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甲醇精餾系統(tǒng)工況波動(dòng)及產(chǎn)品質(zhì)量下降問(wèn)題分析及解決

2022-03-04 04:55
中氮肥 2022年6期
關(guān)鍵詞:塔塔塔頂酸度

王 龍

(晉控金石化工集團(tuán)有限公司石家莊循環(huán)化工園區(qū)分公司,河北 石家莊 050000)

0 引 言

晉控金石化工集團(tuán)有限公司石家莊循環(huán)化工園區(qū)分公司200 kt/a甲醇裝置分兩期建設(shè),一期、二期裝置產(chǎn)能均為100 kt/a,兩期裝置共用1套甲醇精餾系統(tǒng);甲醇精餾系統(tǒng)采用“節(jié)能型三塔精餾+廢水回收塔”工藝,精餾塔塔內(nèi)件全部采用杭州賽普分離工程開(kāi)發(fā)有限公司生產(chǎn)的復(fù)合塔板和DJ-3型塔板。甲醇精餾系統(tǒng)工藝流程為,甲醇合成/中間罐區(qū)的粗甲醇經(jīng)預(yù)熱器預(yù)熱(用加壓塔采出產(chǎn)品進(jìn)行預(yù)熱)后進(jìn)入預(yù)塔,預(yù)塔塔頂以氣相形式采出輕組分,輕組分送至排放槽經(jīng)脫鹽水洗滌后排放,預(yù)塔塔釜物料則經(jīng)系統(tǒng)蒸汽冷凝液預(yù)熱后進(jìn)入加壓塔;加壓塔頂部采出精甲醇,塔釜物料進(jìn)入常壓塔;常壓塔頂部采出精甲醇,第5、7、9層塔板處采出雜醇油,塔釜廢水送至污水處理站,若塔釜廢水不達(dá)標(biāo)則進(jìn)入廢水回收塔繼續(xù)精餾,以保證污水達(dá)標(biāo)排放。甲醇精餾系統(tǒng)中,預(yù)塔再沸器和加壓塔再沸器采用低壓蒸汽和轉(zhuǎn)化氣組成雙路熱源,加壓塔的塔頂冷凝器作為常壓塔的塔釜再沸器,形成雙效換熱,廢水回收塔再沸器則采用低壓蒸汽作為熱源;預(yù)塔、常壓塔、廢水回收塔頂部均設(shè)有高效冷凝蒸發(fā)器用于氣相介質(zhì)的冷凝。

甲醇精餾系統(tǒng)自2015年5月17日投運(yùn)以來(lái),多次出現(xiàn)過(guò)工況波動(dòng)及精甲醇產(chǎn)品質(zhì)量下降等異常情況,嚴(yán)重影響前系統(tǒng)的生產(chǎn)負(fù)荷及后系統(tǒng)產(chǎn)品銷(xiāo)售。為此,通過(guò)不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),進(jìn)行工藝優(yōu)化調(diào)整與加壓塔塔板清洗及更換等,最終實(shí)現(xiàn)了甲醇精餾系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。以下對(duì)有關(guān)情況作一介紹。

1 問(wèn)題描述

以2016年3月11日甲醇精餾系統(tǒng)出現(xiàn)的問(wèn)題為例,當(dāng)日20:00開(kāi)始,甲醇精餾系統(tǒng)內(nèi)各塔釜液位、塔釜溫度出現(xiàn)較大范圍的波動(dòng),而加壓塔的相關(guān)工藝參數(shù)波動(dòng)最為明顯:預(yù)塔、常壓塔、廢水回收塔塔釜液位波動(dòng)均由原50%~55%增大至45%~60%,塔釜溫度變化均超過(guò)10 ℃;加壓塔塔釜液位波動(dòng)更是由原50%~60%增大至30%~80%,塔釜溫度變化超過(guò)25 ℃。甲醇精餾系統(tǒng)工況大幅波動(dòng),工藝參數(shù)偏離正常指標(biāo),儀表自控系統(tǒng)無(wú)法完成自動(dòng)調(diào)節(jié),采出的精甲醇產(chǎn)品質(zhì)量下降,較早反映出的問(wèn)題是精甲醇產(chǎn)品水分升高——波動(dòng)前產(chǎn)品水分在0.05%以下,屬優(yōu)等品,波動(dòng)后產(chǎn)品水分漲至0.15%以上,降至合格品,有時(shí)甚至還會(huì)出現(xiàn)不合格品,需返液重新進(jìn)行精餾;此外,精甲醇產(chǎn)品酸度也偏高。甲醇精餾系統(tǒng)出現(xiàn)上述問(wèn)題后,甲醇合成系統(tǒng)負(fù)荷被迫由25 t/h(粗甲醇)減至15 t/h,隨著精甲醇產(chǎn)量的降低,產(chǎn)品銷(xiāo)售方面也受到了嚴(yán)重的影響。

2 初步原因分析與排查

2.1 產(chǎn)品水分偏高的可能原因分析

2.1.1 加壓塔采出量控制不穩(wěn)定

查看DCS運(yùn)行數(shù)據(jù)得知,加壓塔塔頂采出流量(FI40513)在0~30 m3/h之間大幅波動(dòng),隨之加壓塔塔釜液位也大幅變化——加壓塔塔頂采出流量最大時(shí)塔釜液位正好處于波谷,由此懷疑在加壓塔塔釜液位偏低的情況下蒸發(fā)量瞬間增大造成較多的水分進(jìn)入氣相,氣相中的水分未與回流液充分進(jìn)行氣液接觸冷凝便被帶至回流槽,從而造成采出精甲醇產(chǎn)品水分偏高。

2.1.2 加壓塔塔釜液位波動(dòng)

與之前采出精甲醇產(chǎn)品質(zhì)量較好時(shí)段進(jìn)行對(duì)比,發(fā)現(xiàn)加壓塔塔釜液位的穩(wěn)定對(duì)精甲醇產(chǎn)品質(zhì)量起著較為關(guān)鍵的作用——當(dāng)加壓塔塔釜液位穩(wěn)定時(shí),采出精甲醇產(chǎn)品質(zhì)量較好,且相關(guān)聯(lián)的溫度、壓力、出料量、采出量等指標(biāo)均比較穩(wěn)定;當(dāng)加壓塔塔釜液位大幅波動(dòng)時(shí),極易出現(xiàn)精甲醇產(chǎn)品水分偏高的問(wèn)題。

2.1.3 系統(tǒng)熱源不穩(wěn)定

預(yù)塔再沸器、加壓塔再沸器均采用低壓蒸汽和轉(zhuǎn)化氣作為雙路熱源,但自甲醇裝置投運(yùn)以來(lái),轉(zhuǎn)化氣作為主導(dǎo)熱源使用,低壓蒸汽使用量較少,而轉(zhuǎn)化氣熱源相較于低壓蒸汽熱源而言不太穩(wěn)定,這種系統(tǒng)熱源不太穩(wěn)定的因素在整個(gè)裝置平穩(wěn)運(yùn)行的情況下可能影響不大,但在甲醇精餾系統(tǒng)自身處于工況波動(dòng)狀態(tài)時(shí)其造成的影響就比較明顯了。

2.2 產(chǎn)品酸度偏高的可能原因分析

2.2.1 堿液補(bǔ)入量過(guò)大

為中和粗甲醇中的有機(jī)酸,防止腐蝕塔釜及管道,會(huì)在預(yù)塔中補(bǔ)入一定量的堿液,預(yù)后物料pH一般控制在7~9;若堿液加入量過(guò)多,會(huì)促使酯類(lèi)物水解,造成精甲醇產(chǎn)品酸度超標(biāo)。調(diào)取加堿記錄和預(yù)后物料pH取樣分析記錄,發(fā)現(xiàn)預(yù)后物料pH基本上處于8.0~8.5且較穩(wěn)定,因此堿液補(bǔ)入量過(guò)大造成產(chǎn)品酸度偏高的可能性被排除。

2.2.2 預(yù)塔冷凝溫度控制不當(dāng)

若預(yù)塔冷凝溫度控制不當(dāng),塔頂輕組分脫除不徹底,塔釜物料所含的甲酸甲酯、乙酸甲酯就會(huì)被帶至加壓塔或常壓塔水解為甲酸和乙酸,繼而甲酸和乙酸帶入產(chǎn)品中引起酸度超標(biāo)。查看預(yù)塔冷凝溫度的歷史趨勢(shì),預(yù)塔冷凝溫度控制在40 ℃以上,避免了輕組分的過(guò)多冷凝,輕組分脫除應(yīng)該是徹底的。另外,受產(chǎn)品采出及雜醇油溫度的影響,預(yù)塔二級(jí)冷凝(五合一)溫度控制得較低(23 ℃),但二級(jí)冷凝液并未回流至預(yù)塔,二級(jí)冷凝液所含輕組分被帶至加壓塔或常壓塔的可能性可以排除。

2.2.3 采出雜醇油返回精餾系統(tǒng)

為進(jìn)一步回收系統(tǒng)內(nèi)的粗甲醇,達(dá)到節(jié)能降耗的目的,自2016年3月7日以來(lái)將常壓塔第5、7、9層塔板處采出的雜醇油與甲醇混合液通過(guò)雜醇泵入口導(dǎo)淋管線排至地下槽,地下槽回收的雜醇油與甲醇混合液又返回系統(tǒng)重新進(jìn)行精餾,如此一來(lái),受雜醇油返回系統(tǒng)的影響,加壓塔及常壓塔采出的產(chǎn)品酸度會(huì)有所升高。

2.2.4 入料粗甲醇酸度較高

甲醇精餾系統(tǒng)的入料為甲醇合成系統(tǒng)產(chǎn)出的粗甲醇,而粗甲醇在甲醇合成閃蒸槽內(nèi)因壓力的降低會(huì)閃蒸出二氧化碳等酸性氣,若閃蒸槽壓力控制得偏高,那么閃蒸出的酸性氣就會(huì)較少,酸性氣留存其中會(huì)造成粗甲醇酸度較高,增大甲醇精餾系統(tǒng)的處理負(fù)荷,酸性物最終可能會(huì)帶入到產(chǎn)品中引起酸度超標(biāo)。

3 工藝優(yōu)化調(diào)整

3.1 針對(duì)產(chǎn)品水分偏高的工藝優(yōu)化調(diào)整

3.1.1 加壓塔采出量控制

解除加壓塔采出量的自動(dòng)調(diào)節(jié),改為手動(dòng)調(diào)節(jié),控制加壓塔采出量最大不超過(guò)10 m3/h。因加壓塔采出量是根據(jù)加壓塔回流槽液位設(shè)定的,在加壓塔塔釜蒸發(fā)量大時(shí),加壓塔回流槽液位會(huì)持續(xù)上漲,為保證回流槽液位穩(wěn)定,通過(guò)回流泵入口導(dǎo)淋手動(dòng)調(diào)節(jié)將回流槽中的回流液排至地下槽。加壓塔采出量控制后,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的取樣觀察,加壓塔采出精甲醇產(chǎn)品水分略有下降,但仍然偏高,且因手動(dòng)調(diào)節(jié)滯后,造成回流槽液位極不穩(wěn)定甚至出現(xiàn)滿液或排空等極端現(xiàn)象。

3.1.2 加壓塔塔釜液位控制

加壓塔塔釜液位主要受入料量、塔釜溫度、出料量、塔頂壓力等因素的影響,為保持加壓塔塔釜液位的穩(wěn)定,嘗試了如下工藝優(yōu)化調(diào)整(塔釜溫度主要受系統(tǒng)熱源影響,這一點(diǎn)在系統(tǒng)熱源控制部分闡述)。

(1)查看歷史趨勢(shì),發(fā)現(xiàn)預(yù)后泵出料量波動(dòng)較大,進(jìn)而影響加壓塔塔釜液位的穩(wěn)定,而預(yù)后泵出料量是根據(jù)預(yù)塔塔釜液位自動(dòng)調(diào)節(jié)的,預(yù)塔塔釜液位又受其回流量和入料量的影響,但實(shí)際生產(chǎn)中預(yù)塔回流量極不穩(wěn)定。于是,調(diào)整預(yù)塔回流自調(diào)閥PID參數(shù),使閥門(mén)動(dòng)作變慢,以實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)回流,使預(yù)塔塔釜液位波動(dòng)幅度變小,并通過(guò)調(diào)整預(yù)后泵出料自調(diào)閥PID參數(shù),促使預(yù)塔系統(tǒng)整體運(yùn)行趨向平穩(wěn);預(yù)塔系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn)后,加壓塔入料量基本實(shí)現(xiàn)平穩(wěn),但加壓塔塔釜液位仍無(wú)法維持穩(wěn)定,波動(dòng)幅度仍較大,由此可排除加壓塔入料量的影響,即入料量不是加壓塔塔釜液位波動(dòng)的主要影響因素。

(2)查看歷史趨勢(shì),發(fā)現(xiàn)加壓塔塔頂壓力波動(dòng)范圍也較大,具體表現(xiàn)為,加壓塔塔頂壓力高時(shí),加壓塔蒸發(fā)量小,加壓塔塔釜液位持續(xù)升高;加壓塔塔頂壓力低時(shí),加壓塔蒸發(fā)量瞬間增大,加壓塔塔釜液位猛降。于是,調(diào)整加壓塔塔頂壓力自調(diào)閥PID參數(shù),加壓塔塔頂壓力趨于穩(wěn)定;加壓塔塔頂壓力穩(wěn)定后,加壓塔塔釜液位穩(wěn)定了一小段時(shí)間,之后又反復(fù)出現(xiàn)大范圍波動(dòng),表明加壓塔塔頂壓力不是加壓塔塔釜液位較大范圍波動(dòng)的主要影響因素。

(3)查看歷史趨勢(shì),加壓塔出料量波動(dòng)范圍在0~70 m3/h,表明加壓塔塔釜自調(diào)閥閥位調(diào)節(jié)跟蹤滯后,而塔釜自調(diào)閥PID參數(shù)設(shè)置的投射作用在塔釜液位波動(dòng)時(shí)尤為明顯。為此,聯(lián)系儀表技術(shù)人員不斷修正加壓塔塔釜自調(diào)閥PID參數(shù),同時(shí)設(shè)置自調(diào)閥開(kāi)度為20%~32%,防止其開(kāi)度過(guò)大或過(guò)小。調(diào)整后,加壓塔塔釜液位波動(dòng)情況有所改善,但其液位仍然難以維持穩(wěn)定,未從根本上解決問(wèn)題。

3.1.3 加壓塔系統(tǒng)熱源控制

作為加壓塔系統(tǒng)主導(dǎo)熱源的轉(zhuǎn)化氣來(lái)自于甲烷轉(zhuǎn)化系統(tǒng),受甲烷轉(zhuǎn)化系統(tǒng)固有特點(diǎn)的影響,轉(zhuǎn)化氣壓力、溫度會(huì)呈波動(dòng)狀態(tài),且甲醇精餾系統(tǒng)對(duì)轉(zhuǎn)化氣的壓力、溫度不可調(diào)節(jié);低壓蒸汽作為加壓塔系統(tǒng)的輔助熱源,其壓力、溫度較穩(wěn)定,并設(shè)有自調(diào)閥,可根據(jù)熱量的多少進(jìn)行調(diào)節(jié)。鑒于上述情況,為消除并驗(yàn)證加壓塔系統(tǒng)熱源對(duì)甲醇精餾系統(tǒng)工況的影響,加壓塔先切出轉(zhuǎn)化氣熱源,只使用低壓蒸汽作為熱源,此狀態(tài)下加壓塔系統(tǒng)運(yùn)行短時(shí)趨于穩(wěn)定,但當(dāng)加壓塔入料量超過(guò)26 m3/h時(shí)又會(huì)出現(xiàn)大幅波動(dòng),表明熱源方面的影響不是主因。

3.2 針對(duì)產(chǎn)品酸度偏高的工藝優(yōu)化調(diào)整

3.2.1 雜醇油采出方面

為避免雜醇油重回甲醇精餾系統(tǒng)帶來(lái)的影響,要求將常壓塔第5、7、9層塔板處采出的雜醇油和甲醇混合液全部送至雜醇油罐,不再通過(guò)地下槽進(jìn)行回收。優(yōu)化操作后,取樣分析顯示加壓塔、常壓塔采出產(chǎn)品的酸度有所下降。

3.2.2 粗甲醇入料酸度方面

為利于甲醇合成系統(tǒng)閃蒸出粗甲醇中的二氧化碳、甲酸甲酯等物質(zhì),進(jìn)一步減少甲醇精餾系統(tǒng)入料中的酸性物,將甲醇合成閃蒸槽壓力由原0.4 MPa降至0.3 MPa。優(yōu)化操作后,精甲醇產(chǎn)品的酸度有所下降。

3.3 通過(guò)工藝優(yōu)化調(diào)整摸索尋找平衡點(diǎn)

在甲醇精餾系統(tǒng)工況持續(xù)波動(dòng)的狀況下,我們?cè)噲D尋找一個(gè)最優(yōu)平衡點(diǎn),即捕捉系統(tǒng)表現(xiàn)較為平穩(wěn)、精甲醇產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo)對(duì)應(yīng)的工況條件,同時(shí)通過(guò)一些現(xiàn)象尋找甲醇精餾系統(tǒng)工況波動(dòng)問(wèn)題的解決方案,總結(jié)好的經(jīng)驗(yàn),以適應(yīng)當(dāng)前的操作。經(jīng)過(guò)不斷地嘗試,我們發(fā)現(xiàn)甲醇精餾系統(tǒng)適宜的最大進(jìn)料量為26 m3/h,一旦超過(guò)此量系統(tǒng)工況波動(dòng)現(xiàn)象明顯增多,尤其是加壓塔系統(tǒng),其進(jìn)料量和蒸發(fā)量會(huì)呈脈沖式變化,使得加壓塔塔釜液位要么長(zhǎng)時(shí)間不下來(lái)、要么瞬間下來(lái),加壓塔液相要么不蒸發(fā)、要么瞬間蒸發(fā),加壓塔塔釜和回流槽液位呈現(xiàn)大幅波浪式變化,無(wú)法保證采出產(chǎn)品的質(zhì)量。

4 深度原因分析及徹底解決方案

針對(duì)甲醇精餾系統(tǒng)工況波動(dòng)、精甲醇產(chǎn)品質(zhì)量下降的問(wèn)題,曾試圖通過(guò)工藝優(yōu)化調(diào)整予以解決,但嘗試后發(fā)現(xiàn)無(wú)法實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)加量,這就表明甲醇精餾系統(tǒng)的不良狀況是多方面因素綜合造成的,除了工藝方面以外,還需考慮設(shè)備方面的原因。針對(duì)甲醇精餾系統(tǒng)加量時(shí)加壓塔塔釜液位大幅波動(dòng)的現(xiàn)象,將排查重點(diǎn)放在加壓塔上。甲醇精餾系統(tǒng)加壓塔有70層塔板,1~10層為DJ-3型塔板、11~70層為復(fù)合塔板,進(jìn)料口設(shè)置在第10層塔板處,塔板開(kāi)孔孔徑為10 mm;結(jié)合加壓塔內(nèi)“拖液”及蒸發(fā)量“脈沖式”現(xiàn)象嚴(yán)重及預(yù)后泵開(kāi)車(chē)期間過(guò)濾器堵塞的現(xiàn)象,推斷加壓塔入料塔板處極有可能發(fā)生了堵塞。

4.1 猜想驗(yàn)證及當(dāng)期問(wèn)題解決方案

2016年6月,利用甲醇裝置年度大檢修機(jī)會(huì),打開(kāi)加壓塔檢查,發(fā)現(xiàn)3~10層塔板及金屬波紋填料堵塞嚴(yán)重,原塔板開(kāi)孔孔徑為10 mm,檢查時(shí)已堵塞至僅余1~3 mm,驗(yàn)證了之前設(shè)備方面存在問(wèn)題的猜想。于是,將堵塞了的塔板及金屬波紋填料拆下,采用31%的鹽酸溶液進(jìn)行清洗,清洗后回裝。2016年6月24日甲醇精餾系統(tǒng)檢修后開(kāi)車(chē)運(yùn)行期間,加壓塔塔釜液位穩(wěn)定,處于50%~55%之間,塔釜溫度變化在3 ℃以內(nèi),表明本次塔板清洗效果明顯。為進(jìn)一步驗(yàn)證之前的猜想,逐漸提高甲醇精餾系統(tǒng)入料量,當(dāng)入料量加至滿負(fù)荷(47 m3/h)時(shí),系統(tǒng)各工藝參數(shù)穩(wěn)定,各塔塔釜液位、溫度及塔頂壓力穩(wěn)定,甲醇精餾系統(tǒng)工況波動(dòng)及無(wú)法加量的問(wèn)題得到解決,且采出的精甲醇產(chǎn)品質(zhì)量均能達(dá)到優(yōu)等品指標(biāo)要求。

4.2 徹底解決方案及效果

2016年6月清洗加壓塔3~10層塔板及金屬波紋填料后,甲醇精餾系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行了近1 a的時(shí)間,但從2017年5月開(kāi)始,系統(tǒng)再次出現(xiàn)波動(dòng),且與之前的現(xiàn)象基本相同。為徹底解決問(wèn)題,決定對(duì)加壓塔1~10層塔板進(jìn)行更換——由原DJ-3型塔板更換為DJ-5型塔板。DJ-5型塔板開(kāi)孔孔徑為20 mm,較之前的DJ-3型塔板開(kāi)孔孔徑(10 mm)大了1倍,孔徑大且效率高;此外,還將加壓塔塔頂壓力與塔釜壓力差值顯示在DCS畫(huà)面中,工藝參數(shù)呈現(xiàn)更加直觀,便于崗位人員實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)以及對(duì)加壓塔塔釜液位升降進(jìn)行分析。加壓塔1~10層塔板更換后,甲醇精餾系統(tǒng)一直運(yùn)行穩(wěn)定,精甲醇產(chǎn)品始終保持為優(yōu)等品,徹底解決了甲醇精餾系統(tǒng)工況波動(dòng)及精甲醇產(chǎn)品質(zhì)量下降的問(wèn)題。

5 結(jié)束語(yǔ)

甲醇精餾系統(tǒng)的生產(chǎn)原理看似是一個(gè)非常簡(jiǎn)單的物理過(guò)程,但其中蘊(yùn)含了多種操作智慧,當(dāng)系統(tǒng)工藝參數(shù)改變或不規(guī)律波動(dòng)時(shí),會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量下降甚至不合格,制約前后系統(tǒng)的生產(chǎn)負(fù)荷,因此,一個(gè)全面的分析及對(duì)癥下藥方案顯得尤為重要,這就要求我們?cè)趯?shí)際生產(chǎn)過(guò)程中不斷地進(jìn)行操作嘗試及經(jīng)驗(yàn)總結(jié),對(duì)系統(tǒng)出現(xiàn)的不正?,F(xiàn)象進(jìn)行深入剖析。希望上述關(guān)于甲醇精餾系統(tǒng)工況波動(dòng)及精甲醇產(chǎn)品質(zhì)量下降問(wèn)題的分析及處理,對(duì)業(yè)內(nèi)類(lèi)似問(wèn)題的解決有所幫助,達(dá)到推廣經(jīng)驗(yàn)、互相借鑒、少走彎路的目的。

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