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井下節(jié)流天然氣井理論產(chǎn)氣量及積液診斷方法

2022-04-01 11:38趙潤冬
關(guān)鍵詞:氣井節(jié)流井筒

趙潤冬

(中石化華北油氣分公司 石油工程技術(shù)研究院采氣工藝研究所,河南 鄭州 450006)

引 言

東勝氣田位于鄂爾多斯盆地伊陜斜坡北部,為典型的致密氣藏,氣水分異差,無明顯氣水界面,生產(chǎn)中表現(xiàn)為氣水同出的特點,主力產(chǎn)氣層位為二疊系下石盒子組,平均氣藏壓力系數(shù)0.9,單井平均日產(chǎn)氣量1.3×104m3/d,平均液氣比3 m3/104m3[1],氣井?dāng)y液能力不足,生產(chǎn)過程中容易發(fā)生積液減產(chǎn)甚至水淹關(guān)井,需要及時識別積液減產(chǎn)氣井,指導(dǎo)排水采氣工藝的實施,從而保障氣井穩(wěn)定生產(chǎn)。

東勝氣田采用井下節(jié)流工藝,傳統(tǒng)的油套壓差法、流壓測試法均無法有效應(yīng)用[2-3]。同時,由于水平井井眼軌跡及井內(nèi)懸掛封隔器的存在,也限制了環(huán)空液面探測儀器使用[4]。本文提出了一種通過對比井下節(jié)流氣井理論產(chǎn)氣量與實際產(chǎn)氣量的差異,來判斷氣井是否處于積液狀態(tài)的方法,其核心是計算井下節(jié)流氣井的理論產(chǎn)氣量。

1 井下節(jié)流氣井理論產(chǎn)氣量

將井下節(jié)流氣井理論產(chǎn)氣量定義為井底不存在積液時的日產(chǎn)氣量。同時可證明,在某一個生產(chǎn)時間節(jié)點(地層壓力、無阻流量不變),已知井下節(jié)流氣井套壓時,理論產(chǎn)氣量是該套壓下氣井能達(dá)到的最大產(chǎn)氣量。

天然氣井在生產(chǎn)過程中,當(dāng)井筒積液時,下部為靜液柱,上部為靜氣柱,根據(jù)油套環(huán)空靜氣柱方程[5],井底流壓

(1)

式中:pwf為井底流壓,MPa;pts為井口套壓,MPa;Δp為油套環(huán)空靜液柱附加壓力,MPa;H為靜氣柱垂直深度,m;γg為天然氣相對密度,無量綱;T為井筒靜氣柱平均熱力學(xué)溫度,K;Z為井筒靜氣柱平均壓縮因子,無量綱。

不同靜液柱高度下井口套壓折算井底流壓結(jié)果如圖1所示。當(dāng)井口套壓保持不變時,隨著環(huán)空內(nèi)積液高度的降低,Δp逐漸減小,對應(yīng)的井底流壓也逐漸減小,當(dāng)Δp=0時井底流壓達(dá)到最小值。根據(jù)氣井流入動態(tài)曲線[6-7](圖2),井底流壓越小,日產(chǎn)氣量越大,當(dāng)井底流壓為最小值時,對應(yīng)的日產(chǎn)氣量為最大值。因此,井筒無積液時,由套壓計算得到的井底流壓最小,對應(yīng)的氣井日產(chǎn)氣量最大,該產(chǎn)氣量即為定義的理論產(chǎn)氣量。

圖1 不同靜液柱高度下井口套壓折算井底流壓

圖2 氣井流入動態(tài)曲線

2 井下節(jié)流氣井理論產(chǎn)氣量計算方法

理論產(chǎn)氣量的計算是以靜氣柱模型、管流模型、嘴流模型為工具,以氣井實際生產(chǎn)數(shù)據(jù)為約束條件,通過試湊法來計算。具體計算方法如圖3所示,步驟如下:

圖3 井下節(jié)流氣井理論產(chǎn)氣量計算方法示意圖

①假設(shè)井下節(jié)流氣井不存在積液,且保持套壓、液氣比、氣體組分不變;

②由井口套壓,根據(jù)靜氣柱方程計算無積液時的井底流壓;

③由井底流壓,根據(jù)氣液兩相管流模型計算井下節(jié)流器入口壓力;

④由井口油壓,根據(jù)氣液兩相管流模型計算井下節(jié)流器出口壓力;

⑤設(shè)定一個日產(chǎn)氣量初始值,根據(jù)氣液兩相嘴流模型,結(jié)合計算得到的節(jié)流器進(jìn)、出口壓力計算節(jié)流器嘴徑;

⑥根據(jù)節(jié)流器嘴徑的計算值與實際值的誤差,不斷調(diào)整日產(chǎn)氣量,當(dāng)誤差滿足設(shè)定的精度要求時所對應(yīng)的產(chǎn)氣量即為理論產(chǎn)氣量。

2019年,東勝氣田在2口氣井的節(jié)流器上下不同深度位置,放置多只壓力計來連續(xù)監(jiān)測井筒壓力變化。兩口氣井計算與實測井筒壓力剖面如圖4所示。由圖4 可知,A井和B井井筒壓力梯度均勻且絕對值較小,證明氣井不存在積液。以此為約束條件,通過理論壓降模型模擬發(fā)現(xiàn),采用“靜氣柱模型(式(1),Δp=0)+Beggs & Brill氣液兩相管流模型[8-9]+Perkins氣液兩相嘴流模型[10-11]”擬合的井筒壓力剖面與實測井筒壓力剖面符合度最高,誤差在4%以內(nèi),可作為計算井下節(jié)流氣井理論產(chǎn)氣量的壓降理論模型。

圖4 兩口氣井計算與實測井筒壓力剖面

3 井下節(jié)流氣井井筒積液識別方法

根據(jù)氣井實際產(chǎn)氣量與理論產(chǎn)氣量的比值,可判斷井筒積液情況。選取89口氣井不同時間節(jié)點的數(shù)據(jù),計算254井次實際產(chǎn)氣量與理論產(chǎn)氣量比值,并通過對比不同比值區(qū)間內(nèi)的套壓降速率、產(chǎn)氣量月遞減率、泡沫排水工藝實施氣井比例及實施效果等指標(biāo)差異建立判斷標(biāo)準(zhǔn),見表1,方法符合率91.6%。

表1 東勝氣田實際與理論產(chǎn)氣量比值法判斷氣井工況

東勝氣田實際產(chǎn)氣量與理論產(chǎn)氣量不同比值區(qū)間套壓降速率與產(chǎn)氣量遞減率,如圖5所示。從圖5中可以看出,比值小于0.9的情況有84井次, 套壓降速率最小,且產(chǎn)氣量月遞減率最大,說明氣井受積液減產(chǎn)影響,出現(xiàn)產(chǎn)氣量快速下降而壓力升高的現(xiàn)象,其中又以比值0.75為界,產(chǎn)氣量月遞減率出現(xiàn)一個較明顯的臺階,與比值小于0.75的氣井相比產(chǎn)氣量月遞減率相對減緩,積液程度減弱;比值大于1.2的情況有23井次,套壓降速率最大,且產(chǎn)氣量月遞減率相對較高,說明井下節(jié)流器故障,真實的流動通道大于標(biāo)定的節(jié)流器嘴徑,實際產(chǎn)氣量偏高引起氣井產(chǎn)能下降;比值為0.9~1.2的情況有147井次,具有最低的產(chǎn)氣量月遞減率,實際產(chǎn)氣量與理論產(chǎn)氣量基本一致,說明氣井不存在積液減產(chǎn)。

圖5 東勝氣田實際產(chǎn)氣量與理論產(chǎn)氣量不同比值區(qū)間套壓降速率與產(chǎn)氣量遞減率柱狀圖

東勝氣田實際產(chǎn)氣量與理論產(chǎn)氣量不同比值區(qū)間泡排井比例及泡排效果,如圖6所示。從圖6可以看出,比值小于0.9的氣井具有較高的泡排工藝實施比例,且實施效果較好的氣井比例較高,同時以比值0.75為界,泡排工藝實施比例出現(xiàn)一個較明顯的臺階;比值大于1.2的氣井,由于早期對積液氣井的認(rèn)識不充分,泡沫排水工藝實施比例較高,但實施效果不明顯,說明積液減產(chǎn)不是產(chǎn)氣量快速下降的原因;比值在0.9~1.2的氣井,泡排工藝實施比例最低,實施效果不明顯,說明氣井不存在積液影響。

圖6 東勝氣田實際產(chǎn)氣量與理論產(chǎn)氣量不同比值區(qū)間泡排井比例及泡排效果統(tǒng)計

4 應(yīng)用舉例

以東勝氣田C井為例,其全歷史生產(chǎn)動態(tài)曲線如圖7所示。該井無阻流量10.12×104m3/d,生產(chǎn)1 104 d,累計產(chǎn)氣2 197×104m3,累計產(chǎn)水5 393 m3,水氣比2.5 m3/104m3,整個生產(chǎn)周期可分為5個階段,并選取了22個時間節(jié)點計算實際產(chǎn)氣量與理論產(chǎn)氣量的比值。

圖7 東勝氣田C井全歷史生產(chǎn)動態(tài)曲線圖

階段1:實際產(chǎn)氣量由5.7×104m3/d降至3.0×104m3/d,套壓降速率0.022 3 MPa/d,產(chǎn)氣量月遞減率5.8%,實際產(chǎn)氣量與理論產(chǎn)氣量比值大于1.5,超產(chǎn)明顯,說明節(jié)流器未完全失效。

階段2:更換節(jié)流器,實際產(chǎn)氣量1.5×104m3/d未遞減,套壓降速率0.003 7 MPa/d,實際產(chǎn)氣量與理論產(chǎn)氣量比值介于0.76~0.87,說明嘴徑調(diào)整后產(chǎn)氣量大幅激動,出現(xiàn)輕度積液現(xiàn)象。節(jié)流器上部井筒流壓監(jiān)測顯示(圖8),由于攜液能力不足1 200 m處有氣液滑脫現(xiàn)象,與計算結(jié)果相同可相互驗證,且該井實施泡排工藝后未明顯改變積液情況。

圖8 東勝氣田C井2018年9月4日流壓數(shù)據(jù)

階段3:再次更換節(jié)流器,前期產(chǎn)氣量波動較明顯,之后由2.7×104m3/d降至1.4×104m3/d,套壓降速率0.009 2 MPa/d,產(chǎn)氣量月遞減率3.8%,實際產(chǎn)氣量與理論產(chǎn)氣量比值介于0.77~1.03,該井存在輕度積液。通過配套連續(xù)泡排制度,雖然產(chǎn)氣量呈下降趨勢(東勝氣田、蘇里格氣田井下節(jié)流氣井投產(chǎn)后產(chǎn)氣量呈遞減趨勢,屬于正?,F(xiàn)象[12-14]),但實際產(chǎn)氣量與理論產(chǎn)氣量比值在0.9以上,氣井維持在無積液狀態(tài)。

階段4:泡排逐漸停止后產(chǎn)氣量出現(xiàn)明顯波動,套壓上升,實際產(chǎn)氣量與理論產(chǎn)氣量比值由0.83降至0.50,氣井出現(xiàn)嚴(yán)重積液,節(jié)流器上部井筒流壓監(jiān)測顯示(圖9),500 m處有氣液滑脫現(xiàn)象,與計算結(jié)果可相互驗證。

圖9 東勝氣田C井2020年4月6日流壓數(shù)據(jù)

階段5:打撈節(jié)流器,受積液減產(chǎn)影響日均生產(chǎn)僅8 h,配套自動加藥裝置連續(xù)泡排后,氣井產(chǎn)氣量由0.4×104m3/d上升至1.01×104m3/d,泡排效果明顯,表明在階段4該井出現(xiàn)嚴(yán)重積液而減產(chǎn)。

從東勝氣田C井來看,利用實際產(chǎn)氣量與理論產(chǎn)氣量對比法,可以進(jìn)行氣井全歷史生產(chǎn)工況診斷分析,有助于掌握氣井生產(chǎn)特點,指導(dǎo)排采工藝的實施。

5 結(jié) 論

(1)井下節(jié)流氣井理論產(chǎn)氣量是井筒不存在積液時的產(chǎn)氣量,是指定套壓下節(jié)流器無故障時氣井的最大產(chǎn)氣量;

(2)提出了井下節(jié)流氣井理論產(chǎn)氣量通用計算方法,但具體的壓降模型需要各氣田根據(jù)井筒壓力監(jiān)測數(shù)據(jù)予以優(yōu)選,東勝氣田由實測數(shù)據(jù)優(yōu)選出“靜氣柱模型+Beggs & Brill管流模型+Perkins嘴流模型”的壓降模型組合;

(3)根據(jù)實際產(chǎn)氣量與理論產(chǎn)氣量的比值,可判斷井筒的積液程度,但具體的比值界限需要各氣田根據(jù)生產(chǎn)數(shù)據(jù)予以標(biāo)定,對于東勝氣田,若實際產(chǎn)氣量與理論產(chǎn)氣量比值小于0.75,說明井筒積液嚴(yán)重,需要及時配套排水采氣工藝。

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