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UASB-HBF-UF/NF/DM工藝處理化學(xué)制藥廢水

2022-03-23 06:32:22段西兵
工業(yè)水處理 2022年3期
關(guān)鍵詞:高濃度制藥生化

段西兵,喬 琪,徐 奇

(上海泓濟(jì)環(huán)??萍脊煞萦邢薰荆虾?00433)

21世紀(jì)化學(xué)合成制藥行業(yè)迅速發(fā)展,相應(yīng)的廢水處理需求日益增加?;瘜W(xué)合成制藥廢水通常具有鹽分含量高、生物毒性大、可生化性差等特點(diǎn)〔1〕,直接處理難度極大,前端需要進(jìn)行預(yù)處理以降低廢水的生物毒性、提高廢水可生化性。常用的化學(xué)預(yù)處理法包括混凝沉淀、高級(jí)氧化等,生物預(yù)處理法包括水解酸化、UASB和IC(內(nèi)循環(huán)厭氧反應(yīng)器)等〔2〕。其中,厭氧生物預(yù)處理技術(shù)由于運(yùn)行成本低、運(yùn)行維護(hù)簡(jiǎn)單,在合成類制藥廢水處理中應(yīng)用廣泛?;瘜W(xué)合成制藥廢水的主體好氧工藝常采用AO(厭氧好氧工藝)、SBR(序批式活性污泥法)、接觸氧化和MBR(膜生物反應(yīng)器)等技術(shù),深度處理工藝常采用膜分離技術(shù)。厭氧生物預(yù)處理、主體好氧生物處理與膜分離深度處理的組合工藝可實(shí)現(xiàn)化學(xué)合成制藥類廢水的資源化利用。

1 工程背景

常州某化學(xué)合成制藥企業(yè)主要生產(chǎn)抗抑郁癥、抗艾滋病、抗糖尿病、抗類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎和抗癌癥等新型藥用化合物。廠區(qū)排放的廢水可分為高濃度廢水和低濃度廢水,高濃度廢水主要為生產(chǎn)車間合成藥劑時(shí)產(chǎn)生的廢水,低濃度廢水主要為沖洗廢水、生活污水等。根據(jù)排水水質(zhì)和用戶使用需求,該企業(yè)將“UASB(上流式厭氧污泥床)-HBF(生物固定膜復(fù)合技術(shù))-UF/NF/DM(超濾/納濾/高頻振動(dòng)膜分離技術(shù))”組合工藝應(yīng)用于該制藥廢水的零排放處理中,出水水質(zhì)滿足《循環(huán)冷卻水用再生水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(HG/T 3923—2007)中的回用要求。

2 工程設(shè)計(jì)

2.1 設(shè)計(jì)規(guī)模與水質(zhì)

廢水處理設(shè)計(jì)規(guī)模為600 m3/d,其中高濃度廢水為72 m3/d,低濃度廢水為528 m3/d。處理后其可作為循環(huán)冷卻水進(jìn)行回用,回用水量590 m3/d。表1是設(shè)計(jì)進(jìn)水與設(shè)計(jì)回用水的主要水質(zhì)指標(biāo)。

表1 主要水質(zhì)指標(biāo)Table 1 Main wastewater quality index

2.2 工藝流程

高濃度含鹽廢水預(yù)處理系統(tǒng)采用“濃水儲(chǔ)池→隔油、氣浮→三效蒸發(fā)”的工藝。該廢水中COD的組成主要以有機(jī)溶劑為主,其中甲醇、乙酸、丙酮等屬于可生化降解有機(jī)物;甲苯、吡啶、四氫呋喃等屬于難降解有機(jī)物;二氯甲烷、三氯甲烷等屬于生化毒性有機(jī)物。通過(guò)隔油與氣浮手段,可去除廢水中的一部分難降解有機(jī)物與毒性有機(jī)物。采用三效蒸發(fā)工藝分離高濃度廢水中的鹽分,以降低其對(duì)生化系統(tǒng)的不利影響。低濃度廢水污染物濃度較低,可生化性較好,與預(yù)處理后的高濃度廢水在調(diào)節(jié)池均勻混合。

生化處理系統(tǒng)和回用處理系統(tǒng)采用“UASB→HBF→UF+NF→DM”的工藝。調(diào)節(jié)池廢水經(jīng)提升進(jìn)入U(xiǎn)ASB厭氧反應(yīng)池,廢水中的大分子有機(jī)物在此轉(zhuǎn)化為小分子有機(jī)物、沼氣和CO2等,在去除COD的同時(shí)可提高廢水的可生化性,同時(shí)廢水中的一部分有機(jī)氮在此轉(zhuǎn)化為氨氮。隨后廢水進(jìn)入HBF池,HBF工藝是在AO活性污泥法基礎(chǔ)上,結(jié)合生物膜法的優(yōu)勢(shì)而開(kāi)發(fā)出的復(fù)合式生物膜-活性污泥法工藝〔3〕,廢水中剩余的有機(jī)物和氨氮大部分在此被微生物降解。經(jīng)生化系統(tǒng)處理后的清水進(jìn)入收集池緩存,再經(jīng)過(guò)后端的UF、NF和DM技術(shù)處理后回用。圖1是廢水處理的工藝流程。

圖1 廢水處理工藝流程Fig.1 Wastewater treatment process

2.3 主要構(gòu)筑物及其工藝參數(shù)

(1)高濃含鹽廢水儲(chǔ)池。共1座,尺寸為8 m×3.5 m×7.5 m,有效池容200 m3,HRT為66.7 h,采用半埋地式鋼砼結(jié)構(gòu),內(nèi)壁防腐處理。安裝提升泵2臺(tái)(1用1備),為耐腐蝕襯氟泵;泵前配套進(jìn)水過(guò)濾器1臺(tái),以去除不溶性有機(jī)雜質(zhì);池內(nèi)安裝超聲波液位計(jì)1套。

(2)隔油沉淀池。一體化成套設(shè)備,共2套,總處理量5 m3/h,池體為碳鋼結(jié)構(gòu),內(nèi)壁玻璃鋼防腐處理。安裝排渣泵2臺(tái)(1用1備),為耐腐蝕襯氟泵;池內(nèi)安裝在線pH計(jì)1套。

(3)氣浮池。一體化成套設(shè)備,共2套,總處理量5 m3/h,池體為碳鋼結(jié)構(gòu),內(nèi)壁玻璃鋼防腐處理。

(4)緩沖水罐。共2套,容積25 m3,F(xiàn)RP結(jié)構(gòu),用于高濃度廢水預(yù)處理后的緩存。

(5)調(diào)節(jié)池。共1座,尺寸為8 m×8 m×7.5 m,有效池容448 m3,HRT為17.9 h,采用半埋地式鋼砼結(jié)構(gòu),分為2格。安裝提升泵3臺(tái)(2用1備);電磁流量計(jì)1臺(tái);p H計(jì)2套;超聲波液位計(jì)2臺(tái);UPVC材質(zhì)的穿孔曝氣管2套,對(duì)調(diào)節(jié)池進(jìn)行曝氣攪拌,保證水質(zhì)混合均勻。

(6)厭氧配水池。共1座,尺寸為4 m×2.3 m×6.5 m,有效池容55 m3,HRT為2.2 h,采用半地上式鋼砼結(jié)構(gòu)。安裝提升泵2臺(tái)(1用1備),電磁流量計(jì)2臺(tái),p H計(jì)1套,蒸汽加熱系統(tǒng)1套。

(7)UASB反應(yīng)器。共2座,單座尺寸為8.2 m×7.6 m×10 m,單座有效池容588 m3,設(shè)計(jì)COD容積負(fù)荷為4.5 kg/(m3·d),HRT為47 h,采用半地上式鋼砼結(jié)構(gòu)。安裝304不銹鋼材質(zhì)的布水系統(tǒng)2套,F(xiàn)RP材質(zhì)的三相分離器2套,304不銹鋼材質(zhì)的出水堰2套。

(8)HBF池。共1座,含缺氧池、好氧池和序批沉淀池,HBF池總HRT為45 h,采用半地上式鋼砼結(jié)構(gòu)。缺氧池尺寸為5.4 m×4 m×6.5 m,有效容積130 m3,HRT為5.2 h,安裝304不銹鋼材質(zhì)的潛水?dāng)嚢铏C(jī)1臺(tái),用于保證池內(nèi)泥水混合均勻。好氧池分為4格,每格尺寸為8 m×4 m×6.5 m,設(shè)計(jì)COD容積負(fù)荷為1.0 kg/(m3·d),垂直懸掛安裝親水性高分子酶浮填料1批,安裝射流循環(huán)泵2臺(tái)(1用1備),配套負(fù)壓式射流曝氣器8套,304不銹鋼材質(zhì),安裝硝化液回流泵2臺(tái)(1用1備)。序批沉淀池分2格,每格尺寸為5.4 m×2.5 m×6.5 m,垂直懸掛安裝親水性高分子酶浮填料1批,共安裝微孔曝氣管40套,恒水位出水成套裝置2套,污泥回流泵3臺(tái)(2用1備)。

(9)UF處理系統(tǒng)。采用低能耗管式超濾膜組件1套,配套變頻式提升泵2臺(tái)(1用1備),變頻式循環(huán)泵1臺(tái),變頻式產(chǎn)水泵1臺(tái),預(yù)處理過(guò)濾器1臺(tái),進(jìn)水電磁流量計(jì)1臺(tái),產(chǎn)水電磁流量計(jì)1臺(tái),變頻式反洗泵1臺(tái),化學(xué)計(jì)量泵1臺(tái),安裝超濾清洗箱1只。

(10)NF處理系統(tǒng)。納濾膜組件1套,配套變頻式納濾增壓泵2臺(tái),變頻式納濾高壓泵2臺(tái),保安過(guò)濾器1臺(tái),阻垢劑、還原劑和酸加藥系統(tǒng)各1套,清洗水泵1臺(tái),清洗過(guò)濾器1臺(tái),進(jìn)水流量計(jì)和產(chǎn)水流量計(jì)各1臺(tái)。

(11)DM處理系統(tǒng)。成套設(shè)備1套。

3 運(yùn)行效果及成本分析

3.1 對(duì)COD的去除

系統(tǒng)經(jīng)過(guò)1個(gè)月的調(diào)試后,進(jìn)入正式運(yùn)行階段。正式運(yùn)行1個(gè)月期間,生化系統(tǒng)COD及其去除率的變化情況分別如圖2和圖3所示。

圖2 生化系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中COD的變化Fig.2 Change of CODduring the operation of the biochemical system

圖3 生化系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中COD去除率的變化Fig.3 Change of COD removal rate during the operation of the biochemical system

由圖2和圖3可知,運(yùn)行初期,生化系統(tǒng)進(jìn)水COD在8 000 mg/L左右,經(jīng)過(guò)厭氧反應(yīng)器的水解酸化、產(chǎn)氫產(chǎn)乙酸和產(chǎn)甲烷三階段,廢水中大部分有機(jī)物在此轉(zhuǎn)化為CH4和CO2,厭氧出水COD降至2 000 mg/L左右,相應(yīng)的COD去除率約為75%。隨后廢水進(jìn)入HBF系統(tǒng),經(jīng)過(guò)厭氧系統(tǒng)的水解作用,廢水中難降解的大分子有機(jī)物分解為了生化性好的小分子有機(jī)物,在好氧和兼氧菌群的作用下,以溶解氧和硝態(tài)氮為電子受體,有機(jī)物大部分被降解并主要以CO2的形式釋放,出水COD降至300 mg/L以下,相應(yīng)的COD去除率在95%以上。由于廢水水質(zhì)隨車間產(chǎn)品訂單的變化而變化,造成調(diào)節(jié)池進(jìn)水水質(zhì)在一定范圍內(nèi)波動(dòng),但此時(shí)的生化系統(tǒng)已經(jīng)具備一定的抗沖擊負(fù)荷能力,UASB和HBF的出水水質(zhì)較為穩(wěn)定。生化處理系統(tǒng)出水進(jìn)入回用處理系統(tǒng),經(jīng)UF、NF和DM膜處理后,COD降至50 mg/L以下,相應(yīng)的COD去除率在99.3%以上;經(jīng)檢測(cè)BOD5降至5 mg/L以下。

3.2 對(duì)TN的去除

圖4和圖5分別為正式運(yùn)行1個(gè)月期間生化系統(tǒng)TN及其去除率的變化情況。

圖4 生化系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中TN的變化Fig.4 Change of TN during the operation of the biochemical system

圖5 生化系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中TN去除率的變化Fig.5 Change of TNremoval rate during the operation of the biochemical system

由圖4和圖5可知,運(yùn)行初期,生化系統(tǒng)進(jìn)水TN在300 mg/L左右,經(jīng)過(guò)厭氧反應(yīng)器的處理,廢水中一部分有機(jī)氮氨化釋放,厭氧出水TN降至220 mg/L左右,相應(yīng)的TN去除率約為27%。隨后廢水進(jìn)入HBF系統(tǒng),在微生物的硝化與反硝化作用下,HBF出水TN降至30 mg/L左右,相應(yīng)的TN去除率在90%左右,出水NH3-N在5 mg/L以下。由于生化系統(tǒng)具備一定的抗沖擊負(fù)荷能力,盡管調(diào)節(jié)池廢水水質(zhì)存在波動(dòng),UASB和HBF的出水水質(zhì)仍較為穩(wěn)定。生化處理系統(tǒng)出水進(jìn)入回用處理系統(tǒng),經(jīng)UF、NF和DM膜處理后,TN降至20 mg/L以下。

3.3 其他水質(zhì)指標(biāo)分析

廢水經(jīng)生化處理系統(tǒng)和回用處理系統(tǒng)處理后,p H在6~9之間,懸浮固體<20 mg/L,總鐵(以Fe2+計(jì))<0.3 mg/L,濁度<10 NTU,總堿度+總硬度(以CaCO3計(jì))<700 mg/L,硫化物<0.1 mg/L,油質(zhì)量濃度<0.5 mg/L,總磷(以PO43-計(jì))<5 mg/L,氯化物<500 mg/L,TDS<800 mg/L,細(xì)菌總數(shù)<10 000 mL-1。經(jīng)處理后的回用水達(dá)590 m3/d,再生水回用率達(dá)98.3%。

3.4 運(yùn)行成本分析

該系統(tǒng)實(shí)際處理廢水600 m3/d,其中高濃度廢水72 m3/d。高濃度廢水預(yù)處理系統(tǒng)直接運(yùn)行費(fèi)用約為147~168元/m3,其中人工費(fèi)7~8元/m3,動(dòng)力費(fèi)65~75元/m3,蒸汽費(fèi)75~85元/m3。生化系統(tǒng)和回用處理系統(tǒng)直接運(yùn)行總費(fèi)用約為19~23元/m3,其中人工費(fèi)1.5~2元/m3,動(dòng)力費(fèi)6~7元/m3,蒸汽費(fèi)2~2.5元/m3,藥劑費(fèi)0.5~1元/m3,回用系統(tǒng)膜更換費(fèi)4.5~5.5元/m3,污泥處理費(fèi)4.5~5元/m3。

4 結(jié)論

工程實(shí)踐表明,將UASB-HBF-UF/NF/DM組合工藝應(yīng)用于化學(xué)合成制藥廢水的零排放處理中,處理效果穩(wěn)定,抗沖擊負(fù)荷強(qiáng),運(yùn)行維護(hù)方便。系統(tǒng)回用水COD<80 mg/L、TN<20 mg/L、NH3-N<15 mg/L、TDS<800 mg/L,出水水質(zhì)滿足《循環(huán)冷卻水用再生水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(HG/T 3923—2007)的要求,再生水回用率可達(dá)98.3%。

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