趙 斌,韓 永,張興華,李 洋
山東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司濟(jì)南卷煙廠,濟(jì)南市高新區(qū)科航路2006 號(hào) 251014
ZJ17卷接機(jī)組是目前國(guó)內(nèi)卷煙工業(yè)企業(yè)使用的主流卷接設(shè)備[1]。吸絲帶輪是ZJ17機(jī)組吸絲成形系統(tǒng)的重要部件之一[2-3],主要由驅(qū)動(dòng)帶輪、張緊帶輪、導(dǎo)向帶輪等部分組成。在生產(chǎn)過(guò)程中,吸絲帶輪的軸承因煙末堆積等問(wèn)題易出現(xiàn)異常響動(dòng)、晃動(dòng)甚至卡死現(xiàn)象,導(dǎo)致吸絲帶輪及吸絲帶受損以及煙絲束密度不均勻或出現(xiàn)雜物,進(jìn)而使煙支質(zhì)量和吸阻波動(dòng)增大,甚至出現(xiàn)空頭煙和竹節(jié)煙等現(xiàn)象[4]。針對(duì)此問(wèn)題,祝智斌等[5]將吸絲帶輪表面改為外圓滾齒并沿圓周方向均勻加工了7條槽,以減少帶輪與吸絲帶之間的摩擦;殷切[6]采用氟膠骨架油封的方法提高了軸承的密封性,延長(zhǎng)了軸承的使用壽命;朱永明等[7]利用扇葉形成渦旋氣流,提高吸絲帶輪的防塵性能,降低了吸絲帶磨損速度和設(shè)備維修頻率。而位于吸風(fēng)室后部的導(dǎo)向帶輪與吸風(fēng)室墻板僅距離1 mm,受損吸絲帶產(chǎn)生的尼龍絲線易在此間隙中纏繞堆積,擠壓軸承密封圈使其變形而失去密封作用,加劇導(dǎo)向帶輪和吸絲帶的受損程度。寧功林等[8]通過(guò)改進(jìn)導(dǎo)向帶輪的軸及軸承并加裝防塵蓋,一定程度上延長(zhǎng)了軸承使用壽命,但仍需定期更換軸承,維修時(shí)間較長(zhǎng)。為此,設(shè)計(jì)了一種兩段式帶輪軸對(duì)ZJ17 機(jī)組中吸絲帶導(dǎo)向帶輪進(jìn)行改進(jìn),以期減少軸承損壞頻率和更換時(shí)間,提高卷接設(shè)備運(yùn)行效率。
ZJ17 卷接機(jī)組吸絲帶導(dǎo)向帶輪由帶輪(1)、帶輪軸(2)、軸承(3)、鎖緊螺母(4)組成,安裝于吸風(fēng)室后部的鋁制墻板(5)上,見(jiàn)圖1。帶輪(1)上并排安裝有兩個(gè)型號(hào)為6001-2RS 的深溝球軸承(3),軸承(3)的內(nèi)孔安裝在帶輪軸(2)上,外端通過(guò)彈性擋圈(10)和(11)將帶輪(1)與軸承(3)軸向固定;帶輪軸(2)右端加工有螺紋,由鎖緊螺母(4)將帶輪軸固定在吸風(fēng)室的墻板(5)上。機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中,吸絲帶高速運(yùn)轉(zhuǎn),與導(dǎo)向帶輪、煙絲導(dǎo)軌間相互摩擦而產(chǎn)生磨損,磨損后的吸絲帶在張緊氣缸恒定拉力(一般為0.25 MPa)[9]作用下被拉斷,產(chǎn)生的尼龍絲線容易纏繞在導(dǎo)向帶輪的軸上。由于導(dǎo)向帶輪與吸風(fēng)室墻板的間距僅有1 mm,尼龍絲線在此堆積會(huì)擠壓軸承的密封圈,造成其變形而失去密封性,導(dǎo)致軸承內(nèi)部潤(rùn)滑介質(zhì)泄露、煙末堆積等問(wèn)題,影響軸承轉(zhuǎn)動(dòng)的靈活性,加劇吸絲帶和帶輪的磨損。為更換軸承需要拆卸導(dǎo)向帶輪,而頻繁地拆卸與安裝帶輪容易使吸風(fēng)室墻板上的固定孔出現(xiàn)損傷或下陷,嚴(yán)重時(shí)需要更換墻板,增加維修費(fèi)用。
圖1 改進(jìn)前導(dǎo)向帶輪結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1 Structure of guide pulley before modification
設(shè)計(jì)了一種兩段式帶輪軸[由固定軸(3)和凸臺(tái)套管軸(9)組成]代替原帶輪軸,并對(duì)導(dǎo)向帶輪的相關(guān)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改進(jìn),見(jiàn)圖2。兩段式帶輪軸的固定軸(3)右側(cè)為M8螺栓,通過(guò)鎖緊螺母(1)將固定軸固定在吸風(fēng)室墻板(4)上;固定軸(3)的中段和定位銷(5)的位置及尺寸與改進(jìn)前一致,故無(wú)需改動(dòng)墻板上的軸孔;固定軸(3)左側(cè)加工有長(zhǎng)10 mm 的M5 螺紋孔(7),與鎖緊螺釘(17)配合固定凸臺(tái)套管軸(9)。凸臺(tái)套管軸(9)可拆卸,軸右側(cè)的銷槽(8)配合固定軸(3)上的定位銷(6)實(shí)現(xiàn)套管軸的徑向定位,凸臺(tái)對(duì)軸承(14)起到限位和密封作用;軸左側(cè)的彈性擋圈槽(10)配合彈性擋圈(16)實(shí)現(xiàn)帶輪(12)的軸向定位。凸臺(tái)套管軸(9)與固定軸(3)為過(guò)盈配合,可通過(guò)向M6 螺紋孔(11)擰入螺釘將凸臺(tái)套管軸(9)頂出,方便軸承拆卸和維修。
圖2 改進(jìn)后導(dǎo)向帶輪分解示意圖Fig.2 Exploded diagram of guide pulley after modification
如圖3 所示,改進(jìn)后帶輪外徑及吸絲帶槽(1)均保持不變;帶輪的右側(cè)增加厚度為2.3 mm 的凸臺(tái)(2)(內(nèi)徑2為35 mm),左側(cè)的彈性擋圈槽(3)配合彈性擋圈對(duì)軸承起到軸向固定和密封作用,根據(jù)軸承尺寸可調(diào)整帶輪壁厚度δ以及彈性擋圈槽直徑;帶輪兩側(cè)表面加工有排末槽(4),溝槽形狀由原來(lái)的矩形改為倒三角形,用于在帶輪轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)拋灑煙末,避免煙末堆積造成帶輪卡頓。
圖3 改進(jìn)后帶輪結(jié)構(gòu)示意圖Fig.3 Structure of pulley after modification
相同牌號(hào)的深溝球軸承,其承載能力和使用壽命與軸承尺寸正相關(guān)。為降低導(dǎo)向帶輪軸承的更換頻率,宜選用較大尺寸的軸承。但因?qū)驇л啺惭b空間有限,選用較大尺寸軸承時(shí)要保證改進(jìn)前后導(dǎo)向帶輪的外徑(吸絲帶槽直徑 =60 mm)、寬度(d=17.2 mm)等尺寸一致。由表1 可見(jiàn),SKF6006-2RS軸承外徑<60 mm,但安裝后帶輪壁較?。é?2.5 mm),容易發(fā)生變形;SKF6005-2RS軸承外徑為47 mm,安裝后帶輪壁厚度(δ=6.5 mm)可滿足技術(shù)要求,且該型號(hào)軸承寬度比帶輪小5.2 mm,帶輪兩側(cè)空間可滿足凸臺(tái)(厚度2.3 mm)與彈性擋圈槽的安裝要求。
表1 不同型號(hào)SKF軸承的尺寸參數(shù)Tab.1 Dimensional parameters of different type SKF bearings (mm)
材料:“泰山(白將軍)”牌卷煙(山東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司濟(jì)南卷煙廠)。
設(shè)備:ZJ17卷接機(jī)組(常德煙草機(jī)械有限責(zé)任公司)。
方法:對(duì)5 臺(tái)ZJ17 型卷接機(jī)組吸絲帶導(dǎo)向帶輪進(jìn)行改進(jìn),統(tǒng)計(jì)改進(jìn)前后各30 d 內(nèi)導(dǎo)向帶輪軸承損壞次數(shù)以及軸承更換時(shí)間,取平均值。
由表2可見(jiàn),改進(jìn)后導(dǎo)向帶輪軸承的損壞次數(shù)由改進(jìn)前的3.6次/月減少到1.2次/月,軸承更換時(shí)間由30.7 min/次減少到12.2 min/次,吸絲成形系統(tǒng)工作穩(wěn)定,提高了設(shè)備有效作業(yè)率。
表2 改進(jìn)前后軸承損壞次數(shù)與更換時(shí)間①Tab.2 Damage frequency and replacement time of bearing before and after modification
通過(guò)設(shè)計(jì)兩段式帶輪軸、改進(jìn)帶輪結(jié)構(gòu)、選用較大尺寸軸承等方法,對(duì)ZJ17 卷接機(jī)組吸絲帶導(dǎo)向帶輪進(jìn)行了改進(jìn),有效解決了導(dǎo)向帶輪軸承易損壞、拆卸不方便、更換時(shí)間長(zhǎng)等問(wèn)題。以濟(jì)南卷煙廠使用的ZJ17卷接機(jī)組為對(duì)象進(jìn)行測(cè)試,結(jié)果表明:改進(jìn)后導(dǎo)向帶輪軸承損壞次數(shù)減少2.4 次/月,軸承更換時(shí)間縮短18.5 min/次,降低了維修工作量,提高了設(shè)備運(yùn)行效率。