗證
經(jīng)過分析確認(rèn),全彈測試“允許截獲、截獲、角度預(yù)置誤差Y和Z軸絕對值”不合格的主要原因為三自由度陀螺故障。在對導(dǎo)引頭艙進(jìn)行測試時,導(dǎo)引頭內(nèi)部有異響,角度指示執(zhí)行誤差測試不合格,故障現(xiàn)象與整彈測試現(xiàn)象一致。
綜合以上分析,為修復(fù)該枚產(chǎn)品,導(dǎo)引頭更換三自由度陀螺,更換后各項參數(shù)測試合格,全彈測試合格。該產(chǎn)品在修理中故障定位準(zhǔn)確、采取措施有效,滿足“定位準(zhǔn)確、機(jī)理清楚、問題復(fù)現(xiàn)、措施有效、舉一反三”技術(shù)五歸零要求。
參考文獻(xiàn)
[1]王起飛. 基于三自由度陀螺儀的導(dǎo)引頭天線隨動系統(tǒng)[J].航空兵器,1999(6).