邵延澤, 王 浩, 張 帥, 史文禮, 王凱飛, 于 磊
(唐鋼高強(qiáng)汽車板有限公司, 河北 唐山 063000)
隨著汽車行業(yè)產(chǎn)品的不斷更迭,汽車行業(yè)對(duì)冷軋鋼板表面質(zhì)量的要求也越來越高,其中汽車面板對(duì)產(chǎn)品表面質(zhì)量的要求是最高的。退火板相比鍍鋅板價(jià)格低廉,尤其是在競(jìng)爭(zhēng)較為激烈的中低端車型中,價(jià)格因素往往更為消費(fèi)者所關(guān)注。退火板相比鍍鋅板有個(gè)很大缺點(diǎn),即退火板容易生銹,其中以銹點(diǎn)最為突出。銹點(diǎn)的存在使得零件在后續(xù)涂裝中容易出現(xiàn)涂鍍不良,漏涂等缺陷。退火板中出現(xiàn)的銹點(diǎn)區(qū)域存在油膜覆蓋不均問題,基板發(fā)生電化學(xué)腐蝕,使得該區(qū)域產(chǎn)生銹跡。汽車廠明確要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn),提升質(zhì)量,以保證零件在后續(xù)涂鍍過程中的穩(wěn)定性。本文針對(duì)退火板銹點(diǎn)缺陷,解釋了其成因,并提出相應(yīng)改進(jìn)措施,這對(duì)消除缺陷,提升板表面質(zhì)量,具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。
選取某鋼廠具有銹點(diǎn)缺陷的冷軋退火板作為試樣,規(guī)格為0.65 mm×20 mm×20 mm。首先對(duì)銹點(diǎn)缺陷的宏觀形貌進(jìn)行觀察記錄,并對(duì)典型試樣缺陷進(jìn)行丙酮超聲波清洗,具體操作為:用丙酮洗去制作好的試樣表面污漬,用酒精擦拭干凈,再用超聲波清洗器進(jìn)一步清洗,然后用風(fēng)機(jī)烘干,后用信號(hào)筆在銹點(diǎn)周圍標(biāo)點(diǎn)定位,并在銹點(diǎn)缺陷區(qū)域標(biāo)記為a 區(qū),正常區(qū)域?yàn)閎 區(qū),如圖1 所示。然后利用掃描電鏡觀察銹點(diǎn)缺陷微觀特征,并進(jìn)行能譜分析,確定缺陷表面物質(zhì)的成分,再利用景深顯微鏡對(duì)缺陷進(jìn)行不平度觀察和測(cè)量,同時(shí)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)情況、設(shè)備狀況來分析銹點(diǎn)缺陷產(chǎn)生原因,找出主要影響因素[1]。
圖1 銹點(diǎn)缺陷試樣
如圖2 所示,在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)8 000 Hz 頻閃燈條件下,對(duì)缺陷形貌進(jìn)行停車觀察,帶鋼表面存在無規(guī)律分布的白色小點(diǎn)缺陷。日光燈下對(duì)鋼卷外圈進(jìn)行觀察,發(fā)現(xiàn)無規(guī)律分布有白色小點(diǎn)缺陷。但鋼卷經(jīng)過一段時(shí)間存放后,再次開卷在8 000 Hz 頻閃燈條件下停車觀察,帶鋼表面存在無規(guī)律分布的黃色小點(diǎn)。白色小點(diǎn)和黃色小點(diǎn)均位于帶鋼中間位置,呈細(xì)點(diǎn)狀,直徑約為0.5~0.6 mm,無手感。
圖2 帶鋼表面白點(diǎn)和黃點(diǎn)形貌
如下頁(yè)圖3 所示,在電子顯微鏡下,缺陷區(qū)域形貌存在區(qū)別,主要分為兩類,一類為顏色較深的區(qū)域a,一類為顏色較淺的區(qū)域b。通過對(duì)區(qū)域a 與區(qū)域b成分進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn),顏色較深區(qū)域a 中,F(xiàn)e、O 元素含量高,且成分比例與鐵銹成分一致,顏色較淺區(qū)域b 中只有Fe 元素含量高。在生產(chǎn)過程中對(duì)比了不同種類涂油對(duì)缺陷的影響,發(fā)現(xiàn)不同種類涂油的退火板中均出現(xiàn)此缺陷。
圖3 銹點(diǎn)缺陷電鏡圖像及能譜圖
如圖4 所示,利用景深顯微鏡對(duì)缺陷區(qū)域和正常區(qū)域進(jìn)行了平面不平度測(cè)量,可以看出缺陷位置為一個(gè)微小的凹坑,其最深處為9.8 μm。帶鋼經(jīng)過光整機(jī)會(huì)復(fù)制輥?zhàn)由系拇植诙?,但其粗糙度Ra 范圍在1.0~1.8 μm之間,與凹坑深度相差較大,因此排除凹坑為光整機(jī)工作輥軋制過程中產(chǎn)生的。在整個(gè)連退產(chǎn)線中,能使帶鋼產(chǎn)生凹坑的輥?zhàn)又皇O聫埩伡盃t區(qū)轉(zhuǎn)向輥。一般情況下,張力輥出現(xiàn)的缺陷均為規(guī)律分布且缺陷區(qū)域較大,而銹點(diǎn)缺陷并沒有明顯的規(guī)律性,同時(shí)缺陷區(qū)域較小,因此排除了張力輥造成的影響。
如圖5 所示,在檢修期間,對(duì)爐區(qū)輥?zhàn)舆M(jìn)行排查,發(fā)現(xiàn)爐內(nèi)會(huì)有一定數(shù)量的小顆粒聚集,而且爐區(qū)轉(zhuǎn)向輥有輕微手感存在,可以確定帶鋼表面的凹坑為爐區(qū)轉(zhuǎn)向輥在帶鋼退火過程中的壓入導(dǎo)致帶鋼表面出現(xiàn)了微小凹坑。經(jīng)過排查,爐區(qū)出現(xiàn)的微小顆粒為帶鋼在清洗段過程中沒有得到充分清洗,帶鋼表面攜帶一定量的鐵屑進(jìn)入爐區(qū),從而造成的爐輥結(jié)瘤[2-4]。帶鋼經(jīng)過已結(jié)瘤的爐輥碾壓,在帶鋼表面產(chǎn)生微小凹坑。在涂油工序前帶鋼表面會(huì)經(jīng)過水洗、烘干工序,如果烘干不完全會(huì)導(dǎo)致凹坑存水,發(fā)生析氧腐蝕,從而導(dǎo)致帶鋼表面出現(xiàn)微小銹點(diǎn)。取生產(chǎn)過程中的小凹坑缺陷,經(jīng)過一定時(shí)間存放,表面會(huì)逐漸發(fā)黃,也驗(yàn)證了微小凹坑是銹點(diǎn)缺陷形成的直接原因。
圖5 爐內(nèi)殘余鐵屑
1)加大清洗力度??刂魄逑炊沃衅措妼?dǎo)率,使之處于在0.02 ms/dm 以下。通過加大清洗力度,可以有效減少殘鐵的攜帶量,減少爐輥結(jié)瘤。
2)定期清理爐輥。對(duì)爐區(qū)轉(zhuǎn)向輥進(jìn)行定期清理,檢修清理時(shí)間從1 年1 次變?yōu)? 年2 次。
3)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。在生產(chǎn)高表面汽車面板前,采用5~7 卷屈服強(qiáng)度在340 MPa 以上的鋼種進(jìn)行磨輥,以消除爐區(qū)轉(zhuǎn)向輥中微小結(jié)瘤[5]。
通過采取上述措施,帶鋼正面銹點(diǎn)缺陷基本消除,在生產(chǎn)過程中取樣未發(fā)現(xiàn)微小凹坑缺陷。定期開卷,也未發(fā)現(xiàn)帶鋼表面銹點(diǎn)缺陷。改進(jìn)前高表面汽車板因銹點(diǎn)缺陷造成產(chǎn)品降判約20%,改進(jìn)后無因銹點(diǎn)缺陷的降判情況發(fā)生。
1)本文研究的銹點(diǎn)缺陷主要分布在連退鋼帶表面中間位置,且為無規(guī)律分布。由于冷軋帶鋼在清洗段清洗不徹底,帶鋼在進(jìn)入爐區(qū)時(shí)攜帶未洗凈的殘余鐵屑,致使?fàn)t內(nèi)轉(zhuǎn)向輥結(jié)瘤,帶鋼經(jīng)過已結(jié)瘤的爐輥碾壓,在帶鋼表面產(chǎn)生微小凹坑,在涂油工序前,因凹坑存水發(fā)生析氧腐蝕,最終導(dǎo)致連退帶鋼銹點(diǎn)缺陷的形成。
2)通過采取加大清洗力度、定期清理爐輥、調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃磨輥措施,穩(wěn)定且有效地控制了爐輥結(jié)瘤現(xiàn)象,最終徹底消除了銹點(diǎn)缺陷。