彭永剛
(大慶油田有限責任公司 采油工程研究院,黑龍江 大慶 163453)
當前,在大慶油田外圍采油廠油井開采過程中,主要以抽油機舉升方式為主,因其具有工作性能可靠、后續(xù)維護簡單、工藝成熟等優(yōu)點,得到了用戶的認可[1-4]。由于本身結構特點,在低產(chǎn)井、大斜度井應用時,舉升系統(tǒng)效率低、能耗高、抽油桿和油管偏磨嚴重[5-9]。據(jù)統(tǒng)計,舉升揚程在1 400~1 800 m低產(chǎn)區(qū)塊的采油井,單井日產(chǎn)液量不足10 m3,平均泵效不足28%,平均系統(tǒng)效率僅為16.4%,很大程度上影響了原油的開采成本[10-13]。
近年來,大慶油田采油工程研究院針對有桿泵舉升存在桿管偏磨嚴重、能耗高、地面設備有安全隱患等問題,研制出了120泵型、200泵型、240泵型3種規(guī)格的螺桿泵,以及15 kW、22 kW 2種直驅(qū)潛油電機,能夠滿足舉升揚程在1 000 m以內(nèi)、排量在10~80 m3/d采油井的舉升要求[14-17]?,F(xiàn)場試驗20多口井,取得了較好的應用效果和經(jīng)濟效益。為解決大慶油田外圍采油廠舉升揚程在1 800 m以內(nèi)低產(chǎn)區(qū)塊的采油井舉升問題,在現(xiàn)有潛油直驅(qū)螺桿泵技術基礎上,對機組優(yōu)化升級,成功研制出舉升揚程在1 800 m以內(nèi),排量10 m3/d以下的小排量高揚程潛油直驅(qū)螺桿泵,并開展了現(xiàn)場試驗,取得了良好的效果,為大慶油田外圍采油廠的經(jīng)濟有效開采提供了新的人工舉升方式。
潛油直驅(qū)螺桿泵采油系統(tǒng)如圖1所示,主要包括地面控制部分、電纜、井下機組和配套的井下工具。其中,地面控制部分包括地面控制柜、接線盒及電泵井口;潛油電纜包括大扁電纜和小扁電纜;井下機組自下而上包括潛油電機、電機保護器、軸承組及保護器、方向節(jié)聯(lián)軸器和專用螺桿泵。配套井下工具包括錨定工具、剛性扶正器、單流閥和泄油閥。
圖1 潛油直驅(qū)螺桿泵系統(tǒng)示意
潛油電機置于井下機組的底端,通過中間動力傳遞系統(tǒng)的輸出軸與專用螺桿泵的轉(zhuǎn)子下端連接,整個連接自上而下為同軸連接。地面輸入的三相電源通過地面控制柜、接線盒和電纜輸送給井下潛油電機,潛油電機的定子繞組中就會形成旋轉(zhuǎn)的電磁場,安裝永磁體的轉(zhuǎn)子由于磁極是固定的,根據(jù)磁極同性相吸異性排斥的原理,在定子中產(chǎn)生的旋轉(zhuǎn)磁場就會帶動轉(zhuǎn)子進行旋轉(zhuǎn),最終達到轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速與定子中產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)磁極的轉(zhuǎn)速相等。專用螺桿泵在潛油電機的帶動下做旋轉(zhuǎn)運動,抽汲井液,經(jīng)油管將井液舉升到地面。通過調(diào)節(jié)地面變頻控制柜輸出頻率,對潛油電機輸出的轉(zhuǎn)速進行無級調(diào)節(jié)。通過控制柜對輸出電壓和電流進行模糊控制,保證潛油電機轉(zhuǎn)矩輸出。
通過對潛油電機電磁方案優(yōu)化設計,提高了散熱能力,增加了機械強度。改進轉(zhuǎn)子工藝,提高了槽滿率。為了降低在啟動過程中長線電纜的電壓降損耗,提高啟動能力,將潛油電機的工作電壓由380 V提高到660 V。參數(shù)優(yōu)化后增強了電機的轉(zhuǎn)矩及其穩(wěn)定性,功率密度更大,過載能力由原來的1.5倍提高到1.8倍,井下耐壓由20 MPa提高到25 MPa,井下耐溫由150 ℃提高到200 ℃。
專用螺桿泵是在原有基礎上進行了橡膠材料優(yōu)選和制造工藝改進,通過優(yōu)選采油井,現(xiàn)場取樣的方式來進行橡膠配伍性試驗。將現(xiàn)場取回的井液加溫到90 ℃,然后將不同類型的橡膠材料浸泡在加溫后的井液中,觀察并測量橡膠的體積、質(zhì)量、硬度的變化量,最終定型了橡膠專用配方為氫化丁腈橡膠。氫化丁腈橡膠能夠保證其耐溫、耐磨和耐溶脹性能。
對專用螺桿泵的偏心參數(shù)和間隙參數(shù)進行科學設計,利用潛油泵高速時所具有的離心泵特性,使定轉(zhuǎn)子運動副之間更易于形成流體潤滑,從而避免常規(guī)泵啟動時產(chǎn)生的粘附啟動轉(zhuǎn)矩,同時還降低了泵的摩擦轉(zhuǎn)矩和磨損。
螺桿泵初始過盈δ0及偏心調(diào)整量ΔE分別為:
δ0=δ-(δ1+δ2)
(1)
ΔE=(δ1+δ2-δ3)/4
(2)
螺桿泵轉(zhuǎn)子設計直徑d及偏心e分別為:
d=D+δ0
(3)
e=E+ΔE
(4)
式中:δ為目標過盈量,mm;δ0為初始過盈量,mm;δ1為短軸熱脹量,mm;δ2為短軸溶脹量,mm;δ3為長軸尺寸變化量,mm;d為轉(zhuǎn)子直徑,mm;e為轉(zhuǎn)子偏心,mm;D為定子直徑,mm;E為定子偏心,mm。
以普通GLB120型螺桿泵與QYLB120型潛油專用螺桿泵為例,轉(zhuǎn)矩試驗對比如圖2所示。試驗條件:轉(zhuǎn)速150 r/min,介質(zhì)為清水,環(huán)境溫度為常溫,出口壓力7 MPa。從圖2中可以看出,設計的潛油專用螺桿泵沒有啟動波峰,不僅啟動轉(zhuǎn)矩小,而且正常工作時摩擦轉(zhuǎn)矩也小,從而使整個系統(tǒng)負荷減小,提高了系統(tǒng)可靠性,延長系統(tǒng)壽命。
圖2 普通螺桿泵與潛油專用螺桿泵轉(zhuǎn)矩試驗對比曲線
通過改進專用螺桿泵的加工工藝,使橡膠與專用螺桿泵定子粘接性能提高;通過采用菱形鋼砂磨料,增大了定子表面粗糙度,增加粘接面積;通過粘接劑霧化、旋轉(zhuǎn)噴涂工藝保證涂膠質(zhì)量,最終制造出小排量高揚程潛油直驅(qū)專用螺桿泵。
為了驗證優(yōu)化后潛油直驅(qū)螺桿泵機組的性能,對其進行室內(nèi)試驗。試驗對象為QYLB14-24型泵,其額定轉(zhuǎn)速300 r/min、額定電壓660 V、額定功率7.5 kW。試驗條件:介質(zhì)溫度90 ℃,試驗介質(zhì)為清水。通過試驗井井口憋壓的方式測試不同轉(zhuǎn)速、不同揚程下泵的容積效率。圖3為專用螺桿泵在額定轉(zhuǎn)速下容積效率隨舉升壓力變化曲線。
圖3 額定轉(zhuǎn)速下泵容積效率隨舉升壓力變化曲線
由圖3可以看出,專用螺桿泵在額定轉(zhuǎn)速下泵容積效率隨舉升壓力的升高而降低,在舉升壓力為7.5 MPa條件下,容積效率達到100%;在舉升壓力19 MPa條件以內(nèi),容積效率均能達到60%以上。可見,優(yōu)化后的小排量高揚程潛油直驅(qū)螺桿泵機組能夠滿足大慶油田外圍采油井舉升揚程在1 800 m以內(nèi)的需求。
為解決小排量高揚程潛油直驅(qū)螺桿泵在舉升過程中因蠟堵造成能耗高,以及停機問題,配套了油管內(nèi)除蠟系統(tǒng)。該系統(tǒng)主要由井下配重、井下加熱體(如圖4所示)和地面控制系統(tǒng)組成。其工作原理是:將地面提供的電能轉(zhuǎn)變成磁熱能,對油管內(nèi)的原油進行加溫和磁化,使其滲透率、流動性增加,從而降低舉升設備能耗。
圖4 井下加熱體結構
井下配重是連接在井下加熱體底部,避免出現(xiàn)井下加熱體在下井過程中因油管內(nèi)液體浮力大于重力,致使井下加熱體無法下到油管內(nèi)部。井下加熱體是油管內(nèi)除蠟系統(tǒng)的核心部分,一般下到油管內(nèi)600~800 m位置,三芯電纜在井下做星型連接,井口端供三相電源,實現(xiàn)井下除蠟目的。地面控制采用微電腦數(shù)字化自動控制技術,性能穩(wěn)定,可以設置加熱溫度、加熱周期,可對缺相、過壓、過流、短路等故障自動保護,具有識別顯示功能。
為了實現(xiàn)優(yōu)化后的機組平穩(wěn)控制,研制了660 V專用地面變頻控制系統(tǒng)。整個變頻系統(tǒng)內(nèi)部結構包括輸入整流單元、直流濾波儲能單元、信號檢測回路、伺服驅(qū)動逆變單元及能耗制動單元;控制上使用無編碼器全閉環(huán)直接轉(zhuǎn)矩控制模式,具有電機軟啟動、軟停車和平滑調(diào)速特性,并對電器的過壓、過流、短路等故障具有保護功能。在變頻控制系統(tǒng)內(nèi)置制動電阻,當系統(tǒng)停機時,通過外部電路的常閉交流接觸器使電機立即切換到制動電阻回路中,將電機反轉(zhuǎn)產(chǎn)生的電能在制動電阻上消耗掉。
研制的地面高性能伺服變頻地面控制系統(tǒng)如圖5所示。對永磁潛油電機轉(zhuǎn)子速度、位置以及定子電流進行閉環(huán)控制,柔性平滑驅(qū)動電機,實現(xiàn)整個系統(tǒng)平穩(wěn)驅(qū)動。通過GPRS傳送到上位機的電機電壓、電流、速度、功率等實時數(shù)據(jù),可以進行遠程日常監(jiān)控和工況分析。
圖5 地面變頻調(diào)控原理
由于潛油專用螺桿泵的轉(zhuǎn)子在定子內(nèi)轉(zhuǎn)動產(chǎn)生的摩擦轉(zhuǎn)矩直接作用于定子,該轉(zhuǎn)矩會使泵上部的正扣油管倒扣,造成管柱脫扣,因此潛油螺桿泵井的管柱也必須實施防脫扣措施。研制了錨定裝置如圖6所示,由活動爪、滑套、長滑道和短滑道組成。常態(tài)下活動爪處于閉合狀態(tài),此時滑套處于長滑道內(nèi)。工作狀態(tài)下,活動爪張開,此時滑套處于短滑道上。為了防止損壞電纜,錨定裝置安裝在電機尾部,起到有效錨定和扶正作用。
圖6 錨定裝置
錨定裝置在坐封過程中,應注意觀察作業(yè)機上的懸重表指針,最好的狀態(tài)是大部分載荷懸掛在井口懸掛器上,小部分載荷壓在錨定裝置上,這樣既能保證機組在受壓的情況下不彎曲,又能防止機組在工作過程中油管倒扣。
為了驗證小排量高揚程潛油直驅(qū)螺桿泵應用效果,在前期優(yōu)選取樣采油井上開展2口井試驗,具體情況如表1所示。
表1 應用小排量高揚程潛油直驅(qū)螺桿泵舉升前后采油井生產(chǎn)參數(shù)
續(xù)表1
由表1可以看出,應用小排量高揚程潛油直驅(qū)螺桿泵舉升前,2口試驗井采用抽油機方式舉升,2口試驗井均采用?38 mm抽油泵,平均泵掛深度1 248.5 m,平均日產(chǎn)液量5.05 m3,平均動液面深度959.5 m,平均泵效16.7%;應用小排量高揚程潛油直驅(qū)螺桿泵舉升后,2口試驗井采用QYLB14-24型潛油直驅(qū)螺桿泵,平均泵掛深度1 802.5 m,平均日產(chǎn)液量6 m3,平均動液面深度1 182.5 m,平均泵效65.35%;應用前后平均泵掛加深554 m,平均泵效高了48.65%??梢?,應用小排量高揚程潛油直驅(qū)螺桿泵舉升后不僅徹底解決了因加深泵掛帶來的桿管偏磨問題,而且泵效更高。
為了進一步分析小排量高揚程潛油直驅(qū)螺桿泵節(jié)能效果,對2口試驗井的噸液百米耗電、噸液百米節(jié)電率進行了對比,具體結果如表2所示。
表2 應用小排量高揚程潛油直驅(qū)螺桿泵舉升前后采油井節(jié)能數(shù)據(jù)對比
由表2可以看出,采用抽油機方式舉升時,A井噸液百米耗電2.87 kW·h,B井噸液百米耗電2.76 kW·h;采用小排量高揚程潛油直驅(qū)螺桿方式舉升時,A井噸液百米耗電0.99 kW·h,B井噸液百米耗電1.15 kW·h;應用小排量高揚程潛油直驅(qū)螺桿泵舉升前后,A井噸液百米節(jié)電率65.51%,B井噸液百米節(jié)電率58.33%。可見,潛油直驅(qū)螺桿機組優(yōu)化后具有較高的節(jié)能效果。
2口試驗井在配套油管內(nèi)除蠟系統(tǒng)前,采用定期在井口加入化學藥劑和罐車熱洗的方式清蠟,這種組合式方式不僅費時、費力,而且受天氣情況制約會導致不能按時加入化學藥劑或熱洗井,影響采油井正常生產(chǎn)。
為了避免因蠟堵影響采油井正常生產(chǎn),2口采油井均配套了油管內(nèi)除蠟系統(tǒng),應用油管內(nèi)除蠟系統(tǒng)前后情況如表3所示。
表3 應用油管內(nèi)除蠟系統(tǒng)前后對比數(shù)據(jù)
由表3可以看出,2口采油井在應用小排量高揚程潛油直驅(qū)螺桿泵舉升技術前,采用井口化學加藥方式進行防蠟,平均加藥周期為10 d,而且每月要利用罐車進行1次熱洗井。應用油管內(nèi)除蠟系統(tǒng)后,平均加熱周期為15 d,省去了每月定期加入化學藥劑和熱洗井工作量。
經(jīng)計算,單井每年需要熱洗井12次,采用油管內(nèi)除蠟系統(tǒng)后,省去了熱洗井工作量。單井熱洗費用按照0.2萬元/次計算,年節(jié)約熱洗井費用¥2.4萬元;單井年加化學藥劑費用按1萬元/井,單井年清蠟費用共節(jié)約¥3.4萬元。油管內(nèi)除蠟系統(tǒng)每15 d需要進行加熱一次,加熱時間為24 h,每次耗電量為720 kW·h,電費按照1元/度計算,單井年耗電費用¥1.728萬元,兩口采油井年節(jié)約清蠟費用共¥3.344萬元??梢?,避免蠟堵影響采油井正常生產(chǎn)的情況下,單純考慮清蠟費用,油管內(nèi)除蠟系統(tǒng)清蠟費用更低。
1) 室內(nèi)試驗得出,優(yōu)化后的機組在額定轉(zhuǎn)速300 r/min、試驗介質(zhì)為清水的情況下,舉升壓力19 MPa條件以內(nèi),泵容積效率均能達到60%以上,能夠滿足大慶油田外圍低產(chǎn)采油井舉升揚程在1 800 m以內(nèi)的需求。
2) 現(xiàn)場應用表明,相比于抽油機舉升方式,小排量高揚程潛油直驅(qū)螺桿泵具有更好的舉升效果;配套的油管內(nèi)除蠟系統(tǒng)與定期化學加藥和熱洗的組合清蠟方式相比,不僅清蠟費用低、清蠟及時,而且避免了因蠟堵影響采油井正常生產(chǎn)。
3) 下一步,繼續(xù)擴大現(xiàn)場試驗井規(guī)模,進一步驗證小排量高揚程潛油直驅(qū)螺桿泵性能的可靠性及節(jié)能效果。