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加壓過濾機密封排料裝置的優(yōu)化設計

2022-03-13 08:28
選煤技術 2022年5期
關鍵詞:閘板排料過濾機

侯 婧

(1.中煤科工集團唐山研究院有限公司,河北 唐山 063012;2.河北省煤炭洗選工程技術研究中心,河北 唐山 063012)

煤炭作為我國主要的能源之一,在現(xiàn)代化工業(yè)中依然發(fā)揮著重要作用[1]。開采出的煤炭要經(jīng)過選煤廠進行洗選加工,在提高了煤炭的產(chǎn)品質量的同時也實現(xiàn)了最大程度地煤炭清潔,避免環(huán)境污染[2]。隨著采煤機械化程度的不斷提高,原煤中煤泥含量也顯著增加,使?jié)穹ㄟx煤中煤泥水處理難度變大。煤炭產(chǎn)品水分是產(chǎn)品質量的重要指標,產(chǎn)品水分低不僅有利于提高產(chǎn)品發(fā)熱量,而且具有方便運輸、防止煤在冬季結冰、節(jié)約水資源等優(yōu)點,因此煤泥脫水作業(yè)成了選煤工藝中決定產(chǎn)品質量和經(jīng)濟效益的關鍵環(huán)節(jié)[3]。

目前,我國選煤廠采用的煤泥脫水設備主要有板框壓濾機、沉降過濾離心機、加壓過濾機等。加壓過濾機作為大型機電一體化設備,與其他煤泥脫水設備相比,具有處理能力大、脫水效果好、濾液濃度低、節(jié)能環(huán)保的優(yōu)點,是選煤廠使用較廣泛的一種煤泥脫水設備。國外加壓過濾機最大處理面積已經(jīng)達到168 m2,主要應用在有色金屬、煤炭和食品行業(yè)。目前國內(nèi)加壓過濾機已形成系列化產(chǎn)品,按照處理面積可劃分成60,72,96,120,140 m2五種規(guī)格[4]。近年來,隨著選煤相關技術的發(fā)展,結合生產(chǎn)過程中加壓過濾機的工作情況,加壓過濾機的關鍵結構、加工工藝、制作材料、控制系統(tǒng)等都有了不同程度的優(yōu)化升級,并且已經(jīng)在生產(chǎn)中得到應用[5-7]。

加壓過濾機密封排料裝置是設備的關鍵部件,其可靠性對加壓過濾機的穩(wěn)定運行至關重要,但在實際生產(chǎn)過程中該裝置時常出現(xiàn)閘板打不開、閘板關不到位、排料不連續(xù)(造成產(chǎn)品質量不均勻且當排料量太大時可造成下游給煤機“堵死”)、液壓系統(tǒng)故障、充氣密封圈磨損嚴重等情況。為了解決加壓過濾機密封排料裝置在生產(chǎn)過程中存在的這些問題,提高加壓過濾機運行的可靠性和穩(wěn)定性,對加壓過濾機密封排料裝置的排料方式、機械結構和驅動方式進行了優(yōu)化設計。

1 加壓過濾機

1.1 結構與工作原理

加壓過濾機主要由加壓倉、盤式過濾機、刮板輸送機、密封排料裝置、控制系統(tǒng)五個部分組成(圖1)。盤式過濾機安裝在加壓倉內(nèi),是加壓過濾機的核心部分;刮板輸送機布置在盤式過濾機卸料側的下部,機頭布置在密封排料裝置上倉口。

1—加壓倉;2—盤式過濾機;3—刮板輸送機;4—密封排料裝置

加壓過濾機工作時,加壓倉內(nèi)壓力升高至0.2~0.5 MPa,煤漿通過加壓過濾機給料泵送入盤式過濾機的槽體內(nèi),保證濾盤的浸入深度達到50%;盤式過濾機是加壓過濾機的核心部分,通過濾盤內(nèi)外的壓差,使物料在濾布表面形成濾餅;濾餅在卸料刮刀和反吹作用下落入下方刮板輸送機內(nèi),以下鏈運輸?shù)姆绞竭\送到機頭位置下方的密封排料裝置內(nèi),最后排出倉外[8]。

1.2 密封排料裝置工作原理

密封排料裝置需要在保證加壓過濾機內(nèi)部壓力不外泄的情況下進行排料,是加壓過濾機的重要組成部分,其工作的可靠性和穩(wěn)定性直接影響加壓過濾機的生產(chǎn)效率。加壓過濾機密封排料裝置結構示意如圖2所示。

現(xiàn)有的加壓過濾機密封排料裝置為倉體和水平閘板結構,通過閘板交替開閉進行排料。倉體分為上倉體和下倉體,兩倉體的倉底分別與上、下閥體連接,兩閥體內(nèi)分別設置液壓驅動的閘板和充氣密封圈,在上、下閘板交替開閉時,對應的上、下充氣密封圈通過放氣和充氣來防止壓力外泄[9]。

1—上倉體;2—上閥體;3—下倉體;4—下閥體;5—上充氣密封圈;6—上閘板;7—下充氣密封圈;8—下閘板

加壓過濾機工作時,密封排料裝置的上閘板關閉,上充氣密封圈充氣,使上倉體內(nèi)壓力與加壓倉內(nèi)壓力相同,刮板輸送機把濾餅運至上倉體;當上倉體內(nèi)濾餅積累到設定高度時,上充氣密封圈放氣,上閘板打開,將上倉體內(nèi)濾餅卸落到下倉體;卸料完成后,上閘板關閉,上充氣密封圈充氣,此時上倉體和下倉體獨立密封;當下倉體壓力減至與大氣壓力相同時,下充氣密封圈放氣,下閘板打開,將下倉體內(nèi)濾餅排出倉外;排料完成后,下閘板關閉,下充氣密封圈充氣,下倉體增壓至與上倉體壓力相同。

1.3 存在問題

由于工作環(huán)境較差,現(xiàn)有的密封排料裝置在實際生產(chǎn)過程中存在以下問題:

(1)密封排料裝置的上下閘板交替打開進行排料,間歇性將濾餅排出加壓過濾機外,且一次性排料較多,不僅容易撒料,還容易造成給煤機“堵死”等故障。

(2)充氣密封圈作為易損件更換頻率大,且需要工人進入密封排料裝置內(nèi)進行更換,操作空間小,更換困難。

(3)密封排料裝置的上下閘板由液壓系統(tǒng)驅動,液壓系統(tǒng)發(fā)生故障時,很難快速定位故障點[10-12]。

為此,對加壓過濾機密封排料裝置的結構、密封方式和驅動及控制方式進行了優(yōu)化設計。

2 優(yōu)化設計

2.1 結構

優(yōu)化后的密封排料裝置(圖3)由排料殼體、排料筒和轉軸組成,排料殼體可以劃分成三個工作區(qū)域,中間位置是旋轉區(qū),上部為入料區(qū),下部為排料區(qū)。排料殼體的上下兩端均為法蘭結構,分別與加壓倉和給煤機連接,沿軸向兩側分別是法蘭端蓋和法蘭透蓋,其中法蘭透蓋側轉軸伸出與電機連接,法蘭端蓋側用于對轉軸進行固定,防止出現(xiàn)軸向移動。轉軸上安裝排料筒,在電機驅動下,轉軸帶動排料筒在排料殼體內(nèi)旋轉。排料筒內(nèi)部空間被四塊隔板均勻分成四個獨立倉室[14],隔板頂端安裝有橡膠密封片,在排料筒旋轉過程中,四個獨立倉室可以與排料殼體之間形成密封的空間,從而將入料區(qū)的濾餅旋轉到排料區(qū)。

1—排料殼體;2—排料筒;3—轉軸

優(yōu)化后的密封排料裝置采用電機驅動的旋轉倉體進行排料,沿軸向兩側均采用法蘭連接,這種連接方式不僅方便拆裝,而且為設備檢修提供了更多可利用空間。優(yōu)化后的密封排料裝置將內(nèi)部空間也進行了合理劃分,能夠實現(xiàn)均勻連續(xù)排料,不僅降低了能耗,簡化了檢修和維護過程,而且整體尺寸比原密封排料裝置減小,控制方式簡單,實現(xiàn)了降低加壓過濾機生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率的目標。

2.2 密封方式

加壓過濾機工作壓力在0.2~0.5 MPa之間,密封排料裝置在排料過程中的密封性要求較高。如果密封排料裝置的密封性能不好,在排料過程中出現(xiàn)壓縮空氣外泄,輕則出現(xiàn)噴料,重則發(fā)生爆炸。

優(yōu)化后的密封排料裝置采用物料密封和結構密封的雙重密封方式。物料密封是利用濾餅填滿密封排料裝置內(nèi)倉室,從而使排料筒在旋轉的過程中將倉體內(nèi)壓縮空氣與倉體外大氣隔絕,保證在排料過程中壓縮空氣不外泄。結構密封分為徑向密封和軸向密封,其中:徑向密封是在排料筒內(nèi)隔板上安裝密封片,使排料筒在旋轉的過程中與排料殼體的圓弧面形成密封;軸向密封是在排料筒側板之間安裝膨體聚四氟乙烯盤根(圖4),兩條盤根并排安裝,保證在排料筒旋轉時其側板與排料殼體的圓弧面之間形成密封,使壓縮空氣不會發(fā)生軸向泄露。膨體聚四氟乙烯盤根具有極低的摩擦系數(shù)和良好的自潤滑性能,抗摩擦能力強,同時具有固體材料中最小的表面張力,不黏附任何物質,在相對惡劣的工作環(huán)境中,膨體聚四氟乙烯盤根不管是自身性能還是使用壽命都要優(yōu)于其他填料密封產(chǎn)品[15-16]。

1—排料殼體;2—盤根;3—排料筒

2.3 驅動及控制方式

優(yōu)化后的密封排料裝置采用電機驅動、變頻器控制方式,實現(xiàn)了無級調(diào)速,取消了現(xiàn)有密封排料裝置的液壓站,既降低了成本又節(jié)省了空間;此外還省略了現(xiàn)有密封排料裝置對密封圈的充放氣,節(jié)省了能耗。

對優(yōu)化后的密封排料裝置的濾餅量進行實時監(jiān)測,結果表明,變頻電機能根據(jù)濾餅量調(diào)整轉速,使積存的濾餅量始終保持在兩個倉室容積以上。該控制方式可以有效防止優(yōu)化后的密封排料裝置倉室內(nèi)濾餅填充不足而出現(xiàn)的壓縮空氣泄漏問題,使系統(tǒng)只需要根據(jù)料位計的反饋信號即可對驅動電機的轉速實行閉環(huán)控制,既簡化了控制系統(tǒng),也在一定程度上降低了系統(tǒng)故障率。

3 結論

密封排料裝置是加壓過濾機的重要部件,想要使加壓過濾機連續(xù)、穩(wěn)定、高效生產(chǎn),提高密封排料裝置的可靠性、穩(wěn)定性至關重要。加壓過濾機密封排料裝置的優(yōu)化設計已于2022年5月獲得實用新型專利授權。通過對密封排料裝置的優(yōu)化設計,得出以下結論:

(1)將密封排料裝置的排料方式改進為旋轉排料,可以將濾餅均勻且連續(xù)地排出加壓過濾機,排料均勻、沖擊小,避免了撒料和給煤機“堵死”等故障的發(fā)生。

(2)將密封排料裝置的密封方式改進為物料密封和結構密封,密封效果好,且成本相對較低,密封件更換時只需要將排料筒經(jīng)排料殼體側面拉出即可更換,不受空間限制,操作方便。

(3)將密封排料裝置的驅動及控制方式改進為電機驅動、變頻器控制,不僅減少了設備的故障點,降低了設備的故障率,優(yōu)化了后期的檢修及維護,而且取消了液壓站密封圈的充放氣,降低了能耗,也大大提高了加壓過濾機的可靠性和穩(wěn)定性。

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